張世凱,鞠 琦,程新續(xù)
(中國石油大慶煉化公司檢,黑龍江大慶 163411)
某煉化廠9#壓縮機(jī)(TA-11000/30 型)額定電壓6000 V,額定功率1500 kW,轉(zhuǎn)速3000 r/min,設(shè)有油溫、油壓、振動和定子線圈溫度等報(bào)警自保單元。該設(shè)備自2007 年投入運(yùn)行至今,期間發(fā)生多次故障,如中冷器泄漏、油冷器堵塞、儀表探頭損壞等。經(jīng)設(shè)備維修人員及時(shí)維修處理,故障問題得到解決,保證了壓縮機(jī)以最快速度重新投入生產(chǎn)。在日常檢修的過程中,通過總結(jié)經(jīng)驗(yàn),明確各類故障的發(fā)生原因、具體表現(xiàn)和維修策略,然后以此為依據(jù)制定離心式壓縮機(jī)的檢修方案和應(yīng)急預(yù)案,才能提高設(shè)備管理的科學(xué)化和規(guī)范化水平。
該壓縮機(jī)的原裝油冷器采用管式換熱裝置,正常情況下油溫應(yīng)當(dāng)維持在35~45 ℃之間,因此壓縮機(jī)的報(bào)警自保系統(tǒng)中設(shè)置了46 ℃的報(bào)警線,實(shí)際溫度超過46 ℃即報(bào)警;同時(shí)還設(shè)置了55 ℃聯(lián)鎖線,實(shí)際溫度超過55 ℃設(shè)備即聯(lián)鎖停機(jī)。
壓縮機(jī)在2020 年10 月24 日的油溫變化如圖1 所示,由圖1 可知,該壓縮機(jī)潤滑油的油溫從6:00 開始有上升趨勢,至9:00已經(jīng)突破了報(bào)警值,10:00 時(shí)已經(jīng)逼近了聯(lián)鎖值。接到警報(bào)后,設(shè)備管理人員立即采取開大油冷器水閥、增加冷卻水量的措施,在11:00 后油溫回歸到正常范圍。分析此次故障原因,是因?yàn)檠h(huán)水系統(tǒng)的過濾能力下降,管式換熱裝置的部分水管發(fā)生淤堵,導(dǎo)致?lián)Q熱效率降低,熱量不能及時(shí)散失,導(dǎo)致油溫出現(xiàn)上升。
圖1 壓縮機(jī)潤滑油溫度變化趨勢
該壓縮機(jī)的現(xiàn)場控制面板采用一體化設(shè)計(jì),線路及電子設(shè)備的布局較為緊密。同時(shí),控制面板位置在壓縮機(jī)二級蝸殼前方,這導(dǎo)致二級葉輪壓縮空氣時(shí)產(chǎn)生的高溫輻射造成控制面板溫度升高。早在2011 年控制面板就因?yàn)闇囟冗^高而出現(xiàn)過1次電源板燒毀的故障,更換電池板后加裝了隔熱板,后來又加裝了散熱風(fēng)扇,但是實(shí)際效果有限。2020 年7 月份,現(xiàn)場控制柜的電源板再次燒毀,設(shè)備檢修人員現(xiàn)場測量控制柜內(nèi)溫度達(dá)到了55 ℃。
隨著離心式壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間的延長,葉輪表面結(jié)垢的情況也變得十分普遍,葉輪結(jié)垢會導(dǎo)致葉輪質(zhì)量不平衡,進(jìn)而在高速轉(zhuǎn)動過程中出現(xiàn)明顯的振動,嚴(yán)重時(shí)會造成設(shè)備聯(lián)鎖停機(jī)。該壓縮機(jī)的報(bào)警自保系統(tǒng)中,設(shè)定振動的報(bào)警值為37.0 μm,聯(lián)鎖值46.7 μm。2021 年4 月11 日發(fā)生聯(lián)鎖停機(jī)故障,設(shè)備維修人員收集離心機(jī)運(yùn)行參數(shù),發(fā)現(xiàn)振動值最高達(dá)到51.8 μm,超過聯(lián)鎖值,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),造成葉輪結(jié)垢的原因有:除塵器過濾精度不高,導(dǎo)致空氣中雜質(zhì)含量偏多,進(jìn)入壓縮機(jī)后使得葉輪嚴(yán)重結(jié)垢。機(jī)組運(yùn)行時(shí)循環(huán)水壓力維持在0.6~0.8 MPa,明顯高于冷器氣側(cè)排凝壓力0.3 MPa,導(dǎo)致部分循環(huán)水進(jìn)入冷器氣側(cè),沖擊葉輪進(jìn)而引起振動升高。
首先將油冷器的前置過濾器拆卸下來進(jìn)行清洗,將過濾網(wǎng)上淤堵的雜質(zhì)清洗干凈后重新裝回,恢復(fù)正常的過濾功能。然后將原來的管式換熱器升級為板式換熱器,該裝置用兩塊波紋板片替代了原來的多條波紋管,保證了冷熱兩種流體之間的熱量交換速率更快、交換能力更強(qiáng)。同時(shí),板式換熱器還具有分流均勻、不易結(jié)垢、對循環(huán)水要求不高、不易堵塞等優(yōu)勢。為了滿足正常的換熱要求,同時(shí)又要控制成本,在更換設(shè)備時(shí)需要科學(xué)計(jì)算板式換熱器的換熱面積。根據(jù)熱平衡方程:
式中ma和mb為冷、熱流體的質(zhì)量流量,kg/s;Cpa和Cpb為冷、熱流體的定壓比熱,J(/kg·℃);ta和ta1為潤滑油入口和出口的溫度,℃;tb和tb1為循環(huán)水進(jìn)口和出口的狀態(tài)溫度,℃。在壓縮機(jī)正常運(yùn)行期間,測得ta=65 ℃,ta1=41 ℃,tb=20 ℃,tb1=30 ℃。在實(shí)際中還要考慮換熱器的散熱損失Q散,當(dāng)潤滑油流過換熱器時(shí),放出的熱量Q放等于循環(huán)水吸收熱量Q吸外加散熱損失,即:
但是Q散具有不穩(wěn)定性,因此化工過程中常以熱損失系數(shù)η 估算:
根據(jù)TA-11000/30 型壓縮機(jī)說明書,可知mb=215.8 L/min=0.6 kg/s,Cpb=4.2 kJ(/kg·℃),這里η 取0.98,則有:
將上述數(shù)據(jù)帶入式(4),計(jì)算可得Q放=26.7 kJ。再根據(jù)傳熱方程:
式(5)中,K 為傳熱面的平均傳熱系數(shù),取350 W(/m2·℃);A為傳熱面積,m2;Δtm為冷熱流體的平均溫差,實(shí)際測得為17.3 ℃。根據(jù)式(5)可求得傳熱面積A 為14.6 m2。由此可知,該壓縮機(jī)組將管式換熱器升級成板式換熱器,需要換熱板面積≥14.6 m2才能保證換熱效果比原來得到提升,即單板面積≥7.3 m2。根據(jù)這一計(jì)算結(jié)果,設(shè)備管理人員更換符合要求的板式換熱器后,壓縮機(jī)重新啟動運(yùn)行,油溫維持在35~40 ℃,保證壓縮機(jī)的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
針對現(xiàn)場控制柜溫度偏高導(dǎo)致電源板頻繁燒毀、更換的情況,決定采取加強(qiáng)隔熱與強(qiáng)制冷卻2 種措施。原來的隔熱板僅安裝在電源板后方,加上控制柜內(nèi)空間有限,隔熱板的厚度和面積較小,因此隔熱范圍有限。本次維修中選擇一塊更大、更厚的隔熱板,直接安裝到現(xiàn)場控制柜的外側(cè),有效阻擋了控制柜和二級渦輪之間的熱交換,對抑制控制柜升溫有顯著作用。除此之外,從除塵器反吹氣源線引一路氣源至現(xiàn)場控制柜,然后在冷卻風(fēng)線上間隔10 cm 鉆一個(gè)直徑為12 mm 的孔,同時(shí)封閉氣源線末端,形成一個(gè)強(qiáng)制冷卻風(fēng)幕,可以吹散現(xiàn)場控制柜與蝸殼間的熱氣,并起到降低環(huán)境溫度的效果。完成改造后,讓壓縮機(jī)重新啟動運(yùn)行,并測量現(xiàn)場環(huán)境溫度,以及對比改裝前后控制柜內(nèi)溫度(圖2)。
結(jié)合圖2 可知,現(xiàn)場環(huán)境溫度基本維持在18~23 ℃。而控制柜溫度從改造前的50~56 ℃降低至改造后31~33 ℃,并且溫度較為穩(wěn)定,沒有明顯波動。對于控制內(nèi)的各類元器件和線路來說,30~35 ℃屬于正常溫度,對降低控制面板故障發(fā)生率,以及減少電源板更換頻率起到了積極作用,從而保證了離心機(jī)的長周期運(yùn)行。
圖2 加裝冷卻風(fēng)源前后控制柜溫度變化趨勢
在明確導(dǎo)致葉輪嚴(yán)重結(jié)垢的原因后,采取了以下維修措施:①將原來的布袋式除塵器替換為新型的MSF-400 型脈沖反吹自潔式除塵器,其過濾粒度≤5 μm,可以有效濾除空氣中大部分粉塵和微粒,從而延緩了葉輪上硬質(zhì)結(jié)垢的形成;②優(yōu)化了壓縮機(jī)冷器管程和殼程排凝線的布局,從原來管程、殼程連接后集合排凝,更改為管程、殼程單獨(dú)排凝(圖3)。圖3 中,V1 為管程循環(huán)水排空閥,V2 為殼程氣側(cè)排凝閥,V3 為集合排凝總閥。
圖3 壓縮機(jī)組冷器
改造后,循環(huán)水不會進(jìn)入到冷器殼程排凝線中,一方面是避免了葉輪振動升高的情況,另一方面也可以杜絕因?yàn)椴僮鞑划?dāng)或閥門內(nèi)漏造成的壓縮機(jī)進(jìn)水事故,采取上述兩項(xiàng)措施后,壓縮機(jī)于2021 年4 月15 日投入運(yùn)行,至今未再出現(xiàn)因?yàn)檎駝赢惓6鴮?dǎo)致的設(shè)備聯(lián)鎖停機(jī)故障。
隨著運(yùn)行年限的增加,因?yàn)樵O(shè)備老化或操作不當(dāng)?shù)仍颍瑝嚎s機(jī)容易出現(xiàn)諸如儀表誤報(bào)、葉輪結(jié)垢等問題。本文介紹的煉化廠A-11000/30 型壓縮機(jī),采取了更換新型板式換熱器,提高除塵器過濾精度,加裝冷卻風(fēng)源等維修措施,使得壓縮機(jī)得以穩(wěn)定運(yùn)行,取得了良好效果,同時(shí)也為壓縮機(jī)日常管理積累了經(jīng)驗(yàn)。