陳瑞杰
(潞安化工集團常村煤礦,山西 屯留 046100)
隨著煤礦井下綜采效率的不斷提升,目前巖巷掘進速度慢、效率低的問題已經(jīng)成為限制井下綜采效率進一步提升的核心瓶頸問題。根據(jù)目前統(tǒng)計,井下巖巷掘進的機械化水平約在40%左右,巖巷掘進時的平均日進尺量僅為3.68 m/d,遠無法滿足煤礦井下綜采效率的需求。通過對巖巷掘進作業(yè)流程進行分析,發(fā)現(xiàn)巖巷掘進是一個非常復雜的工程體系,不同的作業(yè)流程環(huán)環(huán)相扣,單從一個方面入手并無法徹底解決巖巷綜掘效率低下的難題。
因此,本文在對煤礦井下巖巷掘進工藝流程進行分析的基礎上,總結了影響巖巷掘進的四個關鍵因素,針對性地提出了基于掘進設備優(yōu)化、支護體系優(yōu)化、爆破方式優(yōu)化和勞動組織管理優(yōu)化多位一體的井下巖巷快速掘進工藝體系,新的快速掘進體系對提升井下巖巷掘進效率和經(jīng)濟性具有十分重要的意義。
巖巷在掘進過程中主要包括破巖、物料傳輸、巷道支護等多個工序,各個工序需要依次進行,而且各個工序間存在著比較緊密的聯(lián)系,綜掘面上的施工機械設備多,人工作業(yè)間存在較多的交替,在利用計時法對各工序耗時和人員分布進行統(tǒng)計后,發(fā)現(xiàn)影響巖巷掘進效率的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
掘進機在施工作業(yè)時采用人工控制,無法實現(xiàn)連續(xù)作業(yè),而且掘進過程中極易出現(xiàn)人工判斷失誤導致的觸頂停機事故。井下采用小規(guī)模裝載機,裝載量僅60 m3/h,采用2輛車同時作業(yè),因空間限制使得其中一臺車會出現(xiàn)長時間等待的情況,降低了作業(yè)效率。井下物料運輸采用斜巷絞車,物料運輸時存在二次周轉,影響物料運輸效率。
巷道掘進斷面小,井下支護采用人工架設錨桿支護方式,但存在多次支護、翻修支護的情況,支護工作量大、施工效率低。
爆破方式采用淺孔爆破的方案,在實際爆破過程中,經(jīng)常出現(xiàn)爆破不到位的情況,且炮孔的利用率低,經(jīng)常需要進行二次爆破補充。
井下采用“三班倒”的作業(yè)方式,每天需進行三次交接班,交接班總時長占比過高,影響實際施工時長,而且采用多次噴涂固化后再進行錨固施工的方式使得固化周期加長,無法滿足快速錨固施工的需求。
根據(jù)分析,掘進設備對巷道掘進效率的影響主要體現(xiàn)在掘進機的人工控制作業(yè)效率低、裝載機裝載能力不足以及綜掘面物料轉運方式落后等三個方面,因此,需對井下掘進設備施工方案進行優(yōu)化。
掘進機采用自動截割控制。為了滿足煤礦井下復雜地質(zhì)環(huán)境下的自動截割控制需求,在對記憶截割、遠程控制截割等多種截割方式進行對比后,選擇了記憶截割控制方式。在進行截割作業(yè)時,首先根據(jù)現(xiàn)場情況由人工控制掘進機完成一組截割控制,在控制過程中系統(tǒng)對掘進機的截割坐標、截割轉速、高度等進行標定,形成截割路徑,并把截割情況存儲在控制系統(tǒng)中,形成記憶截割數(shù)據(jù)。
當系統(tǒng)轉入自動截割控制后,調(diào)取存儲庫內(nèi)的記憶截割數(shù)據(jù),然后對路徑進行擬合,最終形成記憶截割路徑,根據(jù)記憶截割數(shù)據(jù)完成對掘進機回轉、油缸升降及自動截割。同時,位于掘進機上的電流傳感器、位移傳感器、角度傳感器、壓力傳感器等實時對調(diào)整情況進行檢查,將實際調(diào)整數(shù)據(jù)和理論調(diào)整數(shù)據(jù)進行對比,輸出數(shù)據(jù)差值,然后系統(tǒng)根據(jù)差值情況對其修正,以滿足調(diào)整精確性的需求。掘進機記憶截割控制系統(tǒng)邏輯如圖1所示[1]。
