林偉
摘? 要: 介紹了氯化汞觸媒在日常生產(chǎn)中能引起的非正常失效的因素及相應的控制措施。
關(guān)鍵詞: 氯化汞觸媒;非正常失效;硫化氫;磷化氫;次氯酸鈉;水分;溫度
Abstract: the abnormal failure factors and corresponding control measures of mercuric chloride catalyst in daily production are introduced. Keywords: mercuric chloride catalyst; Abnormal failure; hydrogen sulfide; Phosphine; Sodium hypochlorite; water content; temperature
氯化汞觸媒是氯乙烯合成過程中非常重要的催化劑。我單位現(xiàn)采用的 是乙炔氣相法生產(chǎn)氯乙烯,即氯化氫和乙炔氣體,在裝滿氯化汞觸媒轉(zhuǎn)化 器的列管中進行加成反應。生產(chǎn)過程中因硫、磷雜質(zhì)(主要以PH3,H2S存 在),水分及生產(chǎn)過程中對溫度的把控不嚴,造成觸媒非正常失效的情況 比比皆是,不僅縮短了觸媒的使用周期,造成觸媒消耗的增加,也給氯乙 烯的正常合成帶來了較大的不安全隱患。因此,如何嚴把物料質(zhì)量關(guān),做 好氯乙烯合成過程中的控制措施,顯得尤為重要。
1 生產(chǎn)原理
1.1? 制取乙炔氣體的工藝流程
我單位制取乙炔的方法為濕法制取乙炔,? 即:粒度為25-50mm的電石 在發(fā)生器內(nèi)和水(上清液)進行反應,生成乙炔氣體從發(fā)生器頂部逸出,? 經(jīng)渣漿分離器、正水封,進入清凈系統(tǒng),其反應如下:
CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2? ↑+130kJ/mol(31Cal/mol) CaS+2H2O→Ca(OH)2 +H2S ↑
Ca3P2+6H2O→3Ca(OH)2+2PH3? ↑
1.2? 乙炔氣體除雜、脫水工藝流程
從發(fā)生崗位正水封來的乙炔氣體經(jīng)過水洗塔冷卻和沖洗后,一部分進 入氣柜,一部分由水環(huán)壓縮機壓縮,進入1#、 2#清凈塔與次氯酸鈉溶液逆 流接觸,除去S、 P等雜質(zhì)后,進入中和塔與中和塔泵打來的18-22%左右的 堿液逆流接觸,中和清凈過程中產(chǎn)生的酸性物質(zhì)。中和后的乙炔氣體進入 乙炔冷卻器管程、乙炔除霧器,在乙炔冷卻器內(nèi)和夾套通過的7度水進行 換熱脫水、乙炔除霧器內(nèi)的過濾棉除水后,送至氯乙烯合成工序。
1.3? 氯乙烯合成工藝流程
來自燒堿分廠氯化氫氣體(純度≥91% )進入氯化氫冷卻器與7℃水換 熱,氯化氫氣體中的部分水分,以鹽酸的形式脫出。氯化氫氣體經(jīng)過氯化 氫酸霧過濾器后與來自乙炔冷卻器的乙炔氣(純度>98.5% )經(jīng)各自的孔板 流量計按一定的比例配比后,進入混合器,充分混合分別進入兩臺并聯(lián)的 一級、二級石墨冷卻器,與-35℃鹽水進行熱交換,經(jīng)過冷卻器除水后再 分別進入兩臺并聯(lián)的一級、二級酸霧過濾器除水,經(jīng)熱水預熱器與熱水泵 送來的97℃熱水進行間接換熱至85℃以上,進入一段、二段轉(zhuǎn)化器,在氯 化汞觸媒的作用下,氯化氫和乙炔進行反應生成粗氯乙烯氣體。氯化氫冷 卻器,氯化氫酸霧過濾器,混脫一級、二級石墨冷卻器,一級、二級酸霧 過濾器分離出來的水(以高濃度鹽酸脫出),由底部匯集到放酸總管,進 入冷凝酸罐。
