朱 成,陳紅波
(中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司,江蘇 南京 210033)
中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金陵石化)水煤漿裝置凈化脫硫系統(tǒng)副產(chǎn)φ(H2S)6%~7%的低濃度含硫化氫酸性氣。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格工藝路線比選,金陵石化采用美國(guó)Merichem公司液相催化氧化(Lo-Cat)技術(shù)新建了一套制硫裝置,硫黃設(shè)計(jì)產(chǎn)能14.75 t/d,排放尾氣φ(H2S)≤0.5%。該裝置于2011年12月引酸性氣開(kāi)工生產(chǎn),運(yùn)行過(guò)程中,脫硫尾氣中無(wú)法處理的含硫醇等揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs),對(duì)周?chē)髿猸h(huán)境造成區(qū)域異味影響。2013年新建了一套三廂反吹蓄熱式熱氧化器(RTO),脫硫排放的尾氣在RTO氧化室的高溫條件下充分氧化分解,其中的VOCs完全氧化分解成CO2和H2O,改善了Lo-Cat工藝排放尾氣的惡臭異味問(wèn)題,尾氣排放符合GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和GB 14554—1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。
Lo-Cat硫黃回收技術(shù)是一種可再生的H2S脫除技術(shù),是國(guó)外應(yīng)用最多的絡(luò)合鐵濕式氧化脫硫工藝[1],采用Merichem公司獲得專(zhuān)利的、可再生的鐵離子絡(luò)合物液體催化劑,以水相為介質(zhì),在常溫和常壓(也可以設(shè)計(jì)成正壓)下將多種不同氣體中的硫化氫直接轉(zhuǎn)化為固體硫黃[2]。同時(shí),鐵離子催化劑被還原成亞鐵離子,通過(guò)空氣氧化再生后循環(huán)使用。為了增加催化劑在水中的溶解度,鐵離子催化劑以絡(luò)合物形式存在。
金陵石化來(lái)自凈化工序的水煤漿裝置酸性氣進(jìn)入脫硫裝置,尾氣處理工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 Lo-Cat 脫硫串聯(lián)RTO尾氣處理工藝流程
酸性氣經(jīng)氣液分離罐氣液分離后進(jìn)入Lo-Cat系統(tǒng)。Lo-Cat系統(tǒng)是利用溶液的密度差原理,完成H2S吸收、脫硫、催化劑的再生、硫漿分離的過(guò)程。脫硫和再生在一個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行,利用擋板和堰板將反應(yīng)器分割成不同的扇形區(qū)域,使溶液形成密度差。含有H2S的酸性氣進(jìn)入吸收室內(nèi)鼓泡后,氣相中H2S被吸收的同時(shí)由于催化劑的作用氧化析出單質(zhì)硫,含有硫黃顆粒的吸收液密度增大成為硫黃漿液,沉降落入偏心錐底,然后由漿液泵送至真空帶式過(guò)濾機(jī),過(guò)濾后的硫黃產(chǎn)品以袋裝形式車(chē)載出廠。各化學(xué)添加劑分別從各儲(chǔ)罐經(jīng)計(jì)量泵加入反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)的溶液經(jīng)溶液泵抽出送至換熱器換熱,維持恒溫(52±2)℃,再返回反應(yīng)器。溶液再生用空氣通過(guò)空分裝置直供或就地鼓風(fēng)機(jī)鼓入氧化室,用于催化劑溶液再生并提供吸收/氧化器中液體循環(huán)的驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)Lo-Cat自動(dòng)停車(chē)系統(tǒng)聯(lián)鎖時(shí),酸性氣將自動(dòng)切出Lo-Cat系統(tǒng),改流程送往煉油區(qū)域。
