吳正雷,羅小勇,莊 力,王 磊,周 明,金同發(fā)
(江蘇久吾高科技股份有限公司,南京 211808)
燃料乙醇被認為是非常理想的汽車燃料,推廣使用可減少對石油資源的依賴,同時減輕環(huán)境污染。燃料乙醇在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生含有蛋白質(zhì)、有機酸類、糖類、溶解性木質(zhì)素和纖維素等物質(zhì)的有機廢水,該廢水有機物含量高,但可生物降解性很好,因此國內(nèi)很多廢水項目都采用生化處理工藝并取得了不錯的處理效果。燃料乙醇廢水采用初沉池+上流式厭氧污泥床/內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(UASB/IC)+序批式活性污泥法(SBR)組合工藝處理,UASB/IC 工藝和SBR 工藝的COD 去除率分別達到85%和83%,處理后出水COD ≤60 mg/L。玉米制燃料乙醇生產(chǎn)廢水采用高效厭氧+厭氧-缺氧-好氧法(AO)+二沉池+混凝沉淀組合工藝進行處理,工程運行結(jié)果表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出水水質(zhì)指標(biāo)符合《發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 27631—2011)的間接排放標(biāo)準(zhǔn)。
隨著我國污水排放標(biāo)準(zhǔn)和回用標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格, 燃料乙醇廢水必須實現(xiàn)資源化回用,這對于燃料乙醇行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護顯得尤為重要。李濤等采用Fe-C 微電解法深度處理燃料乙醇生產(chǎn)廢水,處理效果良好,廢水經(jīng)處理后達到《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》(GB/T 19923—2005)的工業(yè)用水回用標(biāo)準(zhǔn),出水COD 約為37.8 mg/L,濁度為1.2 NTU,色度為10.1 倍。宋宗武等采用臭氧+水解酸化+曝氣生物濾池(BAF)組合工藝深度處理燃料乙醇企業(yè)二級生化尾水,結(jié)果表明,當(dāng)進水COD為230 ~270 mg/L,色度為80 ~124 倍,氨氮約為 10 mg/L 時,在O反應(yīng)時間30 min 和水力停留時間(HRT)4 h 的條件下,O投加速率為1.40 g/h,出水COD、色度和氨氮分別為46 mg/L、4 倍和3 mg/L 左右。
韓幫軍等聯(lián)用臭氧催化氧化與生物活性炭進行中試試驗,研究表明,臭氧催化氧化效果比單純臭氧氧化更好。由此可見,利用臭氧、催化劑與生物活性炭的耦合工藝對生化尾水進行深度處理,是未來發(fā)展熱點。
某燃料乙醇企業(yè)的生化尾水主要指標(biāo)達不到排放標(biāo)準(zhǔn)要求,也無法實現(xiàn)回用。針對該廢水的特點,本中試采用臭氧催化氧化-生物活性炭組合工藝對其進行深度處理,希望為燃料乙醇企業(yè)廢水的深度處理提供試驗數(shù)據(jù)和設(shè)計依據(jù)。
中試廢水取自某燃料乙醇企業(yè),屬于生化尾水,廢水呈黃褐色。生化尾水水質(zhì)如表1 所示。主要監(jiān)測項目有化學(xué)需氧量(COD)、溶解性總固體(TDS)、氨氮、色度和pH。
表1 生化尾水水質(zhì)
主要試劑如下:氫氧化鈉、濃硫酸,分析純,無錫市靈達化工有限公司;復(fù)合金屬非均相催化劑,江蘇久吾高科技股份有限公司。
主要儀器如下:COD 快速消解分光光度儀,北京連華科技有限公司;AL104-IC 型電子天平,梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;PHS-3C 型pH 計,蘇州江東精密儀器有限公司;JPB607A 型溶氧儀,上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司;TZOZONE-300 型臭氧發(fā)生器,北京天擇昌寧環(huán)境技術(shù)股份有限公司。
COD 的測定采用《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》(HJ 828—2017);色度的測定采用稀釋倍數(shù)法;氨氮的測定采用《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》(HJ 535—2009)。
中試裝置主要由臭氧發(fā)生器、臭氧催化氧化塔、消解塔、生物活性炭(BAC)濾塔以及臭氧尾氣破壞器組成,流程如圖1 所示。下面分析設(shè)備的主要設(shè)計參數(shù)。
圖1 臭氧催化氧化-生物活性炭工藝流程
臭氧催化氧化塔采用316材質(zhì),規(guī)格為Φ400 mm× 6 000 mm,水有效體積為0.5 m;塔內(nèi)填充350 L 復(fù)合金屬非均相催化劑;布氣系統(tǒng)采用鈦板布氣,孔徑為10 ~30 μm;臭氧發(fā)生器最大產(chǎn)量為300 g/h,以空氣為氣源,以自來水為冷卻介質(zhì);臭氧尾氣經(jīng)熱解破壞后排放到大氣中。
