*何飛玲
(中海石油舟山石化有限公司 浙江 316015)
舟山石化廠內(nèi)自建有動(dòng)力站,設(shè)有3臺(tái)130t/h循環(huán)流化床鍋爐(正常工況下2用1備)、1臺(tái)15MW的背壓發(fā)電機(jī)組和1臺(tái)6MW凝汽式發(fā)電機(jī)組,擔(dān)負(fù)著全廠各生產(chǎn)裝置運(yùn)行時(shí)的蒸汽與電力供應(yīng)任務(wù)。從2013年舟山石化就著重研究燃煤鍋爐煙氣脫硫、脫硝、除塵設(shè)施的建設(shè),本文以舟山石化采用的兩種脫硝設(shè)施的運(yùn)行效果為重點(diǎn),分析SNCR脫硝設(shè)施與臭氧脫硝設(shè)施的優(yōu)缺點(diǎn)。
舟山石化自備電廠在當(dāng)時(shí)是要執(zhí)行“GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、HJ563-2010《火電廠煙氣脫硝工程技術(shù)規(guī)范選擇性非催化還原法》等國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)這些要求,自備電廠脫硝工程采用成熟的SNCR脫硝工藝,還原劑采用氨水,濃度為20%。NOx排放濃度按<100mg/Nm3設(shè)計(jì),脫硝效率要求≥50%。設(shè)計(jì)前,NOx實(shí)際排放濃度在160-180mg/Nm3。
選擇性非催化還原技術(shù)在國(guó)內(nèi)是一種普遍的,比較成熟的NOx控制處理技術(shù)。本項(xiàng)目采用氨水作為還原劑,濃度為20%。該方法主要在燃煤鍋爐爐膛溫度850~1050℃下,將還原劑氨水噴入貧燃煙氣中,將NOx還原,從而生成氮?dú)夂退?/p>
此設(shè)計(jì)為3臺(tái)循環(huán)流化床脫硝,采用3臺(tái)爐脫硝公用系統(tǒng)集中布置方式。
脫硝裝置設(shè)氨水溶液循環(huán)輸送模塊1個(gè)(3爐共用);工藝(稀釋?zhuān)┧斔湍K1個(gè)(3爐共用);稀釋模塊、計(jì)量模塊、分配模塊每臺(tái)爐1個(gè);噴射(噴槍?zhuān)﹩卧颗_(tái)爐設(shè)置6個(gè);控制系統(tǒng)模塊1套(3爐共用);電氣供配電模塊(配電柜)1套(3爐共用)。在該方法運(yùn)行過(guò)程中,合適的燃燒溫度與氨逃逸量成為SNCR技術(shù)成功應(yīng)用的關(guān)鍵。
SNCR作為選擇性非催化劑還原技術(shù),其在進(jìn)行脫硝處理的過(guò)程中,通常選擇氨、尿素以及各種銨鹽含氮物質(zhì)作為還原劑,舟山石化選用20%的氨水作為還原劑。在850-1100℃的溫度環(huán)境下,借助于NOx還原的方式,進(jìn)行氮氧元素的無(wú)害化處理。由于反應(yīng)溫度必須達(dá)到850℃以上,脫硝效率才能達(dá)到25%-40%,小型燃煤機(jī)組則高達(dá)80%。但是由于舟山石化鍋爐負(fù)荷偏低,造成鍋爐床層溫度偏低,從而導(dǎo)致?tīng)t膛出口溫度偏低,爐膛出口溫度維持在700℃左右,氨水不能有效進(jìn)行反應(yīng),導(dǎo)致其脫硝效率偏低。
圖1 SNCR工藝流程簡(jiǎn)圖
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調(diào)節(jié),鍋爐煙氣中NOx基本可以控制在75-95mg/Nm3之間,可滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)中表1排放濃度限值100mg/Nm3要求。
表1 深度脫硝處理設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)和要求
圖2 SNCR投用后煙氣NOx排放濃度趨勢(shì)
相比于選擇性催化還原技術(shù)SCR,SNCR脫硝工程硬件設(shè)備成本造價(jià)較低,所需空間小。脫硝效果還與鍋爐設(shè)計(jì)的噴嘴有很大的關(guān)系,通過(guò)上圖顯示,利用SNCR工藝,最低能把NOx降至60mg/Nm3左右,但還不能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,這個(gè)還跟氨逃逸量有關(guān),并不是說(shuō)注入的氨水越多越好。
