郭利霞 李春保 夏兵 崔浪 張夢千
(1.青海油田公司采油二廠;2.青海油田公司鉆采工藝研究院)
目前國內(nèi)低滲難開采油藏最有效的開發(fā)方式就是通過加強注水,提高地層能量,最終提高單井產(chǎn)能和采收率[1-2]。隨著開采時間的延長,采出污水量逐漸增加,為防止污水對環(huán)境造成污染,將油田污水處理后進行回注是最好的選擇?;刈⑽鬯仨殱M足油田注入水質(zhì)標準,且要與地層水有較好的配伍性[3-4]。
油田污水經(jīng)處理后回注既可避免環(huán)境污染,補充地層能力,又能節(jié)約生產(chǎn)成本,為油田帶來良好的經(jīng)濟效益。但不合格的注入水不僅會傷害地層,還會引起水系統(tǒng)的腐蝕結(jié)垢問題[5-8]。
烏南油田油砂體橫向連片性較差,油藏儲層滲透率低(平均滲透率為9.2×10-3μm2),儲層具有中等水敏性。烏南油田注水平均壓力21.8MPa,注水井最高注水壓力32MPa,其中注不進、欠注井30多口,主要分布在烏101區(qū)塊。該油田回注污水來源復雜,處理難度大,聯(lián)合站的污水處理工藝老化簡單,且下游存在污染問題,導致下游水質(zhì)不達標現(xiàn)象[9-10]。
針對該油田區(qū)塊污水處理后回注過程中存在的一系列問題,從源頭開始,對固體懸浮物、沿程SRB菌、沿程腐蝕等主要影響指標進行整改,控制注入水質(zhì)沿程二次污染問題,從而全面提高油田井口水質(zhì)達標率。
通過對注入水的懸浮固體含量、粒徑中值、含油量和細菌濃度、硫化物含量、鐵離子含量、堿度及溶解氧等巖心傷害實驗及注入水與產(chǎn)出水的配伍性實驗,建立適合該低滲油田注入水的水質(zhì)標準,注入水水質(zhì)標準見表1。
表1 注入水水質(zhì)標準
水質(zhì)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),源頭水質(zhì)達標的前提下,井口水質(zhì)仍然存在超標現(xiàn)象。2019年,烏南聯(lián)合站、烏101注水站、烏南注水站、井口固體懸浮物單項指標達標率分別為:57.7%、32.2%、38.7%、24.6%。聯(lián)合站、注水站、井口水質(zhì)達標率分別為89.6%、88.9%、85.1%。水質(zhì)達標率從處理站到井口有著大幅度下降,其中降低幅度最大的指標是固體懸浮物含量,主要受沿程水質(zhì)二次污染影響。注入水水質(zhì)固體懸浮物不達標,會堵塞地層,造成地層傷害,使得注水壓力升高,注水困難,降低水驅(qū)效率,沿程水質(zhì)達標率檢測情況見表2。因此解決此問題,對于油田開發(fā)尤為重要。從各節(jié)點水質(zhì)單項水質(zhì)達標率監(jiān)測、分析得出以下結(jié)論:腐蝕率、TGB、FB、粒徑中值基本完全達標;懸浮物含量嚴重超標,沿程懸浮物達標率呈現(xiàn)大幅下降趨勢;井口水質(zhì)達標率低主要受懸浮物影響。
表2 沿程水質(zhì)達標率檢測情況 單位:%
水系統(tǒng)節(jié)點檢查發(fā)現(xiàn),管線存在腐蝕結(jié)垢嚴重問題,水系統(tǒng)節(jié)點腐蝕監(jiān)測情況見表3。監(jiān)測沿程水質(zhì)發(fā)現(xiàn),SRB含量自上游到下游,含量逐步升高,其中聯(lián)合站0個/mL、注水站10個/mL、井口25個/mL。
表3 水系統(tǒng)節(jié)點腐蝕監(jiān)測情況
沿程硫酸鹽還原菌在高硫酸鹽的環(huán)境系統(tǒng)中大量繁殖,引起注水系統(tǒng)硫化氫含量急劇增加;導致注水系統(tǒng)管網(wǎng)、管柱腐蝕加劇;井口水質(zhì)發(fā)黑變臭;井口水質(zhì)達標率低等突出問題,SRB菌監(jiān)測情況見圖1。因此,需對注水系統(tǒng)沿程SRB進行有效治理,解決其大量繁殖所引起的諸多問題。
圖1 SRB菌監(jiān)測情況
造成沿程懸浮固體增加的主要原因(有機和無機成分含量),包括:含油在水中的累積;細菌在水中生長;可溶性鈣鎂離子發(fā)生化學反應導致生成不溶物;管線腐蝕導致鐵含量增加形成鐵物質(zhì)沉積;酸不溶性物質(zhì)在管線中逐步累積等。解決沿程懸浮固體增加,經(jīng)過一段時間監(jiān)測及分析總結(jié),采取以下措施后,注入水質(zhì)得到有效改善:
