王軼韜,王建鵬,鄧 波,包 路,王國龍
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司(全文簡稱漢鋼)位于秦嶺以南的陜西漢中勉縣,燒結用含鐵原料多以進口礦粉為主。受地理位置影響,漢鋼燒結的原料穩(wěn)定性相對較差,出現(xiàn)含鐵料配比不能長期穩(wěn)定、每月變更配料配比2~4次、含鐵料成分波動較大等情況,不利于燒結礦指標的穩(wěn)定。原料是燒結生產(chǎn)的基礎,為保證燒結過程順利進行,獲得優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的燒結礦,必須精心備料,使燒結用料供應充足,成分穩(wěn)定,粒度適宜,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件[1]。為此,漢鋼燒結開展提升含鐵料中和混勻的技術研究,通過運用鱗形堆料及階梯式取料、建立“BLOCK”單元堆料機制、使用“起終點漸變”堆料工藝、循環(huán)物料分類配加、料頭料尾有效處置、建立混勻礦全成分評價體系等方式,有效提高了含鐵料混勻效果,為超厚料層均質(zhì)燒結的實施創(chuàng)造了良好的原料條件。
1)一次料場進口粉礦使用鱗形堆料。將一次料場進口粉礦堆料作業(yè)由人字形調(diào)整為鱗形堆料,降低進口粉礦粒度的偏析、成分的波動。取料作業(yè)實行行走和懸臂旋轉(zhuǎn)、俯仰動作相互結合,料垛自上而下進行階梯式取料,提升原料初混效果。
2)一次料場階梯式取料。一次料場堆取料機取料實行行走和懸臂旋轉(zhuǎn)、俯仰動作相互結合,料垛從上而下進行階梯式取料,取料時采用分3~4層循環(huán)取料,每個取料斷面不得超過6 m,減少水平偏差。
漢鋼燒結含鐵料混勻過程中存在短板,混勻礦實際成分與預期目標成分存在偏差,燒結礦w(TFe)±0.2%、w(SiO2)±0.1%控制準確率僅為50%,影響燒結礦各項成分指標、物理性能及冶金性能的穩(wěn)定性。
為降低燒結礦實際成分與目標成分的偏差,漢鋼燒結實施“BLOCK”單元堆料技術,將混勻礦造堆分為5~6個單元,在堆前一個單元時,對使用原料取樣化驗,綜合分析得出堆料混勻礦與目標混勻礦的成分差異,并在后續(xù)單元堆料過程中,通過堆料配比的調(diào)整,促使混勻礦成分不斷向目標成分靠攏,降低成分偏差。
混勻礦堆料時,向混勻垛兩側(cè)自然滑落,從混勻礦堆料產(chǎn)生的整體形狀可以看為:1個斷面為三角形的三角柱體,2個“半圓錐體”。半圓錐體的產(chǎn)生主要是堆料機行走至混勻垛兩端時,混勻礦自然滑落產(chǎn)生,混勻垛垛頭垛尾礦粉粒度自然偏析導致垛頭垛尾粒度、成分存在偏析,影響混勻礦和燒結礦成分的穩(wěn)定。
根據(jù)堆料過程中堆料流量、堆料機行走速度、混勻礦安息角、混勻礦堆比重四個參數(shù),漢鋼燒結研究“起終點漸變”堆料工藝(見圖1),隨著堆料層數(shù)的增加,變起點、變終點向內(nèi)收縮的距離從大變小,實現(xiàn)混勻礦堆料起點、終點自動化化調(diào)整,減少混勻礦在端部的偏析,從而提升混勻礦質(zhì)量,避免垛頭尾粒度偏析。
圖1“起終點漸變”堆料工藝示意圖
根據(jù)循環(huán)物料成分的差異性,將重力除塵灰與布袋除塵灰分類堆放,并根據(jù)重力除塵灰與氧化鐵皮的回收儲備情況分期配加,確保不同配比料垛之間含鐵料原始FeO含量的穩(wěn)定性,避免大幅度調(diào)整原燃料配比,為燒結礦指標窄區(qū)間控制創(chuàng)造條件。
提高含鐵料中和混勻效果的措施還有除去料垛料頭、料尾的影響[2]。漢鋼燒結含鐵料每月變更含鐵料配比2~4次,形成料垛料頭、料尾數(shù)量較多,成分差異較大,每次變垛期間燒結礦成分有所波動。
為此漢鋼燒結對料垛料頭、料尾的處置多次攻關,形成了目前的處置方案如下。
1)留料尾形成固定“擋墻”,后續(xù)堆料在“擋墻”內(nèi)進行,減少料尾。缺點是隨著堆料次數(shù)增加,“擋墻”長度加大數(shù)量增多,影響堆料場地。
2)取料過程中預留料頭、料尾,當兩垛料配比成分差異接近時,用鏟車將料頭、料尾原地推平留底,參與下次堆料。
3)取料過程中預留料頭、料尾,當兩垛料配比成分差異較大時,將料頭、料尾用車輛轉(zhuǎn)運至固定倉,在下垛料起垛時小比例配加。
4)采用“起終點漸變”堆料工藝,減少垛頭、垛尾粒度偏析。
為降低混勻礦成分的對燒結過程的影響,漢鋼燒結在前期混勻礦質(zhì)量評價方式的基礎上,將FeO、CaO、MgO、Al2O3、S、TiO2等6種元素納入評價標準,形成混勻礦質(zhì)量全成分評價體系,降低燒結礦實際成分與目標成分的偏差(見表1),為提升混勻質(zhì)量提供理論指導,確保了鐵前工藝質(zhì)量的穩(wěn)定。
表1 混勻礦全成分評價 %
1)充分發(fā)揮一次料場混勻作用,堆新吃舊,進口礦粉進入一次料場混勻率由81%提升至92%。
2)實施鱗形堆料及階梯式取料,混勻礦w(SiO2)偏差從0.14%降低至了0.10%。
3)堆料作業(yè)率提升至95%以上,堆料層數(shù)穩(wěn)定實現(xiàn)500層以上,送燒混勻礦穩(wěn)定率(w(TFe)±0.5%、w(SiO2)±0.1%、w(FeO)±0.10%)穩(wěn)定達到90%以上。
4)含鐵料中和混勻效果提高,為燒結礦指標穩(wěn)定做出了原料保障,燒結礦R±0.05穩(wěn)定率、燒結礦w(FeO)±0.5%穩(wěn)定率均能實現(xiàn)≥80%,燒結礦指標窄區(qū)間控制成效顯著。
含鐵料中和混勻是根據(jù)高爐和燒結生產(chǎn)要求,充分考慮料場儲存原料品種和數(shù)量差異,將各類含鐵料按設定配比配料的重要工藝,混勻礦質(zhì)量穩(wěn)定性對燒結產(chǎn)質(zhì)量和能耗指標影響很大。高爐煉鐵以精料為基礎,鐵前工作者應將管控關口前移,在含鐵料中和混勻工藝下功夫,有利于燒結礦產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定及高爐的穩(wěn)定順行。