王 濤
(晉能控股煤業(yè)公司胡底煤業(yè),山西 晉城 048000)
鉆孔抽采瓦斯是煤礦瓦斯治理的主要技術(shù)手段,鉆孔施工后要求對(duì)鉆孔進(jìn)行密封,其密封效果是保證抽采效率的關(guān)鍵因素之一。由于煤礦井下鉆孔施工地點(diǎn)其煤巖體強(qiáng)度較低(尤其在松軟煤巖層中),鉆孔周?chē)簬r體往往存在微裂隙,進(jìn)一步增加了密封的難度[1-2]。瓦斯抽采鉆孔的密封效果直接影響著瓦斯抽采效果的好壞,因此,封孔工藝應(yīng)具備密封性好、操作方便、速度快、材料省等特性。目前,采用的鉆孔封孔材料及工藝主要包括粘土卷封孔、封孔器封孔、水泥砂漿封孔、聚氨酯封孔等。其中,粘土卷封孔對(duì)粘土材料軟硬程度要求較高,太軟時(shí)易形成空腔與裂隙,使封孔失敗,過(guò)硬時(shí)會(huì)出現(xiàn)裂縫;靜壓注水式封孔器較笨重,操作不便,封孔質(zhì)量無(wú)法保證;水泥砂漿封孔,不僅材料便宜、操作方便、速度快、封孔深度較長(zhǎng),而且其封孔嚴(yán)密、效果較好,但是水泥凝固過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生收縮現(xiàn)象;聚氨酯封孔速度比較快,對(duì)巖體裂隙也有一定的封堵作用,但是其工藝復(fù)雜,適應(yīng)性較低[3-5]。
胡底煤業(yè)13091 巷為Ⅲ1307(上)工作面瓦斯抽采巷,工作面位于+200 m 水平3 號(hào)煤一盤(pán)區(qū),平均采高2.85 m,北部為五條開(kāi)拓大巷,南為礦井邊界,西為1305(上)工作面,東為1309(上)工作面。本工作面瓦斯相對(duì)涌出量為7.77 m3/t,工作面施工大孔徑抽采鉆孔進(jìn)行瓦斯綜合治理。目前,礦井主要采用傳統(tǒng)聚氨酯封孔,其封孔效果較差,導(dǎo)致瓦斯抽放效果較差,直接影響到了工作面正常生產(chǎn)。
瓦斯抽采鉆孔密封系統(tǒng)主要包括動(dòng)力系統(tǒng)、注漿系統(tǒng)、密封系統(tǒng)等,密封設(shè)備和材料由FYFB.2-0.5/13 風(fēng)動(dòng)液壓封孔泵(由料泵和風(fēng)動(dòng)油泵組成)、注漿管、回漿管、PD-Ⅲ新型鉆孔密封材、PB 密封材料等組成,封孔設(shè)備連接方式如圖1,孔口處連接方式如圖2。
圖1 封孔設(shè)備連接方式
圖2 孔口處連接方式
試驗(yàn)礦井密封抽放孔為近水平孔,對(duì)密封質(zhì)量要求很高,采用新型密封材料以及配套的工藝,封孔長(zhǎng)度10 m 以上,具體封孔工藝步驟如下:
(1)采用2 根抽放管(5 m/根)為一組,封孔深度10 m,里面的抽放管前端裹上聚氨酯,把抽放管都送進(jìn)孔后,將一根注漿管(2 m)也送入孔,孔口用PB 材料進(jìn)行封堵。為方便連接入抽放管路,抽放管要留40 cm 在孔外。具體如圖3。
圖3 抽放孔封孔工藝示意圖
(2)按灰水比2:1 配制PD 材料漿液,將注漿管接到注漿泵上,開(kāi)始注漿。
(3)封孔完畢后,次日在抽放管上接上孔板流量計(jì)后,并入管路抽放,記錄孔口負(fù)壓、流量、濃度等參數(shù)。
本次密封試驗(yàn)采用PD 材料封孔和聚氨酯封孔在胡底煤業(yè)13091 巷進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),累計(jì)用PD 材料封孔168 個(gè),聚氨酯對(duì)比孔20 個(gè),封孔工藝試驗(yàn)實(shí)施前管路總濃度為3%左右,單孔有效濃度在10%以下。本次用PD 材料共封孔168 個(gè),占該巷道總孔數(shù)的1/2,抽放負(fù)壓最低為16 kPa,壓差最低為20 kPa,現(xiàn)總管路濃度在20%左右,單孔有效濃度在45%~60%。
