戚明喆周毅劉建軍徐輝
(1.徐州創(chuàng)展節(jié)能科技有限公司,江蘇 徐州 221000;2.江蘇美城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,江蘇 淮安 223005;3.連云港如意情食用菌生物科技有限公司,江蘇 連云港 222300)
近期,全國(guó)多地下發(fā)能耗雙控的政策文件,各類高耗能高污染行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工,“限電令”無(wú)疑成為當(dāng)下最火的詞匯之一。在碳排放方面,我國(guó)制定了“30、60”目標(biāo)。其中“30”指的是在2030年之前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,“60”指的是在2060年之前達(dá)到碳中和[1]。金針菇工廠化生產(chǎn)中,制冷能耗占整個(gè)工廠能耗的60%左右,為了響應(yīng)國(guó)家的號(hào)召,減少碳排放,降低生產(chǎn)成本,增加效益,對(duì)某金針菇生產(chǎn)工廠的冷卻室進(jìn)行改造。在冬天,利用自然冷源給金針菇生產(chǎn)工廠的冷卻室降溫,從而實(shí)現(xiàn)減少能耗降低運(yùn)行費(fèi)用的目的。
金針菇,別名冬菇、樸菰、毛柄金錢菌等,是一種氨基酸含量非常豐富的菇類。其中賴氨酸的含量特別高,經(jīng)常食用金針菇可有效防治潰瘍病[2]。
最近幾年,我國(guó)金針菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。自2010年以來(lái),我國(guó)工廠化金針菇產(chǎn)量呈快速上升趨勢(shì)。金針菇的日產(chǎn)量從2010年的1000t,到2018年已經(jīng)上升至日產(chǎn)量4447t,年復(fù)合增速約為21%[3]。
金針菇生產(chǎn)流程包括備料、拌料裝袋、滅菌、冷卻、拌種、培養(yǎng)、出菇和采收包裝等幾個(gè)環(huán)節(jié)。無(wú)論采用高壓滅菌還是高溫滅菌,滅菌后出鍋的溫度都在90℃左右。滅菌后的菌瓶需要經(jīng)過(guò)冷卻室的降溫后,才能進(jìn)行后續(xù)的接種。
圖1 我國(guó)金針菇日產(chǎn)量變化[3]
圖2 食用菌工廠生產(chǎn)流程[4]
傳統(tǒng)冷卻室的降溫方案是全天24h使用制冷機(jī)進(jìn)行降溫冷卻。長(zhǎng)時(shí)間使用制冷機(jī)不僅會(huì)產(chǎn)生大量的溫室氣體,還會(huì)增加能耗,不利于節(jié)能減排。大功率的制冷機(jī)運(yùn)行還會(huì)造成生產(chǎn)成本的上升以及產(chǎn)生的噪音擾民。
目前對(duì)冷卻塔的優(yōu)化有使用水輪機(jī)冷卻塔代替?zhèn)鹘y(tǒng)的風(fēng)輪機(jī)冷卻塔[5]。水輪機(jī)冷卻塔由于使用水輪取代風(fēng)機(jī),不需要使用電機(jī),因此具有噪音小、省電省錢等優(yōu)點(diǎn)。但是水輪機(jī)冷卻塔對(duì)水壓要求較高,當(dāng)水壓不足時(shí)需要使用水泵增壓,往往額外的費(fèi)用比冷卻塔電機(jī)的耗電量都高。
因此,針對(duì)目前的工廠的生產(chǎn)環(huán)境以及制冷需求,采用自然冷源制冷,取代制冷機(jī)部分時(shí)間段的工作,從而達(dá)到節(jié)能減排的目的。
某金針菇生產(chǎn)廠日產(chǎn)量為32萬(wàn)瓶。冷卻室共4間,每間裝瓶量為8萬(wàn)瓶,全年供冷。冬天冷卻室原有的制冷方案是使用水冷冷水機(jī)組降溫,冷水進(jìn)出水溫度為12/7℃。冷卻室的工作時(shí)間是,每天的12∶00高溫殺菌后的菌瓶通過(guò)叉車送到冷卻室,進(jìn)貨過(guò)程中冷卻室內(nèi)空間溫度不超過(guò)38℃,工人能正常工作,進(jìn)貨后冷卻室溫度逐步下降,在14h內(nèi)冷卻室空間溫度降到16℃,至出貨前一直保持16℃,保證第2天8∶00開(kāi)始出貨時(shí)菌瓶中心溫度能夠降到接種的溫度要求,11∶00前出貨完成,12∶00再開(kāi)始進(jìn)貨,循環(huán)往復(fù)。
按照冷卻室中的生產(chǎn)要求,制冷機(jī)必須在14h以內(nèi)將全部菌瓶的溫度降到能夠接種的溫度,即菌瓶的中心溫度降到20℃以下。根據(jù)菌瓶的裝瓶量和起始終了的參數(shù)可以計(jì)算出總放熱量:
Q=K×(M×k×C1+M×(1-k)×C2+m×C3)×(T1-T2)
