馬 彬 彭爾明
(晉能控股煤業(yè)集團煤炭洗選精煤分公司馬脊梁選煤廠,山西 大同 037003)
在煤炭洗選過程中,會產(chǎn)生1 mm 以下的細(xì)微顆粒,這種顆粒就稱為煤塵。煤塵的濃度達到45~2000 g/m3時,遇明火會發(fā)生爆炸,產(chǎn)生有毒有害氣體。而且,長期接觸煤塵會產(chǎn)生塵肺病,危害工人的生命安全[1]。因此,根據(jù)馬脊梁選煤廠實際情況,對3206 皮帶頭落煤點、301 皮帶棧橋以及車間振動篩粉塵濃度高和水霧大的地方率先進行治理,以保證選煤車間和皮帶棧橋粉塵濃度和濕度達到規(guī)定要求。
(1)一類起塵點也是二類起霧點。原煤入廠在3206 皮帶頭部、301 皮帶中部落煤點易產(chǎn)生粉塵,原煤通過3206 轉(zhuǎn)載皮帶運輸至301 原煤入廠皮帶,原煤含水量小,在皮帶落煤點附近易產(chǎn)生粉塵,落煤點無除塵和通風(fēng)裝置,導(dǎo)致粉塵濃度增加,皮帶棧橋及皮帶走廊粉塵濃度增加,并沿棧橋進入選煤車間,影響工人的健康。為了抑塵,工人采用沖洗水沖洗棧橋及皮帶走廊,增大車間濕氣,加速棧橋鋼結(jié)構(gòu)腐蝕。
(2)二類起塵點也是一類起霧點。選煤車間有八部振動篩和一部破碎機,振動篩在正常工作時,由于振動篩是開放式的,沖洗水脫泥脫介時,水汽會濺射在振動篩周圍,水汽和粉塵逸出至選煤車間,造成車間粉塵濃度和濕度增大,加速車間鋼結(jié)構(gòu)腐蝕并影響工人的健康。
(3)三類起霧點。在正常生產(chǎn)過程中,存在漏煤桶漏煤,煤泥管、水管漏水,閥門滴水等跑冒滴漏現(xiàn)象,脫水設(shè)備脫水效果不好,導(dǎo)致產(chǎn)品煤水分大,皮帶打滑灑煤、歘煤,并且車間各層無通風(fēng)措施,導(dǎo)致車間濕度大大增加,嚴(yán)重影響工人身體健康,潮濕的環(huán)境也加速車間鋼結(jié)構(gòu)腐蝕。煤泥桶篦條破損導(dǎo)致粒徑較大末煤進入煤泥桶,容易造成分級旋流器底流堵塞,粗顆粒進入濃縮池,導(dǎo)致煤泥系統(tǒng)不正常,發(fā)生管路堵塞,需人工用水沖洗堵塞管路煤泥,增大工人勞動強度,加大了防潮的難度。渣漿泵維護檢修不到位,造成混料桶、煤泥桶等整桶物料放料,需要人工用水沖洗收集清理,不僅增加工人勞動強度,增加生產(chǎn)成本,而且造成環(huán)境污染,又增加了防潮的難度。選煤車間采用沖洗水清理環(huán)境衛(wèi)生,對設(shè)備浮塵、皮帶下的積煤等進行清理,但大量的沖洗水增加車間的濕度,給防潮工作帶來困擾[2]。
原煤在經(jīng)過帶式輸送機轉(zhuǎn)載時,會產(chǎn)生大量的煤塵,在各轉(zhuǎn)載站皮帶的機頭機尾處、給料機出口以及煤倉給料口等位置加設(shè)噴頭除塵,其中壓縮空氣約0.5 MPa,水壓0.3 MPa,利用壓縮空氣和循環(huán)水的相互作用,達到噴霧降塵的效果。在使用過程中,根據(jù)現(xiàn)場的實際情況合理選擇噴頭規(guī)格,選擇噴頭的位置要便于檢修和維護。在運行過程中,要經(jīng)常觀察,嚴(yán)格按照操作規(guī)程調(diào)整水壓,確保噴頭狀況良好。