1)加強監(jiān)測力度,根據(jù)現(xiàn)場情況,做室內(nèi)實驗,及時調(diào)整絮凝劑濃度。其中生物激活劑加注150×10-6,絮凝劑175×10-6,助凝劑3×10-6。處理單方水。破乳劑加藥濃度從80×10-6調(diào)至30×10-6,效果明顯。
2)加強聯(lián)合站疊螺式污泥脫水機機運行機制,由原來的間歇運行調(diào)整為24h運行,日污泥處理量由原來的2m3/d提升至4m3/d,累計處理含油污泥1050m3。固體懸浮物綜合達標率99.4%,比上年提升44.6%。
3)加強水處理設備維護力度,加強設備排污、反洗。更換聯(lián)合站雙濾料過濾器。
4)將注水井洗井、管線沖洗作為精細注水管理的一種常規(guī)手段,加強注水井洗井、管線沖洗全過程監(jiān)控管理,對施工質(zhì)量進行督查。
5)W101注水站注水罐實現(xiàn)定期排污,降低罐內(nèi)雜質(zhì)對水質(zhì)的二次污染。固體懸浮物達標率96.4%,比上年提升64.2%。
通過對注水系統(tǒng)沿程SRB進行有效治理,解決管網(wǎng)腐蝕,水質(zhì)差等諸多問題:
1)從源頭抑制硫酸鹽還原菌的繁殖與生長,采用添加生物激活劑,培養(yǎng)硝酸鹽還原菌的方法;硝酸鹽還原菌與硫酸鹽還原菌在對有機碳源競爭中占優(yōu),從而抑制了硫酸鹽還原菌的繁殖與生長。
2)為減少鹽腐蝕,儲罐內(nèi)置了陰極保護器。
3)在線腐蝕監(jiān)測儀,能夠有效監(jiān)測管線腐蝕,運行維護提供決策依據(jù)。
4)壓力允許范圍內(nèi),采用玻璃鋼管對已腐蝕管線進行更換。
5)密切監(jiān)測水處理站、注水站、井口沿程SRB含量,掌握變化規(guī)律。針對沿程硫酸鹽還原菌滋生,硫化物上升問題,采用生物激活劑作為沿程硫酸鹽還原菌治理措施,通過不斷調(diào)整加量,并在W101、WN注水站加注生物激活劑,抑制沿程SRB二次污染。生物激活劑由120×10-6調(diào)整為150×10-6,試驗區(qū)各點硫化物均控制在5~10mg/L以內(nèi),全年井口硫酸鹽還原菌綜合達標率100%。
按照腐蝕監(jiān)測“區(qū)域性、系統(tǒng)性、代表性”的原則,對油田區(qū)域、生產(chǎn)系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)選擇能達到以點帶面的監(jiān)測點,防腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)見表4。監(jiān)測平均腐蝕速率為0.06mm/a,達到指標要求(0.076mm/a)。
表4 防腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)
經(jīng)過工藝技術(shù)改進及管理提升工作,注水水質(zhì)指標得到有效改善。井口固體懸浮物和SRB指標得到有效控制,在烏南聯(lián)合站與烏南井口的測試中固體懸浮物含量指標為8mg/L,實際測試為4mg/L;SRB菌指標為10個/mL,實際為25個/mL;井口綜合水質(zhì)達標率指標為92%,實際為98.0%、97.2%。
該油田污水處理及回注水指標控制的關(guān)鍵因素,主要是控制好固體懸浮物和硫酸鹽還原菌兩個關(guān)鍵指標,控制方法主要如下:
1)加強注入水沿程水質(zhì)監(jiān)測,及時調(diào)整污水處理藥劑濃度,有效控制固體懸浮物指標,確保油田注水質(zhì)量,實現(xiàn)油田注夠水,注好水。
2)污水系統(tǒng)管線腐蝕嚴重,后期維護難度大,不定期對污水管線進行腐蝕監(jiān)測,并及時維護更換。
3)不定期對節(jié)點儲水罐進行油、水、泥沙界面探取,加大儲水罐的排污力度。
4)在水系統(tǒng)下游各節(jié)點添加微生物抑制劑,從源頭來水控制SRB菌,不僅降低了輸油管線的腐蝕率,對聯(lián)合站污水中硫含量、SRB菌含量的控制起到積極的作用。