安海峰
(晉能控股煤業(yè)集團馬道頭煤業(yè)有限公司,山西 大同 037000)
馬道頭煤礦位于大同市左云縣小京莊村,設計生產能力4.5 Mt/a,礦區(qū)地表為風積沙地貌,主要含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組。目前礦區(qū)開采5 號煤層,煤層厚度在0.44~25.24 m,平均厚度12.24 m。礦區(qū)主斜井運輸系統(tǒng)配置DSJ80 型帶式輸送機,控制系統(tǒng)控制變頻器恒為40 Hz,無法進行運輸量實時監(jiān)測,更不能實現運輸量實時調節(jié)功能,已經不能滿足生產需求,需進行智能控制系統(tǒng)升級改造[1-8]。
馬道頭煤礦使用的DSJ80 型帶式輸送機采用雙筒三驅動的結構實現集中驅動。一級滾筒軸分別通過兩臺YBPS450-4 型變頻防爆電動機帶動,總驅動功率為1420 kW;二級滾筒軸一側采用YBPS450-4型變頻防爆電動機帶動,另一側則安裝SHI202/D2000 型盤式制動器。智能控制系統(tǒng)選擇西門子S7-300 系列的1214C 型PLC 作為系統(tǒng)的核心。DSJ80型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)硬件結構如圖1。
圖1 DSJ80 型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)硬件結構圖
速度傳感器采用接近開關,主要對帶式輸送機的運行速度進行實時監(jiān)測。PLC 控制器根據速度監(jiān)測信號按照設定的程度控制器輸出控制信號到變頻器,變頻器實現電動機的變頻控制,空載時起到保護皮帶的作用,運載時根據運載量調節(jié)運輸速度。皮帶秤監(jiān)測皮帶運行中的壓力值,將壓力值轉化為控制系統(tǒng)能識別的電信號后輸入到PLC 控制器,按照邏輯程序控制帶式輸送機的正常運行、停機或過載報警等功能。功率采集模塊采集變頻器和電動機的電信號,通過與PLC 控制器通訊,一方面實現變頻器和電動機的程序控制,另一方面將電信號輸出到上位機,供操作人員實時查看。
(1)輸入輸出點位統(tǒng)計
DSJ80 型帶式輸送機需要3 個數字量輸入點位監(jiān)測3 臺電機的上電狀態(tài),需要3 個數字量輸入點位監(jiān)視制動器的制動狀態(tài);按照馬道頭煤礦機電部門控制需求,要對系統(tǒng)進行“遠程”“就地”“檢修”3種控制方式,對應3 個數字量輸入點位;系統(tǒng)保護傳感器的輸入需要9 個數字量輸入點位和3 個模擬量輸入點位(3 個電機的溫度監(jiān)測);系統(tǒng)安設的速度傳感器采用統(tǒng)計安裝在滾筒邊緣的永磁鐵的旋轉脈沖數來統(tǒng)計速度,需要1 個數字量輸入點位。即系統(tǒng)共需要16 個數字量輸入點位和3 個模擬量輸入點位。數字量點位統(tǒng)計見表1。
表1 DSJ80 型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)數字量輸入點位統(tǒng)計表
PLC 輸出點位共為2 個,分別是制動閘控制輸出和打點控制。SHI202/D2000 型盤式制動器通過交流接觸器直接控制,PLC 控制器通過輸出24 V 信號控制直流繼電器的通斷,間接實現對交流接觸器通斷的控制,因此制動閘控制為數字量輸出點位。帶式輸送機在開車時需要打點預警,同樣是PLC 控制器通過輸出24 V 信號控制直流繼電器進行打點。
(2)PLC 功能模塊選型
根據系統(tǒng)統(tǒng)計的輸入和輸出點位數以及系統(tǒng)的控制功能進行功能模塊的選擇。考慮到設計余量和經濟性,DSJ80 型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)PLC 功能模塊選型見表2。
表2 PLC 功能模塊選型表
更換馬道頭煤礦變頻器型號為3 臺西門子6ES71 變頻器。該型號變頻器搭載的SIMOVERT MASTERDRIVES 矢量控制功能強大,能實現電機控制的各種功能,同時控制精度很高。通過3 臺變頻器獨立控制3 臺電動機。
