■ 侯磊 劉瑤/四達(dá)機械制造公司
1Cr11Ni2W2MoV鋼是馬氏體型熱強不銹鋼,其室溫抗拉強度、持久強度極限及蠕變極限均較高,并有良好的韌性和抗氧化性能,適于制造在550℃以下及高濕條件下工作的承力件。500℃以下工作的耐磨工件可進(jìn)行氮化處理。但是,氮化過程中會產(chǎn)生沿晶界分布與表面平行的脈狀氮化物,嚴(yán)重時連接成網(wǎng)狀,嚴(yán)重的網(wǎng)狀氮化物會造成材料韌性降低、脆性增加、耐沖擊性能減弱、耐蝕耐磨性能下降,易導(dǎo)致工件發(fā)生疲勞斷裂[1]。
1Cr11Ni2W2MoV耳環(huán)螺栓采用氣體氮化處理,研磨后內(nèi)球面出現(xiàn)規(guī)律的片狀類腐蝕缺陷。金相檢查發(fā)現(xiàn)工件內(nèi)球面部分區(qū)域及尖角處的氮化組織中存在較嚴(yán)重的網(wǎng)狀氮化物,滲氮層組織為氮化索氏體+局部網(wǎng)狀氮化物,滲氮層組織不合格。
1Cr11Ni2W2MoV耳環(huán)螺栓(見圖1)裝于某型發(fā)動機抽氣節(jié)氣門上,與主機操作連桿相連接,內(nèi)球面與球體軸承配合,經(jīng)氮化處理增加耐磨性。使用時有開閉兩個動作,動作時球體軸承與耳環(huán)螺栓內(nèi)球面摩擦,工件外涂黃油防銹。
圖1 耳環(huán)螺栓圖樣
熱處理內(nèi)容為:SΦ10表面滲氮,滲氮深度0.18~0.30mm,滲氮表面硬度HV≥850,芯部硬度HB3.75~3.4。
氮化處理是在一定溫度下在含氮介質(zhì)中使氮原子滲入工件表層的化學(xué)熱處理工藝。工件氮化后具有優(yōu)異的表面硬度、耐磨性、耐蝕性、耐疲勞性得到明顯提高,相比滲碳工藝,氮化工件具有良好的耐高溫特性、抗回火軟化能力。氮化處理多用于表面硬度高、耐磨性好、抗蝕性較好及變形要求較小的精密工件[2]。
氮化方式分為氣體氮化、液體氮化、離子氮化。氣體氮化使用氨氣作為氮化介質(zhì),在500~550℃的氮化爐內(nèi),使氨氣(NH4)分解為活性氮原子與H2,活性氮原子通過吸收、擴散進(jìn)入工件表面,與鐵元素和合金元素形成復(fù)雜的相和氮化物,達(dá)到強化工件表面的作用。
1Cr11Ni2W2MoV是常見的氮化不銹鋼,Cr、Mo及V元素在氮化過程中與活性氮原子接觸時極易形成穩(wěn)定的高硬度氮化物,Mo元素還會降低在氮化過程中產(chǎn)生的回火脆性[3]。
耳環(huán)螺栓涉及氮化的主要加工工藝流程為:鍛件調(diào)質(zhì)→機加成型→內(nèi)球面涂蠟保護(hù)、其余表面鍍銅→研磨內(nèi)球面至Ra0.8μm→氮化→除銅。氣體氮化后返回機加車間研磨內(nèi)球面至Ra0.8μm,研磨余量為0.02mm。
1)耳環(huán)螺栓宏觀檢查
目視檢查工件氮化內(nèi)球面為銀灰色,工件表面平滑無凸起、無剝落,類腐蝕區(qū)域為斷續(xù)的片狀(見圖2)。非氮化面防氮化鍍銅層完好,有輕微氧化色,無腐蝕現(xiàn)象。
圖2 耳環(huán)螺栓內(nèi)表面類腐蝕缺陷
2)耳環(huán)螺栓顯微組織金相檢查
按HB5022—1994《航空鋼制件滲氮、氮碳共滲金相組織檢驗標(biāo)準(zhǔn)》,滲層組織應(yīng)為氮化索氏體+適當(dāng)分布的氮化物。滲層中出現(xiàn)細(xì)氮化物或半連續(xù)網(wǎng)狀氮化物為合格,出現(xiàn)連續(xù)網(wǎng)狀氮化物或粗針狀氮化物為不合格。
在金相顯微鏡下檢查耳環(huán)螺栓氮化層,大部分組織為氮化索氏體+氮化物,滲層組織2級。少部分區(qū)域氮化層組織為氮化索氏體+細(xì)網(wǎng)狀氮化物,尖角處網(wǎng)狀氮化物6級,不合格(見圖3)。芯部組織為回火索氏體,氮化層白亮層≤0.025mm(見圖4)[4]。
圖3 尖角處網(wǎng)狀氮化物
圖4 內(nèi)球面芯部氮化組織照片
