駱宏亮
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)大地選煤公司永定莊選煤廠,山西 大同 037003)
永定莊選煤廠位于大同市的西南方,距離大同市約23.5 km,處于大同煤田向斜中段的東南側(cè),該廠入選原煤年設(shè)計(jì)能力為2.10 Mt,日生產(chǎn)能力為6 400 t,小時(shí)處理能力為400 t,屬模塊化動(dòng)力煤選煤廠。目前,煤泥水處理是采用重介旋流器及螺旋分選機(jī)進(jìn)行聯(lián)合分選,其中,采用重介旋流器分選50~1.5 mm 兩產(chǎn)品,采用螺旋分選機(jī)分選1.5~0.15 mm 產(chǎn)品,采用板框壓濾機(jī)脫水回收小于0.15 mm 產(chǎn)品。
目前,采煤設(shè)備的自動(dòng)化程度越來越高,原煤中矸石含量也在不斷增加,在洗煤過程中,會(huì)出現(xiàn)大量難以沉降的高泥煤泥水[1],永定莊煤礦的煤泥水處理系統(tǒng)存在以下問題:
浮選效果差。在洗煤過程中,浮選的藥劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的速度比較慢,且裝藥的裝置設(shè)計(jì)不合理,直接影響浮選的效果和煤泥處理效果。
煤泥水濃度高。在對(duì)原煤進(jìn)行分選時(shí),先進(jìn)行預(yù)先篩分,整體的篩分效果較差,沉降的作業(yè)面較小,且在煤泥水分級(jí)、濃縮、脫水和浮選等過程中,沒有合理選擇相應(yīng)設(shè)備,在設(shè)備實(shí)際運(yùn)行過程中,使用的KM250/1600 快速高效隔膜壓濾機(jī)的液壓管路經(jīng)常發(fā)生故障,降低了壓濾機(jī)的單位處理能力,從而使煤泥水的濃度升高,影響煤泥脫水系統(tǒng)的運(yùn)行。
濃縮入料跑粗。在處理煤泥水時(shí),不恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞綍?huì)增大濃縮機(jī)的溢流水濃度,為了達(dá)到系統(tǒng)循環(huán)使用的標(biāo)準(zhǔn),通過高濃度煤泥水超額排放或是添加清水等方式來維持,這樣會(huì)造成濃縮入料跑粗,粗煤泥經(jīng)回收后直接進(jìn)入濃縮機(jī)中,加重煤泥水處理系統(tǒng)的負(fù)荷,造成了環(huán)境污染和破壞[2]。
永定莊選煤廠入選的煤泥浮選難度較大,其中,原煤的灰分為35%~45%,浮選的抽出率為25%,當(dāng)煤層的煤質(zhì)較好時(shí),浮選煤泥產(chǎn)率為12%~15%,浮選精煤產(chǎn)率為3%~3.75%,同時(shí)旋流器溢流約1%的矸石,最終待處理的浮選尾煤約9%~12%。當(dāng)煤層出現(xiàn)薄煤帶、斷層等地質(zhì)破壞時(shí),浮選煤泥產(chǎn)率就會(huì)快速增加[3],從12%~15%增加到17%~20%,再抽出3%的精煤后,要壓濾回收的浮選尾煤增加到14%~17%,改造前的煤泥水處理系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前煤泥水處理系統(tǒng)
(1)增加一個(gè)尾煤回收系統(tǒng),使用到的主要設(shè)備有攪拌桶、自動(dòng)壓濾機(jī)、壓濾機(jī)入料泵以及刮板輸送機(jī)等,實(shí)現(xiàn)對(duì)細(xì)煤泥的雙系統(tǒng)回收[4]。
(2)通過分級(jí)旋流器組將精煤和中煤泥池來料集合在底流管道中,一起流入振動(dòng)弧形篩,振動(dòng)弧形篩中的篩下水與立式振動(dòng)離心機(jī)中的離心液結(jié)合,脫水后得到粗煤泥,與中煤一起通過管道流到浮選原礦池。