圖4 給出了試驗(yàn)巷道總管路濃度變化曲線。
圖4 試驗(yàn)巷道總管路濃度變化曲線
由圖可知,試驗(yàn)巷道總管路濃度呈上升趨勢(shì),試驗(yàn)巷道初期鉆孔采用傳統(tǒng)聚氨酯封孔,該時(shí)間階段內(nèi),總管路濃度一直在3%左右徘徊,采用新工藝之后總管路濃度上升23%左右,并且濃度還在上升,提升效果顯著。
圖5 和圖6 給出了總管路瓦斯純量和混量的變化曲線。由圖5、圖6 可知,總管路瓦斯純量在瓦斯混量上升不大的前提下,由1.15 m3/min 上升到現(xiàn)在的2.51 m3/min,而且還在不斷的上升,純量提升150%,對(duì)于瓦斯利用提供便利條件。
圖5 總管路瓦斯純量變化曲線
圖6 總管路瓦斯混量變化曲線
試驗(yàn)巷道試驗(yàn)初期,鉆孔采用傳統(tǒng)聚氨酯封孔,但是由于聚氨酯封孔漏風(fēng)比較嚴(yán)重,封孔濃度基本在2%~8%之間,而且在一個(gè)月內(nèi)有明顯的下降趨勢(shì),進(jìn)而導(dǎo)致總管路濃度在3%徘徊。
試驗(yàn)巷道試驗(yàn)后期,鉆孔采用新提出的瓦斯抽采鉆孔密封工藝,封孔后幾天瓦斯抽放濃度比較大,瓦斯?jié)舛仍?5%以上鉆孔占據(jù)總封孔數(shù)量之90%,30%以上鉆孔在99%。隨著時(shí)間推移,瓦斯?jié)舛瘸示徛陆第厔?shì)。抽放30 d 后,濃度在45%以上的鉆孔達(dá)到83%,而30%以上鉆孔占總數(shù)93%。隨之抽放進(jìn)入逐步穩(wěn)定階段,濃度在45%以上的鉆孔達(dá)到80%,而30%以上鉆孔還是占總數(shù)90%。圖7給出了采用新瓦斯抽采鉆孔密封工藝封孔后不同時(shí)間內(nèi)瓦斯抽放濃度分布圖。
圖7 封孔后不同時(shí)間內(nèi)瓦斯抽放濃度分布圖
晉煤集團(tuán)胡底煤業(yè)主要采取本煤層瓦斯預(yù)抽方法進(jìn)行瓦斯治理,由于鉆孔密封質(zhì)量問(wèn)題,導(dǎo)致瓦斯抽放濃度衰減快,瓦斯抽放濃度低,煤層需要預(yù)抽時(shí)間長(zhǎng),造成采掘接續(xù)緊張。采用提出的新瓦斯抽采鉆孔密封工藝,可使13091 巷瓦斯抽放濃度提高30%左右,抽取同樣瓦斯量可減少抽放時(shí)間三分之一。為使瓦斯充分解析,把節(jié)省三分之一的時(shí)間的一半繼續(xù)抽放,既減少預(yù)抽時(shí)間,使回采效率增加,又增加了瓦斯抽放量,后期進(jìn)行推廣應(yīng)用后,累計(jì)新增利潤(rùn)2000 余萬(wàn)元。同時(shí),提出的新封孔工藝使瓦斯抽放效率大大增加,降低瓦斯事故發(fā)生概率,提高礦井的安全性,為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
胡底煤業(yè)采用傳統(tǒng)聚氨酯進(jìn)行瓦斯抽采鉆孔封孔,其封孔效果較差,導(dǎo)致瓦斯抽放效果較差,直接影響到了工作面正常生產(chǎn)。為此,針對(duì)性開(kāi)發(fā)了新瓦斯抽采鉆孔密封關(guān)鍵工藝,并在胡底煤業(yè)13091 巷進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)瓦斯抽采試驗(yàn)。工藝應(yīng)用后瓦斯抽采濃度、瓦斯抽采量均有大幅提高,進(jìn)行推廣應(yīng)用后,累計(jì)新增利潤(rùn)2000 余萬(wàn)元。同時(shí),提出的新封孔工藝使瓦斯抽放效率大大增加,降低瓦斯事故發(fā)生概率,提高礦井的安全保障能力。