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      風機葉輪主軸斷軸故障原因分析及處理

      2022-02-08 13:15:36吳西華
      設(shè)備管理與維修 2022年24期
      關(guān)鍵詞:斷軸風選選機

      吳西華

      (東營東康人造板有限公司,山東東營 257091)

      0 引言

      為改善木質(zhì)纖維形態(tài),有效去除纖維中的粗大纖維、脫落物、膠斑、膠皮、金屬及線頭等雜質(zhì),提高纖維板的質(zhì)量,提升產(chǎn)品的優(yōu)等率,2019 年對纖維板生產(chǎn)線進行了升級改造,拆除原65 m3的401 干纖維料倉,在其位置上增設(shè)8.1 m 高的風選機,保留原261 皮帶稱和402 轉(zhuǎn)閥,并加大鋪裝機上部的纖維儲料倉容積為40 m3,纖維風選機經(jīng)調(diào)試運行良好。此纖維風選系統(tǒng)裝配了一臺功率為132 kW 的風機,該風機將風選機風選出的合格木質(zhì)纖維通過輸送管道送至鋪裝機上部的纖維儲料倉,風機型號為MQS5-54 NO13C-M,右旋,風量Q=67 000 m3/h,全壓p=4890 Pa,轉(zhuǎn)速n=1250 r/min,由國內(nèi)某家環(huán)保設(shè)備有限公司提供。2020 年風選風機在運行過程中振動大,車間維修人員在通過玻璃窗戶發(fā)現(xiàn)室外風機軸承箱處有火星,隨即通知車間停機,檢查發(fā)現(xiàn)該風機葉輪主軸在軸承箱輸入端斷開。

      該風選風機葉輪主軸長1418 mm,最大直徑Φ108.5 mm,斷裂處直徑Φ100 mm。該風機主軸一般故障率低,故倉庫沒有安全庫存?zhèn)浼?。?jīng)聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠家,新軸加工周期最快14 d?,F(xiàn)恰逢生產(chǎn)任務(wù)緊,客戶訂單催得急,為有效縮短維修時間,并最大程度減少生產(chǎn)損失,經(jīng)現(xiàn)場風機葉輪主軸斷裂故障原因分析,在不具備存有加工新軸用1418 mm 長的熱處理棒料前提下,經(jīng)研討確定采用嵌入銷軸,坡口對焊的維修方案進行恢復性修復。該維修方案簡單可靠,連接牢固,完全滿足風選風機葉輪主軸的使用性能要求。

      1 故障原因分析

      1.1 故障現(xiàn)象

      MQS5-54 NO13C-M 風選風機在運行過程中出現(xiàn)振動大,這種現(xiàn)象在平時設(shè)備巡檢時就發(fā)現(xiàn),檢查時風機電機接線盒電纜接觸不良而停機,沒有全面考慮電機接線盒電纜接觸不良是由于風機振動引起的,因而沒有發(fā)現(xiàn)風機振動的真正原因。車間維修人員午休時通過窗戶發(fā)現(xiàn)風選風機軸承箱處產(chǎn)生火星,通知車間緊急停機。此前生產(chǎn)車間操作人員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)風選機落料,而鋪裝線上部的纖維儲料倉不落料。根據(jù)平時的工作經(jīng)驗,認為是纖維儲料倉上面的撥料器堵塞引起不落料,準備去現(xiàn)場檢查情況。斷開風選系統(tǒng)設(shè)備電源,現(xiàn)場系統(tǒng)核查,首先檢查電機,拆卸接線盒,經(jīng)搖表測量電機完好,然后手盤電機,通過三角帶帶動風選風機主軸軸承箱輸入端部分轉(zhuǎn)動,主軸軸承箱輸出端部分不轉(zhuǎn)。放空軸承箱內(nèi)的潤滑油,拆卸風選風機主軸軸承箱上壓蓋,主軸輸入端部分及裝配在上面的軸承和皮帶輪傾斜,檢查發(fā)現(xiàn)風機葉輪主軸在輸入端的Φ100 mm~Φ108.5 mm 臺階處斷開(圖1)。

