毛立豐,李宏勛,蔣思臣
(中國石油大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163413)
XM 油田M3 區(qū)塊區(qū)域構(gòu)造位于松遼盆地南部中央凹陷區(qū)扶新隆起帶的西北部,K1q4儲層以河道砂為主,砂體基本呈條帶狀展布,油層平均孔隙度為12.8%,平均滲透率為1.5×10-3μm2。本區(qū)屬于低孔、特低滲透儲層,M118-21-22CP 井是部署在吉林新廟油田的一口側(cè)鉆水平井,側(cè)鉆目的在于完善地下井網(wǎng)、改善注采狀況,有效降低油田開發(fā)成本費用,本井采用套管開窗方式進行側(cè)鉆。由于側(cè)鉆地層為K2qn,巖性為粉砂質(zhì)、泥巖、大段層紋狀頁巖層組成不等厚互層,偶夾粉砂巖條帶,層間膠結(jié)欠致密,水敏性強,易發(fā)生井塌或卡鉆等井下事故,鉆井風(fēng)險較高。
M118-21-22CP 井為老井開窗側(cè)鉆,與M118-21-22 井同一井口,井口縱、橫坐標(biāo)為(5023435.82m,21625176.9m) ;靶 點 A 坐 標(biāo) 為 (5023756m,21625177m),海 拔 - 1593.8m;靶 點 B 坐 標(biāo) 為(5024286m,21625177m),海拔-1619.8m;磁偏角及收斂角為-10°、0°,關(guān)鍵要點見表1。
表1 井身關(guān)鍵點數(shù)據(jù)
該井井身剖面為增—穩(wěn)—變曲率結(jié)構(gòu),井身結(jié)構(gòu):?117.5mm 鉆頭×(1268~2314.01m);定向方式為導(dǎo)向馬達+MWD方式,造斜井段、增斜段、水平段測點距離不超過10m;井眼軌跡如圖1所示。
(1)老井?139.7mm 套管內(nèi)首先用?118mm 銑錐開窗修窗,后使用?117.5mm 鉆頭側(cè)鉆至井深2314.01m。 裸眼長為1046.01m, 裸眼最小間隙6.25mm,小井眼環(huán)隙小,鉆進中泵壓高,容易憋漏地層;若降低排量,攜砂困難,容易造成卡鉆。
圖1 井眼軌跡示意圖
(2)開窗作業(yè)中由于?139.7mm 套管最小間隙3.36mm,小鉆具開窗側(cè)鉆,扭矩和鉆壓不好控制,磨銑開窗容易開偏造成“剝皮”現(xiàn)象,套管內(nèi)鐵屑多,容易卡[2]。
(3)造斜段中青二、三段發(fā)育大段泥巖,造漿性強,青一段層紋狀頁巖層理發(fā)育,泥砂巖互層性強,易吸水剝落,鉆進中易發(fā)生剝落掉塊、井塌、鉆具泥包及卡鉆,對鉆井液質(zhì)量提出更高要求。
(4)鉆具靠向下井壁,形成“上弦月效應(yīng)”,使鉆井液在井眼截面上形成流速分布上的差異,寬間隙處泥漿返速大,窄間隙處泥漿返速小,加之巖屑受重力作用使巖屑翻轉(zhuǎn)沉向下井壁,容易形成巖屑床[3]。
(5)完井方式主要為裸眼滑套完井,完井時需要下入多級滑套(7級以上)進行壓裂改造,下入管柱結(jié)構(gòu)復(fù)雜、外徑大、剛性強,下入難度大,對井眼曲率、井眼規(guī)則度和鉆井液潤滑性提出了嚴(yán)格要求。
(1)利用斜向器和開窗銑錐, 在設(shè)計位置將套管磨穿而形成窗口, 然后用側(cè)鉆鉆具鉆出新井眼老井[4]。大慶油田小井眼開窗側(cè)鉆水平井鉆井技術(shù)。? 139.7mm 套 管 下 入 井 段 0.00~1643.5m(0~1344.45m/J55 壁厚 7.72mm+1344.45~1643.5m/P110壁厚9.17mm)。套管開窗期間重點技術(shù)措施如下:
①選擇水泥封固質(zhì)量好井段開窗,同時避開套管接箍,原井眼的井斜角、方位角、井眼曲率均有利于側(cè)鉆,避開膨脹頁巖、礫巖、鹽巖及堅硬地層,最好在比較均質(zhì)的砂巖層,因此,本井選在1268~1271m 開窗(套管下接箍深度為1273.46m),段長3m,開窗時考慮盡量避開套管接箍,應(yīng)選在完好套管的本體下部。
②下入開窗工具前首先下鉆通套管內(nèi)徑和刮壁器刮壁,清除原井眼鐵屑及油污,檢查套管無損壞、變形,確認(rèn)刮壁井段套管完好后使用不低于60℃的熱水進行洗井,徹底清理套管污物。窗口設(shè)計位置下入?114.3mm 卡瓦坐封式斜向器,用陀螺儀定向后坐封,坐掛井段為1265~1268m。
