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      印染廢水處理工程實例

      2022-02-18 03:08:36周惠君南京融眾環(huán)境工程研究院有限公司江蘇南京211599
      化工管理 2022年2期
      關鍵詞:余氯酸化水解

      周惠君(南京融眾環(huán)境工程研究院有限公司,江蘇 南京 211599)

      0 引言

      揚州某禮品工藝有限公司主要生產(chǎn)禮品緞帶、禮品繩帶。隨著公司規(guī)模擴產(chǎn),公司原有廢水設施無法滿足使用要求,因此全部廢除。另行新建一座廢水處理站,規(guī)模200 m3/d,新的污水處理設施采用預處理-生化處理-脫色處理相結合的工藝流程,設計排水指標優(yōu)于GB 8978—1996 《污水綜合排放標準》表4中的三級標準,滿足該企業(yè)對水質排放的要求。工程于2019年3月建設,6月份投入運行,各項指標均優(yōu)于設計要求。

      1 廢水來源分析

      (1)根據(jù)項目生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品主要為白色緞帶進行整體著色。白色緞帶首先進行水洗,去除緞帶表面污染物,產(chǎn)生清洗廢水W1;此段廢水中含有大量的懸浮物雜質等。

      (2)水洗后進行烘干,再經(jīng)輥軸牽引從染槽中經(jīng)過;接著進行高溫熱熔上色,加入色漿;著色定型后水槽清洗,去除表面殘余染料,產(chǎn)生清洗廢水W2。此段廢水中含有大量的COD、BOD、氨氮、懸浮物、色度等。

      2 設計進出水質水量

      2.1 設計水質

      本項目所采用著色原料為:非偶氮類染料(無重金屬成分)、均染劑(有機酸與鹽的陰離子分散復合體,不含磷酸鹽)。根據(jù)項目取樣實測得綜合進水水質,結合當?shù)丨h(huán)保監(jiān)管指標要求:CODCr、氨氮達到接管標準,CODCr<300 mg/L,氨氮≤35 mg/L;業(yè)主指定排水要求:出水指標要有冗余,COD≤200 mg/L、氨氮≤20 mg/L、噸水運行單價低于10元/m3。綜上,設計水質如表1所示。

      表1 設計進出水質表

      本項目廢水經(jīng)收集后進行處置,出水水質達到GB 8978—1996《污水綜合排放標準》表4中的三級標準并滿足環(huán)保、業(yè)主規(guī)定的排水水質要求;處理排水入城鎮(zhèn)污水廠深度處理。

      2.2 設計水量

      項目廢水量200 m3/d,每天排水時間不定。排放廢水由廠區(qū)已有地埋式提升池、提升泵抽至新建廢水站。按業(yè)主要求:白天進水10 h(8:00—18:00),晚上不進水;系統(tǒng)自動化運轉。因此本項目設計進水量20 m3/h(運轉時間:8:00—18:00),自動化連續(xù)運行10 h;生化工藝24 h自動化運行。

      3 處理工藝設計

      3.1 工藝流程

      工藝流程圖如圖1所示。

      3.2 主要構筑物

      (1)調節(jié)池。半埋式鋼砼結構。因排水工段W1與W2排水時間不一致、各種染料顏色排水時間不一致;因此要有足夠的調節(jié)容積提供穩(wěn)定的水質水量。設計調節(jié)池有效容積385 m3,水力停留時間46 h。設潛水攪拌機兩套,型號參數(shù):主體材質316 L, MA0.85/8-260-740,0.85 kW,3.2 A,轉速 740 r/min,葉輪直徑260 mm,池體末端推流流速0.2 m/s。配套潛污提升泵兩套,規(guī)格參數(shù):Q=20 m3/h,H=10 m,N=1.50 kW,電磁流量計控制調節(jié)進水水量。

      (2)預處理。預處理階段主要由加堿調節(jié)、混凝反應、絮凝反應、混凝沉淀池、氧化池、脫氯池組成,池體材質半埋式鋼砼結構。

      加堿調節(jié)。采用5%堿液與廢水混合,加藥量用pH在線儀表自動控制計量泵加藥;藥液與廢水反應采用中央立式漿葉攪拌機,雙層漿葉,上下層水平方向90°漿葉交叉,底層漿葉距末端0.7 m,兩層漿葉間距1.0 m。軸長3.1 m,漿葉直徑0.9 m,寬度0.3 m,折漿角度45°。轉速96 r/min?;旌蠒r間 13 min。

      混凝反應池。采用聚合氯化鋁(PAC)與廢水混合,根據(jù)實驗結論最佳投加量3 g/L,配置藥液濃度10%(質量比);藥液投加量600 L/h。廢水與藥液混合采用中央立式漿葉攪拌機,雙層漿葉,上下層水平方向90°漿葉交叉,底層漿葉距末端0.7 m,兩層漿葉間距1.0 m。軸長3.1 m,漿葉直徑0.9 m,寬度0.3 m,折漿角度45°,轉速49 r/min?;旌蠒r間13 min。