檢查氮化過程質(zhì)量記錄及儀表記錄,氮化溫度560℃,保溫44h40min,分解率32%~37%,符合工藝要求。檢查設(shè)備儀表輔材均按周期校驗。結(jié)合以往同類工件氮化腐蝕故障原因,初步分析認(rèn)為此次故障原因為氮化催滲劑氯化銨使用不當(dāng)造成工件腐蝕,包括:氯化銨添加過量,分解過量;氯化銨未與干燥石英砂攪拌均勻,分解不均勻;氮化爐內(nèi)和管路內(nèi)的殘余氯化銨未清理干凈,造成氯化銨總量超標(biāo);氮化結(jié)束后工件出爐不及時,爐內(nèi)HCl與重新化合反應(yīng)生成的氯化銨附著在工件表面造成腐蝕等[5]。
經(jīng)檢查,本爐批次產(chǎn)品使用吹砂活化替代氯化銨催滲劑。對氮化設(shè)備進(jìn)行檢查,氮化爐內(nèi)壁爐口處與氮化爐管路內(nèi)均無冷凝氯化銨殘留,排除催滲劑使用不當(dāng)造成工件腐蝕的可能。使用吹砂替代氯化銨的做法符合HB 79—1995《航空結(jié)構(gòu)鋼及不銹鋼氮化工藝說明書》“不銹鋼氮化前可采用吹砂或化學(xué)活化處理”的活化規(guī)定。
對加工車間送修的未氮化處理的耳環(huán)螺栓進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)球面粗糙度嚴(yán)重超差,存在明顯的“震刀”痕跡(見圖5),即內(nèi)球面不滿足圖紙Ra0.8μm技術(shù)要求。經(jīng)檢查,車削過程中使用的是專用成型刀,刀具與零件內(nèi)球面接觸面積過大是產(chǎn)生“震刀”的主要原因?!罢鸬丁痹斐晒ぜ砻娌牧隙询B與刮削工件表面形成凹坑,當(dāng)凹坑深度超過內(nèi)球面研磨量時,導(dǎo)致類似片狀腐蝕故障,并非氮化過程造成的產(chǎn)品腐蝕。
圖5 氮化前內(nèi)球面加工精度不滿足技術(shù)要求
機械加工“震刀”造成工件表面加工質(zhì)量變差,形成類似魚鱗紋紋路。微觀來看,工件表面材料被刮起擠壓堆疊,相當(dāng)于在工件表面形成大量的尖角和銳邊。尖角和銳邊在氮化過程中比基體更容易接觸活性氮原子,造成此處氮濃度升高,使整個氮化表面產(chǎn)生了連續(xù)分布的網(wǎng)狀氮化物。這類脆硬的氮化物將基體晶粒隔開,嚴(yán)重破壞了金屬基體的連續(xù)性,還在晶界周圍包裹一薄層脆性相,增加了工件的脆性,降低了工件的疲勞性能[6]。
在電阻爐內(nèi)對故障件進(jìn)行擴散處理,將耳環(huán)螺栓裝入生鐵屑與木炭粉混合保護(hù)的實心包,在500~560℃進(jìn)行8h擴散[7]。金相檢查網(wǎng)狀氮化物有少量消除。使用真空爐擴散,延長擴散時間至20h,沿耳環(huán)直徑方向切開產(chǎn)品進(jìn)行氮化組織檢查,發(fā)現(xiàn)氮化表面尖角處連接成網(wǎng)的網(wǎng)狀氮化物明顯減少,擴散后氮化組織2級,尖角處網(wǎng)狀氮化物消除,氮化組織合格(見圖6)。
圖6 內(nèi)球尖角處氮化組織情況
內(nèi)球面為內(nèi)圓弧槽,加工中應(yīng)分為粗、精加工。粗加工時應(yīng)使用成型刀;精加工應(yīng)選用數(shù)控車床進(jìn)行內(nèi)圓弧“走刀”,將加工余量控制在0.05~0.10mm,表面粗糙保證在Ra1.6μm,數(shù)控車加工內(nèi)圓弧后再進(jìn)行研磨,以滿足技術(shù)要求[8]。加工內(nèi)孔時如加工方法與刀具選用不合理會造成“震刀”現(xiàn)象,刮削擠壓的材料在工件表面堆積形成大量的尖角、銳邊和凹坑,使工件表面粗糙度不達(dá)標(biāo)。氮化過程中,尖角和銳邊處比平整的加工表面更容易獲得高的氮濃度,在氮化層中產(chǎn)生連續(xù)分布的網(wǎng)狀氮化物。同時,“震刀”刮削工件表面形成凹坑,凹坑深度超過內(nèi)球面磨削量,導(dǎo)致氮化后研磨工序無法完全去除內(nèi)表面凹坑,研磨后形成類似腐蝕的故障[9]。
采用數(shù)控車刀替代成型刀具加工內(nèi)球面,可有效減少刀具伸長部分,提高刀具剛性,減少“震刀”故障的產(chǎn)生。選擇合理吃刀量與進(jìn)刀量提高工件表面光潔度。車削后研磨內(nèi)球面,使內(nèi)球面達(dá)到圖紙Ra0.8μm技術(shù)要求。通過對現(xiàn)有故障件采用擴散處理并配合研磨,消除網(wǎng)狀氮化物,經(jīng)金相檢查組織合格后裝機使用。