賀 偉
(晉能控股煤業(yè)集團云崗礦地質(zhì)測量科,山西 大同 037017)
云岡礦井下地質(zhì)和水文地質(zhì)條件比較復(fù)雜,已帶壓開采多年,隨著開采深度的不斷增加,受煤層底部巖溶水水害的威脅越來越嚴(yán)重,大采高開采也給礦井的防治水工作帶來困難。為了確保礦井安全生產(chǎn),對云岡礦承壓水的突水原因進(jìn)行分析,給出具體防治方案,對深部帶壓開采具有重要意義。
云岡礦51041 工作面寬度為93 m,平均埋深為1 125 m,采高為3.95 m,開采煤層厚度穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單,煤層平均傾角為11°。煤層的含水層有7 層,由上至下有第四系沖積層孔隙承壓含水層、A 層以上砂巖裂隙承壓含水層、 頂板及煤層砂巖裂隙承壓含水層、 奧陶系石灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層。其中第四系沖積層孔隙承壓含水層和A 層以上砂巖裂隙承壓含水層對煤層深部開采的影響較小,因此不進(jìn)行重點研究;對于其他含水層,煤層厚度為3~5 m,裂隙不發(fā)育,含水很弱,在開采時,頂板及煤層砂巖裂隙承壓含水層主要增加了礦井的排水量,一般不會出現(xiàn)突水事故;而對深部開采影響最大的是奧陶系石灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層,與下一個開采煤層的距離為105~140 m,煤層平均厚度為13 m,巖溶發(fā)育,富水性強,連通性好,是礦井安全生產(chǎn)最主要的威脅。
造成煤層底板突水的內(nèi)在因素是存在承壓含水層。在地質(zhì)構(gòu)造沒有破壞隔水層的情況下,如果煤層底板的標(biāo)高低于下部的含水層水位,承壓含水層具有一定的水頭壓力,會使隔水層遭到破壞而引發(fā)底板突水[1]。云岡礦深部的奧灰水水壓達(dá)15 MPa,在高壓水作用下,底板隔水層易遭破壞,出現(xiàn)突水危險。
影響煤層阻水性能的關(guān)鍵因素是隔水層的位置與厚度。如果隔水層在煤層頂板處,在開采動壓的影響下,隔水層會因礦壓而產(chǎn)生裂隙,大大降低隔水效果;如果隔水層在煤層底部,在承壓水壓的影響下,底板裂隙發(fā)育,底板承壓水易涌入而造成突水。因此,要確保隔水層位于有效隔水層的中間,最大地發(fā)揮隔水層的阻水性能。隔水層位置與厚度分布如圖1所示[2]。
影響底板突水的外因是礦山壓力。采掘作業(yè)和礦壓會對底板造成破壞。在回采過程中,巖體的連續(xù)性逐漸遭到破壞,使原本平衡的應(yīng)力發(fā)生改變,并進(jìn)行重新分布,從而對底板的隔水層造成破壞,產(chǎn)生裂隙發(fā)育破壞帶,增加發(fā)生突水的危險,尤其在構(gòu)造發(fā)育的部位,其礦壓破壞深度會更大,發(fā)生突水的危險也更大[3]。
由于頂板難以及時垮落,底板采動破壞增大,導(dǎo)致底板導(dǎo)水帶活化,引發(fā)突水。采用水力壓裂技術(shù),通過高壓水持續(xù)對巖體進(jìn)行貫通,加上壓裂水的弱化,可以改變巖體的宏觀結(jié)構(gòu),弱化巖體的強度,破壞頂板的完整性,使頂板及時垮落,使底板降壓,從而降低底板的破壞深度,減少底板突水機率,達(dá)到安全開采。
對51041 工作面運料巷和運輸巷施工正幫側(cè)和副幫側(cè)鉆孔,具體方案為:在運料巷分別布置正幫側(cè)和副幫側(cè)鉆孔24 個,仰角為30°,鉆孔長度為50 m,其中副幫側(cè)的鉆孔與巷道有10°的夾角;在運輸巷分別布置正幫側(cè)和副幫側(cè)鉆孔23 個,仰角為30°,鉆孔長度為50 m,副幫側(cè)的鉆孔與巷道有10°的夾角。具體的壓裂鉆孔布置如圖2所示。
