劉偉業(yè)
(新余鋼鐵集團(tuán)有限公司熱連軋廠,江西 新余 338001)
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司熱連軋廠于2009年建成投產(chǎn),主要生產(chǎn)設(shè)備:兩座加熱爐,兩架粗軋機(jī),七架精軋機(jī),兩臺(tái)卷取機(jī)。層流輥道位于精軋機(jī)與卷取機(jī)中間,主要作用是把精軋出來的帶鋼送到卷取機(jī),共有輥?zhàn)?64根,分內(nèi)冷輥和外冷輥,電機(jī)與輥?zhàn)庸餐b在一個(gè)橫梁上,以方便整體更換,電機(jī)轉(zhuǎn)速1 400r/min。隨著產(chǎn)能的不斷提高,在實(shí)際生產(chǎn)中,位于大型儀表下面的輥?zhàn)?,由于工作環(huán)境水氣大,溫度高,使輥道容易過熱、潤滑脂流失,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)死輥、劃傷帶鋼,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。所以,對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理的改造就顯得非常必要。
(1)故障現(xiàn)象
軸承是輥?zhàn)愚D(zhuǎn)動(dòng)的關(guān)鍵部件。由于該輥?zhàn)拥霓D(zhuǎn)速較高,工作環(huán)境較差,全部選用進(jìn)口軸承,所以軸承本身質(zhì)量問題應(yīng)排除。大部分更換下來的輥?zhàn)虞S承基本都有燒損的痕跡,保護(hù)架、滾珠磨損嚴(yán)重,表面附著黃褐色油脂,油脂被乳化,拆開的軸承座內(nèi)部有水流出。
(2)原因分析
軸承損壞的情況說明,輥?zhàn)庸┯褪钦5?,主要原因是軸承內(nèi)進(jìn)水,使其失去了潤滑的作用。如圖1所示,內(nèi)冷輥主要集中在測(cè)量儀表房下面。進(jìn)水管插入輥?zhàn)觾?nèi)部,壓力為0.12MPa,回水無壓力,水只能從圖1中空心箭頭區(qū)域進(jìn)入非電機(jī)側(cè)軸承內(nèi)部,該側(cè)透蓋處所用密封為:唇形密封圈 B80×100×10 GB9877.1-88,雙密封。該密封用在此處防水性能沒有問題,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況判斷,問題應(yīng)出在密封的安裝與使用不妥上。
圖1 內(nèi)冷輥示意圖
(3)采取的措施
由圖1可知,水只能從非電機(jī)側(cè)透蓋處進(jìn)入。透蓋的密封結(jié)構(gòu)采用兩道唇型密封圈。由于該輥道運(yùn)行初期還是比較平穩(wěn)的,運(yùn)行1年后,才開始頻繁出現(xiàn)軸承損壞,拆解更換時(shí)發(fā)現(xiàn)密封圈唇邊方向裝反。另外,與密封圈配合的襯套也沒有及時(shí)更換,襯套磨損嚴(yán)重,根本密封不住水,導(dǎo)致通入的水大量進(jìn)入軸承座內(nèi),損壞軸承。更換新的襯套且將密封方向調(diào)整后(唇邊朝外),進(jìn)水現(xiàn)象明顯減少,運(yùn)行3個(gè)月沒有出現(xiàn)燒損軸承的事故。
(1)故障現(xiàn)象
輥?zhàn)訌澢冃我彩浅R姷墓收?。變形后,輥?zhàn)訒?huì)偏心,會(huì)造成電機(jī)跳電,變成死輥,劃傷鋼板,影響產(chǎn)品的質(zhì)量。
(2)原因分析
由于前期軸承進(jìn)水較嚴(yán)重,于是將進(jìn)水閥調(diào)小,導(dǎo)致輥?zhàn)觾?nèi)部不能夠完全充滿水,當(dāng)輥?zhàn)痈咚龠\(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)影響不大,輥?zhàn)涌梢跃鶆蚶鋮s,但是當(dāng)輥?zhàn)油O聛頃r(shí)就完全不同了。一般精軋機(jī)出來的鋼板溫度大約為700℃,冷卻水只能冷卻下半部分輥?zhàn)?,由于熱脹冷縮,下半部分輥?zhàn)永鋮s更快,造成輥?zhàn)酉蛳聫澢?/p>
(3)采取的措施
輥?zhàn)永鋮s水進(jìn)水閥完全打開,使冷卻水充滿輥?zhàn)?,另外,回水管由原來的?8mm改為φ100mm,這樣不會(huì)影響輥?zhàn)觾?nèi)部冷卻效果,但是可以使非電機(jī)側(cè)的透蓋內(nèi)水位降低,使水進(jìn)入軸承內(nèi)概率更低。為了進(jìn)一步防止輥?zhàn)訌澢?,每次停機(jī)時(shí),輥道自由轉(zhuǎn)動(dòng)5min后再停機(jī),使輥道上下冷卻更均勻。
對(duì)層流輥道的常見故障采取措施后,故障減少80%左右,使設(shè)備運(yùn)行率大大提高,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高也起到一定的推動(dòng)作用。另外,針對(duì)測(cè)量儀表房底部輥道工作環(huán)境的特殊性,也采取了一些防范措施:如針對(duì)拆卸、吊裝難,在輥道兩側(cè)增設(shè)了吊裝支架、活動(dòng)吊耳等,縮短輥道的更換時(shí)間;將該段輥道增加一臺(tái)多點(diǎn)干油泵,單獨(dú)供油,對(duì)勞動(dòng)強(qiáng)度和生產(chǎn)成本的降低也起到了一定的作用。
[1]成大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2002.
[2]胡邦喜.設(shè)備潤滑基礎(chǔ)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.