劉生璐
(甘肅電投常樂發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅酒泉 735000)
隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步,人民生活水平的提高對(duì)能源的需求日益增加,工業(yè)生產(chǎn)對(duì)能源的消耗隨之增長(zhǎng),而能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是煤炭占比大,且在目前及今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),煤炭燃燒發(fā)電仍然是主要的電能供應(yīng)方式。煤炭的燃燒帶來大氣污染,尤其是煙塵、二氧化硫、氮氧化物等污染性氣體,已經(jīng)造成大范圍的霧霾污染,給生態(tài)環(huán)境和百姓的生活帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)。火力發(fā)電廠的除灰系統(tǒng)和脫硫系統(tǒng)是關(guān)鍵且重要的環(huán)境保護(hù)系統(tǒng),擔(dān)負(fù)著火電廠煙塵排放和二氧化硫排放是否達(dá)標(biāo)的重任,而煙氣脫硫能非常有效的以低成本控制二氧化硫污染物的排放。
近年來,國(guó)家對(duì)于火力發(fā)電廠污染物排放的控制越來越嚴(yán)格,同時(shí)煤炭?jī)r(jià)格不斷攀升,這些外部環(huán)境因素對(duì)火電廠的除灰、脫硫設(shè)備的改造和運(yùn)行系統(tǒng)的優(yōu)化提出更嚴(yán)格、更高的要求?,F(xiàn)有的除灰脫硫技術(shù)由于基礎(chǔ)建設(shè)投資成本高、運(yùn)行費(fèi)用貴,加上除灰脫硫系統(tǒng)繁雜,若能將除灰脫硫加以優(yōu)化改造,可以降低經(jīng)濟(jì)成本,改善生態(tài)環(huán)境,提高經(jīng)濟(jì)效益。
某火力發(fā)電廠自2017 年9 月2 臺(tái)百萬機(jī)組建設(shè)以來,除灰脫硫系統(tǒng)按照行業(yè)內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè),已投入商業(yè)運(yùn)行,設(shè)備整體運(yùn)行穩(wěn)定、狀況良好。該系統(tǒng)除塵效率高達(dá)99.92%,脫硫效率≥99.2%,煙塵和二氧化硫的脫硫塔出口處的污染物排放濃度分別低于5 mg/m3和25 mg/m3,完全達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的超凈排放標(biāo)準(zhǔn)。
通過對(duì)原有的除塵系統(tǒng)的研究分析發(fā)現(xiàn),原電除塵系統(tǒng)入口的煙氣溫度較高,高的時(shí)候達(dá)到145 ℃,低的時(shí)候也在135 ℃以上,而高溫不利于除塵效率的提高。為了降低除塵系統(tǒng)的煙氣溫度,在空氣預(yù)熱器出口以及電除塵器進(jìn)口之間的煙道中安裝了低溫、低壓省煤器系統(tǒng),降低電除塵入口煙氣溫度至酸露點(diǎn)附近(90 ℃),使煙氣中大部分SO3冷凝形成酸霧,粘附在粉塵表面并被堿性物質(zhì)中和,粉塵特性得到很大改善,比電阻大大降低;工程在建設(shè)初期既定方案為:每臺(tái)爐配置2 臺(tái)電除塵器,該電除塵器為干式臥式三室五電場(chǎng),電除塵陽極板采用480 大C 形結(jié)構(gòu),陰極系統(tǒng)由陰極框架、陰極線、陰極砧、陰極懸掛設(shè)施及防擺裝置構(gòu)成。陰極采用剛性小框架,第一電場(chǎng)配置管狀芒刺線,第二、第三、第四電場(chǎng)配置鋸齒線,第五電場(chǎng)配置魚骨針。根據(jù)灰份的特點(diǎn),合理選擇相適應(yīng)的極板、極線的形式和極配形式,合理的極配形式能提高驅(qū)進(jìn)速度,減緩反電暈的產(chǎn)生,提高清灰效果,電除塵本體漏風(fēng)率≤1%;從而大幅提高除塵效率,從原來的95.16%提高到99.92%。
針對(duì)大部分電廠除塵系統(tǒng)在運(yùn)行期間頻繁發(fā)生輸灰不暢通的現(xiàn)象,甚至發(fā)生管道堵塞故障,為了使輸灰系統(tǒng)正常高效工作,工程采用2 種優(yōu)化方案:①在輸灰倉泵中間安裝泵間雙套管;②在輸灰系統(tǒng)中增加助吹管、補(bǔ)氣管,在助吹的氣源管道上增加氣動(dòng)總閥,該方案可以根據(jù)機(jī)組的具體負(fù)荷情況,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間將適量的煙灰投入到助吹閥的助推系統(tǒng)中。這樣可有效降低輸灰管道堵塞進(jìn)而增加機(jī)組負(fù)荷的不良反應(yīng),還可提高灰氣比,減少輸灰系統(tǒng)中的損耗。
