劉紀(jì)瓊 趙昌明 孫利軍 張德蘭 郭紅光 康燕 黃小會 王鵬
1大慶油田有限責(zé)任公司采油工程研究院
2黑龍江省油氣藏增產(chǎn)增注重點實驗室
3大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠
4大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
隨著三元復(fù)合驅(qū)油井結(jié)垢問題日益突出,需要對油井采取不同類型的清防垢加藥措施。目前在用的井口加藥裝置基本采用人工設(shè)定裝置泵排量,調(diào)整周期短,人員勞動強(qiáng)度大,且不能根據(jù)油井產(chǎn)能變化及時進(jìn)行泵排量調(diào)整,加藥濃度無法精準(zhǔn)控制,造成藥劑浪費。
針對這一問題,設(shè)計適用于機(jī)采井井口加藥裝置的智能閉環(huán)控制系統(tǒng)。通過在線流量傳感器和智能檢測裝置實現(xiàn)加藥前饋控制和反饋控制兩種控制模式,利用計算機(jī)PLC 控制系統(tǒng)和PID 計算方法實現(xiàn)對泵排量自動調(diào)整[1-2],降低了人工勞動強(qiáng)度,提高了加藥精度和安全系數(shù),使井上加藥管理模式更加規(guī)范化。
加藥裝置采用一體化設(shè)計,主要由清垢劑箱、防垢劑箱、變頻式計量泵、控制臺、在線監(jiān)測系統(tǒng)等組成,在實際工藝需求中可根據(jù)用戶需求調(diào)整不同配置,以滿足不同工藝需求。加藥裝置的基本結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。
圖1 加藥裝置結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of dosing device
通過監(jiān)測油井產(chǎn)液量及檢測采出液藥劑含量,利用流量前饋控制和采出液藥劑濃度反饋控制以及PID 算法建立三者相結(jié)合的閉環(huán)控制方法,實現(xiàn)加藥量隨油井產(chǎn)液量變化而自動進(jìn)行調(diào)整,使井下藥劑濃度控制在要求范圍[3]。該系統(tǒng)中,控制主體可以根據(jù)監(jiān)測反饋信息發(fā)現(xiàn)和修正各載體運(yùn)行中的偏差,具有抗干擾能力,可進(jìn)行有序地控制輸出,保證加藥功能正常。
為實現(xiàn)清防垢加藥自動化控制,設(shè)計了加藥工藝系統(tǒng)(圖2),根據(jù)油井采出液離子含量情況建立加藥量與產(chǎn)液量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系模型,將該模型嵌入控制臺PLC 系統(tǒng)中,通過井口產(chǎn)液流量計監(jiān)測產(chǎn)液量數(shù)據(jù)(Q),經(jīng)A/D 轉(zhuǎn)換后帶入的PLC 系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型中。根據(jù)已設(shè)定的加藥濃度γs進(jìn)行模型計算后,輸出對應(yīng)泵排量控制信號,經(jīng)D/A 轉(zhuǎn)換控制變頻泵調(diào)節(jié)加藥量[4],同時可根據(jù)井口產(chǎn)液量變化控制加藥頻率,實現(xiàn)流量前饋控制。其次利用在線磷檢測儀表從井口采出液中采集磷含量數(shù)據(jù)[5],通過藥劑濃度與磷含量之間的關(guān)系反算出藥劑含量,將藥劑濃度數(shù)據(jù)輸入計算機(jī)控制系統(tǒng),利用PID 控制算法進(jìn)行誤差運(yùn)算,然后將運(yùn)算結(jié)果經(jīng)D/A 轉(zhuǎn)換再次控制變頻泵對沖程和頻率進(jìn)行微調(diào),完成加藥濃度反饋控制。通過流量控制和PID 反饋控制相結(jié)合的方法,實現(xiàn)藥劑加藥量和加藥頻率動態(tài)調(diào)節(jié),保證加藥的有序進(jìn)行[6-7]。
圖2 加藥工藝系統(tǒng)流程Fig.2 Flow chart of dosing process system
流量前饋控制的唯一變量是油井產(chǎn)液量,油井生產(chǎn)過程中產(chǎn)液量變化是影響加藥濃度改變的主要因素,因此加藥量主要隨產(chǎn)液量而變化。關(guān)鍵是確定式(1)中加藥濃度γs,需要根據(jù)藥劑規(guī)定的使用濃度進(jìn)行調(diào)整。以目前在運(yùn)行現(xiàn)場試驗用防垢劑有效濃度γs=300 mg/L 為例,產(chǎn)液量監(jiān)測周期ΔT=24 h(可根據(jù)需求適當(dāng)調(diào)節(jié)),將TUF-2 000 m 型外夾模塊式超聲波流量計(流速范圍0±10 m/s)流量傳感器安裝至采油樹回油主管線上,將監(jiān)測周期內(nèi)流量輸出Q對應(yīng)的4~20 mA 電流信號傳至PLC 控制系統(tǒng),對比不同監(jiān)測周期Q(T)與Q(T-1) 內(nèi)產(chǎn)液量變化幅度值ΔQ來進(jìn)行流量前饋控制。通過大幅度調(diào)整沖程Δn[Δn=n(T)-n(T-1) ]進(jìn)而對加藥量進(jìn)行快速調(diào)整。當(dāng)Q(T)-Q(T-1)=ΔQ>QS時,計算按式(1)~(4)進(jìn)行。
