張 磊,潘偉華
(銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司,安徽 銅陵 244000)
電收塵作為冶煉企業(yè)提高環(huán)保效率和金屬回收率的重要裝備,同時(shí)也能阻止重金屬污染環(huán)境及調(diào)整雜元素平衡[1]。國內(nèi)某銅冶煉廠奧爐電收塵工藝流程圖如圖1 所示,電收塵絕緣子(俗稱瓷軸、瓷套)頻繁出現(xiàn)潮濕煙灰粘結(jié),破壞絕緣性能,引起瓷軸或瓷套高壓爬電而斷裂,導(dǎo)致對應(yīng)電收塵電場送不上電,收塵效果差。如果潮濕煙灰不斷積累,會致使排煙系統(tǒng)出現(xiàn)堵塞,嚴(yán)重影響生產(chǎn)[2-3]。因此,需要分析問題原因,尋求解決辦法。一是從加強(qiáng)精細(xì)化操作,查漏堵漏,避免漏風(fēng)導(dǎo)致低溫腐蝕;二是進(jìn)行科研攻關(guān),改進(jìn)優(yōu)化原裝置并增加輔助設(shè)備以提高收塵效率[4-5]。通過對電收塵進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化和增設(shè)輔助設(shè)備,取得了顯著效果,運(yùn)行兩年多來,未再出現(xiàn)類似問題。
圖1 奧爐電收塵工藝流程示意圖
奧爐電收塵初步設(shè)計(jì)為雙通道,型號為LD80m2-4 型,有效截面積80 m2,4 個電場,入口壓力-4000 Pa,入口溫度367 ℃,除塵效率≥99%,處理氣量224355m3/h,入口含塵量20~30 g/Nm3,外形長27.45 m×寬9.372 m×高19.86 m。
2019 年10 月13 日,該冶煉廠發(fā)現(xiàn)奧爐電收塵電場煙灰量明顯下降,次日安排檢修,打開絕緣箱發(fā)現(xiàn)絕緣瓷軸共斷裂13 根。
10 月25 日下午13 時(shí),該冶煉廠奧爐電收塵東通道一電場突然送不上電。關(guān)閉東通道查找原因,采用西側(cè)單通道作業(yè)。關(guān)閉東通道進(jìn)口鐘罩閥時(shí),鐘罩閥下放受阻,打開鐘罩閥人孔后,發(fā)現(xiàn)鐘罩閥內(nèi)部結(jié)灰嚴(yán)重,頂住閥底導(dǎo)致鐘罩閥不能下放。處理完結(jié)灰后,打開東通道8 個陰極絕緣箱檢查,發(fā)現(xiàn)瓷軸全部斷裂,立即停產(chǎn)檢修。關(guān)閉西通道鐘罩閥,檢查西通道陰極絕緣箱,發(fā)現(xiàn)5 個瓷軸斷裂,如圖2 所示。
圖2 奧爐電收塵東、西通道瓷軸斷裂情況
生產(chǎn)中出現(xiàn)奧爐電收塵瓷軸頻繁斷裂、電場頻繁送不上電、煙塵粘結(jié)、排煙系統(tǒng)及收塵系統(tǒng)嚴(yán)重受阻等問題,會嚴(yán)重影響生產(chǎn)的穩(wěn)定和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),必須查找出問題原因,解決好電場送電問題。
奧爐混合物料經(jīng)圓盤制粒機(jī)制粒后入爐,圓盤制粒機(jī)的運(yùn)行使皮帶上的物料出現(xiàn)波峰波谷,從而導(dǎo)致入爐料量波動,波動范圍在20~40 t/h。此外,入爐原料水分和硫含量越來越高,特別是來自部分小礦山的入爐原料,水分曾高達(dá)14%左右。
奧爐電收塵進(jìn)口煙氣中水份均值在208 g/m3,煙氣中的二氧化硫濃度均值為20%,且隨著奧爐處理料量的增加,煙氣中水份和二氧化硫濃度持續(xù)增高。根據(jù)煙氣露點(diǎn)計(jì)算公式:T=186+20l g(H2O%)+26l g(SO3%),奧爐煙氣露點(diǎn)溫度在230 ℃左右。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),奧爐在料量低于70 t/h 的條件下,電收塵進(jìn)口煙氣溫度接近露點(diǎn),會出現(xiàn)電場瓷軸聯(lián)軸器腐蝕、煙塵粘結(jié)瓷軸,進(jìn)而導(dǎo)致高壓爬電擊穿瓷軸,電場送電受阻,收塵效果差。