酸性氣進(jìn)入吸收/氧化器的3個(gè)吸收室。通過(guò)特殊設(shè)計(jì)的噴嘴將酸性氣在鐵離子催化劑質(zhì)量濃度為500 mg/L的溶液中進(jìn)行鼓泡,使酸性氣達(dá)到在吸收室均勻吸收的效果。酸性氣的脫硫過(guò)程是通過(guò)將硫化氫吸入催化劑溶液中,并隨后將硫化氫轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫和水。在這個(gè)過(guò)程中,鐵催化劑的鐵離子(Fe3+)被還原成亞鐵離子(Fe2+)。溶液中的Fe2+經(jīng)過(guò)吸收/氧化器中的3個(gè)氧化室后氧化為Fe3+。經(jīng)過(guò)脫硫處理的酸性氣和空氣在吸收/氧化器頂部的空間混合后通過(guò)排放管道經(jīng)氣水分離器分離水后,進(jìn)入RTO進(jìn)行氧化處理。
催化溶液設(shè)計(jì)的操作溫度要高于進(jìn)口氣體的溫度,以防止水或碳?xì)浠衔镌谘b置中冷凝。溶液循環(huán)泵將反應(yīng)溶液經(jīng)過(guò)溶劑換熱器冷卻或者加熱后返回到吸收/氧化器。有5個(gè)頂部噴嘴將溶液噴灑到吸收/氧化器的溶液表面,用于控制溶液表面產(chǎn)生的泡沫以及懸浮的硫。
含單質(zhì)硫黃顆粒的溶液在吸收/氧化器錐體通過(guò)沉降,濃縮至使固體硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%~15%。為了增強(qiáng)硫黃漿液的回收,防止堵塞,錐體部分安裝了一系列的空氣吹掃噴嘴。間歇性將空氣鼓入錐體內(nèi)18個(gè)噴嘴進(jìn)行吹掃,每14 min重復(fù)1次。硫黃漿液泵將漿液從錐體中抽出送至真空帶式過(guò)濾機(jī),一部分漿液循環(huán)返回脫氣室,以避免單質(zhì)硫在錐體處沉積引起堵塞,以及真空帶式過(guò)濾機(jī)停車(chē)時(shí)造成硫黃漿液管道堵塞。
根據(jù)真空帶式過(guò)濾機(jī)進(jìn)料漿液的流量以及硫黃漿液的濃度對(duì)過(guò)濾機(jī)的皮帶轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)帶式過(guò)濾機(jī)的速率以保持過(guò)濾泥餅厚度。濾液通過(guò)濾液緩沖罐和濾液循環(huán)泵返回系統(tǒng)。
RTO設(shè)計(jì)處理氣量為20 000 m3/h。Lo-Cat系統(tǒng)的尾氣在引風(fēng)機(jī)的抽引下,經(jīng)氣水分離器分離水后進(jìn)入蓄熱室預(yù)熱到750 ℃左右,然后進(jìn)入氧化室充分氧化分解,使廢氣中的VOCs完全氧化分解成CO2和H2O,廢氣中的微量硫化氫氧化分解成SOx,高溫?zé)煔怆S后進(jìn)入另一組蓄熱室,與蓄熱陶瓷填料進(jìn)行換熱,換熱后的煙氣通過(guò)引風(fēng)機(jī)經(jīng)煙囪排放到大氣。
當(dāng)蓄熱氧化系統(tǒng)出現(xiàn)聯(lián)鎖停車(chē)時(shí),廢氣旁通閥與尾氣旁路閥打開(kāi),尾氣通過(guò)旁路直接排到煙囪。
Lo-Cat工藝是利用恒溫方法實(shí)現(xiàn)改進(jìn)的克勞斯反應(yīng)[3],反應(yīng)方程式為:
該反應(yīng)在水溶液中進(jìn)行,利用水溶性金屬離子將HS-氧化成元素硫。相應(yīng)地,金屬離子在再生過(guò)程中將電子轉(zhuǎn)移給氧。
Lo-Cat工藝的基本反應(yīng)可分為如下吸收和再生兩部分:
1)吸收部分
總反應(yīng):H2S(g)+2Fe3+→2H++S0+2Fe2+
2)再生部分
有機(jī)廢氣經(jīng)過(guò)RTO底部蓄熱室預(yù)熱后進(jìn)入頂部氧化室,升溫到900 ℃左右,使廢氣中的VOCs完全氧化分解成CO2和H2O,微量硫化氫氧化分解成SOx,反應(yīng)方程式為:
氧化后的高熱氣體再通過(guò)另一個(gè)蓄熱室,與蓄熱陶瓷填料進(jìn)行換熱降溫后排出RTO系統(tǒng)。該過(guò)程不斷循環(huán),每一個(gè)蓄熱室都是在輸入廢氣與排出處理過(guò)的氣體的模式間交替轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)較高能效。運(yùn)行時(shí),切換時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。
Lo-Cat工藝主要技術(shù)特點(diǎn)有:①脫硫效率高,硫化氫脫除率可達(dá)99.99%;②操作性能好,可以保持裝置開(kāi)工率100%,可避免其他工藝中小型硫黃回收裝置極易堵塞和頻繁停工的現(xiàn)象;③操作彈性大,酸性氣中硫化氫濃度可在較大范圍內(nèi)變化,操作不受影響;④硫黃脫水采用真空過(guò)濾,工藝簡(jiǎn)單、設(shè)備體積小、裝置占地面積小。
蓄熱氧化器主要包括氣體分布室、蓄熱室、氧化室、風(fēng)機(jī)等。通過(guò)蓄熱室吸收廢氣氧化時(shí)的熱量,并用這些熱量預(yù)熱新進(jìn)入的廢氣,從而有效降低廢氣處理后的熱量排放,同時(shí)減少了廢氣氧化升溫時(shí)的熱量損耗,使廢氣在高溫氧化過(guò)程中保持著較高的熱效率(95%左右)。設(shè)備安全可靠、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低,VOCs去除率高。
Lo-Cat硫黃回收裝置處理來(lái)自水煤漿凈化脫硫裝置的酸性氣,其組成及工藝參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 Lo-Cat進(jìn)料酸性氣組分及工藝參數(shù)
經(jīng)脫硫處理后的尾氣中VOCs組分見(jiàn)表2。
表2 脫硫處理后的尾氣中VOCs組分
續(xù)表2
RTO處理尾氣的消耗及主要指標(biāo)見(jiàn)表3。
表3 RTO運(yùn)行情況
脫硫產(chǎn)品硫餅組成見(jiàn)表4。
表4 脫硫產(chǎn)品硫餅組成
1)鐵離子催化劑(ARI-340)。鐵離子催化劑主要成分是絡(luò)合鐵化合物,由乙二胺四乙酸鐵銨、次氮基三乙酸鈉鹽和水組成。鐵離子補(bǔ)充劑溶液中游離鐵質(zhì)量濃度50~55 g/L。為盡量減少催化劑的損失,脫硫系統(tǒng)溶液中的鐵離子質(zhì)量濃度控制在500 mg/L左右。
2)鐵離子螯合劑(ARI-350)。鐵離子螯合劑由次氮基三乙酸鈉鹽、氫氧化鈉、水組成,包裹在鐵離子表面,防止發(fā)生沉降反應(yīng)。
3)溶液穩(wěn)定劑(ARI-360K)。溶液穩(wěn)定劑是可以抑制A型絡(luò)合物降解的硫代硫酸鹽穩(wěn)定劑,主要組分是硫代硫酸鉀和水。由于硫代硫酸鹽會(huì)在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生,所以溶液穩(wěn)定劑僅在首次開(kāi)車(chē)時(shí)添加。
4)生物穩(wěn)定劑(ARI-400)。溶液中過(guò)量的生物活性物質(zhì)(細(xì)菌)會(huì)使催化劑溶液發(fā)生降解、活性下降。生物穩(wěn)定劑是一種生物抑制劑,在該單元溶液中加入小劑量的生物穩(wěn)定劑可以控制細(xì)菌生長(zhǎng)、抑制其生物活性。生物穩(wěn)定劑的組分為烷基苯二甲酯氯化銨混合物(烷基為C12~18),烷基苯二甲酯氯化銨混合物(烷基為C12~18)和水。
5)表面活性劑(ARI-600)。溶液中硫黃顆粒有時(shí)會(huì)貼附在氣泡上或被碳?xì)浠衔锇?,不易沉降。加入表面活性劑可以促進(jìn)硫表面的潤(rùn)濕,起到絮凝作用,促進(jìn)硫的沉降。表面活性劑的有效組分為壬基酚乙氧基化合物、異丙醇和水。
6)消泡劑(Nalco EC-9079A、Nalco 71D5或ARI820)。酸性氣中包含有機(jī)污染物、溶液中硫黃過(guò)細(xì)或催化劑較新均會(huì)產(chǎn)生泡沫。一般消泡劑添加劑量約為溶液體積的0.000 2%。
7)堿性調(diào)節(jié)劑(KOH)。KOH用于控制溶液的pH值,通常pH值控制在8~8.5。pH值的大小直接影響H2S脫除效率。
