詹守權 ,劉迎宇 ,徐強 ,孟志權 ,闞頌 ,郝飛
(1.鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口 115007;2.南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇 南京 211102)
鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)是高耗電的企業(yè),電能的使用和供應情況復雜,電力系統(tǒng)與各工藝流程相關聯(lián),涉及鋼鐵生產(chǎn)的各個方面,貫穿企業(yè)的轉換輸配環(huán)節(jié)且終端用戶眾多[1-3]。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司(以下簡稱“鲅魚圈”)電網(wǎng)分為兩大供電區(qū)域,分別由分公司自有的220 kV鋼鐵變和營口供電公司下轄的220 kV范家變供電,主要采用工序集中供電原則,熱軋、厚板、焦化、煉鐵、燒結、原料、制氧、煉鋼、中板等工序分別建造獨立的66 kV總降壓變電站為其提供電源,鋼鐵變主要向熱軋、厚板、焦化、原料、中板、煉鋼10 kV一段、2座LF爐、3#制氧機、煉鐵10 kV一段、燒結10 kV二段、1#電鼓供電;范家變主要向燒結10 kV一段、煉鐵10 kV二段、2#電鼓、煉鋼10 kV二段、2#制氧機供電。
依據(jù) 《國家發(fā)展改革委關于降低一般工商業(yè)電價有關事項的通知》,鲅魚圈鋼鐵變、制氧總降、煉鐵總降、煉鋼總降、燒結總降為外購電變電站,基本電費結算方式由固定需量(需求電量)方式繳納改為按實際最大需量繳納。為了降低月度最大需量,達到節(jié)約電費支出的目的,從鲅魚圈電網(wǎng)結構、發(fā)電機組分布和各工序負荷出發(fā),結合能源集控項目建立電力需量控制模型,改善了資源配置,合理分配了發(fā)電資源并網(wǎng)點,對結算關口進行需量控制,提升了終端用電效率,降低了用電費用,取得較好的效果。
鲅魚圈與大電網(wǎng)連接的線路共有10條,其中220 kV需量監(jiān)測關口線路2條:鋼鐵變的望鐵1#線和2#線;66 kV需量監(jiān)測關口線路8條:制氧總降的范氧甲線、乙線;煉鋼總降范鋼甲線、乙線;煉鐵總降范鐵甲線、乙線;燒結總降范燒甲線、乙線。根據(jù)鲅魚圈實際情況和負荷分布,望鐵1#線、望鐵2#線、范鋼甲線、范燒甲線、范氧甲線、范鐵乙線是需要重點關注需量的監(jiān)測點。圖1為鲅魚圈供配電系統(tǒng)簡圖,圖中66 kV聯(lián)絡線共2條,是架空線路,分別提供煉鐵、制氧、煉鋼總降的一半負荷和煉鋼LF負荷;10 kV原料燒結聯(lián)絡線電纜為直埋線路,充電備用。從圖1可以看出,由于關口需量線路眾多,存在多個關口同時越限的可能,增加了需量調控的難度。
圖1 鲅魚圈供配電系統(tǒng)簡圖Fig.1 Diagram of Power Supply and Power Distribution System in Bayuquan Branch
鲅魚圈依托智能電力調度系統(tǒng),結合各個工序負荷的數(shù)據(jù),建立電力需量決策分析系統(tǒng),實現(xiàn)需量相關的各個廠站主要線路的需量實時計算[4-6];基于調度運行駕駛艙技術實時更新負荷潮流變化情況[7];關口需量集中監(jiān)視以儀表盤結合曲線展示的方式,在儀表盤中設定需量越限區(qū)間;在曲線中同樣設定需量越限曲線,通過和實測需量曲線的對比可以看出何時出現(xiàn)越限及越限的幅度,為需量實時調控提供知識決策信息,提高調度運行水平。
鲅魚圈供電網(wǎng)絡可以構成小型電力系統(tǒng),外購電、發(fā)電機發(fā)電組成電源端,各工藝生產(chǎn)耗電為消耗端。最大需量繳納基本電費是外購電費重要組成部分,通過上述對電力系統(tǒng)的分析認為,控制最大需量應重點關注需量關口所轄生產(chǎn)電力負荷的變化,選擇合適發(fā)電機并網(wǎng)點,調整能源介質分配,提高發(fā)電機出力。表1所示為關口線路、電力負荷以及發(fā)電機并網(wǎng)點,發(fā)電機可以根據(jù)電網(wǎng)結構和耗電情況選擇并網(wǎng)點,在受到能源介質影響的情況下合理調整電力負荷和發(fā)電機工作。
