鄒異民 陳 哲,2 恒 放 李 濤 曾凡軍
(1、中車株洲電力機(jī)車有限公司產(chǎn)品研發(fā)中心,湖南 株洲 412001 2、大功率交流傳動(dòng)電力機(jī)車系統(tǒng)集成國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室西南交通大學(xué)牽引力動(dòng)力國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 株洲 412001 3、中車株洲電力機(jī)車有限公司電氣設(shè)備分公司,湖南 株洲 412001)
重載貨運(yùn)電力機(jī)車是我國西煤東運(yùn)的主要運(yùn)輸車型,機(jī)車運(yùn)用環(huán)境粉塵較多,粉塵附著在車頂高壓電器上,易引起污閃放電。為了解決該問題,我公司采用車頂高壓箱技術(shù),將高壓隔離開關(guān)、真空主斷路器、高壓電壓互感器、避雷器等安裝于高壓箱內(nèi),避免了高壓設(shè)備直接與空氣中的煤塵接觸。由于高壓箱容積有限,必須縮小高壓設(shè)備的體積。為此,我公司研制了小體積的電力機(jī)車用新型高壓隔離開關(guān)。
電力機(jī)車高壓隔離開關(guān)是高壓電路的重要組成部分,起到連接或分?jǐn)?5kV 高壓電路的作用。高壓隔離開關(guān)若發(fā)生故障,將直接影響電力機(jī)車的正常運(yùn)行,嚴(yán)重時(shí)甚至損毀設(shè)備。介紹了新型高壓隔離開關(guān)的結(jié)構(gòu)和工作原理,針對(duì)機(jī)車運(yùn)用中高壓隔離開關(guān)發(fā)生帶載分?jǐn)喙收线M(jìn)行分析,提出解決措施并驗(yàn)證其效果。
我公司某型號(hào)重載貨運(yùn)電力機(jī)車主電路采用雙高壓隔離開關(guān)(以下簡(jiǎn)稱高隔),高隔1 位于本節(jié)車受電弓后端,控制本節(jié)車受電弓高壓電路的連接與分?jǐn)唷8吒? 位于本節(jié)車與他節(jié)車之間,控制兩車之間高壓電路的連接與分?jǐn)?。兩個(gè)高隔相互獨(dú)立,互不影響。電力機(jī)車雙高隔主電路圖如圖1 所示。
圖1 雙高隔主電路圖
兩個(gè)獨(dú)立高隔占用空間太大,不便于在有限空間內(nèi)安裝。為了縮小高隔體積,我公司研制了新型高隔。新型高隔采用一套設(shè)備集成雙高隔的功能,如圖2 所示。
圖2 新型高壓隔離開關(guān)結(jié)構(gòu)
新型高隔功能簡(jiǎn)述:高隔1 處于簧片S1 位置時(shí),連接本節(jié)車受電弓高壓電路,定義為高隔1 閉合;處于簧片S2 時(shí),斷開本節(jié)車受電弓高壓電路,定義為高隔1 分?jǐn)唷8吒? 處于簧片S4 位置時(shí),連接他節(jié)車高壓電電路,定義為高隔2 閉合;處于簧片S3 時(shí),斷開他節(jié)車高壓電電路,定義為高隔2分?jǐn)?。高? 和高隔2 雖然集成到一套設(shè)備里,但閉合與分?jǐn)嘤蓹C(jī)車控制系統(tǒng)獨(dú)立控制,互不干擾。