消解塔采用316 材質(zhì),規(guī)格為Φ400 mm × 6 000 mm,水有效體積為0.75 m。
BAC 濾塔采用316 材質(zhì),規(guī)格為Φ820 mm× 6 000 mm,水有效體積為2 m;炭罐下部有粒徑2 ~ 20 mm 的鵝卵石承托層與粒徑0.6 ~1.2 mm 的石英砂墊層;活性炭為3 ~4 mm 顆粒碳,填充量為1.8 m。
1.5.1 臭氧催化氧化靜態(tài)試驗
在常溫常壓下,臭氧催化氧化塔內(nèi)充滿廢水,通過調(diào)節(jié)進入臭氧發(fā)生器的氧氣流量來控制臭氧投加量。反應(yīng)一段時間后,取樣測定廢水COD、色度和氨氮的去除率,考察臭氧反應(yīng)時間和投加量對廢水處理效果的影響。
1.5.2 BAC 靜態(tài)試驗
臭氧催化氧化塔出水經(jīng)過消解塔消解殘留臭氧,然后進入已經(jīng)掛好膜的BAC 裝置,控制不同水力停留時間(HRT),取樣測定廢水COD 和氨氮的去除率,考察BAC 濾塔的HRT 對廢水處理效果的影響。
1.5.3 臭氧催化氧化-BAC 組合工藝動態(tài)試驗
在最佳的控制條件下,廢水連續(xù)進入臭氧催化氧化塔和BAC 濾塔,連續(xù)運行90 d,考察臭氧催化氧化-BAC 組合工藝深度處理燃料乙醇生化尾水的可行性。
控制臭氧進氣量為20 L/min,考察臭氧反應(yīng)時間對廢水處理效果的影響。從圖2 可以看出,COD 和色度去除率隨著臭氧反應(yīng)時間的延長都不斷顯著提高。
圖2 臭氧反應(yīng)時間對廢水處理效果的影響
反應(yīng)40 min 后,COD 和色度去除率不再明顯提高,此時COD 和色度去除率分別為69.1%和91.6%。 對于氨氮而言,反應(yīng)30 min,去除率達到27%,然后不再明顯升高,為節(jié)約反應(yīng)時間和降低臭氧發(fā)生器能耗,臭氧適宜的反應(yīng)時間選擇40 min。試驗表明,臭氧催化氧化對燃料乙醇生化尾水色度的去除效果最佳,COD 次之,氨氮效果最差,因此臭氧催化氧化階段暫時不考察氨氮的去除效果。
控制臭氧投加量分別為5 L/min、10 L/min、20 L/min、 30 L/min 和40 L/min,水力停留時間為40 min,考察臭氧不同投加量對COD 和色度去除效果的影響。從圖3可以看出,隨著臭氧投加量的不斷增加,廢水中溶解的臭氧含量迅速增加,在催化劑的作用下,廢水COD和色度去除率都不斷提高。
圖3 臭氧投加量對廢水處理效果的影響
臭氧投加量大于10 L/min 后,色度去除率基本維持在90%以上,說明臭氧可以很好地催化氧化廢水中的顯色物質(zhì)。臭氧投加量大于20 L/min 后,COD 去除率增加趨勢放緩,為避免臭氧投加量過大造成臭氧浪費,臭氧投加量選擇20 L/min 為宜,此時COD 去除率為69.1%。
臭氧催化氧化產(chǎn)水先進入消解塔充分消解,然后進入已經(jīng)馴化好的BAC 濾塔繼續(xù)深度處理,控制不同生物活性炭的水力停留時間,考察水力停留時間對廢水COD 和氨氮去除效果的影響。由圖4 可知,在水力停留時間增加前期,COD 和氨氮去除率提升較快,主要原因是廢水經(jīng)過前期臭氧催化氧化處理后可生化性得到顯著提高,活性炭上已經(jīng)掛載成熟的生物膜,其對該臭氧產(chǎn)水具有較好的降解能力。當(dāng)水力停留時間≥4 h 以后,COD 和氨氮去除率增加緩慢,說明廢水中的污染物在水力停留時間為4 h 時已很難再繼續(xù)降解,此時COD、氨氮去除率分別為46%和62.5%。當(dāng)水力停留時間為20 h 時,COD 和氨氮去除率分別為56.5%和69.5%,但水力停留時間過長,BAC 濾塔體積增大,導(dǎo)致投資成本過高,因此綜合考慮,確定BAC 濾塔的水力停留時間為4 h。
圖4 HRT 對廢水處理效果的影響
控制臭氧進氣量20 L/min,臭氧反應(yīng)時間40 min, BAC 濾塔水力停留時間4 h,考察臭氧催化氧化-BAC組合工藝對COD、色度和氨氮的去除效果。由圖5可知,連續(xù)運行90 d,臭氧催化氧化-BAC 組合工藝對COD、色度和氨氮的去除效果較為穩(wěn)定。在進水COD 介于245 ~275 mg/L,色度<64 倍,氨氮介于9 ~13 mg/L 時,臭氧催化氧化段出水COD <84 mg/L, 色度<8 倍;BAC 段出水COD <44 mg/L,色度<2倍,氨氮<4.2 mg/L。由此可見,臭氧催化氧化-BAC組合工藝對燃料乙醇生化尾水的提標(biāo)改造效果良好。
圖5 臭氧催化氧化-BAC 組合工藝長期運行效果
對于燃料乙醇生化尾水,在臭氧投加量20 L/min 和臭氧反應(yīng)時間40 min 的條件下,臭氧催化氧化段COD去除率為69.1%,色度去除率為91.6%,效果明顯;氨氮去除率僅為27%,效果較差。當(dāng)水力停留時間為4 h 時,BAC 濾塔處理效果較好,此時出水COD、氨氮去除率分別為46%和62.5%,BAC 對氨氮的去除效果明顯。中試先利用臭氧催化氧化降解部分COD和色度,提高廢水可生化性,然后利用BAC 工藝降解COD 和氨氮,系統(tǒng)連續(xù)運行性能良好且效果穩(wěn)定,出水COD、色度和氨氮均滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)要求。