表1 關口線路、電力負荷以及發(fā)電機并網(wǎng)點Table 1 Gateway Line,Power Load and Generator Parallel-in Point
正常運行情況下,各關口線路需量維持在理論計算負荷水平上,但電網(wǎng)生產(chǎn)線檢修、事故處理、缺陷處理、系統(tǒng)接地、發(fā)電機負荷調整等諸多因素會影響最大需量的發(fā)生。為了有效控制最大需量,制定的需量統(tǒng)籌方案如下。
(1)保證各發(fā)電機最大負荷穩(wěn)定運行。
(2)發(fā)電機出力調整或計劃檢修要與各生產(chǎn)線配合,并提前申請進行電力平衡后方可進行。
(3)安排設備檢修與供電公司檢修同步進行,或與主體生產(chǎn)線檢修同步進行,電網(wǎng)上下級配合。
(4)超過1 000 kVA設備起機或倒負荷申請電網(wǎng)環(huán)并時要報主管部門,電力平衡無問題后方可進行。
(5)電網(wǎng)事故處理、缺陷處理、系統(tǒng)接地時,按照事故的嚴重性,將控制最大負荷與事故處理結合起來統(tǒng)籌安排。
為加強沖擊負荷的控制,需對電力需量變動原因做進一步分析。以檢修計劃為例,當多條生產(chǎn)線同時進行檢修作業(yè)時,總電力負荷將會出現(xiàn)大的凹谷。檢修后,各作業(yè)線所欠產(chǎn)能將會在之后某個時間集中釋放,從而推高當日用電負荷峰值,進而影響當月需量值。如果只是單一錯開每條生產(chǎn)線的檢修時間,減少同時檢修的產(chǎn)線又會出現(xiàn)煤氣發(fā)生量與使用量、蒸汽發(fā)生量和使用量不匹配問題,出現(xiàn)例如軋線檢修煤氣、蒸汽全部用于發(fā)電后還有過剩放散問題,而單一高爐休風檢修或焦爐檢修時會出現(xiàn)煤氣、蒸汽量不足,發(fā)電機組不飽和問題,進而增加當日線路關口的需量。圖2為能源介質關系圖。圖2中,能源介質指煤氣、蒸汽,其中煤氣包含高爐煤氣和焦爐煤氣。生產(chǎn)工藝使用電力負荷產(chǎn)生煤氣、蒸汽等能源介質,能源介質用于發(fā)電反饋給電網(wǎng),并與線路關口的電力共同為生產(chǎn)工藝提供電力負荷。
圖2 能源介質關系圖Fig.2 Diagram of Energy Medium Relationship
圖3為能源之間轉換關系圖。
圖3 能源之間轉換關系圖Fig.3 Diagram for Energy Conversion
由圖3看出,能源介質量、生產(chǎn)工藝負荷值、發(fā)電機組發(fā)電量與線路關口需量存在較強的耦合關系,生產(chǎn)工藝負荷值既產(chǎn)生又消耗能源介質量,能源介質量影響發(fā)電機發(fā)電量,發(fā)電機發(fā)電量和生產(chǎn)工藝負荷值共同影響線路關口需量的產(chǎn)生。
梳理鲅魚圈生產(chǎn)檢修鏈條認為,高爐煤氣發(fā)生量影響多個發(fā)電機組發(fā)電量,對關口需量影響最大。因此將工藝檢修的起始點設定為高爐,對每次檢修的負荷情況進行有效分析,上、下游工藝同步檢修將對需量控制起到串聯(lián)作用,分析4 h和16 h時高爐檢修負荷平衡和發(fā)電機負荷關系,根據(jù)計算經(jīng)驗值設定需量模擬值,通過負荷平衡使之達到需量目標值,積累基礎數(shù)據(jù)。表2為各關口需量值及發(fā)電機負荷分布。
表2 各關口需量值及發(fā)電機負荷分布Table 2 Power Demand Values for Each Gateway and Generator Load Distribution
針對高爐休風計劃細化需量控制統(tǒng)籌方案,以高爐4 h和16 h休風為例進行分析。
高爐4 h休風時,保證1#煤氣爐高負荷運行,對應保證范氧甲線最大需量不變,TRT發(fā)電機組在此期間不允許電動運行,起機速度不能影響范鐵乙線的最大需量,2#CDQ高負荷運行確保滿足范鋼甲線需量;電鼓低負荷運行,軋線配合停軋(熱軋或中厚板),2臺LF爐及其動補裝置錯峰生產(chǎn)或停一臺LF爐,CCPP、2#煤氣爐和1#CDQ在煤氣、蒸汽總體平衡情況下提高發(fā)電量。4 h休風控制難點在于休風時間短,有些生產(chǎn)負荷難以降至最低值,煤氣量不穩(wěn)定,難以保證正常發(fā)電量。
16 h休風控制措施與4 h的區(qū)別不大,控制難點在于休風時間長,煤氣柜煤氣量既要滿足正常生產(chǎn)又要適度控制,需要計算發(fā)電量、負荷值和需量值之間的關系,既不能發(fā)電負荷過高又不能低負荷影響需量值。