裝置滿負(fù)荷時(shí)設(shè)計(jì)常規(guī)化學(xué)品的添加量和實(shí)際添加量見(jiàn)表5,實(shí)際加入量可根據(jù)裝置負(fù)荷和運(yùn)轉(zhuǎn)條件決定是否減少。
表5 藥劑組成及添加量
金陵石化水煤漿Lo-Cat硫黃回收裝置氧化/吸收器是國(guó)內(nèi)首個(gè)采用偏心錐設(shè)計(jì)的裝置。2011年底開(kāi)工運(yùn)行后,尾氣硫化氫濃度難以達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),同時(shí)該設(shè)計(jì)易造成錐體硫黃堵塞,造成硫黃裝置最短2個(gè)月,最長(zhǎng)僅4個(gè)月就會(huì)因錐體堵塞被迫停工消缺。停工期間酸性氣改到煉油克勞斯制硫裝置,極大影響金陵石化系統(tǒng)加工負(fù)荷。
通過(guò)技術(shù)改造及操作優(yōu)化,延長(zhǎng)硫黃裝置運(yùn)行周期,具體措施如下:
1)因工程施工參考點(diǎn)錯(cuò)誤造成吸收室噴嘴比設(shè)計(jì)要求的要淺。吸收室噴嘴太淺而不能保證富H2S氣與液體催化劑有足夠的接觸時(shí)間,從而導(dǎo)致在低于設(shè)計(jì)負(fù)荷情況下H2S仍脫除不充分。通過(guò)降低2#、3#吸收室的噴嘴高度,問(wèn)題得到解決。
2)錐體出口管線由原來(lái)的DN50改為DN100,錐體漿液泵的額定流量也從原來(lái)的20 m3/h改為40 m3/h,這樣可加大錐體漿液的流動(dòng)性,防止?jié){液沉積形成堵塞。
3)在錐體側(cè)面開(kāi)2個(gè)DN100的出口,接至漿液泵進(jìn)口,這樣即使錐體底部堵塞,也可以利用側(cè)面出口繼續(xù)抽出硫黃,延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間。
4)錐體增加溶液沖洗管線,一旦錐體出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,立即切換至側(cè)面出口,錐體出口利用循環(huán)溶液進(jìn)行反沖洗,減少堵塞現(xiàn)象。
5)酸性氣管線加入氮?dú)庖约哟髿怏w流量,增加溶液循環(huán)的推動(dòng)力,降低堵塞的可能。
6)氧化空氣管線從空分直接引來(lái),這樣氧化風(fēng)流量可以保持穩(wěn)定,也增加溶液循環(huán)的推動(dòng)力,降低堵塞的可能。
7)提升真空壓濾機(jī)運(yùn)行質(zhì)量,增加濾布清洗次數(shù)和濾布更換頻次,后期新增了1臺(tái)壓濾機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,以保證硫黃產(chǎn)出量,降低錐體硫黃濃度,降低堵塞可能。
8)嚴(yán)格控制各催化劑的加入量,每班標(biāo)定一次,使加入量準(zhǔn)確可控,確保溶液吸收和再生的效果,尾氣排放達(dá)標(biāo)。
通過(guò)以上系列改造和運(yùn)行優(yōu)化措施之后,硫黃回收裝置由原來(lái)每年至少停工檢修4次以上,到每年僅停工檢修1次,改造效果顯著,其中在2018年創(chuàng)造了連續(xù)運(yùn)行425 d的長(zhǎng)周期運(yùn)行紀(jì)錄。
Lo-Cat工藝對(duì)低濃度含硫化氫酸性氣的脫硫效果好,裝置負(fù)荷適應(yīng)范圍寬,處理后的尾氣經(jīng)RTO裝置進(jìn)一步高溫焚燒處理后,裝置周邊異味明顯消除。金陵石化水煤漿脫硫裝置經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,對(duì)相關(guān)瓶頸進(jìn)行了改造后,裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行得到有效保障。由于脫硫產(chǎn)品濕硫粉純度不高,使用受限,需要進(jìn)一步提純才能改善產(chǎn)品出路問(wèn)題,提升作為環(huán)保裝置運(yùn)行的整體經(jīng)濟(jì)效益。