王建鵬,相里軍紅,李文雅,孫 寧,王國龍
(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司,陜西 勉縣 724200)
陜鋼集團漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)265 m2燒結(jié)機自2019年開始實施1 000 mm超厚料層生產(chǎn),實施過程中,解決了影響1 000 mm超厚料層穩(wěn)定生產(chǎn)的各項制約因素,多方面出發(fā)為厚料層生產(chǎn)提供有力保障。針對混勻垛使用過程中透氣性不穩(wěn)定影響燒結(jié)負壓及溫度參數(shù)波動的情況,在料場采取了系列措施穩(wěn)定混勻礦粒度,同步提升了成份的穩(wěn)定性;為實現(xiàn)燒結(jié)礦各項質(zhì)量指標及過程參數(shù)窄區(qū)間控制,精細化管理生產(chǎn)過程,管控配料細節(jié),微幅調(diào)整原燃料配比;制定了混合料加水、燒結(jié)礦FeO調(diào)控、堿度調(diào)控等參數(shù)控制模型,科學(xué)指導(dǎo)及統(tǒng)一操作,穩(wěn)定生產(chǎn)過程參數(shù)及質(zhì)量控制;針對漏風(fēng)影響燒結(jié)機有效風(fēng)量及料層厚度,利用檢修常態(tài)化開展漏風(fēng)治理、風(fēng)道加固,實施高負壓生產(chǎn);優(yōu)化爐篦條設(shè)計、料面噴灑蒸汽、偏析布料、使用料面打孔機等技術(shù),均勻、穩(wěn)定料層透氣性,燒結(jié)礦成份均質(zhì)化工作取得較大進步。
1.1.1 一次料場進口粉礦使用鱗形堆料
粉礦大于8 mm比例達到10%~15%,一次料場取料為從上至下階梯型取料,為了減少大顆粒粉礦在料垛上滑落影響原始粒度,將粉礦由一次性堆至最高點調(diào)整為摞高型鱗形堆料(見圖1)。鱗形堆料的實施,有效降低了礦粉粒度和成分的偏析。某進口礦使用鱗形堆料厚,上部與下部w(TFe)差異由0.99%降低至0.44%,w(SiO2)差異由0.61%降低至0.41%,>8 mm比例差異由6.15%降低至2.63%(見表1)。
表1 某進口礦堆垛成分 %
圖1 一次料場鱗形堆料
1.1.2 混勻料場使用自動漸變式堆料
混勻礦在堆料過程中,混勻垛垛頭垛尾礦粉粒度自然偏析導(dǎo)致垛頭垛尾粒度、成分存在偏析,影響混勻礦和燒結(jié)礦成分的穩(wěn)定。根據(jù)混勻礦生產(chǎn)這一工藝特點,結(jié)合堆料過程中堆料流量、堆料機行走速度、混勻礦安息角、混勻礦堆比重四個參數(shù),制定一種漸變式堆料方法,實現(xiàn)混勻礦堆料起點、終點自動化化調(diào)整,減少混勻礦在端部的偏析,從而提升混勻礦質(zhì)量,避免垛頭尾粒度偏析。
隨著堆料層數(shù)的增加,堆垛高度越高,混勻礦堆料“料層厚度”越?。ㄒ娤马搱D2),根據(jù)這一特點,就可以得知:隨著堆料層數(shù)的增加,變起點、變終點向內(nèi)收縮的距離從大變小。
圖2 混勻礦堆料特點
由式(1)、式(2)可得:
核定混勻礦堆料每層向內(nèi)收縮的距離Xn,如下:
1)混勻礦堆料第二層起點和第一層終點為同一點。
2)第二層終點和第三層起點為同一點,與第一層起點相比,向內(nèi)收縮距離為:X2+X3=(H3-H1)/tanα=
3)第三層終點和第四層起點,為同一端,與第二層起點相比,向內(nèi)收縮距離為:X3+X4=(H4-H2)/tanα=
將以上工藝要求通過自動化模塊和編程實現(xiàn)自動堆料,堆料無人值守,且堆料效果達到了人工控制無法達到的效果。式中:α為混勻礦安息角;H為堆料高度;X為堆料滑垛長度(或稱之為向內(nèi)收縮的距離);H1為第一層高度,Hn為第n層高度。