為進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能減排,改善環(huán)境空氣質(zhì)量,建設(shè)清潔能源示范省,響應(yīng)政府要求地方熱電綜合改造升級(jí)的工作目標(biāo):到2017年底,所有地方熱電廠實(shí)現(xiàn)煙氣達(dá)到超低排放要求,其指標(biāo)為基準(zhǔn)氧含量6%的情況下,煙塵折算排放濃度<5mg/m3、SO2排放的折算濃度<35mg/m3、NOx排放濃度<50mg/m3。舟山石化動(dòng)力站就對(duì)現(xiàn)有3臺(tái)130t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行煙氣超低排放改造,其中,鍋爐煙氣脫硝改造擬增設(shè)臭氧脫硝技術(shù),通過(guò)臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的臭氧與煙氣中氮氧化物反應(yīng),將其氧化成可溶性高價(jià)態(tài)的NO2和N2O5,之后在脫硫過(guò)程中利用堿液吸收,使其轉(zhuǎn)化為硝酸鹽和亞硝酸鹽;鍋爐煙氣除塵改造擬采用濕式電除塵技術(shù)(WESP),通過(guò)采用臥式濕電除塵器(設(shè)置2臺(tái),1用1備),經(jīng)脫硫過(guò)程的濕煙氣通過(guò)電場(chǎng),潮濕粉塵受電,在電場(chǎng)作用下飄向正極板,極板上水膜沖洗實(shí)現(xiàn)除塵,除塵后出口煙氣至原有煙囪。經(jīng)過(guò)上述技術(shù)改造,舟山石化現(xiàn)有鍋爐可達(dá)到煙氣超低排放要求。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,舟山石化設(shè)計(jì)2套完整的臭氧系統(tǒng),臭氧總產(chǎn)量為40kg/h,濃度10wt%,處于一開(kāi)一備狀態(tài)。
臭氧脫硝的主要設(shè)備是臭氧發(fā)生器,其采用介質(zhì)阻擋放電技術(shù)(Dielectric Barrier Discharge,DBD)產(chǎn)生高濃度的臭氧氣體。設(shè)計(jì)上采用特種玻璃介質(zhì)和雙層微間隙放電結(jié)構(gòu),有優(yōu)異的抗沖擊性能,放電單元采用自動(dòng)模塊化設(shè)計(jì)法,使設(shè)備的安裝過(guò)程,檢維修工作更加方便,同時(shí)減少了故障維修時(shí)間;設(shè)備及部件全部采用高質(zhì)量的耐臭氧材料如不銹鋼、PTFE(聚四氟乙烯)、無(wú)油EPDM(三元乙丙橡膠)、氟橡膠制造,大大提高了設(shè)備的耐久性和可靠性。
圖3 氧化吸收脫硝工藝流程圖
①脫硝反應(yīng)時(shí)間短,速度快。臭氧與NOx反應(yīng)速度極快,在很短的時(shí)間內(nèi),就可將NOx氧化成高價(jià)態(tài)的NO2和N2O5。無(wú)需安裝特別的反應(yīng)設(shè)備或場(chǎng)所,只需要在煙氣管道中混合,即可進(jìn)行反應(yīng)。
②吸收完全,凈化效率高。臭氧與煙氣中氮氧化物反應(yīng),將其氧化成可溶性高價(jià)態(tài)的NO2與N2O5,之后再利用脫硫過(guò)程中的堿液吸收,使其完全轉(zhuǎn)化為硝酸鹽和亞硝酸鹽,從而達(dá)到煙氣凈化的目的;在NOx濃度<150mg/Nm3時(shí),在同等脫硝效率的基礎(chǔ)上,臭氧煙氣脫硝技術(shù)是SCR靜態(tài)投資的1/2,且沒(méi)有SCR催化劑在使用過(guò)程中的效率在平穩(wěn)運(yùn)行一段時(shí)間后的線性下降現(xiàn)象;無(wú)需考慮原風(fēng)機(jī)、風(fēng)量、風(fēng)壓不能滿足使用要求帶來(lái)的風(fēng)機(jī)更換、使用后的風(fēng)阻、清塵、還原劑、氨水、氨逃逸等使用蒸氣和建立氨區(qū)、報(bào)裝等手續(xù)。
③無(wú)二次污染產(chǎn)生。由于臭氧與NOx反應(yīng)后的生成物是O2,不影響煙氣排放。
④可直接通過(guò)脫硫洗滌塔進(jìn)行洗滌。由于NOx的含量相對(duì)SO2來(lái)說(shuō)很小,不需要增加脫硫洗滌塔的負(fù)荷,只需利用脫硫洗滌通道進(jìn)入煙道。
⑤自動(dòng)化程度高。整套設(shè)備全部通過(guò)PLC自動(dòng)控制,不需要配備專(zhuān)人操作,只需定期巡檢現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行狀況。
