苑保順
(大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江大慶163413)
大慶油田老區(qū)調(diào)整井主要開發(fā)葡萄花油層和扶余油層,井深在1100-1300m左右。儲層沉積類型以河流相為主,儲層物性差,有天然裂縫發(fā)育。近年來由于大規(guī)模注水開發(fā)和多次井網(wǎng)加密,導(dǎo)致地下層系復(fù)雜,對鉆井施工產(chǎn)生了較大影響,影響了老區(qū)油田的產(chǎn)能建設(shè)[1-2]。因此,有必要從地層壓力分析、井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化、鉆井施工優(yōu)化、鉆井液體系優(yōu)化和固井工藝優(yōu)化等方面進行研究,從而為老區(qū)油田的進一步挖潛增效提供技術(shù)支持。
老區(qū)油田由于多年的注水開發(fā)和加密鉆井,導(dǎo)致壓力層系較為復(fù)雜地下管網(wǎng)密集,而且存在較多的報廢井、套損井和停產(chǎn)井[3-4]。在新井的鉆井施工過程中,為了進一步降低成本,在該區(qū)塊所部署的新井均采用二開井身結(jié)構(gòu)設(shè)計,而且在二開井段要鉆穿黑帝廟、葡萄花和扶楊等三個油氣層位。為了盡量減少對臨近采油井的產(chǎn)量影響,實鉆過程中相鄰的注水井往往僅進行停注處理,泄壓不足,這樣就導(dǎo)致地層壓力層系更為復(fù)雜,鉆井過程中易發(fā)生因地層流體異常高壓造成的井涌和井噴事故,固井過程中也容易因為地層水竄層而影響固井質(zhì)量[5-6]。
此外,部分水井泄壓后再注水困難,需要提高注入壓力,對儲層原油采出有影響。有的水井泄壓后,井口壓力降下來,受地質(zhì)構(gòu)造、地層物性等影響,地下某些區(qū)域尤其距離注水位置遠的區(qū)域壓力下降慢,局部還可能形成較高的壓力圈閉,使后續(xù)鉆井情況更為復(fù)雜。
根據(jù)臨井的地層壓力預(yù)測,結(jié)合采油廠處理污水的富余能力等,確定不同類型井的泄壓時間和泄壓值,制定了泄壓原則??傮w原則是:一線井0~300m井距,提前20d停注,鉆機搬家一周前泄壓,要求壓力降至6MPa以下;有淺氣層的區(qū)塊,一線、二線水井壓力泄到5MPa后上鉆施工。二線井300~500m 井距,鉆機搬上前停注。能夠集中打井的區(qū)塊進行分片停注泄壓。壓力復(fù)雜難摸清的區(qū)塊先打摸底井,再確定泄壓值,逐步實施。
采用二開井身結(jié)構(gòu),表層套管封第三系,確保套管坐入穩(wěn)定泥巖段。表套下深200m 左右,便于安裝防噴器,對后續(xù)鉆井進行壓力控制,為上部黑帝廟油氣層鉆井及下部目的層順利施工提供保障。二開上部用?228.6mm 鉆頭鉆至1000m,減少鉆井液及固井水泥漿循環(huán)阻力,更好地防止井漏和縮徑影響,下部選用?215.9mm 鉆頭至完鉆,下入?139.7mm 油層套管。油層套管固井水泥都返至地面,封固淺層油氣水。
大平臺前期鉆井時出現(xiàn)表套固井水泥漿嚴重低返,難以返到地面。后經(jīng)研究分析發(fā)現(xiàn)一開井段上部存在流砂層,井徑擴大率大,有部分井段井徑擴大率達到60%,導(dǎo)致固井施工設(shè)計的水泥量不夠。為此,對一開鉆頭尺寸和固井水泥量進行了優(yōu)化,增加表套下深4m,一開鉆井采用?346mm 鉆頭+?273mm 套管組合,縮小井眼尺寸,將?393mm 鉆頭改為?346mm 鉆頭,減少表套環(huán)空水泥漿用量。其次,將鉆井工程設(shè)計中表層固井灰量由45t增加至60t,保證了水泥返高,滿足一開鉆井施工要求。