③開窗工具選擇118mm 紅光銑錐下到開窗位置1268m 后,開始對 139.7mm 套管 1268~1271m 進行磨銑作業(yè),井口導(dǎo)流槽內(nèi)放置磁鐵用于吸附觀察鐵屑;考慮到環(huán)空間隙小,鐵屑上返困難,開窗采用“輕壓中轉(zhuǎn),進1退2”方式,通過控制鉆壓小于10kN,轉(zhuǎn)數(shù)70~80r/min,環(huán)空返速大于1.5m/s 等措施來消除開窗中“剝皮”現(xiàn)象及控制井底鐵屑濃度,本井一次開窗成功,用時11h成功將3m套管段銑完。
④開窗完成后,調(diào)整轉(zhuǎn)數(shù)至80~110r/min 刮劃修窗,直至下放無遇阻顯示(<5kN),調(diào)整鉆井液性能,增大排量循環(huán)洗井,用稠泥漿清掃套管內(nèi)鐵屑。
(2)造斜及水平段鉆進(1271.00~2314.01m)。
①造斜段采用1.25°螺桿,配合117.5mmPDC 鉆頭開始造斜,鉆具組合為:?117.5mm 鉆頭+?95mm 單彎螺桿鉆具(1.25°)+?105mm 單流閥+?105mm 定向接頭+?105mm 無磁鉆鋌(MWD)+?73mm 斜坡鉆桿+?73mm 加重鉆桿×30 根+?105mm 鉆鋌×6 根+?73mm 斜坡鉆桿;為了降低下步鉆具剛性、減小剛性摩阻,進入大斜度段前進行鉆具倒裝,使加重鉆桿不進入大斜度井段。
水平段鉆具組合:?117.5mm 鉆頭+?95mm 單彎螺桿鉆具(0.75°)+?105mm 單流閥+?105mm 定向接頭+?105mm無磁鉆鋌(MWD+伽馬)+?73mm鉆桿+?73mm 加 重 鉆 桿 ×30 根 +?105mm 鉆 鋌 ×6 根 +?73mm鉆桿+89mm方鉆桿。
②造斜初期,采用MWD隨鉆測量井斜及方位,進入青一段前利用起鉆倒裝鉆具工況更換測量儀器為MWD+GR,加測自然伽馬,實現(xiàn)探油頂段及時跟蹤地層巖性變化,結(jié)合氣測錄井分析,實現(xiàn)實時地質(zhì)導(dǎo)向確保精準(zhǔn)入靶。
③小井眼側(cè)鉆要求施加鉆井參數(shù)要精準(zhǔn),為了預(yù)防鉆具事故發(fā)生,起下鉆及鉆進中定期校準(zhǔn)扭矩、懸重、泵壓等鉆井參數(shù),精心操作,均勻送鉆,勤送少送,嚴(yán)控局部全角變化率,確保井眼軌跡光滑,定期倒換鉆具,避免下部鉆具疲勞破壞。
④在水平井或近水平井中,巖屑床表面的剪切力對巖屑運移起到了關(guān)鍵作用,低粘度流體以高速湍流流態(tài)泵入比高粘度流體以層流流態(tài)泵入有更高的井眼清潔效率[5]。鉆井液返速作為抑制巖屑床形成的重要參數(shù),本井實鉆鉆井液返速不低于1.38m/s,強化鉆井液高剪切速率攜巖能力。
⑤優(yōu)化工程措施消減巖屑床影響,正劃眼加速,倒劃眼降速,控制每個單根劃眼時間不低于5min,造斜段每鉆進50~80m 短起下拉井壁1 次,水平段每鉆進80~100m 短起下拉井壁1 次,每次起鉆使用高于井漿密度0.1~0.15g/cm3的重稠漿清掃井筒,利用懸浮能力強的流體推舉清掃下井壁滯留巖屑。
本井側(cè)鉆使用KCl-聚合物鉆井液體系,該體系使用過程中在增強鉆井液對粘土礦物水化作用的抑制性,減少水敏性損害的同時具有較好的潤滑性,效果良好,全井沒有因鉆井液引起的復(fù)雜情況。
(1)鉆井液配方:4%土+0.5%純堿+1.5%~2%銨鹽+4%~6%KCl+0.2%~0.3%聚丙烯酸鉀KPAM+2%抗復(fù)合鹽降濾失劑KFH +2% 抗鹽高效封堵降濾失劑-120+2%陽離子乳化瀝青粉+2%超細(xì)碳酸鈣HQ-1+3%潤滑劑YDRH-1+3%潤滑劑ORH-101+2%井壁穩(wěn)定減阻劑TC-Ⅱ。
(2)首先逐漸加強鉆井液的抑制性,按時補充抑制類處理劑,如KPAM、KOH、KCl、NH4-HPAN等,先從化學(xué)防塌方面著手提高鉆井液的抑制性,其次從物理防塌理論方面提高鉆井液的防塌功能,在設(shè)計范圍內(nèi)循序漸進地提高鉆井液的密度,確保密度均勻穩(wěn)步上升且嚴(yán)格控制在設(shè)計范圍之內(nèi)。