未及時(shí)收集下來的煙塵會被負(fù)壓帶入后續(xù)管道、高排殼體或葉輪中,并出現(xiàn)粘結(jié),影響排煙系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)而又反饋到奧爐爐口正壓,需要降料直到停產(chǎn)清理,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。
胡俊[6]研究發(fā)現(xiàn)電收塵低溫運(yùn)行時(shí),絕緣被破壞或電場積灰嚴(yán)重易引起電場送不上電。奧爐電收塵設(shè)計(jì)進(jìn)口溫度為367 ℃,調(diào)查發(fā)現(xiàn)進(jìn)口溫度普遍低于設(shè)計(jì)值,且煙氣含水量較高,表1 為2019年10 月份電收塵進(jìn)口煙氣水分含量統(tǒng)計(jì)表。
從表1 可以看出,煙氣中的水分呈明顯上升趨勢,其中10 日、22 日、24 日和30 日煙氣水分均超過了200 g/Nm3,最高時(shí)達(dá)到了228.91 g/Nm3。此時(shí),電收塵煙氣露點(diǎn)溫度上移,表現(xiàn)為煙氣潮濕,瓷軸粘結(jié)嚴(yán)重,進(jìn)而高壓爬電擊穿瓷軸,如圖3 所示。從圖3 可以看出有明顯爬電擊穿痕跡。
圖3 電收塵陰極瓷軸被高壓爬電擊穿
表1 2019 年10 月份電收塵進(jìn)口煙氣水分含量統(tǒng)計(jì)表
盲目追求硫酸系統(tǒng)穩(wěn)定性和煙氣低含塵極限,在煙氣溫度低于露點(diǎn)溫度、電場絕緣值(電場絕緣條件要求在帶氣負(fù)荷時(shí)達(dá)到20 MΩ 以上)還未達(dá)到要求的情況下匆忙送電,容易造成瓷體上局部高溫、絕緣性能下降,直至瓷軸被擊穿斷裂。
當(dāng)煙塵中的鐵含量較高時(shí),在SO2與殘氧反應(yīng)中會起到催化劑的作用,提高煙氣SO3發(fā)生率,加上煙氣中水分較高、溫度低,會產(chǎn)生稀酸腐蝕設(shè)備和瓷軸導(dǎo)電被擊穿現(xiàn)象。圖4(a)為絕緣瓷軸爬電燒蝕實(shí)圖,圖4(b)為瓷轉(zhuǎn)軸聯(lián)軸器(長叉)腐蝕實(shí)圖。
圖4 電收塵陰極振打絕緣箱爬電燒蝕、長叉腐蝕
金屬鎘、鉍都屬于低熔點(diǎn)金屬,如果煙氣溫度較低,將會形成鎘和鉍的氧化物附著在瓷軸上,當(dāng)氧化物富集到一定程度后,在瓷軸表面就會發(fā)生嚴(yán)重的爬電擊穿瓷軸現(xiàn)象。
針對以上原因,鑒于奧爐復(fù)雜原料成分特性,從科研攻關(guān)和優(yōu)化操作兩方面提高電場溫度,解決低溫腐蝕等問題。郝志全等[7-10]研究發(fā)現(xiàn),通過增加熱風(fēng)吹掃裝置形成氣幕,可以起到吹掃瓷軸、套管的作用,減少積灰粘結(jié)瓷軸和瓷套的現(xiàn)象,同時(shí)也可以提高電場溫度,避免低溫時(shí)達(dá)到露點(diǎn)溫度。圖5 為奧爐電收塵雙通道熱風(fēng)吹掃裝置示意圖,東西通道頂部和側(cè)部均配置1 套熱風(fēng)吹掃裝置,兩通道頂部各有5 個瓷套處增加熱風(fēng),側(cè)面各有8 個陰極絕緣箱處增加熱風(fēng)。
圖5 奧爐電收塵東西通道熱風(fēng)吹掃示意圖
將陰極絕緣箱由開放式優(yōu)化改造為密閉式,如圖6 所示。改造前,煙氣進(jìn)入絕緣箱后,會不斷附著在瓷軸上形成煙塵粘結(jié),導(dǎo)致瓷軸表面出現(xiàn)爬電擊穿瓷軸現(xiàn)象,尤其當(dāng)煙氣含水量高時(shí),瓷軸煙塵粘結(jié)更嚴(yán)重,更易引起高壓爬電擊穿瓷軸。陰極絕緣箱改造為密閉式后,減少了煙氣進(jìn)入絕緣箱后的行走路徑,降低了煙塵粘結(jié)發(fā)生率。
圖6 陰極絕緣箱及熱風(fēng)吹掃改造前后對比圖