      圖1 葉輪主軸斷裂部位

      1.2 故障原因分析

      放空軸承箱內(nèi)的潤滑油,拆卸風選風機主軸軸承箱上壓蓋,將斷裂的裝配有軸承和皮帶輪的主軸輸入端部分移出軸承箱座。拆卸風選風機入口管道短接,然后再拆除風機集風口、外殼,檢查風機葉輪上無木質(zhì)纖維結(jié)垢和扭曲變形,葉輪完好無損。拆除風機外殼座主軸孔防塵蓋,將風機葉輪及裝配有軸承的主軸輸出端部分從外殼座內(nèi)取出來。然后再拆卸風機主軸軸承箱底座。

      檢查主軸輸入端部分Φ100 mm~Φ108.5 mm 臺階處斷裂部位,該處設(shè)計裝配軸承22320CA,按裝配要求軸徑尺寸精度應(yīng)為Φ100-H7/m6,軸承與軸的配合為過渡配合,用游標卡尺測量該處裝配軸承的軸徑尺寸為Φ98 mm,軸承內(nèi)徑與軸之間存在2 mm 間隙。由于風機葉輪轉(zhuǎn)速高達1250 r/min,且存在振動,經(jīng)長時間運行,主軸輸入端的軸承內(nèi)徑與主軸間磨損逐漸加重,風機葉輪振動加劇(期間曾因風機葉輪振動大,電機過載停機1次,電機接線盒電纜接觸不良停機1 次),風機葉輪主軸在Φ100 mm~Φ108.5 mm 臺階處產(chǎn)生彎曲應(yīng)力,久而久之導致主軸彎曲變形而斷開,斷開傾斜的主軸輸入端部分在高速旋轉(zhuǎn)皮帶輪的作用下,與軸承箱底座密封壓蓋及斷開的主軸輸出端部分相互摩擦產(chǎn)生火星。

      2 修復處理

      針對風選機風機主軸斷裂故障,在沒有庫存?zhèn)浼臈l件下,為縮短停機時間、減少停機損失,本著節(jié)約成本的原則,經(jīng)現(xiàn)場研究分析,并結(jié)合以往斷軸維修的經(jīng)驗,確定采取嵌入銷軸、坡口對焊的工藝焊接加工修復。

      2.1 斷軸部分預處理

      經(jīng)檢測核實,風選機風機主軸斷裂部分直徑為Φ100 mm,材料為調(diào)質(zhì)熱處理的45#鋼。由于斷軸部位位于Φ100 mm~Φ108.5 mm 臺階處,屬應(yīng)力集中部位,不宜直接進行焊接(圖2),需要對風選機風機主軸斷裂部分進行預處理,首先在鋸床上,將主軸的兩根斷軸分別距其端面鋸掉5 mm,去除應(yīng)力集中部位,然后上車床修正兩根斷軸端面至平整,其次在其端面中心分別鉆Φ50-H7、深度為100 mm 的孔(孔徑大小為主軸軸徑的1/2,深度為主軸軸徑的長度),且確保孔與軸同軸,接下來分別在2 根斷軸的端面加工出45°的倒角,作為焊接坡口(圖3)。

      圖2 去除軸斷面應(yīng)力集中部位

      圖3 軸斷面預加工

      利用庫存現(xiàn)有的45#鋼調(diào)質(zhì)熱處理棒料,上車床加工一根用于對中的Φ50-n6,210 mm長的圓柱銷軸。然后在銷軸外徑上加工出長210 mm,半徑為3 mm的半圓槽,目的是利于在斷軸與銷軸過盈裝配時充分排出斷軸內(nèi)孔里的空氣,消除應(yīng)力。斷軸內(nèi)孔與銷軸裝配形式采用H7/n6的過盈配合,過盈配合同軸性好,能使主軸承受較大的軸向力、扭矩及動載荷。

      2.2 焊接方法(圖4)

      圖4 焊前裝配

      采用動力壓入法,用焊有兩個吊耳的直徑Φ100 mm,長度1000 mm 的圓鋼棒料作為沖擊錘,首先固定牢固風機主軸輸入端斷軸,在沖擊錘的反復沖擊作用下,將對中用的Φ50 mm 圓柱銷軸過盈配合壓入斷軸中心孔內(nèi),然后再固定牢風機主軸輸出端斷軸,將輸入端斷軸裝有的圓柱銷軸,壓入風機主軸輸出端斷軸中心孔內(nèi),連接好兩根斷軸,并確保兩斷軸端面間距為10 mm,以滿足原主軸的長度1418 mm,這種動力壓入方式實用,操作方便。