1.4? VC合成工序轉(zhuǎn)化器的工藝流程
自預熱器來的乙炔、氯化氫氣體(溫度不低于85℃),由轉(zhuǎn)化器上部 的氣相進口管道進入轉(zhuǎn)化器列管,在列管內(nèi)氯化汞觸媒的作用下進行加成 反應,加成反應后的氯乙烯氣體經(jīng)轉(zhuǎn)化器底蓋的活性炭初脫汞后,進入總 管匯集至凈化工序。合成反應過程中所產(chǎn)生的反應熱,由熱水泵送來的熱 水在轉(zhuǎn)化器夾套內(nèi)和列管進行間接換熱后回至熱水槽。
2 問題分析及控制措施
2.1? 硫磷雜質(zhì)對氯化汞觸媒的影響分析及控制措施
《GB/T 10665-2004碳化鈣(電石)》電石質(zhì)量標準如下表所示。
2.1.1? 硫化氫、磷化氫雜質(zhì)對氯化汞觸媒的影響
硫化氫和磷化氫能和汞反應生成無活性的汞鹽,而使氯化汞觸媒失 效,其反應如下:
HgCl2+H2S→HgS+2HCl
3HgCl2+PH3→(HgCl)3P+3HCl
2.1.2? 消除磷化氫、硫化氫對氯化汞觸媒不利影響的控制措施
我單位現(xiàn)采用的是效氯為0.08-0.12%, PH值為7-8的次氯酸鈉,利用 次氯酸鈉溶液中次氯酸根的氧化性,將磷化氫、硫化氫在1#, 2#清凈塔內(nèi) 氧化成磷酸和硫酸,并用10-15%的氫氧化鈉溶液在中和塔內(nèi)進行中和、除 雜,示意圖如下:
次氯酸鈉溶液的濃度和pH值的選擇,要考慮到清凈效果及安全因素兩 個方面。實驗結(jié)果表明,當次氯酸鈉溶液有效氯在0.05%以下和pH值在8以 上(見下表),則清凈效果下降;而當有效率在0.15%以上(特別在pH值 低時),容易生成氯乙炔而發(fā)生爆炸,如下表。
經(jīng)除雜后的乙炔氣體,用蘸有硝酸銀的白色試紙檢測的方法進行檢測 (以試紙不變色為標準,沉淀物越多,顏色越深;反之,顏色越淺),其
反應如下:
2AgNO3+H2S=Ag2S ↓+2HNO3
3AgNO3+PH3=Ag3P ↓+3HNO3
此外,為節(jié)約生產(chǎn)成本和保證清凈系統(tǒng)的正常生產(chǎn),應嚴格控制1#, 2#清凈塔的有效氯的含量,使1#清凈塔內(nèi)有效氯的含量不低于0.06%, 2# 清凈塔的有效率含量穩(wěn)定在0.08-0.12%范圍內(nèi),? pH值在7-8之間為宜。
2.2? 水分對氯化汞觸媒的影響分析及控制措施
氣體中含有的水分,如果不及時進行去除,不僅會使氯化氫吸水生產(chǎn) 鹽酸,腐蝕后續(xù)裝置的碳鋼設(shè)備、管道,反應如下:?? HCl+Fe→FeCl2+H2 ,也 會增加氯乙烯合成過程中副產(chǎn)物的增加,反應如下:
C2H2+H2O→CH3CHO? (乙醛)
更會使轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)部的觸媒(主要是活性炭)結(jié)疤,造成系統(tǒng)阻力 增加,影響氯乙烯合成裝置的安全、穩(wěn)定運行。
2.2.1? 消除氣體中含有的水分對氯化汞觸媒影響的控制措施