(3)調(diào)整好鉆井液的流變性能是保證小井眼側(cè)鉆水平井?dāng)y砂、返砂的先決條件,本井從開窗就提高了對鉆井液流變性的重視程度,使用K-PAM、PAM等調(diào)整鉆井液的粘度及切力,盡可能的保持動塑比在0.3~0.4之間。由于鹽水鉆井液存在著粘切偏低且不容易保持等特點,所以在整個維護和處理過程中時刻監(jiān)測關(guān)鍵性能點的變化。實際在鉆井液控制過程中,部分性能與設(shè)計性能點有著較大的差距,比如粘度、塑粘、初終切等值。而我們認(rèn)為設(shè)計值在實際應(yīng)用中確實偏小,本體系屬于強力抑制型鉆井液,在鉆井施工中產(chǎn)生的巖屑及微小固相由于K+對粘土晶格的固定作用多被抑制不能水化分散,導(dǎo)致被固控設(shè)備清除了,所以大多的有用固相都需地面添加。
(4)鉆至K2qn前20m,提高泥漿中陽離子乳化瀝青粉+超細(xì)碳酸鈣HQ-1 總含量不低于5%,剛性材料架橋,膠質(zhì)材料填充,在井壁上形成致密的屏蔽層,嚴(yán)格控制鉆井液濾失量在易塌井段青二+三至青一段未發(fā)生過剝落、掉塊現(xiàn)象,全井鉆進過程中也未出現(xiàn)掉塊剝落現(xiàn)象。水平段鉆遇大段泥巖,本體系仍能保持較強的抑制性和穩(wěn)定性,沒有出現(xiàn)井壁失穩(wěn)現(xiàn)象。實鉆鉆井液性能如表2所示。
表2 鉆井液性能
本井實際完鉆井深 2401.01m,裸眼段長1133.01m,水平段長530m。套管程序:?88.9mm×(1238~2314.01m),鋼 級 P110 ,尾 管 懸 掛 器?139.7mm×?88.9mm,懸掛位置1238 m。管串下入時先用?117.5mm 三牙輪鉆頭帶鉆柱銑鞋通井到底,然后單西瓜皮磨鞋磨通井和雙西瓜皮磨鞋模擬通井,兩種通井器外徑均為115mm。為提高單井產(chǎn)能采用小井眼裸眼封隔器+多級壓裂滑套方式完井。具體完井管串如圖2所示。
圖2 完井管串示意圖
為了確保完井管串得以順利下入到位,制定了相關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的具體技術(shù)措施,指導(dǎo)現(xiàn)場施工。
(1)?139.7mm 套管刮削器在窗口以上20m(注:嚴(yán)禁通井規(guī)超出窗口),在懸掛器坐掛井段上下30m范圍反復(fù)刮削3~5次。下鉆到懸掛器坐封位置時,稱重,記錄上提、下放時管柱懸重。
(2)下入管柱時,需要嚴(yán)格對下入速度、灌漿速度進行控制,管柱到預(yù)定位置后,充分循環(huán),先頂替5m3隔離液,用無固相壓井液頂替井筒內(nèi)鉆井液;排量及壓力穩(wěn)定后,以0.5~0.6m3/min 排量頂替,并注意壓力的變化,壓力不許超過10MPa。
(3)按程序逐級打壓坐封懸掛封隔器和裸眼封隔器,丟手后起出送入工具,所有操作必須在工具廠家現(xiàn)場工程師指導(dǎo)和全程監(jiān)督下進行。
(4)打壓28MPa,穩(wěn)壓20min,懸掛器及裸眼封隔器坐封完成后要驗證懸掛器密封性。
(5)詳細(xì)制定出模擬通井管柱遇卡、完井工具遇卡、投球不到位、丟手失敗四種情況的應(yīng)急預(yù)案,確保備用工具及設(shè)備現(xiàn)場待命。
(1)由于鉆具組合的問題、環(huán)空間隙小,導(dǎo)致實鉆泵壓偏高,泵壓保持在25MPa以上,鑒于地面設(shè)備能力受限,全井排量一直低于8.5L/s,致使鉆井液環(huán)空返速低于1m/s,無法實現(xiàn)紊流,對巖屑的上返造成一定影響。
(2)全井整個施工過程中起下鉆未發(fā)生過阻卡,下鉆都是一次性下到距井底20m處提前開泵,起/下鉆噸位正常,懸重波動平穩(wěn),井筒完整性較好。
(3)全井共起下10趟鉆,每次下鉆到底循環(huán)返砂良好,巖屑顆粒均勻,返出量正常,未出現(xiàn)剝落坍塌現(xiàn)象,現(xiàn)場采用的剛性材料架橋+膠質(zhì)材料填充的方式封堵青山口組裂縫性地層,井壁穩(wěn)定效果顯著。
(4)現(xiàn)場1趟銑錐+兩趟西瓜皮銑鞋方式通井較好地模擬了完井管串剛性,現(xiàn)場管串下入一次到底;工具穩(wěn)定性較強,啟動壓力較低,耐溫性和承壓能力均適用施工扶余油層。