智能控制系統(tǒng)對輸送機運行期間的功率監(jiān)測選用EDA9033A 型功率采集模塊,監(jiān)測對象為控制電機的變頻器,模塊電壓量程為10~500 V(相電壓),電流量程為1~1000 A。系統(tǒng)的有功功率和功率因素等參數通過EDA9033A 模塊計算得出。
(1)啟動控制設計
啟動控制設計主要考慮啟動條件和啟動平穩(wěn)兩個要素。系統(tǒng)接收到啟動信號后進行制動狀態(tài)和報警狀態(tài)讀取,確認制動閘打開,系統(tǒng)無報警后進入變頻器啟動狀態(tài)。變頻器啟動采用“S”型方式,即變頻器接收到啟動信號后,先以低頻率運行,在5 s 內緩慢增加輸出頻率,10 s 后快速增加輸出頻率,直到達到運輸量下設定的速度,啟動過程完成。
(2)調速控制設計
智能控制系統(tǒng)對帶式輸送機運行速度的控制按照運載量決定,如果調速系統(tǒng)過于靈敏,會導致系統(tǒng)頻繁調速,帶式輸送機運行速度不斷變化,無法實現有效穩(wěn)定的煤炭輸送作業(yè)。因此系統(tǒng)調速促發(fā)條件設定為煤量區(qū)間,即將運輸煤量劃分為[Q0,Q1]、[Q1,Q2]……[Qn,Qn+1],不同區(qū)間對應不同的運行速度,降低系統(tǒng)調速靈敏度并保證不同區(qū)間運載量輸送機運輸速度的差異化,節(jié)約電能。如果系統(tǒng)檢測到運載量出現區(qū)間變化,且3 s 后仍為變化后的值,則系統(tǒng)判定運載量檢測值真實有效,否則,不啟動調速程序。系統(tǒng)調速流程設計如圖2。
圖2 調速控制流程設計圖
DSJ80 型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)上位機選用WinCC7.3 組態(tài)軟件,通過以太網形式實現PLC 與上位機通訊。在上位機上操作人員可以發(fā)出系統(tǒng)指令,監(jiān)控輸送機運行狀態(tài),還對系統(tǒng)的歷史報警信息和設備運行數據提供歷史查閱功能。如圖3。
圖3 上位機軟件結構框架圖
馬道頭煤礦將該智能控制系統(tǒng)安裝調試應用在了2115 工作面開采輸送中,分別設定系統(tǒng)的調速運行和恒速運行兩種模式。調速模式下系統(tǒng)根據輸送帶上運載量能夠自動調節(jié)運行速度,調速效果明顯;恒速模式下系統(tǒng)可以按照操作人員設定的運行速度自動運行,運載量超過設定速度下的額定運載量時,系統(tǒng)報警停機,上位機顯示狀態(tài)準確。
為驗證調速模式控制系統(tǒng)的節(jié)能效果,分別統(tǒng)計恒速和調速控制模式下運載量和電能消耗,恒速模式設定輸送機運行速度為5.12 m/s,結果見表3。
表3 恒速與調速模式下運載量和電耗統(tǒng)計表
通過兩種模式運行效率對比可以看出,恒速模式下每運輸1 t 煤炭,消耗電能為2.564 7 kW·h,而調速模式下每運輸1 t 煤炭,消耗電能為2.004 5 kW·h,節(jié)約電能約21%,節(jié)能效果明顯。
對馬道頭煤礦主斜井運輸系統(tǒng)DSJ80 型帶式輸送機智能控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,提升輸送機智能化控制程度,降低耗能,分析了系統(tǒng)硬件和軟件設計,通過本文研究形成以下結論:
(1)智能控制系統(tǒng)能夠實現上位機遠程控制、調速模式運行、恒速模式運行、輸送機狀態(tài)監(jiān)測以及運行故障報警和連鎖控制功能。
(2)結合馬道頭煤礦實際運載情況,為了避免智能控制系統(tǒng)頻繁調速帶式輸送機,采用了按照運載量區(qū)間作為調速控制促發(fā)條件的設定,并增加了3 s 判定規(guī)則,防止調速系統(tǒng)誤調整。
(3)為了驗證調速模式控制系統(tǒng)的節(jié)能效果,對比了恒速控制模式和調速控制模式下單位運載量的電耗。調速模式下,節(jié)約電能21%,節(jié)能效果明顯。