吳一恒
(中國電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司,湖北武漢 430000)
能源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。通過加強(qiáng)能源結(jié)構(gòu)的建設(shè),可以出現(xiàn)科學(xué)的節(jié)約和合理的用能,可以有效地減少企業(yè)生產(chǎn)和居民的生活成本,從而全面提高經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。因此,能源系統(tǒng)節(jié)能和能效提高問題是當(dāng)前亟待解決的熱點問題,我國專家提出,節(jié)約能源是繼煤炭、石油、天然氣、電力之后的“第五能源”。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源利用率低、不可持續(xù)的消費方式、供需矛盾加劇、環(huán)境惡化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展矛盾加劇已成為制約國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素。
文中以成都卷煙廠為例,通過對能耗較高的能源系統(tǒng)裝置進(jìn)行一系列的改造,來對動力能源系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)研究及應(yīng)用進(jìn)行分析。
煙草行業(yè)的節(jié)能主要是通過行政手段和技術(shù)手段來實現(xiàn),行政管理措施節(jié)能方面,主要有完善的計量體系、建立相應(yīng)能源管理體系;節(jié)能技術(shù)措施主要是節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,堅持源頭控制等。
(1)健全計量系統(tǒng)。建立或更新能耗計量系統(tǒng),使計量數(shù)據(jù)長期、完整、準(zhǔn)確,為企業(yè)提高節(jié)能管理和技術(shù)改造積累數(shù)據(jù)。
(2)加強(qiáng)對能源的管理。卷煙廠、絲束生產(chǎn)單位和年能耗超過3 000 t 的復(fù)燒(煙改)廠要建立能源管理制度。年能耗超過5 000 t 的企業(yè),要對其進(jìn)行定期的能源管理制度認(rèn)證,并對存在的問題進(jìn)行整改,工業(yè)用能單位(年能耗超過10 000 t),每年要進(jìn)行一次能源審核,各企業(yè)要定期召開能耗分析會議,對近期的能源消費情況進(jìn)行分析,制定下一階段的工作方案。
(3)推動精益化的節(jié)能。在節(jié)約能源方面,必須采用精益管理,以最少的投資,創(chuàng)造最大的效益。指導(dǎo)員工進(jìn)行精益化能源改進(jìn),運用各種精益管理的手段和措施,組織節(jié)能項目。充分發(fā)揮節(jié)源設(shè)計小組的作用,協(xié)助團(tuán)隊進(jìn)行節(jié)能項目的研究,發(fā)掘企業(yè)節(jié)能潛能,營造持續(xù)改善的環(huán)境,推動節(jié)能工作。
(4)節(jié)約能源技術(shù)的運用。節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用,應(yīng)遵循技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的原則。要加快實施國家發(fā)改委制定的《節(jié)能技術(shù)促進(jìn)目錄》中的推薦技術(shù);要大力推廣節(jié)能技術(shù),爭取在最短時間內(nèi)收回投資;對具有長期投資回報、節(jié)能效果穩(wěn)定的工程,要進(jìn)行深入的研究和論證,并有針對性地進(jìn)行應(yīng)用;在能源密集型的生產(chǎn)過程中,要采取有效的節(jié)能措施,加大技術(shù)改造力度。
(5)嚴(yán)格控制源頭。要堅持“技術(shù)改造”的源頭控制方針,對用能設(shè)備的配置要做好充分的論證,防止出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和用能設(shè)施過剩的情況,改造工程要強(qiáng)化集約利用,優(yōu)化工藝布局,減少單位建筑面積能耗,推廣綠色建筑國家標(biāo)準(zhǔn)中推薦的節(jié)能技術(shù),提高煙草行業(yè)綠色工房建設(shè)水平。