從圖2 可知,當(dāng)高隔1 和高隔2 同時(shí)處于分?jǐn)?,即高?處于簧片S2 同時(shí)高隔2 處于簧片S3 時(shí),兩個(gè)高隔實(shí)際上連接了本節(jié)車受電弓高壓電路和他節(jié)車高壓電路。為了簡(jiǎn)化控制邏輯,避免高隔位置交叉引起機(jī)車控制系統(tǒng)判斷混亂,將該工況定義為錯(cuò)誤,即不允許同時(shí)分?jǐn)鄡蓚€(gè)高隔。機(jī)車控制系統(tǒng)不會(huì)發(fā)現(xiàn)同時(shí)分?jǐn)鄡蓚€(gè)高隔的命令,如人為原因?qū)е聝蓚€(gè)高隔同時(shí)分?jǐn)啵緳C(jī)室微機(jī)顯示屏將進(jìn)行錯(cuò)誤提示,此時(shí),人為閉合任意一個(gè)高隔即可恢復(fù)。
高隔為弱電控制的氣動(dòng)設(shè)備,由機(jī)車控制系統(tǒng)發(fā)出分或合信號(hào)給高隔電磁閥。電磁閥得電后控制閥芯移動(dòng),壓縮氣體進(jìn)入氣缸,驅(qū)動(dòng)活塞運(yùn)動(dòng),活塞運(yùn)動(dòng)推動(dòng)氣缸桿運(yùn)動(dòng),最終推動(dòng)高隔動(dòng)作。
高隔電磁閥工作電壓DC77~137V,響應(yīng)時(shí)間不大于0.5s。需要高隔動(dòng)作時(shí),機(jī)車控制系統(tǒng)給高隔電磁閥DC110V 脈沖電壓,持續(xù)1s。
如圖3 所示,電磁閥A 側(cè)得電時(shí),閥芯向右移動(dòng)。壓縮氣體從進(jìn)氣口進(jìn)入氣缸,氣缸內(nèi)右側(cè)氣體從排氣口排出。在壓縮氣體的推力下,活塞向右移動(dòng)推動(dòng)氣缸桿運(yùn)動(dòng),氣缸桿帶動(dòng)高隔閘刀轉(zhuǎn)動(dòng)60°。電磁閥B 側(cè)得電時(shí),閥芯移動(dòng)方向相反,壓縮氣體推動(dòng)活塞向左移動(dòng),最終使高隔閘刀反向轉(zhuǎn)動(dòng)60°。從而實(shí)現(xiàn)高隔的閉合與分?jǐn)唷?/p>
圖3 高隔閥缸機(jī)構(gòu)工作原理
高隔4 個(gè)簧片S1、S2、S3 和S4均設(shè)置有反饋觸點(diǎn)。機(jī)車控制系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)控這4 個(gè)反饋信號(hào),并通過兩個(gè)反饋信號(hào)組合來判定高隔所在位置(表1)。
表1 高隔狀態(tài)判定表
為了避免高隔不動(dòng)作或動(dòng)作不及時(shí),機(jī)車設(shè)置了高隔卡滯故障。具體控制邏輯如下:
機(jī)車控制系統(tǒng)從給出高隔動(dòng)作的脈沖信號(hào)開始記時(shí),15s后高隔未到達(dá)目標(biāo)位置,則報(bào)告高隔卡滯。例如給出高隔1分?jǐn)嘈盘?hào),根據(jù)S1 與S2 的反饋信號(hào)組合,15s 后高隔1 未分?jǐn)啵栽陂]合位置,則報(bào)告“高壓隔離開關(guān)1 卡合”。
2021 年8 月6 日,機(jī)車位于站場(chǎng)內(nèi)升弓合主斷路器,車速為0,主電路電流為6A,A 節(jié)車高隔1 突然分?jǐn)?。機(jī)車主斷路器立即斷開,受電弓緊急降下。操作人員重啟設(shè)備后,高隔1 正常閉合,受電弓、主斷路器正常工作,機(jī)車按計(jì)劃正常運(yùn)行。機(jī)車回庫后檢查,發(fā)現(xiàn)高隔1 閘刀和簧片有輕微放電燒損。
2021 年8 月8 日,機(jī)車正常運(yùn)行中,速度55km/h,主電路電流14A。B 節(jié)高隔1 突然分?jǐn)?,機(jī)車主斷路器立即斷開,受電弓緊急降下。操作人員重啟設(shè)備后,高隔1 正常閉合,受電弓、主斷路器正常工作,機(jī)車按計(jì)劃繼續(xù)運(yùn)行。機(jī)車回庫后檢查,發(fā)現(xiàn)高隔1 閘刀和簧片放電燒損嚴(yán)重。