1.2.1 配料標準化管控
一次配料根據(jù)倉距、皮帶秤速度、皮帶速度情況,制定工藝要求,自動化編程實現(xiàn)自動順序啟停,降低了給二次配料上料或停料時的波動影響。配料混勻礦、生石灰粉、焦末、返礦庫存定量區(qū)間管理,從倉位的穩(wěn)定上為配料設(shè)備穩(wěn)定下料創(chuàng)造了條件,減少了下了波動后皮帶秤的反饋調(diào)整。
1.2.2 小配比物料精準配加
為穩(wěn)定燒結(jié)過程配碳,將配料時焦末秤更換為高精度配料秤,動態(tài)配料誤差實現(xiàn)≤1%,將正常焦末配比調(diào)整幅度習(xí)慣由0.05%~0.10%降低至0.01%,焦末配比實現(xiàn)了微幅調(diào)整,加之從源頭混勻礦采取的系列措施,燒結(jié)礦w(FeO)為9.0%±0.5%的穩(wěn)定率由60%逐步提升至90%以上。
1.2.3 應(yīng)用數(shù)據(jù)模型化經(jīng)驗指導(dǎo)生產(chǎn)及質(zhì)量調(diào)整
根據(jù)生石灰粉消化用水及配料室原燃料水分情況,制定混合料加水控制模型,有效指導(dǎo)流量變化、原燃料配比調(diào)整后的混合機、制粒機加水量調(diào)整。
根據(jù)影響燒結(jié)礦FeO的眾多因素,根據(jù)物料原始FeO含量、返礦配比、熔劑結(jié)構(gòu)、料層厚度、混合料水分、混合料溫度、燒結(jié)礦各項成份等對燒結(jié)礦FeO含量的影響,制定燒結(jié)礦FeO及焦末配比調(diào)整模型,有效指導(dǎo)燒結(jié)過程配碳控制,保證了過程的穩(wěn)定性。
漢鋼燒結(jié)使用煤氣為高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣混合煤氣,受轉(zhuǎn)爐冶煉節(jié)奏影響,供應(yīng)不穩(wěn)定,根據(jù)轉(zhuǎn)爐煤氣與高爐煤氣CO、H2含量不同,制定煤氣及空燃比調(diào)整模型,根據(jù)轉(zhuǎn)爐煤氣混入量及煤氣質(zhì)量,模型提供適宜的煤氣用量及空燃比,保證燒結(jié)機料面點火效果持續(xù)穩(wěn)定達標。
針對漏風(fēng)影響燒結(jié)機有效風(fēng)量及料層厚度,利用檢修常態(tài)化開展漏風(fēng)治理,同時按周期對動靜滑道更換、風(fēng)箱及彎管換新,煙道氧含量控制在11%以下,燒結(jié)主抽風(fēng)門75%即可達到漏風(fēng)未治理前95%的有效風(fēng)量效果。對電除塵及主抽進風(fēng)出風(fēng)煙道貼板加固,為燒結(jié)機實施高負壓生產(chǎn)奠定設(shè)備基礎(chǔ),燒結(jié)機負壓穩(wěn)定達到-17.0~-17.5 kPa。
1.4.1 優(yōu)化爐篦條設(shè)計
為保證燒結(jié)爐篦條的通風(fēng)面積,將中部爐篦條間隙由5 mm增加至7 mm,為了保證臺車寬度方向上終點位置的一致性,將臺車兩側(cè)15 cm內(nèi)的爐條間隙調(diào)整為3 mm,降低邊緣效應(yīng)。
爐條卡距與隔熱套之間的間隙由5 mm調(diào)整為10 mm,讓爐條與爐條在機頭和機尾能充分活動,將間隙中的小顆粒排除出去;保證隔熱套與臺車梁有2~3 mm間隙,隔熱套總長較臺車寬度3 500 mm小30~35 mm,合理的活動間隙保證了爐篦條之間正常的動作,有效避免爐篦條的糊堵。
1.4.2 使用料面打孔機
