賈維龍,王順利
(馬鞍山馬鋼華陽設備診斷工程有限公司,安徽馬鞍山 243000)
脫硫工藝系統(tǒng)中,煙氣進入吸收塔中洗滌脫硫,經脫硫后送回尾部煙道進入煙囪排放。由于煙氣流經原煙道、換熱器、吸收塔、凈煙道、擋板門等阻力設備,需要設置增壓風機來補償流動中的壓力損失。馬鋼煉鐵總廠南區(qū)一臺燒結風機脫硫增壓風機采用UA 系列靜葉可調軸流式通風機。
UA 系列軸流通風機由進氣箱、可調前導葉裝配、小集流器、機殼裝配(葉輪外殼和后導葉組件)、轉動組(傳扭中間軸、聯(lián)軸器、葉輪、主軸承裝配)、擴壓器、冷風管路和潤滑管路等組成。
UA 風機工作時,氣流由風道進入風機進氣箱,經過收斂和預旋后,葉輪對氣流作功,后導葉將氣流的螺旋運動轉化為軸向運動,并在擴壓器內將氣體的大部分動能轉化成系統(tǒng)所需的靜壓能,從而完成風機的工作過程。
增壓風機的穩(wěn)定運行對脫硫系統(tǒng)至關重要,馬鋼華陽設備診斷工程有限公司對該機組安裝遠程診斷系統(tǒng),監(jiān)控設備運行狀態(tài)。在2021 年1 月16 日,該機組振動持續(xù)增大,技術人員利用遠程診斷系統(tǒng)并結合離線精密診斷分析,分析判斷設備故障長軸存在開裂,對設備及時進行檢修,避免事故發(fā)生。
脫硫增壓風機由電機、傳動軸和風機葉輪組成。其中,電機型號為YSBPKK900-6,軸承采用滑動形式,電機額定功率6300 kW,轉速995 r/min,電壓10 000 V;風機由成都電力機械廠生產,軸承型號為7260+NU260。
遠程診斷系統(tǒng)共安裝4 個傳感器,分別設置在電機自由端水平(1H)、電機驅動端水平(2H),電機驅動端軸向(2A)、風機水平(3H)(圖1)。
圖1 機組遠程系統(tǒng)傳感器安裝
根據裂紋在軸上的位置、裂紋深度及受力情況,轉軸出現裂紋后所表現出的振動響應是有所不同的。根據裂紋區(qū)域應力狀態(tài)的不同,裂紋會表現出3 種狀態(tài)。
(1)閉裂紋。閉裂紋就是指轉軸在正常旋轉時,裂紋總是處于閉合狀態(tài),此時轉軸裂紋應是承受壓應力。閉裂紋對轉軸振動的影響不大,振動頻譜和波形基本不變,較難通過振動監(jiān)測發(fā)現。
(2)開裂紋。開裂紋是指轉軸在正常旋轉時,裂紋總處于張開狀態(tài),此時轉軸裂紋應是承受拉應力。受開裂影響,轉軸剛度不對稱,造成振動帶有非線性性質,帶有2×、3×、4×等工頻諧波能量,并且隨著裂紋的加深,振動能量也會同步增大,同時工頻相位也會發(fā)生變化,特別是在通過一階臨界轉速時更加明顯,在調速時還可能會出現分頻共振現象。
(3)開閉裂紋。開閉裂紋是指轉軸在每旋轉一周中裂紋會出現張合閉合一次,此時轉軸裂紋應承受了重力或其他徑向載荷。開閉裂紋對轉子振動的影響復雜,綜合了開裂紋和閉裂紋的特征,振動呈現非線性,振動幅值會出現波動。
2020 年12 月22 日,遠程診斷系統(tǒng)對脫硫增壓風機提示振動報警,電機驅動端軸向振動有增大趨勢,(圖2),此時分析機組其他方向振動變化不大(圖3、圖4)。繼續(xù)運行至2021 年1 月16 日,電機驅動端軸向振動突然增大,電機水平和風機振動有略有增大,在1 月18 日后機組振動迅速增大。1 月18 日對機組進行離線精密診斷測試分析,主要表現在電機兩端軸向振動較大,振動主要能量為轉頻,其中風機水平振動存在轉頻及2 倍頻諧波能量(表1),判斷機組振動應是受機組軸系影響,建議復查機組對中。
圖2 電機驅動端軸向(2A)速度趨勢
圖3 電機自由端水平(1H)速度趨勢
圖4 風機水平(3H)振動速度趨勢
表1 機組振動速度有效值(2~1000 Hz) mm/s
結合現場生產需求繼續(xù)運行,遠程診斷系統(tǒng)發(fā)現機組振動繼續(xù)增大。19 日再次對機組進行離線測試,機組振動明顯增大(表1),說明缺陷在持續(xù)劣化,同時振動能量中出現了2 倍頻諧波(圖5~圖7)。
圖5 電機自由端水平(1H)速度多頻譜圖
圖6 電機驅動端軸向(2A)速度多頻譜圖
圖7 風機水平方向(3H)速度多頻譜圖
經現場協(xié)商,對機組進行降速測試,電機轉頻由15.313 Hz降至14.063 Hz,電機徑向振動略有減小,其中驅動端垂直振動由5.8 mm/s 減小至4.3 mm/s,但電機軸向振動增大明顯,由5.6 mm/s增至9.5 mm/s(圖8)。徑向振動隨轉速降低而減小符合振動特性,但軸向振動隨轉速降低而增大,明顯不符合振動特性。結合前期測試以及機組振動持續(xù)增大的現狀,判斷軸系或葉輪存在開裂等缺陷,建議停機檢查?,F場安排停機,復查機組對中良好,葉輪內部未發(fā)現明顯異常,由于長軸在風機內部且有保護罩無法檢查。因生產需求,現場決定繼續(xù)開機運行。
圖8 電機驅動端軸向振動多頻譜圖
根據遠程診斷系統(tǒng)數據,機組運行過程中振動明顯加快。對20 日0:00—10:00 的監(jiān)測數據進行分析,機組振動較大,其中電機兩端水平方向和軸向振動更明顯,且振動能量中諧波有增加(圖5~圖7);電機自由端水平振動從8.86 mm/s 增大至20.35 mm/s,主要是轉頻能量明顯增大(圖9、表1)。這說明機組缺陷存在且持續(xù)劣化,目前已不能安全運行,聯(lián)系現場進行停機檢修處理。
圖9 電機自由端水平(1H)振動方向多頻譜圖
綜合整體數據分析判斷,比較符合軸開裂缺陷的表現形式,長軸開裂的過程應是由前期閉裂紋發(fā)展到后期開裂紋,在前期振動變化不明顯,振動頻譜中也沒有明顯特征,發(fā)展到開裂紋后振動明顯、逐步增大。特征優(yōu)先表現在軸向,隨后發(fā)展迅速,長軸強度降低,受扭矩影響,裂紋深度和振動迅速增大。
根據診斷建議停機檢修,對增壓風機解體檢查,發(fā)現機組長軸存在開裂,驗證了上述判斷(圖10)。
圖10 聯(lián)軸器長軸開裂