根據(jù)檢測報告和相應(yīng)的轉(zhuǎn)換技術(shù),確定具體的創(chuàng)新改革環(huán)節(jié),通過對比分析各種技術(shù)的局限性、適應(yīng)性和成本效益,得出最優(yōu)的節(jié)能方案,以達(dá)到鍋爐的復(fù)雜改造的目的,不僅保證各熱工參數(shù)的協(xié)調(diào)和動態(tài)變化同時,在時間和空間上也實現(xiàn)同步。
此外,還需要對改造方案和技術(shù)進(jìn)行可行性研究,包括技術(shù)可行性、時間可行性(鍋爐運行期間技術(shù)轉(zhuǎn)換所需的時間)、經(jīng)濟(jì)可行性(經(jīng)濟(jì)投資和轉(zhuǎn)換后的經(jīng)濟(jì)效果),并提供現(xiàn)代化計劃、和可行性研究報告,改造項目的關(guān)鍵在于改造方案、技術(shù)和可行性研究。
國家節(jié)能減排局“十三五”工作規(guī)劃提出了節(jié)能減排的總體目標(biāo),各部門要根據(jù)工作實際采取切實措施,落實各項工作機(jī)制,確保節(jié)能減排。近年來,降本增效一直是我國煙草行業(yè)的工作重點,努力爭取“質(zhì)量發(fā)展”。成都卷煙廠積極響應(yīng)中國煙草降低單位產(chǎn)品能耗計劃,以及技術(shù)改造和改善管理計劃,全廠供水、供電、供汽總線路超過10萬條和4 700多臺儀表,用于配電、蒸汽和壓縮空氣測量、全廠各部分電力設(shè)備的連接,工廠線路和管道錯綜復(fù)雜,在操作時間上的浪費和風(fēng)險都比較高,系統(tǒng)的穩(wěn)定性比較差,面對這些問題,該廠動力車間創(chuàng)新團(tuán)隊通過研究,對動力設(shè)備的節(jié)能技術(shù)進(jìn)行了一系列改進(jìn),并取得了一定的成果。
成都卷煙廠能源工作創(chuàng)新組自主研發(fā)的方法,與現(xiàn)有的MES(生產(chǎn)管理系統(tǒng))相結(jié)合。配合各工段的間歇特性,實時獲取生產(chǎn)訂單數(shù)量,生產(chǎn)線對應(yīng)空調(diào)機(jī)區(qū)設(shè)備啟停,對應(yīng)區(qū)域極端溫濕度差小于2 ℃,保證每個空調(diào)箱的設(shè)備自動啟動,當(dāng)相應(yīng)區(qū)域的溫濕度滿足生產(chǎn)環(huán)境要求時,系統(tǒng)將采用PID 控制??照{(diào)機(jī)組的啟動時間可根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)調(diào)整,空調(diào)設(shè)備可啟停智能,降低能耗,同時滿足生產(chǎn)需求。表1為空調(diào)設(shè)備集成控制系統(tǒng)的監(jiān)控數(shù)據(jù)。
表1 空調(diào)設(shè)備集成控制系統(tǒng)的監(jiān)控數(shù)據(jù)
在空調(diào)節(jié)能改造前,空調(diào)機(jī)組K37 在運行30~60min 后,因濕度問題被關(guān)閉,關(guān)閉后30min 內(nèi),又被重啟,在短短12h 內(nèi)啟動和停止多達(dá)15次,運行時間占比為60%~70%,空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造后,空調(diào)機(jī)組K37空調(diào)將自動關(guān)閉,下次啟動為3h 后,24h內(nèi)只開關(guān)3次,運行時間占比在20%~30%,顯然,為了滿足生產(chǎn)要求的溫濕度條件,只有空調(diào)機(jī)組K37開啟運行30~60min 后關(guān)閉,溫度和濕度能保持在生產(chǎn)要求范圍內(nèi),空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造后,K37空調(diào)機(jī)組運行90~150min,溫濕度達(dá)到生產(chǎn)要求并趨于穩(wěn)定后,在溫、濕度充足的情況下,改造后的空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能效果顯著。為滿足生產(chǎn)技術(shù)的需要,保證成品煙的吸味穩(wěn)定性,應(yīng)盡可能降低倉庫不同高度儲藏區(qū)域的溫度階差。卷煙廠動力車間創(chuàng)新團(tuán)隊在改善空調(diào)監(jiān)控體系的同時,并對相應(yīng)的高架庫空調(diào)風(fēng)管布置方式進(jìn)行了改進(jìn),采用混風(fēng)空調(diào)送風(fēng)系統(tǒng),在安裝兩層回風(fēng)管道的情況下,充分干擾庫中的空氣,減少了空氣的流通死角,保證了倉庫的溫度和濕度均勻。改進(jìn)后的高架庫內(nèi)溫度濕度極差<2 ℃,實現(xiàn)了對煙絲高架庫溫濕度的精確控制。