鉆井中為提高鉆井速度通常采用近平衡鉆井方式,但老區(qū)地層壓力復(fù)雜,采用近平衡鉆井方式,容易造成地層流體進入井筒,引發(fā)井塌、井噴、卡鉆等鉆井事故。為此,采用過平衡鉆井方式進行施工,鉆井液密度附加值要有一定余量,鉆井液密度附加值一般情況控制在0.15g/cm3左右,確保地層流體不進入井筒,壓穩(wěn)地層。同時根據(jù)地層破裂壓力及易漏失井段情況,通過提高井眼承壓能力和提前采取防漏堵漏措施,保證在過平衡鉆井的情況下不壓漏地層。
老區(qū)二開裸眼段有三套油氣層,各層段地層壓力有差異,按通常的方法隨著井深增加逐漸提高鉆井液密度難于控制地層壓力。采用分井段非連續(xù)鉆井液密度窗口控制地層壓力方法,有效地保持了井眼穩(wěn)定。在進入復(fù)雜層段前50m左右,調(diào)整鉆井液性能,提高鉆井液密度,鉆井液密度設(shè)計見表1。
表1 老區(qū)復(fù)雜層段分井段非連續(xù)鉆井液密度窗口數(shù)據(jù)表
優(yōu)選鉆井液降濾失劑,控制失水量,提高抑制性,保持井壁穩(wěn)定。鉆進中用NH4-HPAN 水溶液和鉆井液用降濾失劑控制鉆井液的濾失量,進入目的層API失水控制在4mL 以下,用高效硅醇抑制劑溶液維護鉆井液粘度,提高鉆井液抑制性。
為了進一步提高地層承壓能力,預(yù)防地層漏失,在進入易漏失層位時可加入適量防漏堵漏材料,達到要求性能后再繼續(xù)鉆進,從而控制復(fù)雜層段溢流、井漏等復(fù)雜情況發(fā)生。以現(xiàn)場漿為基漿,室內(nèi)優(yōu)選了一種非滲透橋接劑,從實驗數(shù)據(jù)可知其具有較好的防漏能力,實驗數(shù)據(jù)見表2。
鉆井液性能要求見表3。
表2 非滲透橋接劑室內(nèi)評價情況
為了更好的適應(yīng)老區(qū)異常高壓地層,固井時可采用雙凝雙密度水泥漿體系,上部地層仍使用常規(guī)的低密度水泥漿體系,在油層100m以上使用具有高早強、短過渡、防水竄、流動性好特性的早強防竄水泥漿體系。使用這樣的固井水泥漿即避免了因環(huán)空壓力高壓漏地層的問題,又避免了因下部水泥漿失重引起地層流體進入環(huán)空形成竄槽的問題。水泥漿配方及性能見表4和表5。
表3 鉆井液性能要求表
表4 固井水泥漿配方
表5 固井水泥漿性能
上述研究成果在大慶油田的老區(qū)淺層復(fù)雜調(diào)整井鉆井中進行了應(yīng)用,有效解決了老區(qū)油田調(diào)整井鉆井風(fēng)險高、復(fù)雜事故多的問題,使老區(qū)油田的地下剩余油得以經(jīng)濟、有效開發(fā),大幅度提高鉆井成功率和固井優(yōu)質(zhì)率,為油田的持續(xù)開發(fā)帶來了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
(1)大慶油田調(diào)整井鉆井水井泄壓值可適當提高。確定水井泄壓值要綜合考慮地層壓力大小、分布特點和工程技術(shù)手段的保障能力。
(2)采用過平衡鉆井方式,配合防漏堵漏措施,可較好地控制老區(qū)復(fù)雜地層壓力,保障鉆井質(zhì)量,實施安全可控鉆井。
(3)鉆井液非滲橋接劑能夠提高地層承壓能力,并有防漏堵漏的作用。
(4)大慶油田調(diào)整井鉆完井配套技術(shù)滿足了復(fù)雜區(qū)塊調(diào)整區(qū)鉆井要求,并對其它地區(qū)調(diào)整井鉆井提供了借鑒和指導(dǎo)作用,具有良好的應(yīng)用前景。