圖2 壓裂鉆孔布置
(1)安裝封孔器。將注水鋼管與封孔器連接,推入鉆孔內(nèi),直到預(yù)壓裂位置為止。用手動泵給封孔器施加壓力,觀察鉆孔及壓力表情況,檢查封孔器是否能保壓。如果鉆孔處有水溢出或壓力表壓力下降,說明封孔無效,需要對封孔器及其連接處進(jìn)行檢查,排除問題,以確保封孔器能正常工作[4]。
(2)水力壓裂。進(jìn)行壓裂作業(yè)前,先設(shè)置警戒線,在壓裂鉆孔前后各20 m 處設(shè)置,同時,壓裂鉆孔與壓裂設(shè)備之間有20 m 以上的距離。開始壓裂時,先對高壓水泵通水,然后通電,再慢慢加壓,水力壓裂的壓力為60 MPa,持續(xù)30 min。在整個壓裂過程中,實時采集水泵壓力表的數(shù)據(jù),持續(xù)施加壓力到壓力突然下降時,保持壓裂壓力不變,讓裂紋持續(xù)擴展,軟化頂板巖層。
(3)壓裂監(jiān)測。觀察附近的觀測孔有大量水冒出時,停止施加壓力,關(guān)閉高壓水泵。待卸壓后將封孔器從鉆孔中拔出,完成水力壓裂。同時,對鉆孔壓裂前后裂縫的情況用鉆孔窺視儀進(jìn)行觀察。
為了驗證水力壓裂的效果,在工作面內(nèi)共安裝8 個自動監(jiān)測壓力計,設(shè)置C1、C2、C3、C4 共4個壓力監(jiān)測站進(jìn)行監(jiān)測,對工作面周期來壓、超前支承壓力、 巷道圍巖變形以及奧灰水水位進(jìn)行監(jiān)測。結(jié)果如下:
在水力壓裂前,工作面來壓突水后的周期來壓步距為24.7 m;在水力壓裂后,工作面頂板的周期來壓步距為9.53 m,比壓裂前減小了約61.42%。周期來壓動載系數(shù)也明顯縮小,平均為1.31,現(xiàn)場未觀測到壓架等動力現(xiàn)象,采空區(qū)的頂板可以及時垮落。
根據(jù)各鉆孔應(yīng)力的監(jiān)測結(jié)果,在水力壓裂后,工作面超前支承壓力的影響范圍約60 m,峰值與工作面距離約為9.6 m,超前支承壓力集中系數(shù)為1.65。
觀察巷道圍巖的變形量。頂?shù)装遄冃嗡俣惹€如圖3所示,在水力壓裂后,頂?shù)装宓淖冃嗡俣让黠@減小,變形量最大為75 mm/d,是水力壓裂前頂板移近速度的7.5%,且底板未出現(xiàn)明顯的底鼓現(xiàn)象。
圖3 頂?shù)装遄冃嗡俣惹€
觀察奧灰水水位的變化情況。隨著工作面的推進(jìn),奧灰水水位呈穩(wěn)定—小幅下降—穩(wěn)定的變化趨勢,其中水位峰值最大降幅為0.943 m。根據(jù)工作面液壓支架的阻力分布,在工作面推進(jìn)至47.6 m 時,頂板來壓,水位在8 h 內(nèi)可以迅速回升,沒有形成長時間的下降,說明頂板水力壓裂防治水技術(shù)能有效地防治底部奧灰水的突水事故,沒有形成高承壓水導(dǎo)水通道,防治效果較好。
1)為了解決深部帶壓開采造成底板突水的問題,根據(jù)云岡礦51041 工作面地質(zhì)水文概況,詳細(xì)分析發(fā)生底板突水的原因,采用煤層頂板水力壓裂防治技術(shù)。設(shè)計水力壓裂鉆孔方案,明確施工工藝,確保水力壓裂效果。
2)對工作面周期來壓、超前支承壓力、巷道圍巖變形以及奧灰水位進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測,結(jié)果表明,在采用水力壓裂技術(shù)后,工作面頂板的周期來壓步距為9.53 m,超前支承壓力集中系數(shù)為1.65,巷道變形速度較小,奧灰水位相對穩(wěn)定,沒有形成導(dǎo)水通道,可見頂板水力壓裂能有效地防治底板突水事故。