經(jīng)過成都卷煙廠動力車間開拓創(chuàng)新團(tuán)隊的研究,仔細(xì)分析了鍋爐尾氣余熱回收的主要問題和技術(shù)瓶頸,并論證了鍋爐給水系統(tǒng)和尾氣余熱回收系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計方案,確定了鍋爐尾氣循環(huán)系統(tǒng)的改造計劃。在原鍋爐水循環(huán)系統(tǒng)中,軟化水從鍋爐軟化水箱進(jìn)入換熱器,然后進(jìn)入保溫水箱。在保溫水箱入口增加了一個電動三通閥門,它可以根據(jù)水箱的水位,將軟水重新注入到軟水箱中,使軟水保持流動。經(jīng)改造后,該鍋爐的煙氣排放溫度由120 ℃下降至85 ℃,鍋爐的熱效率可提高2%左右,每年都要為公司節(jié)約30萬元的天然氣成本。
每一次生產(chǎn)結(jié)束后,除塵排潮管道中都會殘留很多殘渣,手工清洗非常不便。卷煙廠動力車間的創(chuàng)新團(tuán)隊研制了一種自清洗排水除塵管排水系統(tǒng),并嵌入到控制除塵排潮風(fēng)機(jī)的PLC 功能模塊中。它可以夠通過制絲車間集中管理PLC 功能模塊發(fā)出的請求啟停信號來智能判斷制絲車間生產(chǎn)狀況,在各工藝段生產(chǎn)結(jié)束時延后關(guān)閉風(fēng)機(jī),并自動增大風(fēng)機(jī)的輸出頻率,從而加大風(fēng)量,對管道內(nèi)冷凝積水和腐蝕殘存物進(jìn)行清理。保證除塵排潮管道內(nèi)的清潔.當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備開始運行時,除塵排潮風(fēng)機(jī)請求信號的初始值設(shè)為1,啟動一個上升沿,15 Hz(在應(yīng)用中,應(yīng)視每個排潮風(fēng)機(jī)的實際需要設(shè)置),在生產(chǎn)設(shè)備開始運行時,除塵排潮風(fēng)機(jī)請求信號的結(jié)束值被置于0,觸發(fā)一個下降沿,45 Hz 被寫入設(shè)置頻率的上下限,并且,該自清潔排潮系統(tǒng)能夠在每日生產(chǎn)運行結(jié)束后對除塵排潮管道進(jìn)行清理與保養(yǎng),節(jié)省了大量的維保人力。
粉塵稱量,一般使用秤稱重,由操作員手工將重量記錄在包裝袋上,并將其安裝在相應(yīng)的煙塵收集裝置上。該方法所獲得的重量數(shù)據(jù)精度較低,難以進(jìn)行統(tǒng)計分析。因此,卷煙廠電氣車間的設(shè)計人員研制了一套智能化的除塵、煙道粉塵稱重處理系統(tǒng)。本系統(tǒng)包括MettlerIND570XX 防爆電子秤,PROFIBUS-DP總線,西門子S7-300 PLC 芯片,主開關(guān),數(shù)據(jù)采集服務(wù)器,MES,防爆電腦,防爆標(biāo)簽打印機(jī)。圖1為智能粉塵和煙塵的稱量與回收系統(tǒng)的工作原理。
圖1 智能粉塵和煙塵的稱量與回收系統(tǒng)的工作原理圖
它的智能稱量方式是:采用梅特勒IND570xx 防爆電子稱重系統(tǒng),對每一包的煙草粉末進(jìn)行稱量,然后通過通信裝置總線PROFIBUS-DP,并實時地通過主交換機(jī)進(jìn)行信息交換。收集到的資料會傳送至資料搜集伺服器,該系統(tǒng)與MES 互動,將產(chǎn)品品牌、批次、包裝袋的顏色顯示在防爆計算機(jī)屏幕上,并提醒操作人員將煙末與對應(yīng)顏色的包裝袋相匹配,并按下計算機(jī)上的按鍵,進(jìn)行包裝。防爆式電子稱數(shù)據(jù)由無線WiFi 傳送至防爆標(biāo)簽打印機(jī),并打印出時間,批次,品牌,包裝顏色,序號等。由應(yīng)急部門采集到的資料,按每日不同批號、不同色袋的煙粉重量進(jìn)行統(tǒng)計,并對同一批次不同時期所采集的煙粉進(jìn)行對比和分析。通過使用本系統(tǒng),可使煙塵收塵器的智能化、計量精度得到明顯改善。
成都卷煙廠進(jìn)行節(jié)能技改后,2017年復(fù)合能源比能耗折合2.45kg/萬常規(guī)單位煤,比2016年下降9.6%;車間包括吸塵系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)等,每年可節(jié)省420.86萬元。
成都卷煙廠以動力能源車間為主體進(jìn)行的節(jié)能技術(shù)改造,取得了良好的成效,其中,空調(diào)系統(tǒng)的自動化程度得到了明顯的改善,節(jié)能效果顯著;通過對鍋爐系統(tǒng)節(jié)能改造,將原有的煙道溫度從120 ℃降低至85 ℃,廢熱回收效果顯著,熱效率提高了2%;除塵、排潮管線自清洗、排潮裝置的研制和使用,使得整個除塵體系的維護(hù)工作更加簡便,經(jīng)過改造不僅減少了動力車間能耗,而且改善車間工作環(huán)境。動力車間節(jié)能技術(shù)改造對企業(yè)的精益管理及降本增效都起到了促進(jìn)作用。