式中:Y(T)為泵排量,m3/d;n(T)為T時刻的沖程,mm;S為加藥泵的沖程,mm;n為泵沖速,min-1;η為泵效,%;D為泵徑,mm;γs為藥劑濃度,mg/L;Q 為產(chǎn)液量,m3;Q(T)為t時刻系統(tǒng)監(jiān)測產(chǎn)液量,m3;Q(T-1) 為距離t時刻監(jiān)測點的前一監(jiān)測點產(chǎn)液量,m3;QS為油井生產(chǎn)時產(chǎn)液量正常波動范圍最大值,m3;T為監(jiān)測時間,s。
當(dāng)Q(T)-Q(T-1)=ΔQ<QS時,產(chǎn)液量處于正常波動范圍,根據(jù)產(chǎn)液量變化調(diào)整加藥濃度容易造成系統(tǒng)調(diào)節(jié)過度,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,需要通過藥劑濃度變化進(jìn)行泵排量微量調(diào)節(jié)。藥劑濃度反饋控制以時間t和采出液中藥劑濃度γ(T)為變量,通過在采油樹回油管線取樣口安裝取樣閥門,定期取一定量的采出液至在線磷監(jiān)測裝置儲樣槽內(nèi)進(jìn)行采出液磷元素測定(不加藥時采出液中基本無磷),利用室內(nèi)實驗建立不同藥劑濃度與其對應(yīng)濃度下磷含量P的關(guān)系式,用式(5)計算對應(yīng)藥劑濃度γ,將計算結(jié)果輸出的4~20 mA信號值傳至PLC控制系統(tǒng)。
式中:f(P)為磷含量P時對應(yīng)液體中藥劑濃度,mg/L。
用式(6)計算采出液藥劑濃度與設(shè)定值的偏差ε(T),再根據(jù)偏差計算加藥量。
式中:ε(T)為T時刻采出液中磷含量對應(yīng)藥劑濃度采樣值γ(T)與設(shè)定值γs的差值,mg/L。
式中:ε(T-1)、ε(T-2)為上一次和上兩次采樣的藥劑濃度偏差,mg/L;Kc、Ki、Kd分別為比例系數(shù)、積分系數(shù)和微分系數(shù)。
通過不斷調(diào)節(jié)加藥泵沖程,改變藥劑排量,實現(xiàn)藥劑濃度的微調(diào),直至相鄰檢測周期檢測結(jié)果誤差值時停止調(diào)控。
采出液濃度反饋控制的關(guān)鍵是確定PID 系數(shù)和采樣時間間隔[8]。現(xiàn)場試驗采用試湊法確定PID 參數(shù),通過優(yōu)先確定采樣間隔,調(diào)節(jié)比例系數(shù),最后確定積分和微分系數(shù)。
具體操作如下:
(1)首先設(shè)定采樣間隔為2 h(現(xiàn)場試驗用,后期可調(diào)整),γs=300 mg/L,設(shè)定Ki、Kd均為0,調(diào)節(jié)Kc值由小到大,直至泵沖程調(diào)整時間最短后,確定Kc=6。
(2)將Kc值調(diào)整為原來的80%,作為確定值,將Ki值由0 逐漸調(diào)大,直至泵沖程調(diào)整時間最短后,確定Ki=1.5。
(3)將Ki值調(diào)整為原來的80%,作為確定值,將Kd值由0 逐漸調(diào)大,直至泵沖程調(diào)整時間最短后,確定Kd=0。
為進(jìn)一步驗證智能閉環(huán)系統(tǒng)控制井口加藥的科學(xué)性和合理性,設(shè)計現(xiàn)場某井分別采用智能閉環(huán)控制加藥和恒定加藥系統(tǒng)進(jìn)行加藥。兩種加藥模式加藥15 天后對該井采出液藥劑濃度進(jìn)行檢測對比,結(jié)果見表1、表2。
表1 恒定加藥模式下采出液藥劑濃度Tab.1 Reagent concentration of produced liquid under constant dosing mode
表2 智能閉環(huán)控制系統(tǒng)中采出液藥劑濃度Tab.2 Reagent concentration of produced liquid in intelligent closed-loop control system
通過對比發(fā)現(xiàn),當(dāng)機(jī)采井產(chǎn)液量短期內(nèi)有較大浮動時,加藥濃度變化幅度相對較大,很可能會出現(xiàn)藥劑濃度不足。相反,采用智能閉環(huán)控制系統(tǒng)加藥,當(dāng)產(chǎn)液量變化時,根據(jù)系統(tǒng)反饋功能進(jìn)行泵排量的模糊設(shè)定,隨之調(diào)整加藥量,整體加藥量浮動控制在10%以內(nèi),大大提高了加藥精度,可避免出現(xiàn)藥劑濃度不足或過多等情況。
研制了一種基于PID 算法建立的前饋和反饋相結(jié)合的閉環(huán)控制系統(tǒng),提出了加藥控制系統(tǒng)設(shè)計的原理與方法。與以往的井口加藥裝置相比,利用智能閉環(huán)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制加藥,可及時對加藥量進(jìn)行浮動調(diào)整,保證加藥濃度均衡,減少人工干預(yù)加藥帶來的誤差及藥劑損耗?,F(xiàn)場試驗表明,該系統(tǒng)藥量調(diào)節(jié)反應(yīng)速度快,控制精度高,運(yùn)行穩(wěn)定性好,試驗效果良好,有效提高了現(xiàn)場加藥管理水平。但由于復(fù)雜的運(yùn)行控制環(huán)節(jié)加上現(xiàn)場監(jiān)測設(shè)備性能及精準(zhǔn)度要求較高,相比于傳統(tǒng)加藥裝置,對設(shè)備前期的資金投入及后期維修保養(yǎng)費用相對較高,在現(xiàn)場推廣使用上存在一定局限性。