      絮凝反應池。采用陰離子聚丙烯酰胺(PAM、1 500萬)與廢水混合,根據(jù)實驗結論最佳投加量0.01 g/L,配置藥液濃度0.2%;藥液投加量100 L/h。廢水與藥劑混合采用中央立框式攪拌機,雙層框,每層框直徑1.0 m、高度0.5 m;每層框豎向設置0.5 m長的3#角鋼豎片,共4片;下層框距軸末端0.5 m,兩層框邊距0.4 m。軸長3.1 m,轉速8~12 r/m?;旌蠒r間25.8 min。

      混凝沉淀池。采用矩形豎流式沉淀池,中心筒進水、周邊溢流出水,出水堰負荷0.34 L/m·s;沉淀負荷0.8 m3/m2·h;沉淀時間 5.5 h;池底泥斗布置穿孔吸泥管網(wǎng),外置臥式離心泵(10 m3/h、10 m揚程、功率0.75 kW)排泥至污泥儲池。

      氧化池。主要采用成品次氯酸鈉(10%濃度)投加,根據(jù)實驗結論最佳投加量10 L/h,投加位置:混凝沉淀池堰槽出水口;池底布置穿孔攪拌管網(wǎng),采用氣體攪拌,截止閥控制流量,反應時間50 min。在后續(xù)的活性污泥生化工藝中,余氯量達到1.5 mg/L時,原生動物的數(shù)量和形態(tài)沒有顯著的變化;余氯量超過2.5 mg/L時,活性污泥絮凝體出現(xiàn)分解,原生生物大量死亡[1];因此須對余氯控制設置冗余,保證活性污泥不受余氯影響。

      脫氯池。采用還原劑(硫代硫酸鈉),投加量采用余氯在線監(jiān)控儀自動化控制加藥;控制余氯含量低于0.5 mg/L。池底布置穿孔攪拌管網(wǎng),采用氣體攪拌,截止閥控制流量,反應時間50 min。

      (3)生化處理。生化處理主要由水解酸化池、接觸氧化池、二沉池組成,池體材質半埋式鋼砼結構。

      水解酸化池。它是將水解階段和酸化階段從厭氧反應的4個階段中分離處理,即利用前兩個階段的產(chǎn)酸菌作用使得廢水酸化的同時水解,可將印染廢水中生化性較差的一些高分子物質分解為較小的分子,改善水質的可生化性,為后續(xù)好氧階段創(chuàng)造條件,同時在分解高分子的過程中破壞發(fā)色集團打斷發(fā)色鏈[2]。池內(nèi)布置組合填料45 m3(高度3 m,間距200 mm,盤間距100 mm),填料接觸停留時間5.35 h。布置微孔膜曝氣裝置40套(φ215,2 m3/h),截止閥控制空氣流量動力攪拌。為提高廢水的可生化,在項目運行期每天抽取廠區(qū)化糞池后生活污水5 m3(COD約 600 mg/L、BOD350 mg/L、氨氮約 45 mg/L,總磷約7 mg/L、懸浮物30 mg/L)入水解酸化池。

      接觸氧化池。池內(nèi)布置微組合填料載體135 m3(高度 3 m,間距 200 mm,盤間距 100 mm),填料接觸停留時間16.07 h。接觸氧化是一中使微生物群體附著于某些載體的表面呈膜狀,通過與污水接觸,生物膜上的微生物攝取污水中的有機物作為營業(yè)并加以代謝,從而使污水得到凈化的辦法[3]。曝氣采用羅茨風機兩套 (Q=4.52 m3/min、H=6 m、N=11 kW)與微孔膜片曝氣器(φ215,2 m3/h)120套;池體末端設潛污泵兩臺(18 m3/h、10 m揚程、功率 1.10 kW),24 h自動化控制回流至水解酸化池。

      二沉池。采用矩形豎流式沉淀池,中心筒進水、周邊溢流出水,出水堰負荷0.34 L/m·s;沉淀負荷0.8 m3/m2·h;沉淀時間 4.37 h ;池底泥斗布置穿孔吸泥管網(wǎng),外置臥式離心泵(10 m3/h、10 m揚程、功率0.75 kW)24 h自動化污泥回流或排泥。

      (4)脫色處理。沉淀池溢流槽出口投加成品次氯酸鈉(10%濃度),投加量10 L/h,通過管道混合流至巴歇爾槽,混合總反應時間30 s。

      (5)巴歇爾槽。標準槽,監(jiān)測計量出水水質、水量,監(jiān)測設備及儀表由有環(huán)保監(jiān)管平臺入網(wǎng)資質的第三方單位安裝。