      兩根斷軸裝配連接好后,采用手工電弧焊來焊接,操作方便。焊條采用堿性焊條J507,抗裂性能好,焊前將焊條置于350 ℃烘干箱中烘干1 h,并用石棉被將焊口兩側(cè)非焊接部位蓋好,以防焊渣飛濺損傷軸面,在斷軸倒角坡面和銷軸夾角處,用Φ2.5 mm焊條將兩部分斷軸與圓柱銷軸四周均布點焊,定位牢固,然后將裝配好的主軸放在V 形鐵架上,采用直流反接,用Φ2.5 mm 焊條來打底焊接,選用較小電流90~100 A,以降低焊縫的熔合比,有效消除焊接變形量。

      采用橫向?qū)ΨQ焊法,首先在兩斷軸倒角坡面和銷軸交匯處用Φ2.5 mm 焊條堆焊一段連接焊道,然后沿圓周旋轉(zhuǎn)主軸180°繼續(xù)焊接,直至焊完整圈焊道;其次如上法所示,沿兩斷軸倒角坡面,在連接焊道上堆焊一道加強焊道,然后依次在倒角坡面兩側(cè)連接焊道之間堆焊底層焊道,如上法所示,形成底部堆焊層。

      接下來焊接填充,焊接填充時,采用多層焊,焊層厚度確保4 mm 以下,焊條采用Φ3.2 mm 電流控制在120~130 A。在底部堆焊層上繼續(xù)焊接堆焊焊層,形成填充堆焊層,并及時小錘錘擊焊道,然后繼續(xù)在底部堆焊層上焊接第二層焊道,如上依次焊接,直至填充滿整個倒角坡口,且保證上部焊層高于兩側(cè)斷軸面3 mm,以作為后序機械加工余量,最后焊補斷軸Φ100 mm 磨損部分(圖5),注意每層堆焊完成后要及時用小錘錘擊焊道,以減少應(yīng)力變形。

      圖5 焊接圖

      2.3 機械加工

      風選風機主軸全部焊接完成后,放置在室溫環(huán)境下,自然冷卻2 h,以防產(chǎn)生裂紋,影響焊接質(zhì)量。肉眼外觀檢查風機主軸的各焊縫是否存在裂紋、氣孔、砂眼等缺陷,發(fā)現(xiàn)后并及時補焊修正,以消除隱患。用手持角磨機將焊層上的焊瘤、焊渣去除修平,然后上車床,找正定位好主軸中心,首先粗加工風機主軸,至軸徑所需的尺寸Φ100 mm 和Φ108.5 mm,并確保主軸總長度符合原主軸長度1418 mm,同時初步校正各軸徑的同軸度。主軸各尺寸精度能保證后,再精加工以恢復主軸軸承裝配精度Φ100-H7、徑面粗糙度1.6、3.2,精準校正各軸徑的同軸度0.08 mm,確保風機主軸能滿足使用性能要求(圖6)。

      圖6 風機葉輪主軸斷裂修復

      3 結(jié)論

      常用金屬斷軸修復的方法有直接對焊法、螺紋擰入焊接法。直接對焊法較適合小徑基短軸斷軸的修復,螺紋擰入焊接法加工復雜,周期長。本文介紹的嵌入銷軸,坡口對焊的修復方法,用料簡易,操作方便,實施簡單,既適合于輕載荷,小徑基短軸斷軸的維修,又適合于大扭矩、重載荷,大徑基長軸的斷軸修復,是一種切實可行的斷軸修復方法。在以往設(shè)備故障維修過程中采用嵌入銷軸的方法已處理過3 起斷軸事件,安裝使用后未出現(xiàn)異常,使用時間均已超過2 年,徹底消除了職工心目中斷軸修復后無法正常運行,或存在設(shè)備隱患的疑惑。

      僅以幾百元的費用,在無庫存?zhèn)浼靶螺S加工周期長無法及時交貨的前提下,用時6 h 就能完成維修,恢復生產(chǎn),且能保證較高的強度和同軸度,滿足風機葉輪主軸的使用性能要求。風機主軸斷軸維修安裝使用至今已有2 年時間,未發(fā)現(xiàn)異常,不僅降低了維修成本,同時也縮短了停機時間、減少生產(chǎn)損失,保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運行。

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