查閱機(jī)車事件記錄數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生前一段時(shí)間內(nèi),存在“高壓隔離開關(guān)1 卡合”故障。選取8 月6 日事件記錄數(shù)據(jù),故障名稱“高壓隔離開關(guān)1 卡合”,開始時(shí)間為2021 年08 月06 日04 點(diǎn)54 分,故障結(jié)束時(shí)間為“系統(tǒng)斷電時(shí)故障故障還未結(jié)束”,見圖4。
圖4 高隔卡合事件記錄
繼續(xù)查看事件記錄數(shù)據(jù),2021 年08 月06 日09 點(diǎn)26 分24 秒,高隔1 突然從閉合狀態(tài)變?yōu)榉謹(jǐn)酄顟B(tài),這之前并沒有高隔分?jǐn)嗝畹挠涗?,見圖5。
圖5 高隔分?jǐn)嗍录涗?/p>
2021 年08 月06 日04 點(diǎn)54 分,操作人員試驗(yàn)機(jī)車高隔分?jǐn)喙δ埽ㄟ^按鈕給出高隔1 分?jǐn)嗝}沖信號(hào)。15s 后高隔1 并未到達(dá)S2,仍處于簧片S1,報(bào)出高隔1卡合故障。操作人員經(jīng)過一番處理,故障仍未消除,之后對(duì)機(jī)車進(jìn)行斷電復(fù)位操作。機(jī)車斷電復(fù)位后,控制系統(tǒng)檢查高隔1 反饋狀態(tài)為閉合,符合機(jī)車運(yùn)行條件。機(jī)車按正常流程升受電弓、合主斷路器等。
高隔1 電磁閥于04 點(diǎn)54 分收到分?jǐn)嗝}沖信號(hào)后,由于閥缸內(nèi)活塞發(fā)生卡滯,不能推動(dòng)高隔1 分?jǐn)?。約5 個(gè)小時(shí)后,09 點(diǎn)26 分24 秒,閥缸內(nèi)活塞卡滯條件消除,活塞推動(dòng)高隔1 分?jǐn)?。造成高隔帶載分?jǐn)唷?月8 日故障情況與上述過程基本吻合。
采用頭腦風(fēng)暴法分析高隔帶載分?jǐn)喙收?,其所有可能原因有三大類:誤操作、系統(tǒng)故障、高隔設(shè)備漏氣。從事件記錄數(shù)據(jù)未發(fā)現(xiàn)有分?jǐn)嗝?,可以排除司乘人員誤操作。故障發(fā)生后,重新閉合高隔,機(jī)車能正常運(yùn)行,可以排除系統(tǒng)故障。故障原因鎖定為高隔設(shè)備漏氣。
進(jìn)一步分析,導(dǎo)致高隔漏氣后延遲動(dòng)作有三種可能原因。
3.4.1 管路密封不良:檢查兩次故障的高隔氣路,未發(fā)現(xiàn)氣路漏氣,可排除該可能;
3.4.2 雜質(zhì)異物卡滯:高隔氣路中的雜質(zhì)異物可能堵塞管路,引起通風(fēng)量不足,電磁閥閥芯不能及時(shí)動(dòng)作到位;
3.4.3 兩端同時(shí)得電:指電磁閥A 與電磁閥B 兩端同時(shí)得電。兩端活塞通道均打開?;钊麕?dòng)閥芯向受阻力較小的一端動(dòng)作,動(dòng)作到某一位置后,活塞兩端驅(qū)動(dòng)力平衡,閥芯停止運(yùn)動(dòng)。此時(shí)并未運(yùn)動(dòng)到位,閥缸機(jī)構(gòu)漏氣,高隔無法正常動(dòng)作,可能出現(xiàn)卡合。