圖1 掘進機記憶截割控制系統(tǒng)
為了解決兩個裝載機裝載空間小、等待時間長的問題,采用ZWY-150/55L型挖掘裝載機來執(zhí)行綜掘面的物料轉載,其轉載能力達到了150 m3/h。在工作時,通過執(zhí)行機構自動耙取物料,然后利用自帶的雙鏈刮板輸送機進行轉載,其裝載能力強、清除度高。
為了解決斜巷絞車運輸物料慢、周轉次數(shù)多的問題,在綜掘面設置了小型帶式輸送機,以便和轉載機配合使用,無需經(jīng)中間周轉,極大地提升了物料轉運的效率和安全性。
針對井下巷道掘進斷面小、人工架設錨桿支護效率低下的難題,對巷道結構進行優(yōu)化,其斷面尺寸必須要滿足設備運輸、管道走管、巷道通風以及行人通行的安全需求,通過對多種巷道截面進行分析,最終決定選用拱形斷面結構[2]。
在進行支護時,結合井下實際情況,綜合采用臨時支護+永久支護+讓壓支護的方案,在保證支護強度的情況下,提升巷道支護的效率和穩(wěn)定性。
在進行臨時支護時,首先對巷道頂板進行初噴,待固化后,利用無縫鋼管配合吊環(huán)對巷道進行臨時支護。對重點區(qū)域進行永久支護時,采用低密度高強度的錨索聯(lián)合支護方案,錨桿支護時距離不小于800 mm,支護完成后,利用高強度錨索進行補強支護,每組錨索不少于3排,其間距不低于1 500 mm。讓壓支護是將巷道復噴作業(yè)放到巷道支護完成后,待支護完成約45 d后,巷道頂板和圍巖的應力重新分布并達到了穩(wěn)定狀態(tài),再進行復噴,從而達到減少復噴次數(shù)的目的。優(yōu)化后的井下支護方案如圖2所示[3]。
圖2 井下巷道支護結構示意圖(mm)
針對現(xiàn)有的淺層爆破方案效率低、可靠性差的問題,提出了一種新的深孔爆破方案,炮眼布置的深度不低于3 m。為了保證巷道成型質(zhì)量,實現(xiàn)深孔光面爆破,結合拱形巷道的實際情況,在布置周邊眼時,將周邊眼和巷道輪廓邊緣的距離設置為0.1 m,炮眼的深度設置為3 m,底眼的深度同樣設置為3 m,掏槽眼深度設置為3.1 m,輔助眼、二圈眼和三圈眼的深度均設置為3 m。在設置炸藥時,炸藥采用正向裝藥的方案,使爆破時的沖擊波從內(nèi)側向外側延伸,提高爆破效果。同時采用CMJ2-30液壓掘進鉆車進行打眼,以提高打眼的速度。優(yōu)化后的炮眼布置結構如圖3所示[4]。
圖3 巷道井下炮眼布置結構示意圖(mm)
在組織優(yōu)化方面,采用“二九一六”的作業(yè)模式,減少員工上下班的交接時間,提高實際作業(yè)時間,對優(yōu)化后的掘進面情況進行分析,發(fā)現(xiàn)井下掘進面的日進尺量由最初的3.4 m/d,提升到了目前的4.58 m/d,日進尺量平均提升了34.8%以上,井下綜掘面的作業(yè)人員由36人降低到了目前的25人,數(shù)量降低了30.1%,顯著提升了井下巷道掘進的效率和質(zhì)量。
1)采用掘進機記憶截割、大載重裝載機轉運和輸送帶物料周轉的方案,能夠提升井下巷道掘進作業(yè)的自動化程度和效率。
2)采用臨時支護+永久支護+讓壓支護的方案,能夠在保證支護強度的情況下,提升巷道支護效率和穩(wěn)定性。
3)新的快速掘進體系能夠?qū)⒕氯者M尺量提升34.8%以上,將井下綜掘面的同時作業(yè)人員數(shù)量降低30.1%,對提升井下巷道掘進的效率和經(jīng)濟性具有十分重要的意義。