某船采用燃?xì)廨啓C(jī)/柴油機(jī)交替運(yùn)行的雙軸雙槳柴燃聯(lián)合動力裝置。燃?xì)廨啓C(jī)輸入端在兩調(diào)距槳軸內(nèi)側(cè),齒輪箱的前端。巡航柴油機(jī)輸入端在兩調(diào)距內(nèi)側(cè),齒輪箱后端。齒輪箱輸出的功率通過軸系傳到調(diào)距槳上,其輸出端設(shè)有主推力軸承,用來承受螺旋槳推力。
液壓動力頭是齒輪箱液壓海水系統(tǒng)的重要設(shè)備,該動力頭是斜軸式定量動力頭,在壓力油的推動下使其軸轉(zhuǎn)動,帶動海水泵工作。其共有7個(gè)柱塞,3或4個(gè)缸體孔位于壓力側(cè)的配流腰形孔處,而另外4或3個(gè)則在回油側(cè)腰形孔處。壓力油從配流盤腰形孔口進(jìn)入動力頭,推動柱塞在缸體內(nèi)前后運(yùn)動。這種運(yùn)動由輸出軸的柱塞球鉸轉(zhuǎn)化為旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。缸體因柱塞而一起轉(zhuǎn)動,并在輸出軸產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩。當(dāng)該柱塞隨缸體轉(zhuǎn)到回油側(cè)腰形孔的位置,回油流出回到系統(tǒng)中,完成一個(gè)循環(huán)。液壓動力頭示意圖如圖1所示。
圖1 液壓動力頭示意圖
在液壓動力頭運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),其7個(gè)油腔隨著吸油和排油的過程,油腔的容積是變化的。當(dāng)吸油時(shí)油腔敞開,容積變大,讓液壓油可以流進(jìn)來;過了吸油區(qū)后油腔則關(guān)閉,以阻止液壓油回流;到了壓油區(qū)后油腔又敞開,容積變小,把液壓油擠壓出去。在液壓動力頭吸油和壓油循環(huán)中,配流盤和缸體之間及中心連桿內(nèi)孔中有一小部分油會泄漏出來,泄漏的油流入動力頭前端圓錐滾子軸承,對軸承進(jìn)行潤滑。動力頭的泄漏量與出廠時(shí)的容積效率有關(guān),容積效率越高,泄漏量越小,泄漏油量能滿足軸承的潤滑要求。
2021年5月,某船在航行過程中,發(fā)現(xiàn)左舷齒輪箱海水液壓系統(tǒng)在運(yùn)轉(zhuǎn)工作時(shí),海水泵因水壓低報(bào)警。海水壓力從0.15 MPa瞬間降低至0,海水泵泵軸無轉(zhuǎn)速,且有較明顯的燒焦味道。
在第一次故障之后,為防止因海水泵軸系問題導(dǎo)致液壓動力頭損壞,現(xiàn)場人員更換了海水泵泵軸總成,此時(shí)液壓動力頭海水泵組件為第二臺動力頭更換了新泵軸總成的狀態(tài)。
對總成進(jìn)行更換后,該船又一次航行,在航行過程中再次出現(xiàn)變量泵出口壓力由11.0 MPa升高至18.1 MPa、同時(shí)海水泵出口壓力由0.159 MPa降為0的現(xiàn)象。現(xiàn)場人員查看后發(fā)現(xiàn),海水泵軸無轉(zhuǎn)速,海水泵無法正常輸出海水。由于系統(tǒng)現(xiàn)象與第一次相同,可認(rèn)為此時(shí)系統(tǒng)發(fā)生了同類型故障。
在該故障發(fā)生后,現(xiàn)場人員對整套液壓動力頭海水泵組件進(jìn)行了整體更換,同時(shí)加強(qiáng)了對液壓動力頭殼體溫度的檢測,系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后,動力頭殼體溫度瞬間由108 ℃升高到130 ℃,為避免再次發(fā)生類似故障,現(xiàn)場決定緊急停機(jī)并使用應(yīng)急海水對系統(tǒng)進(jìn)行冷卻,確保航次的正常運(yùn)行。
通過分析得出可能造成該現(xiàn)象的原因,并對各原因進(jìn)行勘驗(yàn)及核實(shí),結(jié)論如下。
1)液壓動力頭內(nèi)部部件結(jié)構(gòu)尺寸超差。通過檢查發(fā)現(xiàn),該船在近期運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),液壓動力頭未有明顯異響,全部分解液壓動力頭,經(jīng)檢查測量,液壓動力頭內(nèi)部部件結(jié)構(gòu)尺寸未有超差現(xiàn)象,并未發(fā)現(xiàn)動力頭內(nèi)部零部件有加工制造等缺陷,且動力頭裝配也并無異常。因此排除了由于液壓動力頭結(jié)構(gòu)尺寸超差,導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)異常,破壞軸承的可能性。