3.5.1 人為在高隔氣路中添加鐵屑和小顆粒砂石,高隔氣路調(diào)壓閥設(shè)定正常工作的400kPa。連續(xù)試驗(yàn)高隔閉合分?jǐn)?2 次,第23 次閥缸機(jī)構(gòu)出現(xiàn)卡滯并伴有漏氣。振動(dòng)閥缸機(jī)構(gòu),卡滯消除,高隔正常閉合。
3.5.2 用開關(guān)、110V 電源及電纜搭建高隔臨時(shí)控制電路,將高隔電磁閥線圈接入電路中,分別測(cè)試電磁閥兩個(gè)線圈同時(shí)得電、先后得電的動(dòng)作情況。在先后得電的試驗(yàn)中,高隔動(dòng)作正常。在電磁閥同時(shí)得電的試驗(yàn)中,給分閘脈沖信號(hào),第一次未分閘,第二次輕微漏氣且未分閘,第三次明顯漏氣且緩慢分閘。該過程類似于機(jī)車正常運(yùn)行中高隔突然分?jǐn)唷?/p>
高隔帶載分?jǐn)嗲?,機(jī)車控制系統(tǒng)通過反饋觸點(diǎn)的信號(hào)判斷出高隔的位置,該位置是高隔執(zhí)行分?jǐn)嗝钋暗奈恢?,與目標(biāo)位置剛好相反。機(jī)車控制系統(tǒng)判斷出高隔當(dāng)前位置符合操作需求后,允許機(jī)車進(jìn)行后續(xù)作業(yè),如升受電弓、合主斷路器等。實(shí)際上高隔可能仍在執(zhí)行上一次命令,一旦條件滿足后,高隔即進(jìn)行分?jǐn)?,于是發(fā)生了帶載分?jǐn)嗬〉墓收稀?/p>
將高隔控制信號(hào)由1s 脈沖更換為常得電高電平,持續(xù)的高電平信號(hào)可以避免高隔的目標(biāo)狀態(tài)與當(dāng)前不狀態(tài)一不致的問題。即使發(fā)生前述高隔卡合故障,機(jī)車斷電重啟后,高隔控制信號(hào)若為閉合,則可消除機(jī)車斷電前分高隔的命令。
高隔控制信號(hào)的具體設(shè)置為:由圖3 為例,當(dāng)需要A 側(cè)電磁閥得電時(shí),A 側(cè)電磁閥收到持續(xù)高電平,B 側(cè)電磁閥持續(xù)低電平。當(dāng)需要B 側(cè)電磁閥得電時(shí),B 側(cè)電磁閥收到持續(xù)高電平,A 側(cè)電磁閥持續(xù)低電平。
為了避免環(huán)境干擾等偶然情況造成兩端電磁閥同時(shí)得電,在高隔A、B 側(cè)電磁閥前端增加一個(gè)互鎖繼電器。確保A、B 側(cè)電磁閥只有一個(gè)得電或都不得電,杜絕兩端同時(shí)得電情況發(fā)生。
高隔供氣來自于機(jī)車總風(fēng)缸,提升機(jī)車總風(fēng)潔凈度,可降低高隔卡滯發(fā)生率。在不能完全避免氣路中存在雜質(zhì)的前提下,對(duì)原氣路進(jìn)行優(yōu)化,增大氣壓冗余,優(yōu)化措施如下:
4.3.1 增加高隔調(diào)壓閥輸入氣壓整定值由400kPa 增至600kPa,增大輸入氣壓。
4.3.2 高隔氣缸優(yōu)化,由缸徑63mm 更為缸徑70mm,增大氣缸推力。
對(duì)我公司新型高隔的結(jié)構(gòu)和工作原理進(jìn)行闡述,對(duì)高隔帶載分?jǐn)喙收系倪^程進(jìn)行還原,深入分析故障的可能原因,且通過模擬試驗(yàn)使高隔卡滯后帶載分?jǐn)喙收蠌?fù)現(xiàn)。針對(duì)每條可能原因提出解決對(duì)策。新型高隔經(jīng)過優(yōu)化后,已穩(wěn)定運(yùn)行半年以上,未再出現(xiàn)帶載分?jǐn)喙收稀?/p>
實(shí)踐證明,高隔帶載分?jǐn)喙收显蚍治稣_,制定的解決措施得當(dāng),徹底解決了高隔離帶載分?jǐn)喙收稀?/p>