式中,K為每天的裝瓶量本方案,320000瓶·d-1,每間冷卻間最大計(jì)算量為8萬(wàn)瓶;M為單位瓶?jī)糁?,本方案?.2kg/瓶(按最大瓶計(jì)算);C1為水的比熱容,1kcal/(kg·℃);C2為木屑玉米芯等干料的比熱容,0.45kcal/(kg·℃);C3為塑料瓶的比熱容,0.48kcal/(kg·℃);k為滅菌后熟料的含水量,62%;m為單個(gè)塑料瓶瓶重(含蓋),0.2kg;T1為進(jìn)冷卻室菌瓶的起始溫度,℃,按平均95℃計(jì)算;T2為進(jìn)冷卻室菌瓶的終了溫度,℃,按平均18℃計(jì)算。
代入,得:
Q=K×(M×0.62×C1+M×0.38×C2+0.2×C3)×(T1-T2)
=320000×(1.2×0.62×1+1.2×0.38×0.45+0.2×0.48)×(95-18)
=25753728kcal
按照14h降溫時(shí)間計(jì)算,冷卻室所需要的冷量:
25753728÷14=1839552kcal·h-1
需配置制冷負(fù)荷為(留有10%的余量)1839552÷860×1.1=2353kW。
自然冷源利用一般有如下2種方式。
2.2.1 板式換熱器加冷卻塔
板式換熱器是一種熱交換設(shè)備,熱介質(zhì)和冷介質(zhì)通過(guò)板式換熱器的板片進(jìn)行間壁式換熱,從而達(dá)到冷卻或者加熱的目的。冷卻塔給板式換熱器提供冷介質(zhì),冷卻塔的冷卻循環(huán)水不斷地在板式換熱器里循環(huán),從而給熱介質(zhì)降溫冷卻,原理圖如圖3所示。
圖3 板式換熱器加冷卻塔工作原理[6]
2.2.2 閉式冷卻塔
圖4 閉式冷卻塔工作原理圖
閉式冷卻塔的冷卻原理簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是2個(gè)循環(huán):1個(gè)內(nèi)循環(huán)、1個(gè)外循環(huán),主核心部分為紫銅管換熱器。內(nèi)循環(huán):與對(duì)象設(shè)備對(duì)接,構(gòu)成一個(gè)封閉式的循環(huán)系統(tǒng)。為對(duì)象設(shè)備進(jìn)行冷卻,將對(duì)象設(shè)備中的熱量帶出到冷卻塔。外循環(huán):在冷卻塔中,為冷卻塔本身進(jìn)行降溫。不與內(nèi)循環(huán)水相接觸,只是通過(guò)冷卻塔內(nèi)的紫銅管表冷器進(jìn)行換熱散熱。在此種冷卻方式下,通過(guò)自動(dòng)控制,根據(jù)水溫設(shè)置電機(jī)的運(yùn)行。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)具備的條件選用閉式冷卻塔在冬天利用自然冷源降溫,對(duì)應(yīng)制冷機(jī)的相應(yīng)負(fù)荷,計(jì)算冷卻水流量為2353×860÷5000=405m3·h-1,故選用250mm3·h-1閉式冷卻塔2臺(tái)。
自然冷源改造所需要增加的設(shè)備主要有閉式冷卻塔、冷水泵、電動(dòng)閥、PLC控制系統(tǒng)等,運(yùn)行流程圖如圖5所示。
圖5 閉式冷卻塔運(yùn)行流程圖
在和原有系統(tǒng)不沖突的前提下,將閉式冷卻塔系統(tǒng)并聯(lián)到原系統(tǒng)中,通過(guò)4個(gè)電動(dòng)閥進(jìn)行轉(zhuǎn)換。在室外溫度合適時(shí)使用閉式冷卻塔降溫,其它時(shí)間運(yùn)行原系統(tǒng)降溫。
閉式冷卻塔相較于開(kāi)式冷卻塔,具有占地小、循環(huán)無(wú)雜質(zhì)、防凍、換熱效率高、冷卻效果好、運(yùn)行穩(wěn)定安全等特點(diǎn)[7],因此采用閉式冷卻塔作為自然冷源的傳熱設(shè)備。數(shù)量為2臺(tái);流量為250m3·h-1;電功率為18.5kW。
圖6 閉式冷卻塔
冷卻水泵:用于將自然冷源降溫的冷卻水運(yùn)輸?shù)较到y(tǒng)循環(huán)中。數(shù)量為2臺(tái);流量為300m3·h-1;揚(yáng)程31m;電功率37kW。
電動(dòng)閥:用電動(dòng)執(zhí)行器控制閥門(mén),從而實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)和關(guān);數(shù)量為4組。
PLC控制系統(tǒng):結(jié)合了微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和通訊技術(shù)而形成的一代新型工業(yè)控制裝置,用來(lái)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制。數(shù)量為1套。
總功率:18.5×2+37×2=111kW。
