溫 健
(福建泉州閩光鋼鐵有限責(zé)任公司軋鋼廠,福建 泉州 362000)
泉州閩光軋鋼廠高速線材的生產(chǎn)采用全連軋、高架式26架軋機(jī)布置的熱軋生產(chǎn)線,于2009年5月投產(chǎn),年產(chǎn)量約80萬t,其中HRB400E盤螺Φ8.0 mm產(chǎn)量約35萬t,占總量的43%左右。2019年4月對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行技改,在精軋機(jī)與吐絲機(jī)之間增加2架集中傳動(dòng)加強(qiáng)型模塊機(jī)組(如圖1所示,序號(hào)10為增加的模塊軋機(jī)機(jī)組)。改造前,軋機(jī)投入為粗軋+中軋+預(yù)精軋+精軋機(jī)(投入8架,從25號(hào)出成品),控冷工藝采用預(yù)精軋后強(qiáng)穿水+軋后穿水冷卻+風(fēng)冷工藝;改造后,工藝采用粗軋+中軋+預(yù)精軋+精軋機(jī)(投入6架,19號(hào)-24號(hào))+模塊機(jī)組(從28號(hào)出成品),控冷工藝采用預(yù)精軋后強(qiáng)穿水+精軋機(jī)后強(qiáng)穿水+模塊軋機(jī)后水冷+風(fēng)冷工藝。
圖1 改造后工藝布置圖
原HRB400E盤螺Φ8.0 mm采用預(yù)精軋后強(qiáng)穿水+軋后穿水冷卻工藝,進(jìn)精軋機(jī)溫度約830℃,芯表溫差較大,精軋機(jī)負(fù)荷較高,且輥錐箱故障頻發(fā)(銅螺母斷裂、燒油膜軸承等),使得軋制速度僅為72 m/s。通過技術(shù)改造,在精軋機(jī)與吐絲機(jī)之間增加2架次集中傳動(dòng)的模塊機(jī)組,采用雙低溫控軋工藝軋制HRB400E盤螺Φ8.0 mm,適當(dāng)提高進(jìn)精軋機(jī)溫度,減少精軋機(jī)負(fù)荷及精軋機(jī)輥錐箱故障,以此達(dá)到提高軋速的目的。根據(jù)兩相區(qū)軋制的工藝特點(diǎn),將盤螺Φ8.0mm各關(guān)鍵控制點(diǎn)溫度控制在一定溫度區(qū)間。各關(guān)鍵溫度控制點(diǎn)情況:出鋼溫度為950~1 050℃,進(jìn)精軋機(jī)溫度為850~920℃,進(jìn)模塊溫度為760~820℃,吐絲溫度為850℃左右。按此工藝,HRB400E盤螺Φ8.0 mm軋制速度可提高至85 m/s,精軋機(jī)負(fù)載下降約20%。
根據(jù)制定的控軋控冷工藝生產(chǎn),HRB400E盤螺Φ8.0 mm成品表面質(zhì)量及各項(xiàng)力學(xué)性能指標(biāo)均能達(dá)到廠控要求,一方面進(jìn)精軋機(jī)溫度有所提高,鋼件對(duì)精軋機(jī)的沖擊降低,另一方面軋制速度也由原來的72 m/s提高至85 m/s,實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)以下幾方面的問題:成品頭部開裂嚴(yán)重,且開裂處脫落的粒狀渣塊壓入到后續(xù)的成品中,使得成品上出現(xiàn)不規(guī)整的凹坑(見圖2、圖3);紅鋼在軋后通道中阻力增大,引起堆鋼;由于成品脫槽后彎曲,K1沖出口故障頻繁發(fā)生(見下頁圖4);成品輥環(huán)不耐磨、開裂或掉肉問題嚴(yán)重(見下頁圖5)。
圖2 成品頭部狀態(tài)
圖3 成品表面凹坑情況
圖4 K1出口撞擊情況
圖5 K1軋槽裂紋
針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題,查找問題的原因。經(jīng)分析,總結(jié)有以下幾方面:
1)精軋機(jī)與模塊軋機(jī)之間的水冷夾板內(nèi)存在一定的殘余水,且在軋制過程中,精軋機(jī)內(nèi)輥環(huán)冷卻水對(duì)鋼件頭部的冷卻強(qiáng)度較大,導(dǎo)致鋼件頭部端面溫度過低(約350℃),出現(xiàn)黑頭鋼現(xiàn)象(模塊軋機(jī)之前無切頭剪),如圖6所示。當(dāng)鋼件溫度低于400℃時(shí),經(jīng)軋制后易出現(xiàn)藍(lán)脆現(xiàn)象。故軋件頭部經(jīng)模塊機(jī)組低溫度軋制后,成品頭部出現(xiàn)脆裂,且部分脆裂物易發(fā)生脫落。