具體為在3206 皮帶頭增加除塵水幕,在3206原煤轉(zhuǎn)載皮帶下301 皮帶落料點增加噴霧除塵裝置,在3206 皮帶頭與301 皮帶之間增加封堵隔離門,減少原煤轉(zhuǎn)載皮帶帶入301 皮帶走廊的粉塵;在301 原煤皮帶與主廠房之間增加封堵隔離門,降低主廠房的煤塵。
對振動篩采用密封措施處理,鎖住水汽和粉塵。結(jié)合實際情況,率先對303、304 原煤脫泥篩加裝防塵防潮罩。示意圖如圖2。
圖2 防塵防潮罩示意圖(mm)
為進一步提高除塵效果,確定車間跑冒滴漏的位置,在車間各層加裝通風(fēng)機,可以通過強進風(fēng)將自然風(fēng)引入,也可以通過架設(shè)排風(fēng)管,在每層排風(fēng)管上安裝2 個U 型進氣口,并加裝水凈化裝置,以凈化空氣,排出車間的濕氣,降低車間濕度,達到清潔生產(chǎn)。
要加強對設(shè)備及各工藝環(huán)節(jié)的防塵管理,具體為:對脫水設(shè)備,做到定期清理,到期及時更換配件;對渣漿泵,及時檢查渣漿泵的盤根有無破損,軸承有無損壞或磨損超限,葉輪有無被卡堵;同時,檢查煤泥筒篦,班班清理筒篦,及時修補筒篦,定期更換新筒篦;對廠房的沖洗水要建立沖洗水管理制度,杜絕皮帶下長流水。
為了分析煤塵綜合治理后選煤廠的降塵效果,對改造前后各煤塵測點的煤塵濃度進行測定,并進行對比分析。
通過表1 可知,在采取綜合防塵措施后,皮帶走廊及主廠房粉塵濃度和濕度顯著降低。采取密閉空間+落料點噴霧除塵,3206 皮帶落料點處煤塵濃度降低。在皮帶走廊與主廠房之間采用安裝防堵隔離門,減少原煤轉(zhuǎn)載皮帶帶入301 皮帶走廊的粉塵以及帶入主廠房的粉塵。對振動篩采用密閉空間措施,將水汽、粉塵鎖在罩中,減少了廠房煤塵濃度,改善車間空氣環(huán)境,使車間空氣含塵濃度低于衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,達到設(shè)計要求。在車間各層加裝風(fēng)機,降低車間濕度。加強對洗選工藝管理,對煤泥筒篦管理,發(fā)現(xiàn)有較大顆粒進入,當(dāng)班處理;加強對車間沖洗水管理,杜絕皮帶下長流水,車間及走廊濕度明顯降低。
表1 防塵技術(shù)措施應(yīng)用前后煤塵濃度測定結(jié)果
針對馬脊梁選煤廠3206 皮帶頭、301 皮帶棧橋以及車間在煤炭洗選過程中出現(xiàn)的煤塵,通過對選煤廠起塵起霧點的原因分析,提出煤塵綜合治理措施,從噴霧降塵、密封防塵、通風(fēng)除塵和設(shè)備工藝防塵管理等方面進行煤塵治理,取得良好效果。
(1)減少了粉塵對電氣設(shè)備的損壞和精密機械設(shè)備的磨損,保證了設(shè)備的完好;提高了開機率并降低了機電設(shè)備的檢修率;振動篩防塵罩可以鎖住篩面的水汽,降低車間的潮濕度,減緩鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕。每年大約節(jié)約材配資金150 萬元。
(2)皮帶機除塵水霧及振動篩防塵罩等阻止了煤塵的逸散,不但降低了車間粉塵濃度,杜絕了粉塵爆炸事故的發(fā)生,同時也提高了細(xì)粒煤塵的回收率,實現(xiàn)了選煤廠的二次回收。