下面舉例介紹一下單臺(tái)臭氧發(fā)生器工況下的脫硝效果。
工況一:25kg/h。
2018年5月8日8點(diǎn)34分~12點(diǎn),兩臺(tái)臭氧發(fā)生器關(guān)停,1#、2#鍋爐運(yùn)行狀態(tài),吸收塔出口NOx排放量110~135mg/m3,煙氣流量22萬(wàn)m3/h,氧含量5.6%~5.8%,12點(diǎn)25分啟動(dòng)2#臭氧發(fā)生器,臭氧產(chǎn)量控制在25kg/h;此時(shí)吸收塔出口NOx測(cè)量值為25mg/m3。圖4為該工況下歷史數(shù)據(jù)。
圖4 工況一歷史曲線
工況二:35.5kg/h。
5月9日9點(diǎn)35分緊急停運(yùn)臭氧發(fā)生器,經(jīng)環(huán)保局CEMS檢測(cè)吸收塔出口NOx在150mg/m3~175mg/m3,煙氣流量21.5萬(wàn)Nm3/h,含氧量5.8%~6.1%;10點(diǎn)30分臭氧發(fā)生器啟動(dòng),臭氧產(chǎn)量設(shè)備在35.5kg/h,吸收塔出口NOx排放25mg/m3。圖5為該工況下歷史數(shù)據(jù)。
圖5 工況二歷史曲線
工況三:40kg/h。
2018年5月8日下午15:30,1#鍋爐,2#鍋爐運(yùn)行狀態(tài)下,煙氣流量22萬(wàn)Nm3/h,含氧量5.8%~6.0%,吸收塔出口NOx為155~175mg/m3。圖6為該工況下歷史數(shù)據(jù)。
圖6 工況三歷史曲線
對(duì)多組工況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,見(jiàn)表2。
表2 工況匯總表
對(duì)于典型工況二,給出運(yùn)行參考。一般情況下,先指定臭氧產(chǎn)量35kg/h左右,此時(shí)NOx排放濃度一般低于25mg/m3,再根據(jù)煙囪CEMS讀數(shù),結(jié)合指定排放濃度,加大或減少臭氧產(chǎn)量。
關(guān)于投加閥開(kāi)度,根據(jù)長(zhǎng)期代運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)以及本次試驗(yàn)結(jié)果,可得出以下結(jié)論:
①當(dāng)1#、2#鍋爐并列運(yùn)行時(shí),1#、2#投加閥開(kāi)度分別為45%和85%,可滿足排放要求。
②當(dāng)1#、2#鍋爐中有一臺(tái)鍋爐與3#鍋爐并列運(yùn)行時(shí),2#、3#投加閥開(kāi)度分別為75%和75%,可滿足排放要求。
按上述投加閥開(kāi)度,根據(jù)鍋爐實(shí)際工況做適當(dāng)調(diào)整,在煙氣原始排放20萬(wàn)Nm3/h,含氧量6%,NOx排放濃度150mg/m3情況下,在臭氧產(chǎn)量40kg/h,在吸收塔處NOx排放能夠保證在45mg/m3,滿足最新要求。
通過(guò)上述比較,兩種工藝在不同時(shí)代背景下,不同國(guó)標(biāo)要求下產(chǎn)生的工藝途徑,各有各的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)兩種脫硝設(shè)施的實(shí)施,3臺(tái)燃煤鍋爐產(chǎn)生的煙氣污染物的排放量明顯減少,增設(shè)SNCR后,NOx減排112.4t/a,而超低排改造工程實(shí)施后廢氣中NOx減排142.8t/a,總計(jì)減排255.2t/a,為舟山石化企業(yè)排污總量下降作出了比較大的貢獻(xiàn)。且煙氣排放指標(biāo)能穩(wěn)定達(dá)到超低排指標(biāo),特別是可以利用臭氧發(fā)生器的工藝參數(shù)調(diào)整設(shè)備負(fù)荷來(lái)提高更嚴(yán)的指標(biāo),企業(yè)自行制定的考核指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo)要求。從節(jié)能減排角度上,這兩個(gè)項(xiàng)目的改造對(duì)改善區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量具有明顯提升,進(jìn)一步促進(jìn)了社會(huì)效益和環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。