王 晶
(華陽新材料科技集團有限公司科林公司,山西 陽泉 045000)
隨著能源消耗量的逐漸增大和化石燃料的逐漸枯竭,要求建設低能耗的可持續(xù)發(fā)展企業(yè),提倡企業(yè)節(jié)能減耗。洗煤廠耗電多,特別是大負荷設備,具有很大的節(jié)能減排空間。對洗煤廠的大負荷設備進行節(jié)能降耗技術改造在當前階段是緊迫的,且對煤炭行業(yè)的健康發(fā)展具有重要的意義。
對于洗煤廠的整體節(jié)能降耗,翟潤文等對洗煤廠的節(jié)能降耗措施進行了探討,通過工藝改造升級達到了節(jié)能降耗和提高經(jīng)濟效益[1]。白龍等對洗煤廠的節(jié)能降耗進行了探討與應用[2]。張新明等洗煤廠的分選系統(tǒng)啟停車工藝進行改造,降低噸煤電耗3.2%[3]。李建峰等對洗煤廠的節(jié)能降耗途徑進行了分析[4]。陽煤二礦、城郊礦等全國各地的洗煤廠都進行了節(jié)能降耗改造[5-6]。針對洗煤廠的大負荷設備,樊虎林對洗煤廠的帶式輸送機節(jié)能降耗改造進行了優(yōu)化分析[7]。燕建華等對加壓過濾機進行了技術改造[8]。董黎明等洗煤廠工藝設備自動化過程控制進行改造達到了節(jié)能降耗功能[9]。
綜上所述,一系列的學者和企業(yè)對洗煤廠的節(jié)能減耗進行了系統(tǒng)的研究,對大負荷設備進行技術改造也積累了相當多的工程實踐經(jīng)驗。但每個洗煤廠用的設備、采取的工藝、組織結構等等都有著自己的特點,本文的研究將為類似礦區(qū)的洗煤廠大負荷設備的節(jié)能減耗提供參考價值并促進新景礦洗煤廠的節(jié)能減耗。
陽煤集團新景公司洗煤廠,屬礦井型選煤廠,由北京華宇工程有限公司平頂山選煤設計院設計,設計洗選能力為360 萬t/a,并于1997 年10 月建成投產(chǎn),通過近年來改擴建工程,設計能力已上升至800萬t/a。采用全重介洗選加工工藝,全廠由原煤準備篩分系統(tǒng)、塊煤重介淺槽排矸系統(tǒng)、末煤重介旋流器分選系統(tǒng)、煤泥水處理系統(tǒng)和產(chǎn)品儲運系統(tǒng)五大系統(tǒng)組成。入選煤種為無煙煤,主要產(chǎn)品有洗中塊、洗小塊、1#噴粉煤、2#噴粉煤、4#噴粉煤、末原煤,其中主導產(chǎn)品1#噴粉煤因低灰、低磷、低硫、低揮發(fā)分,可磨性好等特性而遠銷日本、韓國、巴西等地。
山西新景礦煤業(yè)有限責任公司洗煤廠機電設備大多采用工頻操作方式,在任何情況下大負荷設備都是以一個相同的功率進行工作,一點物料時設備全速運轉,設備空轉的情況也是經(jīng)常存在,導致設備磨損大,維護維修頻繁,增加了設備成本,給生產(chǎn)企業(yè)帶來了諸多困難。
設備空轉或者大馬拉小車的情況造成了大量的電力浪費,使入選原煤的電耗居高不下,不滿足企業(yè)對節(jié)能減耗的需求。同時電力成本也是洗煤成本的一部分,從而增加了洗煤成本。
各生產(chǎn)系統(tǒng)啟停車時間間隔較長,導致系統(tǒng)啟停車時間較長。系統(tǒng)起車時設備逆著煤流方向逐臺啟動選煤設備,給煤時所有設備都已運轉正常。系統(tǒng)啟停車直接造成設備空載時間長,選煤生產(chǎn)控制系統(tǒng)能耗增加,電力成本增大,生產(chǎn)準備時間延長。
另一方面,設備運行時的各種狀態(tài)人員不能準確獲知,往往設備發(fā)生故障時才能發(fā)現(xiàn)設備存在的問題,給生產(chǎn)安全造成了大的隱患,遠程監(jiān)測和控制不足。
為了降低生產(chǎn)成本,改善生產(chǎn)工藝,在新景煤礦洗煤廠設備運行測試結果基礎上,選擇12 臺大負荷設備加裝RIE 系列工業(yè)節(jié)電裝置,如表1 所示。在保證正常生產(chǎn)前提下,實現(xiàn)設備負荷與電機轉速匹配的動態(tài)平衡,同時通過PLC 及組態(tài)應用于通訊技術實現(xiàn)工作數(shù)據(jù)與原集控系統(tǒng)的無縫搭接,遠程監(jiān)測與控制。
表1 新景礦洗煤廠12 臺大負荷設備節(jié)能裝置安裝情況
通過給大負荷設備加裝工業(yè)節(jié)電裝置既解決了大馬拉小車的現(xiàn)象,又達到了節(jié)能降耗的指標,與原集控系統(tǒng)實現(xiàn)了無縫搭接,給企業(yè)帶來了諸多的便利和幫助。以上料泵為例,實現(xiàn)了上料泵軟起軟停,延長了設備使用壽命,降低了故障率;實現(xiàn)了壓力反饋PID 控制,當壓力達到0.8 MPa 時,工業(yè)節(jié)能裝置開始降低轉速,維持壓力在0.8 MPa~1.2 MPa 左右,當達到設定極限壓力時自動停車,放置了壓濾機故障或者上料泵跳閘,得到良好的節(jié)電效果;可以采集數(shù)據(jù)信號上傳集控系統(tǒng),實現(xiàn)了集中控制、遠程控制和監(jiān)測、自動控制。
1)對新景礦洗煤廠的大負荷設備運行現(xiàn)狀進行了分析?,F(xiàn)有的工頻操作方式造成了設備損耗大、電力浪費大、以及智能化水平不足。
2)通過對12 臺大負荷設備加裝節(jié)能裝置,實現(xiàn)了設備負荷與電機轉速匹配的動態(tài)平衡,以及遠程監(jiān)測與控制。
3)應用取得良好效果,達到了洗煤廠節(jié)能減耗的目的,同時降低了生產(chǎn)成本,并增加了企業(yè)的智能化水平。