孫 超
(大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江大慶163413)
D 油田G 區(qū)塊具有典型的壓力高、降壓緩慢的特征,同時(shí),儲(chǔ)層裂縫發(fā)育,鉆井液密度設(shè)計(jì)窗口較窄,甚至為負(fù)窗口。這些因素將對調(diào)整井鉆井安全和質(zhì)量造成較大影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近年該區(qū)塊平均使用鉆井液密度在1.70g/cm3以上,油氣侵發(fā)生率25.86%,固井質(zhì)量優(yōu)質(zhì)率僅為50%左右,管外冒發(fā)生率超過7%,鉆完井施工過程中井控風(fēng)險(xiǎn)極大。因此,針對該區(qū)塊進(jìn)行鉆完井井控技術(shù)研究,對指導(dǎo)該區(qū)塊鉆完井的施工具有重要意義。
(1)目的層壓力高。該區(qū)鉆探目的層葡萄花油層已注水開發(fā),滲透率低,連通性較差,注水井自然降壓速度慢,截止到鉆井前,最高注水井井口剩余壓力達(dá)到17.1MPa,鉆井中易發(fā)生油氣侵,井控風(fēng)險(xiǎn)極大;
(2)H 和P 油層氣層發(fā)育。該區(qū)H 油層埋深505~810m,P 油層頂平均埋深為1260m,特別是P 油層位于斷層頂部位置,氣體發(fā)育且壓力較高,鉆井中易發(fā)生氣侵和井噴復(fù)雜;
(3)鉆井液密度窗口為負(fù)。根據(jù)采壓力預(yù)測結(jié)果和實(shí)鉆情況,該井區(qū)需要使用的鉆井液密度范圍為1.65~1.75g/cm3,而該區(qū)破裂壓力梯度實(shí)測最低為1.35,無鉆井液密度設(shè)計(jì)窗口,井漏的風(fēng)險(xiǎn)大,井漏誘發(fā)井控復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)高;
(4)設(shè)計(jì)井組井斜大、位移大,易發(fā)生工程復(fù)雜事故。該區(qū)塊設(shè)計(jì)井組為大平臺(tái)井組設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)最大井底位移超過1500m,最大井斜68.62°,水垂比1.32,防卡難度大,一旦發(fā)生井下復(fù)雜處理難度較大,井控風(fēng)險(xiǎn)也隨之升高。
(5)井控復(fù)雜發(fā)生率高。2018 年在該區(qū)塊共鉆井24 口,其中12 口井發(fā)生不同程度的油氣侵、井涌和井漏復(fù)雜,復(fù)雜發(fā)生率極高,且一口井多種復(fù)雜并存。
為了降低低滲高壓區(qū)塊井控風(fēng)險(xiǎn),通過鉆井液密度設(shè)計(jì)、密度監(jiān)控技術(shù)、安全鉆井液技術(shù)、井控安全措施等方面的研究,實(shí)現(xiàn)了低滲高壓區(qū)塊安全鉆井,達(dá)到提高鉆完井施工時(shí)效的目的,
根據(jù)該鉆井區(qū)塊的歷史鉆井資料和采油廠提供的壓裂數(shù)據(jù),確定本區(qū)塊地層破裂壓力系數(shù)為1.72,即鉆井液密度超過1.72g/cm3時(shí),鉆井井漏的風(fēng)險(xiǎn)較大。因此該區(qū)塊鉆井液密度設(shè)計(jì)的原則是在不發(fā)生嚴(yán)重油氣侵的前提下,優(yōu)化壓差,降低鉆井液密度,最大程度地減少井漏復(fù)雜的發(fā)生。由相關(guān)資料可以看出,區(qū)塊內(nèi)壓力系數(shù)超過1.72的井共計(jì)14口,按常規(guī)鉆井液密度設(shè)計(jì)方法,鉆井液密度大于地層破裂壓力,面臨較大的井漏風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致無法鉆井。
鉆井液密度設(shè)計(jì)時(shí)要統(tǒng)籌地層壓力系數(shù)與安全負(fù)壓差,同時(shí)兼顧地層破裂壓力,該鉆井區(qū)塊密度設(shè)計(jì)公式為:
式中:ρm——鉆井液密度;
ρr——可忍受地層壓力系數(shù);