2)液壓動力頭出口管路臟堵。通過檢查發(fā)現(xiàn)液壓動力頭出口管路正常,無卡滯及臟堵現(xiàn)象。因此排除由于液壓動力頭出口臟堵,導(dǎo)致系統(tǒng)循環(huán)油不暢通,軸承工作環(huán)境滑油溫度過高,引起軸承燒損的可能性。
3)液壓動力頭工作油清潔度嚴(yán)重超標(biāo)。對左舷變量泵內(nèi)部及右舷油艙油液進(jìn)行取樣,左舷變量泵內(nèi)部油品等級為ISO4406 22/20/15,右舷滑油系統(tǒng)油品等級為ISO4406 22/20/17,稍高出樣本油品清潔度等級要求ISO4406 19/17/14, 液壓動力頭工作油清潔度符合要求,排除系統(tǒng)進(jìn)口液壓油清潔度嚴(yán)重超標(biāo)、油內(nèi)雜質(zhì)過多引起軸承研磨以至燒損的可能性。
4)液壓動力頭進(jìn)口油品含氣量與動力頭不匹配。為驗(yàn)證液壓動力頭進(jìn)口油品含氣量,在設(shè)備上重新?lián)Q裝新的液壓動力頭。 因液壓動力頭進(jìn)口液壓油取樣困難,故現(xiàn)場對其泄油口進(jìn)行了油品的取樣。使新動力頭安裝后進(jìn)行低速運(yùn)轉(zhuǎn)并充分排氣,1 h之后打開動力頭泄油管路發(fā)現(xiàn)大量乳白色油液。對螺桿泵出口油液進(jìn)行取樣,油液靜置30 min以上,液面上依舊可看見大量氣泡,證明油液中不溶解的空氣含量較大。因此確定了由于油樣中含有大量氣泡,進(jìn)入液壓動力頭內(nèi)的滑油量不充分,使軸承高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),局部溫度上升過快,造成軸承損壞,海水壓力瞬間下降至報(bào)警。
該類型船海水冷卻系統(tǒng)滑油機(jī)構(gòu)為閉式結(jié)構(gòu),造成大量氣泡的原因?yàn)椋涸跈C(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)前,未對海水液壓系統(tǒng)進(jìn)行注油及排氣。如系統(tǒng)運(yùn)行前對變量泵及液壓動力頭均進(jìn)行了注油、排氣等過程,此時(shí)閉式系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)內(nèi)部為充滿油或充滿大量油的狀態(tài),整個(gè)系統(tǒng)可正常運(yùn)轉(zhuǎn),隨著泵及動力頭的泄漏,補(bǔ)油泵將滑油系統(tǒng)內(nèi)滑油補(bǔ)充到系統(tǒng)內(nèi),使泵的輸出流量保持恒定。在這個(gè)補(bǔ)油的過程中,如果滑油系統(tǒng)內(nèi)部滑油含氣量過大,補(bǔ)油泵將會把氣體帶入到閉式系統(tǒng)中運(yùn)行,造成循環(huán)系統(tǒng)氣體含量過大。動力頭在含氣量超標(biāo)的情況下運(yùn)行,氣泡會破壞配油盤及缸體之間摩擦副的油膜,一是造成配油盤與缸體之間缺油,進(jìn)而摩擦副增大,導(dǎo)致高溫現(xiàn)象;二是直接造成動力頭油腔泄漏量減小,對軸承潤滑不足,致使軸承局部高溫?zé)龤?。軸承燒損后,導(dǎo)致動力頭失去工作功效,造成海水液壓泵無動力輸入,海水系統(tǒng)水壓瞬間降低至報(bào)警點(diǎn)直到壓力為零。
1)液壓動力頭更換。由于對液壓動力頭精度要求較高,重新匹配零件需較長時(shí)間,現(xiàn)場不具備精確安裝的條件。為保障該船機(jī)動性,對液壓動力頭進(jìn)行更換。
2)膠管更換。液壓動力頭輸入輸出膠管老化,對連接膠管進(jìn)行更換。
3)其它零部件修理。①更換液壓動力頭接口密封圈;②更換海水泵接口密封圈;③對液壓動力頭卸油管進(jìn)行修磨保養(yǎng)。
通過以上處理,不僅保證了液壓動力頭使用可靠性,而且對該側(cè)的海水液壓系統(tǒng)進(jìn)行了保養(yǎng)。
該船在修理后,分別進(jìn)行了陸地系泊試驗(yàn)、海上系泊試驗(yàn)、海上航行試驗(yàn),海水液壓系統(tǒng)工作正常,運(yùn)行過程中無異響、無漏油等故障發(fā)生。
對該船右舷液壓海水系統(tǒng)進(jìn)行相同的檢查,對滑油系統(tǒng)氣體進(jìn)行排放并充油,對整個(gè)滑油系統(tǒng)完成保養(yǎng),確保該船主減速齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)動性。