漢鋼公司燒結(jié)機臺車總寬度3 500 mm,為改善中部透氣性,在臺車中部2 900 mm的寬度方向上,將燒結(jié)機料面均勻打孔(見圖2),改善料面透氣性。
3-1正視圖 3-2右視圖
圖3 料面打孔機示意圖(mm)
1.4.3 使用料層蒸汽梯度預(yù)熱及料面噴灑蒸汽技術(shù)
在臺車13#—20#風(fēng)箱的料面上噴灑蒸汽約3 kg/t燒結(jié)礦,利用水煤氣反應(yīng)機理,加快料層中的碳的燃燒,提升料層垂直燃燒速度,減弱料層厚度提升對垂直燃燒速度的負面影響;將圓鋼松料器更換為空心管松料器,空心管內(nèi)通入壓力0.3 MPa以上、溫度大于150℃的蒸汽,將混合料溫度從65℃提升至70℃,穩(wěn)定消除過濕帶,保證燒結(jié)過程垂直燒結(jié)機速度大于21 mm/min。
1.4.4 合理偏析布料
燒結(jié)九輥布料器輥間距間隙可調(diào),最初為3-3-3-5-5-5-7-7 mm,目的是將粒徑較大的混合料布至料層下部,實現(xiàn)布料合理偏析。但從燒結(jié)機料層斷面九宮格取樣成分分析,料層上部w(CaO)為11.1%,較下部8.7%高2.4%,料層下部w(FeO)為含量11.9%,較上部6.3%高5.6%。經(jīng)過對造球顆粒成分的研究分析,粒度相對大的小球,固定碳含量低,CaO含量低,粒度相對小的小球,固定碳含量高,CaO含量高[1]。為了更合理的將各粒級小球分布于料層中,將燒結(jié)機九輥布料器自上而下輥間距由3-3-3-5-5-5-7-7mm調(diào)整為2-2-2-3-3-3-5-5 mm。通過九輥布料器輥間隙的調(diào)整,料層上下部燒結(jié)礦w(CaO)差異由2.4%縮小至0.40%,w(FeO)差異由5.6%縮小至0.40%[2]。
1000mm超厚料層燒結(jié)及配套技術(shù)措施的實施,帶動了燒結(jié)礦技術(shù)指標及質(zhì)量指標的提升,見表2。
表2 1 000 mm厚料層均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)進步指標提升情況
1)超厚料層燒結(jié)的系列技術(shù)實施,并未導(dǎo)致燒結(jié)生產(chǎn)效率的降低,2020年燒結(jié)機利用系數(shù)1.57 t/(m2·h),較2018年提升0.01 t/(m2·h)。
2)超厚料層均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)進步帶動燒結(jié)礦綜合返礦率從30.36%降低至21.87%,燒結(jié)礦w(FeO)±0.5%窄區(qū)間穩(wěn)定率從52.15%提升至85.65%,燒結(jié)礦優(yōu)質(zhì)品率(±0.05)從55.36%提升至74.78%。
3)超厚料層均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)進步降低了燒結(jié)能耗指標,燒結(jié)固體燃料單耗從58.93kg/t降低至55.46kg/t,燒結(jié)煤氣單耗從41.02 m3/t降低至28.79 m3/t。
超厚料層燒結(jié)技術(shù)是鐵前提質(zhì)降耗的重要途徑,厚料層燒結(jié)的實施必須配套相應(yīng)的基礎(chǔ)及技術(shù),設(shè)備設(shè)施漏風(fēng)治理、高負壓生產(chǎn)是保障,重視混勻礦粒度及成份的穩(wěn)定、生產(chǎn)過程精細化控制,采取必要的改善透氣性、均質(zhì)化燒結(jié)技術(shù)是厚料層提升技術(shù)質(zhì)量指標的關(guān)鍵。