Δρa(bǔ)——環(huán)空壓耗系數(shù);
ρλ——啟動(dòng)壓力系數(shù)。
設(shè)計(jì)鉆井液密度時(shí),如果預(yù)測地層壓力小于地層破裂壓力,則鉆井液密度低于預(yù)測密度0.02~0.05為合適的鉆井液密度。如果預(yù)測地層壓力高于地層破裂壓力,要精確計(jì)算啟動(dòng)壓力梯度,環(huán)空壓耗系數(shù),確定可以忍受的最大侵入量來綜合確定鉆井液密度。
由于采用負(fù)窗口鉆井液密度,在鉆井過程中面臨較高的復(fù)雜發(fā)生危險(xiǎn),對鉆井液密度的監(jiān)控和及時(shí)快速反應(yīng)是保證鉆井安全的必要措施。
(1)為此安裝了鉆井液密度監(jiān)控儀,實(shí)現(xiàn)了對鉆井液密度的全過程監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)密度異常,自動(dòng)報(bào)警,能夠及時(shí)采取相關(guān)的措施,避免出現(xiàn)后續(xù)復(fù)雜。
(2)為了應(yīng)對突發(fā)情況配備了重晶石粉罐,在鉆進(jìn)過程中,井場備40t以上的重晶石粉。該設(shè)備以壓縮空氣為動(dòng)力加重鉆井液,具有快速加重的能力,可以在40min 內(nèi) 將 60m3鉆 井 液 密 度 由1.30g/cm3提 高 到1.70g/cm3,效率是人工加重的三倍以上。在發(fā)生嚴(yán)重油氣水侵時(shí),能夠快速提高鉆井液密度,實(shí)現(xiàn)井口有效控制。
通過密度監(jiān)控技術(shù),保持了較低的鉆井液密度,即沒有發(fā)生嚴(yán)重油氣侵,也有效降低了井漏發(fā)生率,收到了良好的效果。
(1)本區(qū)塊原設(shè)計(jì)安裝7MPa 防噴器,因本井井斜較大、地理位置特殊原因按水平井升級(jí)管理,本井安裝21MPa防噴器,并安裝壓井管匯、節(jié)流管匯及回收管線。
(2)防噴器中心與井口中心對齊,減少鉆進(jìn)中井架擺動(dòng)。井口兩側(cè)預(yù)留放噴通道,主放噴管線接出井口30m。遠(yuǎn)控臺(tái)距井口不小于15m。
(3)做好一次井控工作,防止因井內(nèi)壓力失衡誘發(fā)井噴。備用旋塞閥,防噴單根靈活好用。本井儲(chǔ)備重晶石粉不少于30t。
(4)從鉆開油氣層前100m 開始坐崗,坐崗至完井固井候凝結(jié)束為止。非油層每小時(shí)填寫一次坐崗記錄。進(jìn)入油層前50m開始,每30min記錄一次,起下鉆桿每3 柱或1 柱鉆鋌(最長不超過30min)記錄一次,異常情況加密測量。
(5)鉆井班組應(yīng)按鉆進(jìn)、起下鉆桿、起下鉆鋌和空井四種工況進(jìn)行防噴演習(xí)。每個(gè)班組必須熟練掌握,確保關(guān)井“黃金三分鐘”。
(6)鉆井施工期間,鉆井隊(duì)干部24h井場值班,檢查崗位井控職責(zé)履行和制度落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)井控問題隱患督促立即整改。井控裝備試壓、防噴演習(xí)、處理溢流及井漏等井下復(fù)雜情況時(shí),值班干部在現(xiàn)場進(jìn)行組織指導(dǎo)。
(7)班組每班檢查各部位螺栓是否緊固,工程技術(shù)員對井控設(shè)備負(fù)全面責(zé)任。
(8)起鉆前短起15柱鉆具測后效,計(jì)算油氣上竄速度。起鉆前充分循環(huán)井內(nèi)鉆井液,使其性能均勻,符合設(shè)計(jì)要求。起鉆桿時(shí)每3柱、起鉆鋌時(shí)每1柱向環(huán)空灌滿鉆井液,若鉆具水眼堵塞,起鉆中應(yīng)每柱灌滿鉆井液一次或連續(xù)灌注,做好校核、記錄,發(fā)現(xiàn)異常,立即報(bào)告。
(9)若靜止或下鉆時(shí)間過長,應(yīng)分段循環(huán)鉆井液。鉆井隊(duì)落實(shí)好起下鉆“雙盯”工作。
(10)測井前井內(nèi)情況應(yīng)正常、穩(wěn)定,若電測時(shí)間將要大于安全作業(yè)時(shí)間時(shí),應(yīng)中途通井循環(huán)。
