祖曉麗
(晉能控股煤業(yè)集團有限公司煤峪口礦,山西 大同 037041)
礦井水害作為常見的煤礦主要災(zāi)害之一,事故嚴(yán)重性僅次于瓦斯和頂板事故,是煤礦開采業(yè)長期致力解決的煤礦災(zāi)害之一。在煤礦水害的治理過程中,針對不同類型的水害,選用不同的技術(shù)手段。目前,在超前治理方面,常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)是最常用的采前治理手段。針對常規(guī)回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)存在軌跡難以控制、缺乏隨鉆測量裝置、鉆孔長度有限、施工中工作量大、效率低等問題,本文提出一種定向鉆進技術(shù),并分析研究了其在防治煤礦頂板水害中的應(yīng)用[1]。
通過分析傳統(tǒng)鉆探技術(shù)在礦井防治水中存在的問題,提出了一種定向鉆進技術(shù),以對煤礦開采中頂板水進行探測防治。定向鉆進設(shè)備系統(tǒng)示意圖如圖1所示。
圖1 定向鉆進設(shè)備系統(tǒng)示意圖
該定向鉆進設(shè)備系統(tǒng)分為四個主要部分:千米定向鉆機、隨鉆測量儀器、專用定向鉆具、配套鉆進工藝。定向鉆進技術(shù)的工作原理:利用造斜工具使近水平鉆孔軌跡按設(shè)計的軌跡延伸鉆進至目標(biāo)區(qū)域。相較于傳統(tǒng)鉆進技術(shù),定向鉆進技術(shù)具備下述獨特優(yōu)勢[2]:鉆孔軌跡可被實時監(jiān)測且可控,鉆孔軌跡可根據(jù)需求實現(xiàn)直變彎或者彎變直;鉆孔距離長,有效提高了鉆探效率;鉆孔成孔與設(shè)定孔偏差小,成孔精度高[3]。
定向鉆進技術(shù)因其獨特優(yōu)勢而被廣泛應(yīng)用于煤礦開采的有關(guān)工作過程中,如定向探放水及探查治理老空水、工作面底板注漿加固改造以及地質(zhì)異常體探查等。
某礦井位于我國北部地區(qū),呈北西—南東條帶狀展布,其南北走向約15 km,東西傾向約5.5 km,總面積大約85 km2。3121工作面主要回采2號煤,對其地質(zhì)特征進行分析勘測可得,該工作面地表地勢走向平坦,為平緩丘陵,地表無水系,地下存在含水層。在開采施工中,工作面老頂?shù)闹饕ν{層為直羅組砂巖裂隙孔隙含水層,水體來源主要為古封存地下水,需對其進行頂板探放水施工。由于傳統(tǒng)鉆探技術(shù)應(yīng)用存在諸多缺陷,于是選擇定向鉆進技術(shù)對礦井頂板水進行探放。
結(jié)合工作面周邊巷道、排水通道、工作面煤層走向和起伏情況,并考慮物資及排水是否便利,最終將鉆場定在31采區(qū)回風(fēng)聯(lián)絡(luò)巷與3121工作面泄水巷交界處。頂板探放水定向鉆孔按影響半徑50 m布置,共設(shè)計6孔,呈集束型分布。老頂含水層可分上分層和下分層,上、下分層內(nèi)均應(yīng)有定向鉆孔,將1#、3#、5#、6#鉆孔設(shè)于上分層含水層中,2#、4#鉆孔設(shè)于下分層含水層中,總進尺為3 363 m。具體鉆孔參數(shù)設(shè)計如下頁表1所示,定向鉆進施工平面圖如下頁圖2所示。
圖2 定向鉆進平面圖
表1 定向鉆孔參數(shù)表
確定采用定向鉆進技術(shù)進行頂板探放水施工后,開始設(shè)計施工方案,主要施工工藝流程如圖3所示。施工時,首先利用大直徑螺旋鉆桿滿眼回轉(zhuǎn)鉆進技術(shù)和復(fù)合排渣技術(shù)施工套管段先導(dǎo)孔,鉆至特定位置后,提鉆更換較大規(guī)格的擴孔鉆頭鉆具,擴孔鉆進直達(dá)孔底,并按設(shè)計長度和規(guī)格下入套管,之后進行水泥漿注漿固管施工,最后采用隨鉆測量定向鉆具進行定向造斜鉆進和定向穩(wěn)斜鉆進施工,并嚴(yán)格控制鉆孔向目標(biāo)層位長距離鉆進,從而完成探放水施工。
圖3 定向鉆孔探放頂板水施工流程
6個鉆孔嚴(yán)格按照設(shè)計參數(shù)和施工工藝流程進行鉆進施工,其中1#、2#、4#、6#孔未設(shè)計分支孔,3#孔設(shè)計3-1#、3-2#兩個分支孔,5#孔設(shè)計5-1#、5-2#、5-3#共3個分支孔。所有鉆孔均在鉆進一定深度和地層位置時出現(xiàn)了涌水的情況,整個施工過程中,1#孔涌水量由0.5 m3/h增大至90 m3/h,2#孔涌水量由0.3 m3/h增大至129 m3/h,3#孔涌水量由0.5 m3/h增至162 m3/h,4#孔涌水量由0.5 m3/h增至129 m3/h,5#孔涌水量由0.3 m3/h增至120 m3/h,6#孔涌水量由0.5 m3/h增至216 m3/h。
利用定向鉆進技術(shù)共施工6個定向鉆孔,5個分支孔,總進尺達(dá)3 363 m,最大孔深為594 m,最大出水量為216 m3/h,平均出水量133.68 m3/h,實鉆軌跡很好地沿目標(biāo)含水層延伸,邊施工邊疏放,頂板探放水效果顯著。
本次定向鉆進技術(shù)在應(yīng)用過程中,鉆孔軌跡及深度均能按照設(shè)計要求準(zhǔn)確到達(dá)目標(biāo)位置,且都能一次成孔,有較高的成孔率;根據(jù)不同含水層控壓需要,完成的6個頂板探放水鉆孔均下入Φ127 mm的孔口套管,最大下放深度達(dá)42 m,且所有套管均能成功下放,施工時間短,保障了后期的安全鉆進和出水控壓;5個分支孔的施工采用的是低速磨削分支法,成孔順利、成功率高,擴大了定向鉆孔的疏放水覆蓋范圍,提高了定向鉆孔在復(fù)雜地層的穿過能力;鉆孔軌跡偏差不超過5‰,其中最大上下偏差控制在1.25‰內(nèi),最大左右偏差控制在4.62‰內(nèi),精度高,全面覆蓋無盲區(qū),最終取得了很好的頂板探放水效果。此外,該方案施工周期短、精度高、效果顯著,大大提高了施工安全性,取得了良好的經(jīng)濟效益[4]。