(3)通過水力分級(jí)設(shè)備對(duì)精煤篩下水進(jìn)行分級(jí)處理,用煤泥篩回收底流,精煤篩下水返回水力分級(jí)設(shè)備,為了防止?jié)饪s入料跑粗,減小煤泥篩與旋流篩篩板之間的間隙,從0.5 mm 減小為0.4 mm。
(4)為了降低煤泥篩的灰分含量,增加兩臺(tái)水介質(zhì)旋流器,用高頻篩回收底流后進(jìn)入混煤系統(tǒng)中,在振動(dòng)離心機(jī)中進(jìn)行脫水處理后,可以直接得到精煤產(chǎn)品。
(5)對(duì)浮選機(jī)的加藥裝置進(jìn)行改造,采用新型安全環(huán)保捕收劑,切斷原起泡劑和捕收劑的中間管道部分,在機(jī)體框架上加裝一個(gè)直管加藥漏斗,與浮選機(jī)攪拌裝置的進(jìn)氣口連通,在加藥漏斗上采用專用藥劑量杯進(jìn)行采樣,按時(shí)按量進(jìn)行藥劑添加。
(6)為了增加浮選的通過量,在原有的過濾機(jī)基礎(chǔ)上,對(duì)過濾系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加一臺(tái)過濾機(jī),便于進(jìn)行浮選作業(yè),降低精煤的水分。
改造后的煤泥水處理系統(tǒng)如圖2所示。
圖2 改造后煤泥水處理系統(tǒng)
永定莊選煤廠使用改造后的煤泥水處理系統(tǒng),使用水力分級(jí)旋流器,提升了大粒煤徑的回收效果,完善和優(yōu)化了原有系統(tǒng)的缺陷和不足,提高了壓濾機(jī)的入料濃度,得到了較好的濃縮效果;使用高頻篩處理煤泥,降低了煤泥料的整體濃度,沉淀池底部的流動(dòng)性煤泥在旋流器中濃縮后,煤泥水的濃度超過45%,與進(jìn)入高頻篩的濃度基本接近,煤泥達(dá)到銷售標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)原煤的煤質(zhì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝流程等,計(jì)算后得到改造后末煤的分選產(chǎn)品平衡表如表1所示。
表1 改造后末煤分選產(chǎn)品平衡
通過改造,可以看出,煤泥水的處理實(shí)現(xiàn)了一級(jí)閉路循環(huán),可進(jìn)行長(zhǎng)期回收泥煤;有效地控制濃縮入料跑粗現(xiàn)象,精煤的平均灰分從11.75%降為10%,降低了1.75%,浮選精煤的產(chǎn)率從58.71%增加到68.13%,提高了9.42%。按處理量3.00 Mt/a計(jì)算,進(jìn)入煤泥水處理系統(tǒng)的煤泥量占原煤量的20%,按精煤?jiǎn)蝺r(jià)800 元,煤泥單價(jià)150 元計(jì)算,每年精煤收入約增加1 961.3 萬元,扣除相應(yīng)的電費(fèi)后,綜合經(jīng)濟(jì)效益約1 761.3 萬元。
為提高永定莊選煤廠的煤泥水處理效果,通過分析選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)的現(xiàn)狀,進(jìn)行工藝改造,結(jié)果如下:1)選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)存在浮選效果差、煤泥水濃度高、濃縮入料跑粗等問題,結(jié)合具體的工藝流程,對(duì)煤泥水處理系統(tǒng)的尾煤回收、分選工藝、加藥裝置、過濾系統(tǒng)等進(jìn)行改造。2)通過實(shí)際應(yīng)用,結(jié)果表明:改造后煤泥水的處理實(shí)現(xiàn)了一級(jí)閉路循環(huán),有效地控制濃縮入料跑粗現(xiàn)象,精煤的平均灰分為10%左右,浮選精煤的產(chǎn)率達(dá)到68.13%,浮選尾煤的產(chǎn)量達(dá)到53.06 t/h。3)改造后按當(dāng)期精煤和泥煤銷售單價(jià)計(jì)算,每年精煤收入約增加1 961.3 萬元,綜合經(jīng)濟(jì)效益約1 761.3 萬元。