受脫硫系統(tǒng)的限制,除塵設(shè)備經(jīng)常發(fā)生煙氣溫度遠(yuǎn)低于露點(diǎn)溫度95.18 ℃的現(xiàn)象,此時(shí)容易造成煙斗積灰或塔橋,甚至造成電廠短路跳閘等故障。對(duì)電廠運(yùn)行故障分析原因后,為了避免煙氣短路,灰斗內(nèi)裝有阻流板,它的下部盡量遠(yuǎn)離排灰口?;叶沸北谂c水平面的夾角不小于60°。相鄰壁交角的內(nèi)側(cè),作成圓弧形,圓角半徑為200 mm,以保證灰塵自由流動(dòng)。
工程的脫硫系統(tǒng)采用的是噴淋式吸收塔,煙氣在塔內(nèi)實(shí)現(xiàn)降溫、SO2吸收、煙氣洗滌及除霧等功能;借鑒國(guó)內(nèi)1000 MW 及660 MW 機(jī)組運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),在煙氣入口處安裝2 層托盤,以達(dá)到煙氣更加均勻分布的目的,這種設(shè)置可以通過增加煙氣的擾動(dòng),從而提高煙氣與漿液接觸的時(shí)間和面積,提高脫硫效果,并增加循環(huán)泵噴頭數(shù)量,新建的脫硫裝置布置在煙囪兩側(cè),減少了中間煙道的流程,能有效降低煙氣阻力,托盤增加煙氣擾動(dòng)提高脫硫效果,噴淋塔內(nèi)噴頭數(shù)量的增加提高了SO2的吸收去除。吸收塔托盤層、噴淋層布置以及脫硫流程如圖1 所示。
圖1 吸收塔托盤層和噴淋層布置
借鑒其他電廠濕法脫硫系統(tǒng),冷凝水的pH 值基本上小于5.0,且水量較大,酸性凈煙氣冷凝水對(duì)煙道的腐蝕比較嚴(yán)重。因此系統(tǒng)優(yōu)化時(shí),為了防止吸收塔內(nèi)部結(jié)垢沉淀及酸蝕,要合理控制脫硫漿液的pH 值在5.0~5.6:pH 值低于5.0 容易加重系統(tǒng)結(jié)構(gòu)腐蝕,pH 值高于5.6 又容易致使系統(tǒng)內(nèi)部沉淀結(jié)垢。
脫硫系統(tǒng)優(yōu)化過程中,對(duì)脫硫吸收塔的漿液密度進(jìn)行調(diào)控,盡量降低其數(shù)值,并進(jìn)行了為期一個(gè)月的監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)漿液密度的變化會(huì)影響脫硫效率,漿液密度和脫硫效率關(guān)系見表1。
表1 漿液密度和脫硫效率關(guān)系
由表1 可知,脫硫吸收塔內(nèi)漿液密度在1050~1265 kg/m3波動(dòng),從漿液密度的平均值和脫硫效率之間的關(guān)系可見,隨著脫硫吸收塔內(nèi)漿液密度的控制和降低,脫硫效率得到有效提高。
該火力發(fā)電廠投入運(yùn)行以后,經(jīng)過除塵和脫硫系統(tǒng)的裝備改進(jìn)和系統(tǒng)優(yōu)化后,經(jīng)過3 個(gè)月的試運(yùn)行后,除塵和脫硫系統(tǒng)保持較好的穩(wěn)定度,運(yùn)行效果良好。經(jīng)多次檢測(cè),其中污染物SO2和粉塵顆粒物的檢測(cè)結(jié)果見表2。
表2 數(shù)據(jù)顯示:①該火力發(fā)電廠的除塵、脫硫設(shè)備經(jīng)改造后其除塵、脫硫效果顯著,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定;②改造優(yōu)化的設(shè)備的除塵率達(dá)到99.55%,粉塵顆粒的排放值也達(dá)到了天然氣燃?xì)廨啓C(jī)組粉塵顆粒的排放標(biāo)準(zhǔn);③經(jīng)優(yōu)化改進(jìn)后建設(shè)的系統(tǒng)脫硫效果顯著提高,去除率達(dá)到99.2%,SO2污染物的排放值也達(dá)到了燃煤火電機(jī)組二氧化硫的排放標(biāo)準(zhǔn)。
表2 除塵、脫硫檢測(cè)結(jié)果
該百萬機(jī)組火力發(fā)電廠經(jīng)過除灰、脫硫系統(tǒng)設(shè)備優(yōu)化施工建設(shè),主要包括:除塵設(shè)備改進(jìn)、輸灰系統(tǒng)優(yōu)化、灰斗裝置改進(jìn)及脫硫系統(tǒng)設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計(jì);并經(jīng)過系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化,主要包括:pH 值的控制和漿液密度的調(diào)控,除灰、脫硫運(yùn)行以來一直保持穩(wěn)定狀態(tài),運(yùn)行效果良好,除塵效果達(dá)到99.92%,脫硫效果達(dá)到99.2%,且煙塵和二氧化硫的排放濃度分別小于5 mg/m3和25 mg/m3,均達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),可為老舊設(shè)備的改良提供參考。