陳麗霞,胡廣,魯志遠,喬彥超,尹建東,夏孟秋
(寧波吉利羅佑發(fā)動機零部件有限公司,浙江 寧波 315336)
水泵是發(fā)動機冷卻的主要機構(gòu),通過驅(qū)動水泵葉輪,使冷卻水在發(fā)動機水套內(nèi)進行流動,帶走對發(fā)動機有害的熱量,降低機體溫度,保證發(fā)動機可靠地運轉(zhuǎn),當(dāng)水泵驅(qū)動發(fā)生異常時,會產(chǎn)生水泵可靠性失效及水泵異響產(chǎn)生,造成駕駛不舒適感,水泵異響需要消除。
某款發(fā)動機臺架試驗過程中出現(xiàn)水泵“異響”問題,更換水泵總成+皮帶后異響消失,共計6臺水泵發(fā)生這種問題。
水泵結(jié)構(gòu)如圖1所示,水泵皮帶安裝在水泵皮帶輪和水泵驅(qū)動輪上,驅(qū)動輪固定螺栓把水泵驅(qū)動輪連接到平衡軸上,水泵安裝在調(diào)溫器殼體上,調(diào)溫器殼體安裝在缸體上,通過平衡軸和水泵皮帶驅(qū)動水泵,使水泵正常運轉(zhuǎn)[1]。
圖1 水泵結(jié)構(gòu)圖
共計6臺發(fā)動機發(fā)生異響,故障機更換水泵總成后,故障均消失。
1)批次及尺寸分析。對水泵皮帶、水泵、帶輪和調(diào)溫器批次進行分析,信息如表1所示,相關(guān)零部件均為同一批次[2]。
表1 故障機零部件批次
故障機水泵帶輪和皮帶本身無異常磨損,無制造缺陷等問題,尺寸合格。水泵組件轉(zhuǎn)動手感靈活順暢、無卡滯,水泵帶輪高度、圓跳動、齒頂節(jié)圓、齒底節(jié)圓、螺栓孔位置度等尺寸檢測(如圖2)合格無異常。
圖2 尺寸檢測
進行水泵組件單品臺架性能試驗,驗證是否有泄漏與異響問題(如圖3),經(jīng)過驗證各轉(zhuǎn)速段內(nèi)均無異響、泄漏問題。經(jīng)過對零部件批次和尺寸分析,零部件單體無問題。2)設(shè)計排查。對水泵與蝸殼間隙(如圖4)進行零部件尺寸鏈校核,最小間隙為0.45 mm,不干涉,無問題。故障水泵皮帶輪齒形與標(biāo)準(zhǔn)皮帶齒形近乎重合(如圖5),滿足要求。發(fā)動機中心距公差為(76.88 ±0.25)mm 時可以滿足張力低于90 N的要求,對三角皮帶在不同溫度下皮帶長度進行檢測評價,滿足要求。故障件水泵驅(qū)動系統(tǒng)跳動實測值為0.09 mm,皮帶輪跳動為0.06 mm,驅(qū)動輪系統(tǒng)跳動要求為0.20 mm,皮帶輪跳動要求為0.1 mm。因平衡軸、驅(qū)動輪、螺栓為錐面結(jié)構(gòu),裝配導(dǎo)致的系統(tǒng)跳動(反復(fù)裝配5次)實測最大跳動為0.1 mm,滿足要求。通過對間隙校核及齒形及零部件可靠性分析,設(shè)計無問題。
圖3 水泵組件性能試驗
圖4 水泵蝸殼和水泵間隙
圖5 皮帶齒形對比
3)制造裝配。裝配要求:水泵與調(diào)溫器殼體線下采用工裝裝配(如圖6),通過工裝(如圖7)模擬缸體與驅(qū)動輪,調(diào)整水泵殼體在調(diào)溫器殼體上位置,使水泵皮帶輪與驅(qū)動帶輪中心距為(76.88±0.02)mm。水泵與調(diào)溫器殼體分裝后裝配至生產(chǎn)線缸體上,再裝配水泵皮帶[3]。
圖6 水泵線下裝配
圖7 裝配工裝
將故障水泵殼體總成及皮帶復(fù)裝在生產(chǎn)線發(fā)動機上,用聽診器聽出異響,皮帶張力為110 N,張力超差(要求為0~90 N);ABA驗證過程如表2所示,驗證皮帶張力不合格的發(fā)動機水泵會產(chǎn)生異響[4]。對皮帶張力大的水泵組件輪系中心距進行檢測分析,表2中4臺異響水泵的皮帶輪與驅(qū)動帶輪中心距分別為77.353、77.353、77.354、77.352 mm,中心距超差(要求為76.63~77.13 mm)。通過以上分析,發(fā)動機水泵帶輪和平衡軸帶輪中心距過大,導(dǎo)致皮帶張力偏大,水泵運轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生異響[5]。
表2 異響與不異響發(fā)動機故障復(fù)現(xiàn)驗證
由于中心距超差導(dǎo)致水泵異響,水泵中心距是用線下裝配工裝來保證裝配尺寸的。調(diào)查發(fā)現(xiàn),水泵異響發(fā)生在2017年1月份,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),工裝定位銷存在嚴(yán)重磨損(如圖8),橡膠壓頭殘缺(如圖9),無法壓緊固定,壓裝后水泵存在晃動問題。更換磨損工裝后生產(chǎn)的13 625臺未反饋異響。水泵中心距裝配工裝磨損導(dǎo)致發(fā)動機水泵帶輪中心距偏大,使皮帶張力偏大,發(fā)動機產(chǎn)生異響。
圖8 工裝定位銷狀態(tài)
圖9 壓頭狀態(tài)
用水泵與調(diào)溫器殼體增加定位銷結(jié)構(gòu)來代替水泵安裝工裝裝配方式(如圖10),從根本上解決了保證中心距尺寸的難題。
圖10 水泵安裝方式
調(diào)溫器殼體增加水泵定位銷孔狀態(tài)已試裝2批次,共計200臺,試裝測試皮帶張力合格,均無異響,此次整改有效。
針對水泵異響問題的分析,需要先對異響源進行識別,通過ABA驗證及對比分析確定異響源,結(jié)合尺寸檢測確定失效尺寸。本文確定水泵異響原因為水泵中心距裝配工裝磨損導(dǎo)致發(fā)動機水泵帶輪中心距偏大,使皮帶張力偏大,水泵產(chǎn)生異響,通過增加定位銷來保證中心距和尺寸,從根本上解決了此問題[4]。