良好的鉆井液不僅能實(shí)現(xiàn)快速優(yōu)質(zhì)鉆井施工,還能有效預(yù)防各種井下復(fù)雜事故,尤其是對井控風(fēng)險(xiǎn)的控制起到了至關(guān)重要的作用。G 區(qū)塊地層復(fù)雜,井型施工難度大,易誘發(fā)井控復(fù)雜事故。
應(yīng)用鉆井液逐級(jí)防漏技術(shù),有效預(yù)防了井漏復(fù)雜的發(fā)生,杜絕了井漏誘發(fā)井控事故的發(fā)生。
該區(qū)塊Y 二三段地層微裂縫發(fā)育,高密度條件下裂縫張開易形成漏失通道,導(dǎo)致井漏。葡萄花油層由于注水開采,孔隙有不斷擴(kuò)大的趨勢,鉆進(jìn)時(shí)在高密度條件下易發(fā)生滲漏。針對該區(qū)塊漏失的不同情況,優(yōu)選不同粒徑和尺寸的封堵材料,應(yīng)用逐級(jí)封堵技術(shù),從上到下逐級(jí)封堵不同的漏失層位,通過提高各漏層的井壁承壓能力,堵塞漏失通道達(dá)到預(yù)防井漏的目的。
(1)Y 二三段地層微裂縫優(yōu)選多功能高效復(fù)合封堵材料進(jìn)行封堵。優(yōu)選多功能復(fù)合封堵材料對Y二三段地層微裂縫進(jìn)行封堵,封堵材料包括改進(jìn)的封堵劑和改性瀝青。改進(jìn)的封堵劑粒徑尺寸范圍更廣,封堵性更強(qiáng),對孔隙和裂縫均有高效封堵作用。改性瀝青可以在巖石表面形成一層“致密瀝青質(zhì)膜”,有效封堵微小裂縫。
(2)P油層應(yīng)用封孔成膜封堵技術(shù)。該技術(shù)主要是利用成膜聚合物在地層孔隙吸水分散成膠束,依靠聚合物膠束吸附力及其可變形性,協(xié)同惰性固體顆粒填充作用及纖維架橋作用,在井壁巖石孔隙處形成致韌的膜,達(dá)到了封孔的效果。此外鉆進(jìn)時(shí)加入0.5%的多功能石墨顆粒,既可以封堵小的地層孔隙,又可以起到潤滑效果。
該區(qū)塊內(nèi)X28-56井,井斜65.8°,井底位移1460m,施工中隨鉆存儲(chǔ)式測井下測到底,上測2柱(3根每柱)后循環(huán)(排凈后效,鉆井液最低密度1.35g/cm3);繼續(xù)上測,起3柱鉆桿后副司鉆匯報(bào)井口未能灌入鉆井液,決定接方鉆桿循環(huán),接好方鉆桿后,上提鉆具遇卡,循環(huán)正常(鉆井液密度1.71g/cm3,粘度56s)。
7月8日經(jīng)過多次處理后未能解卡,決定采取泡油解卡。由于該井多次發(fā)生油氣侵,井控風(fēng)險(xiǎn)大,考慮到井控安全的需要,20:00~21:05 分段注入混合油,浸泡井段:1534~1434m和900~700m;21:00~7月9日8:00浸泡、活動(dòng)鉆具未解卡。7 月9 日14:00~15:15 注入混合油35t,卡點(diǎn)以下全段泡油(浸泡井段:700~1534m);15:15~17:00浸泡、活動(dòng)鉆具,17:00解卡。二次泡油過程中,由于全段泡油,井筒內(nèi)平均密度僅為1.14g/cm3,替完油浸泡30min 后,出水口開始少量返漿并持續(xù)不斷,30min后返漿量增大,關(guān)井觀察套壓,30min后套壓升至5MPa,為保證井控安全,決定提前循環(huán)將井筒內(nèi)剩余油替掉,打開封井器后活動(dòng)鉆具嘗試解卡,17:00成功解卡,循環(huán)替油過程中,鉆井液密度最低0.8g/cm3,泥漿分配器有明顯氣侵顯示。鉆井液密度循環(huán)正常后,繼續(xù)上測,后續(xù)測井正常。
(1)低滲高壓區(qū)塊井控技術(shù)可以有效降低鉆完井施工過程中的井控風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)安全鉆井的目的。
(2)鉆井液密度設(shè)計(jì)方法及密度監(jiān)控技術(shù),實(shí)現(xiàn)鉆井液密度精確設(shè)計(jì)和監(jiān)控,能夠及時(shí)有效預(yù)防井控復(fù)雜的發(fā)生。
(3)安全鉆井液技術(shù)有效預(yù)防了油層井漏復(fù)雜的發(fā)生,避免了井漏誘導(dǎo)井控事故的風(fēng)險(xiǎn)。