圖6 端部黑頭樣
2)模塊軋機(jī)投入后,采用雙相區(qū)低溫(820~860℃)軋制工藝,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)晶強(qiáng)化,精軋機(jī)與模塊軋機(jī)之間采用強(qiáng)水冷,進(jìn)模塊軋機(jī)溫度為800~820℃,因工藝布局限制精軋機(jī)與模塊軋機(jī)之間距離不足40 m,鋼件進(jìn)模塊軋機(jī)時(shí)表面溫度較低,芯表溫差較大,約為150℃,溫度模型圖如圖7所示。當(dāng)軋件芯表溫差大于80℃時(shí),軋件經(jīng)模塊軋機(jī)軋制后,表層溫度較低,晶粒破碎后得到細(xì)化,但內(nèi)部晶粒仍然在高溫下繼續(xù)長(zhǎng)大,使得成品表面晶粒細(xì)化,晶粒向內(nèi)逐漸增加;此外,芯部的高溫逐步向外傳遞,使得表面溫度升高,也使得表面晶粒出現(xiàn)長(zhǎng)大的趨勢(shì),最終導(dǎo)致成品晶粒度降低,影響熱機(jī)軋制下的細(xì)晶強(qiáng)化效果。
圖7 進(jìn)模塊軋機(jī)鋼件回溫距離與芯表溫差變化模型
3)模塊軋機(jī)顆粒物集中在吐絲機(jī)前夾送輥進(jìn)口處脫落,經(jīng)夾送輥輥環(huán)二次壓入,造成成品缺陷。
在精軋機(jī)與模塊軋機(jī)之間的水箱水冷夾板上增加進(jìn)氣孔(見圖8),并與空壓氣連通。通過程序控制,在鋼件尾部離開水箱后,冷卻水停止供應(yīng),進(jìn)氣閥開啟,對(duì)水冷夾板內(nèi)的殘余水進(jìn)行吹掃,吹掃時(shí)間短于軋制間隙,以解決水箱夾板內(nèi)殘余水的問題。
圖8 夾板對(duì)比圖
根據(jù)實(shí)際情況,調(diào)整2號(hào)、3號(hào)水箱來水修正距離,確保軋件頭部完全通過水箱后,快切閥開啟進(jìn)行冷卻,以此提高鋼件頭部進(jìn)入模塊軋機(jī)的溫度。此外,通過調(diào)節(jié)預(yù)精軋后水箱及模塊軋機(jī)后水箱的閥門開度來保證成品頭部的力學(xué)性能,做到少切廢。
修改K1出口夾板喇叭及舌尖的尺寸(見圖9),將出口喇叭內(nèi)腔尺寸改小,由原來的20°改至15°,并將斜線段長(zhǎng)度由原來的65mm加長(zhǎng)至73.6mm,使得出口過渡更為平緩;增大舌尖厚度,同時(shí)將出口舌尖長(zhǎng)度由原來的16 mm改至4 mm,使K1出口盡可能的貼近軋槽;提高K1出口的更換頻率,解決成品頭部彎曲引起的沖出口問題。
圖9 K1出口對(duì)比圖
優(yōu)化吐絲機(jī)夾送輥張開狀態(tài)時(shí)的開口度,同時(shí)加大夾送輥進(jìn)口夾板的尺寸,讓脫落的渣塊能在此處掉落,以解決渣塊在夾送輥處二次壓入成品的問題。
更改輥環(huán)材質(zhì),使得輥環(huán)單槽軋制量與抗裂紋性相匹配;適當(dāng)修改商標(biāo)及數(shù)字的加工深度和角度,使得成品在商標(biāo)處脫槽更為順暢。
通過技改及工藝優(yōu)化,軋件進(jìn)模塊軋機(jī)頭部溫度由原來的400℃以下提高至700℃以上,成品頭部開裂的情況得到較大的改善,大部分成品頭部較為圓滑(見圖10);少部分成品頭部開裂產(chǎn)生的渣塊在夾送輥位置脫落后,直接掉落到夾送輥外,較少出現(xiàn)渣塊二次壓入問題。此外,通過對(duì)K1出口夾板尺寸進(jìn)行更改及按時(shí)更換下線,基本杜絕了K1沖出口的故障。軋槽單槽軋制時(shí)間在8 h以上,基本未出現(xiàn)商標(biāo)裂紋及輥環(huán)開裂的問題。
圖10 改進(jìn)后成品頭部情況
將優(yōu)化后的生產(chǎn)工藝應(yīng)用于HRB400E盤螺Φ8.0 mm生產(chǎn)過程中,雙低溫控軋HRB400E盤螺Φ8.0 mm生產(chǎn)有效解決了成品頭部開裂、成品表面缺陷、K1沖出口頻發(fā)等方面的問題,軋制速度也提高至85 m/s,實(shí)現(xiàn)了改造的目的,生產(chǎn)效率及各項(xiàng)關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均處于較好水平。