脫水計算如下:( 1 )氯化氫、乙炔氣體的壓力:?? 60KPa ,溫度:? 25℃,飽和蒸汽壓:? 3.17KPa時,氣體含水量:? 3.17/ (101.3+90) =1.97%; ( 2 )經(jīng)過降溫后,氯化氫、乙炔氣體溫度將至10℃,壓力降至58KPa , 飽和蒸汽壓:?? 1.23KPa, 氣體含水量:?? 1.23/ (101.3+58) =0.77%; (3) 經(jīng)過一、二級石墨冷卻器和-35度鹽水換熱后后,氯化氫、乙炔氣體溫 度:? -17℃,壓力:? 45KPa ,飽和蒸汽壓:? 0.137KPa ,氣體含水量:? 0.137/ ( 101.3+45) =0.094% ;按照年產(chǎn)20萬噸PVC樹脂粉計算:需用的乙炔氣 體:? 507.4Kmol/h,氯化氫氣體:?? 587.67Kmol/h,脫水量:經(jīng)7度水換熱 后,乙炔脫水量:?? 109kg/h,氯化氫脫水量:?? 133kg/h;經(jīng)-35度鹽水換熱 后:乙炔脫水量:? 90.84kg/h,氯化氫脫水量:?? 110.8kg/h;脫水后,乙炔、? 氯化氫混合氣體的含水量為0.078%。需注意:深度脫水過程中,當溫度低 于-18℃時,濃鹽酸中會析出HCl·2H2O的結(jié)晶,造成管道的堵塞,影響生 產(chǎn),要特別注意控制好一、二級石墨冷卻器的氣相溫度,避免生產(chǎn)事故的 發(fā)生。
2.3? 氯化氫、乙炔合成過程中的反應溫度對氯化汞觸媒的影響分析及 控制措施
2.3.1? 氯化氫、乙炔合成過程中的反應溫度對氯化汞觸媒的影響分析
我單位使用的氯化汞觸媒的規(guī)格:活性炭粒度Φ3 ×( 3~6) mm,氯 化汞含量4.0%~6.5%,反應原理如下:
CHCH+HCl→CH2CHCl+124.8KJ/mol(29.8Kcal/mol)
該反應屬于放熱反應,且是連續(xù)進行的,如不及時將反應熱移走,? 則轉(zhuǎn)化器列管內(nèi)的溫度會急劇上升,不僅使氯化汞升華,造成觸媒消耗升 高;更有可能因為熱量集聚,轉(zhuǎn)化器夾套內(nèi)靠近上管板處的熱水形成水 錘,使上管板與列管焊接處開裂,轉(zhuǎn)化器出現(xiàn)泄漏、甚至爆炸的惡性事 故。根據(jù)化工生產(chǎn)中兩種換熱介質(zhì)的溫差不易超過55℃的經(jīng)驗,我單位使 用的是97 ±2℃的熱水將反應過程中的熱量及時移走,為實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟 效益,轉(zhuǎn)化器的反應溫度應控制在130~ 160℃之間,新填裝觸媒的轉(zhuǎn)化 器,其反應溫度應嚴格控制在140℃以下。氯化汞蒸汽壓與溫度的關(guān)系如 下表:
2.3.2?? 消除氯化氫、乙炔合成過程中的反應溫度對氯化汞觸媒影響的 控制措施
由上表可知,隨著溫度的升高,氯化汞升華的越嚴重,在150℃以后 出現(xiàn)了急劇的升華;所以,控制轉(zhuǎn)化器的反應溫度,保證足夠的熱水循環(huán) 量是很關(guān)鍵的。此外,為避免氯化汞的非正常失效,除上述影響因素外,? 控制好乙炔、氯化氫的配比,防止催化劑中升汞還原為甘汞或水銀,使催 化劑很快失去活性;加強轉(zhuǎn)化器填裝催化劑期間的管理,杜絕人為因素造 成浪費;加強轉(zhuǎn)化器夾套熱水汽化現(xiàn)象的檢查及處置還是要特別重視的。
參考文獻:
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