頂部熱風(fēng)吹掃改造如圖7、圖8 所示。改造后頂部熱風(fēng)吹掃在瓷套中形成正壓,保護(hù)了瓷套,杜絕了潮濕煙氣的進(jìn)入,避免了瓷套上出現(xiàn)煙灰粘結(jié)現(xiàn)象。側(cè)部熱風(fēng)吹掃改造如圖6 所示,同時(shí)在側(cè)面增加熱風(fēng)吹掃,使陰極絕緣箱中形成正壓,杜絕潮濕煙氣進(jìn)入瓷軸,保證側(cè)部絕緣箱瓷軸無煙塵粘結(jié),進(jìn)而保證電收塵各電場送電正常,獲得更佳的收塵效果。
圖7 頂部絕緣吊掛改造前后對比示意圖
圖8 電收塵頂部熱風(fēng)吹掃改造前后對比圖
奧爐電收塵熱風(fēng)吹掃共有4 套系統(tǒng),分別為東西通道頂部和側(cè)部各1 套,對電收塵的絕緣子起到隔絕煙塵的作用。改造前,熱風(fēng)吹掃氣源是由鼓風(fēng)機(jī)直接從露天抽取空氣提供,受客觀條件如氣溫影響很大。改造后,熱風(fēng)吹掃氣源經(jīng)電加熱(圖9 所示電加熱示意圖)送到絕緣子處。為實(shí)現(xiàn)資源有效利用,同時(shí)利用奧爐噴槍的富余工藝風(fēng)(溫度約110 ℃)作為氣源直通到電加熱器。通過優(yōu)化熱風(fēng)源,不僅減少了2 臺鼓風(fēng)機(jī)和2 組電加熱器,降低了生產(chǎn)成本,更重要的是縮短了熱風(fēng)吹掃電加熱時(shí)間,為電收塵縮短送電時(shí)間提供了保障。
圖9 奧爐噴槍工藝風(fēng)直通電加熱器示意圖
(1)奧爐電收塵電場送電前,對絕緣子、加熱器等進(jìn)行檢查確認(rèn),進(jìn)口煙氣溫度必須達(dá)到露點(diǎn)溫度以上;
(2)送電前用2500V 兆歐表(搖表)檢測各電場絕緣值,帶負(fù)荷(含硫煙氣)時(shí)絕緣值需達(dá)到20MΩ 以上;
(3)在電收塵入口煙氣溫度及電場絕緣均滿足條件時(shí)對1#、2#電場送電,待出口煙氣溫度滿足條件時(shí)對3#、4#電場送電;
(4)根據(jù)奧爐投料量(煙氣負(fù)荷)變化,及時(shí)調(diào)整電場電壓、電流,使電場運(yùn)行在最佳狀態(tài);
(5)確保入口分布板振打運(yùn)行正常,板面無積灰堵塞現(xiàn)象,入口煙氣分布均勻,避免煙氣偏流引起絕緣箱低溫腐蝕及瓷轉(zhuǎn)軸爬電擊穿。
奧爐電收塵熱風(fēng)吹掃裝置改造后,對其進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果顯示,絕緣值均在2000 MΩ 以上,兩通道二次電壓(kV)/二次電流(mA)空試及帶氣運(yùn)行,前后參數(shù)均正常,如表2 所示。
表2 奧爐電收塵改造后東、西通道二次電壓(kV)/二次電流(mA)統(tǒng)計(jì)表
(1)奧爐電收塵經(jīng)過陰極絕緣箱改造后,陰極絕緣箱由開放式優(yōu)化升級為密閉式,熱風(fēng)吹掃形成正壓抑制煙氣進(jìn)入,從而消除工藝煙氣對瓷軸的影響,大大降低了因瓷軸煙灰粘結(jié)、高壓爬電引起瓷軸斷裂發(fā)生率。
(2)奧爐電收塵經(jīng)過電場頂部陰極吊掛,增加熱風(fēng)吹掃形成正壓阻止煙氣進(jìn)入,從而消除工藝煙氣對瓷套的影響,大大降低了瓷套煙灰粘結(jié)、高壓爬電引起瓷套斷裂發(fā)生率。
(3)奧爐電收塵經(jīng)過增加熱風(fēng)吹掃優(yōu)化升級后,解決了低溫及潮濕煙氣條件下電場送電困難問題。
(4)通過優(yōu)化熱風(fēng)源,降低了生產(chǎn)成本,縮短了熱風(fēng)吹掃電加熱時(shí)間,為電收塵縮短送電時(shí)間提供了保障。
(5)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018—2019 年受奧爐電收塵故障影響的作業(yè)率高達(dá)75%以上。通過2020年3 月的改造優(yōu)化,奧爐電收塵因煙灰粘結(jié)造成的故障率大幅降低。