2019年11月22 日1#高爐休風16 h電力最大需量控制方案如下。
(1)確定控制目標
本次高爐休風檢修影響望鐵1#、2#線、范氧甲線關口。望鐵1#、2#線最大需量目標值為145 MW(當時最大需量為148 MW);范氧甲線最大需量目標值為15.05 MW(當時最大需量為15.05 MW)。
(2)制定控制策略
① 配合停產(chǎn)工序有中板、厚板、球團、2#LF、2#制氧機、2#燒結機。
② 厚板、2#LF、球團停產(chǎn)后,允許CCPP減負荷。停產(chǎn)必須安排在高爐休風前1 h,由集控中心調度下令執(zhí)行。
③CCPP負荷最低減到60 MW,煤氣不足時,短時間控制熱風爐用量。高爐休風恢復后,1#電鼓達到10 MW負荷時,CCPP增加負荷至100 MW。
④2#制氧機運行期間實時調整1#煤氣爐負荷,保證范氧甲線需量不超過15.05 MW,2#煤氣爐盡量多發(fā)電。2#制氧機停機期間1#煤氣爐保持最低負荷4 MW,制氧1#氮壓機由1#受電帶,1#綜合泵站一受電帶全負荷,保證2#煤氣爐盡量多發(fā)電。
⑤實時調整2#CDQ負荷,保證范鋼甲線需量不超過18.69 MW,1#CDQ盡量多發(fā)電。
⑥休風前高爐柜、轉爐柜保證高柜位,焦爐燒高爐煤氣減至26萬m3/h,軋鋼系統(tǒng)可高熱值(13 MJ/m3)運行。
⑦范氧甲線倒負荷前調整電壓差,減少環(huán)并電流,不超過最大需量15.05 MW。倒負荷期間環(huán)并時間控制在8 min內(nèi)。
⑧高爐休風期間,要求厚板產(chǎn)線控制負荷在15 MW以內(nèi),中板產(chǎn)線控制負荷在5 MW以內(nèi),集控中心調度下令厚板部做好負荷控制。
⑨ 高爐送風后,CCPP加滿負荷,由集控中心調度通知厚板、2#LF、球團,方可恢復生產(chǎn)。
調整后的望鐵關口負荷平衡表見表3。
表3 調整后望鐵關口負荷平衡表Table 3 Load Balance Table for Wangtie Gateway after Adjustment MW
由表3看出,1#高爐休風檢修期間,高爐煤氣發(fā)生量減少,影響煤氣發(fā)電機組的發(fā)電量,CCPP和2#煤氣爐的發(fā)電量分別從140 MW和18 MW降至60 MW和10 MW,確保整個煤氣系統(tǒng)平衡情況下穩(wěn)定發(fā)電;1#TRT為高爐余壓機組需要停機,燒結余熱發(fā)電機組受燒結工序影響需要停機,系統(tǒng)發(fā)電量共減少119 MW。為配合1#高爐休風檢修,中、厚板軋線、1臺LF、1#電鼓、燒結B系列、球團計劃檢修,共降低耗電負荷121 MW,總體負荷平衡預估增加2 MW,其它生產(chǎn)線正常預估最大需量為145 MW,當前已經(jīng)發(fā)生需量值148 MW。高爐休風檢修期間嚴格執(zhí)行上述方案,將檢修負荷降至預估值以下,確保達到電力最大需量控制方案的目標。
充分利用能源集控項目建立需量監(jiān)視與統(tǒng)計分析模塊,根據(jù)相對固化的工藝和檢修過程提煉出通用性更強的電力需量控制數(shù)學模型。表4為電力需量控制數(shù)學模型。
表4 電力需量控制數(shù)學模型Table 4 Mathematical Model for Power Demand Control MW
表4中,a~O代表正常生產(chǎn)工藝情況下能源介質產(chǎn)生的發(fā)電量,通過計算生產(chǎn)工藝負荷和發(fā)電量得出最大需量目標值X~W,即本次高爐休風各線路關口需量控制值。
從2019年8月起,鲅魚圈按最大需量的方式結算企業(yè)電費,表5為2019年各月電力基本電費清單(單位為萬元)。
表5 2019年各月基本電費清單Table 5 Basic Electricity Bill of Each Month in 2019
由表5看出,按固定需量結算時,前7個月的平均基本電費為1 474萬元,采取上述措施后,按最大需量結算,8~12月的月平均基本電費為1 010萬元,月均降低基本電費支出464萬元。
鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司對企業(yè)電力需量綜合優(yōu)化分析后,進行了知識化和智能化電力調度的有益嘗試,構建了電力需量控制數(shù)學模型,合理使用煤氣、蒸汽等能源介質,合理利用發(fā)電資源,改變用電方式,提升了終端用電效率,模型使用后,企業(yè)用電月均降低了464萬元。