      (6)事故池。突發(fā)事故應急使用,半地埋式鋼砼結構,總有效容積205 m3。

      (7)污泥處置。采用豎流式污泥池,各排泥排渣點經(jīng)中心筒進水,周邊溢流出水至調節(jié)池。溢流槽內(nèi)圈設置擋渣板及與集渣槽,收集表層浮泥。底部污泥通過螺桿泵(0.8 m3/h、60 m揚程、功率1.50 kW)輸送至疊螺一體機(處理量3~5 m3/h、功率1.14 kW)脫水處置,脫水污泥委外處置。

      4 工藝調試運行

      本項目調試分為3個階段:預處理調試、生化工藝調試、自動化運行。

      4.1 預處理調試

      原水中含有大量懸浮物、色度高、生化性差,因此必須進行預處理,預處理合格后方可進入生化工藝。

      調試要點:(1)混凝沉淀池、氧化池、脫氯池注清水至池底板以上0.5 m,開啟曝氣風機,檢查穿孔攪拌管無異常后繼續(xù)注水至池外離心泵高度(水深3.60 m)處,開啟離心泵檢查吸泥管網(wǎng)有無異常;(2)根據(jù)實驗最佳投藥量進行配藥投藥,并嘗試降低加藥量,其目的減少藥劑費用;(3)pH在線儀表控制加堿量,控制pH值7.6±0.2范圍;臺式pH儀復核;(4)根據(jù)余氯在線儀表反饋投加脫氯劑,控制余氯低于0.5 mg/L,并采用精密余氯試紙復核;(5)預處理出水管路設有兩路電控蝶閥,一路通往水解酸化、一路通往污泥儲池。調試時,關閉通往水解酸化池電控蝶閥,開啟通往污泥儲池電控蝶閥;待預處理調試合格,在進行電控蝶閥切換;(6)氧化池、脫氯池設有高液位溢流堰槽,若氧化脫氯反應生成浮渣或前端有浮渣混入時,關閉兩路電控蝶閥抬高水位,浮渣經(jīng)溢流槽排入污泥儲池。

      4.2 生化工藝調試

      預處理調試合格后,關閉預處理系統(tǒng),進入生化工藝調試階段。

      調試要點:(1)水解酸化池、接觸氧化池、二沉池注入清水至池底板以上0.5 m處,開啟曝氣風機,檢查微孔膜曝氣裝置無異常后繼續(xù)注水至設計水深(5 m);(2)開啟回流泵,投加接種污泥,啟動污泥濃度4.66 g/L;水解酸化池投加生活污水5 m3、投加葡萄糖25 kg,接觸氧化池投加葡萄糖200 kg(1g葡萄糖折0.53 gBOD)恢復污泥活性,系統(tǒng)BOD負荷0.67 kg BOD/m3·d;(3)接觸氧化池曝氣 24 h 后,次日水解酸化池投加生活污水5 m3、葡萄糖50 kg,接觸氧化池投加葡萄糖 450 kg,BOD 負荷 1.48 kgBOD/m3·d。第三日啟動預處理系統(tǒng),間斷進水4 h合計80 m3廢水,水解酸化池投加生活污水5 m3、工業(yè)級葡萄糖25 kg,接觸氧化池投加工業(yè)級葡萄糖100 kg;后續(xù)逐步增量20 m3/d廢水,并逐步減少葡萄糖,直至達到系統(tǒng)設計水量;(4)生化系統(tǒng)出水后,啟動次氯酸鈉投加,保證與預處理系統(tǒng)連鎖延遲啟停。

      4.3 自動化運行

      檢查自動狀態(tài)下:各設備運轉狀況是否正常、故障自動切換是否正常、運行周期自動切換是否正常、儀表顯示及信號反饋狀態(tài)是否正常等,盡量減少人工操作。

      4.4 運行效果

      系統(tǒng)啟動30日歷天后,經(jīng)檢測處理結果如表2所示。最終出水水質均達到規(guī)定的排水指標要求。

      表2 廢水處理水質表

      5 經(jīng)濟評價

      工程投資由土建費用、設備采購安裝費用組成,工程造價260萬元。(1)項目總裝機功率43.75 kW,運行功率21.43 kW,每日耗電369.75 kW·h。按當?shù)仉妰r0.635元/kW·h計,則噸水電費為1.17元/m3。(2)日常藥劑費主要為PAC、PAM、氧化劑、脫氯劑、片堿組成,合計噸水運行藥劑費為6.75元/m3。(3)日產(chǎn)污泥0.21 t(含水率75%),當?shù)匾话愎虖U處理單價600元/噸,則每日固廢處理費用為126元,噸水單價0.63元/m3。上述運行總噸水單價為8.55元/m3,低于規(guī)定的運行噸水費用單價10元/m3,該工藝在經(jīng)濟上是可行的。

      6 結語

      根據(jù)企業(yè)廢水水質的特點,該項目采用預處理、生化處理、脫色處理相結合的主體工藝,經(jīng)一個月的運行調試,出水水質達到GB 8978—1996表4中的三級標準并滿足環(huán)保、企業(yè)規(guī)定的排水水質要求,證明該工藝從技術經(jīng)濟上是可行的。

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