運(yùn)行調(diào)試的重點(diǎn)是對(duì)使用自然冷源降溫時(shí)間的確定。自然冷源使用的時(shí)間為12月—第2年3月,調(diào)試的過(guò)程主要分為以下2個(gè)階段。
2.3.1 溫度控制法
當(dāng)室外濕球溫度達(dá)到2℃時(shí),閉塔出水溫度可以達(dá)到7℃,能滿足冷卻室降溫要求。原PLC控制模式根據(jù)室外濕球溫度進(jìn)行轉(zhuǎn)換。當(dāng)室外濕球溫度低于2℃時(shí)使用自然冷源降溫;當(dāng)室外濕球溫度高于2℃時(shí)轉(zhuǎn)為制冷機(jī)運(yùn)行。通過(guò)幾天的運(yùn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行的效果不理想。由于室外溫度處于不斷的變化中,容易造成2個(gè)系統(tǒng)頻繁的轉(zhuǎn)換,產(chǎn)生更高的能耗和系統(tǒng)的故障。
2.3.2 時(shí)間控制法
將原有的溫度控制法調(diào)整為時(shí)間控制法,即在每天12∶00進(jìn)貨時(shí)用自然冷源降溫。因?yàn)楫?dāng)冷卻室進(jìn)庫(kù)時(shí),有人員在里面作業(yè),溫度較高,可以使用自然冷源降溫。運(yùn)行至第2天凌晨2∶00,轉(zhuǎn)換為制冷機(jī)運(yùn)行。通過(guò)采用時(shí)間控制法,可以使冷卻系統(tǒng)有規(guī)律的運(yùn)行,并且能保證出貨時(shí)菌瓶中心溫度達(dá)到接種要求。實(shí)際參數(shù)設(shè)置如圖7、圖8所示。
圖7 運(yùn)行調(diào)試1
圖8 運(yùn)行調(diào)試2
從圖9可以看出,在實(shí)際運(yùn)行時(shí)從12∶00—第2天2∶00使用自然冷源,能使冷卻室的溫度從工人作業(yè)結(jié)束時(shí)(18∶00)的35℃左右降到金針菇的接種溫度16℃(0∶30),在滿足冷卻室的生產(chǎn)需求的同時(shí)節(jié)約電力資源的消耗,達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo)。1#冷卻室由于管線最遠(yuǎn),進(jìn)貨集中,瞬間溫度達(dá)到42℃,后期調(diào)整了進(jìn)貨量,由一個(gè)冷卻室進(jìn)滿再進(jìn)下一個(gè)冷卻室,調(diào)整為2個(gè)冷卻室同時(shí)進(jìn)貨,溫度達(dá)到了工作要求。
圖9 實(shí)際運(yùn)行溫度對(duì)比表
表1 運(yùn)行費(fèi)用明細(xì)
改造項(xiàng)目于2019年12月運(yùn)行,每天運(yùn)行14h,每年實(shí)際運(yùn)行90d。每年節(jié)省的運(yùn)行費(fèi)用為(634-111)×14×90×0.49=32.3萬(wàn)元。整個(gè)改造總費(fèi)用120萬(wàn)元,不到4a即可收回投資,節(jié)能效果明顯。
經(jīng)過(guò)3個(gè)月的使用,發(fā)現(xiàn)膨脹水箱高度差、冷卻塔內(nèi)水結(jié)冰等問(wèn)題。
由于2個(gè)系統(tǒng)膨脹水箱的高度不一致,容易導(dǎo)致膨脹水箱低的系統(tǒng),在系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時(shí)從膨脹水箱往外溢水,而膨脹水箱高的系統(tǒng)則需要補(bǔ)水。
改進(jìn)的方法:在位置低的膨脹水箱補(bǔ)水管上加電動(dòng)閥,系統(tǒng)停用時(shí),電動(dòng)閥關(guān)閉,不讓水溢出。
由于采用時(shí)間控制法,在2∶00后,停用閉式冷卻塔。冬季氣溫低時(shí),冷卻塔內(nèi)容易結(jié)冰。
改進(jìn)的方法:在冷卻塔停用時(shí),使水泵低速循環(huán),保證不結(jié)冰,但增加了旁通閥,增加了水泵的電耗。
在國(guó)家“限電令”的政策下,通過(guò)在冬天12∶00—第2天2∶00使用自然冷源,給金針菇生產(chǎn)廠的冷卻室降溫。在維持正常生產(chǎn)的前提下,既減少了能源的消耗、提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;又降低了溫室氣體的排放,具有顯著的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益。為菌菇種植廠的節(jié)能減排提供了新的思路,促進(jìn)了菌菇種植行業(yè)節(jié)能減排等相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。