張 雷,韓 菲,張亞琦,徐 潔,徐宏濤
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司,山西 太原 030003)
近幾年,隨著市場競爭的日趨激烈,用戶對產(chǎn)品的表面質(zhì)量提出了更高的要求,冷軋帶鋼的表面清潔度受到越來越多的重視。硅鋼主要生產(chǎn)工藝流程:酸洗—軋制—堿洗—退火—涂層—分切,1 450 mm酸洗—冷連軋機組自投產(chǎn)以來,軋后表面的殘留物一直較高,給后工序的堿洗及退火涂層造成了較大壓力。由于表面殘留清洗不徹底,在涂層退火后出現(xiàn)了表面花斑、黑斑等表面質(zhì)量問題,制約了產(chǎn)品的正常交貨,造成了較大的經(jīng)濟損失。
軋后表面殘留主要包括兩個指標,即殘油量和殘鐵量。軋后表面清潔度主要以殘油量、殘鐵量和Scotch膠帶的表面反射率來衡量[1]。太鋼酸連軋機組軋后表面反射率投產(chǎn)時只有55%~60%,軋后表面殘鐵達到80 mg/m2,殘油高于200 mg/m2,相較于國內(nèi)同行業(yè)軋后表面70%~75%的反射率有較大差距。因此,降低軋后表面殘留成為提高產(chǎn)品表面質(zhì)量的一個關鍵。
欠酸洗/過酸洗都會造成帶鋼表面粗糙度過大,在進入軋制區(qū)變形時,由于軋輥與鋼板之間的相對摩擦,過酸洗后表面粗糙度升高,造成軋制中產(chǎn)生大量的納米級鐵粉微粒[2],混入乳化液,軋后殘留到鋼板上,造成鋼板表面殘鐵較高,影響表面清潔度。欠酸洗后帶鋼表面殘留氧化鐵皮,在進入軋機輥縫時氧化鐵皮和夾雜會在軋制力作用下發(fā)生破碎和剝離,從而進入乳化液,造成軋后鋼板表面殘留升高。
結(jié)合1 450 mm酸洗-冷連軋機組生產(chǎn),針對不同速度下,選取了三種典型鋼種,對酸洗后帶鋼表面粗糙度進行測量。根據(jù)試驗結(jié)果及表面觀察,通過調(diào)整酸洗速度、添加促進劑、緩蝕劑等方式制定了不同鋼種最佳酸洗工藝,有效減少了軋制過程中鐵粉的產(chǎn)生,酸洗后帶鋼表面如圖1。
圖1 不同速度酸洗后帶鋼表面
冷軋帶鋼軋后的表面粗糙度主要取決于軋輥粗糙度,尤其是末道次軋輥粗糙度。軋制過程中,軋輥輥面與帶鋼發(fā)生相對摩擦,將輥面粗糙度復制至帶鋼[3],同時,乳化液中的殘留鐵粉會殘留至表面。為防止軋制中粗糙度過小發(fā)生打滑,過大粗糙度帶來的表面殘留高,對S4/S5機架進行了不同粗糙度的軋制試驗。通過試驗表明,軋后鋼板粗糙度在0.34~0.42μm之間最為穩(wěn)定。隨著軋制噸位的提升,鋼板表面粗糙度先下降再處于穩(wěn)定階段,最后到達一定噸位后,鋼板表面粗糙度急劇下降,軋機打滑,如下頁圖2所示。結(jié)合試驗結(jié)果,確定S1至S5機架的工作輥粗糙度調(diào)整為0.8μm,S3調(diào)整為0.6μm,S4、S5調(diào)整為0.4μm,并根據(jù)圖2試驗結(jié)果將S4、S5機架工作輥軋制噸位限定在最大(1 500 t),以保證軋后鋼板的粗糙度相對穩(wěn)定。調(diào)整前后鋼板表面反射率對比如下頁表1。
表1 粗糙度調(diào)整前后鋼板表面反射率 %
圖2 軋輥粗糙度衰減曲線
1 450 mm酸連軋機組的乳化液系統(tǒng)由2個凈油箱,2個回流箱,兩組平床過濾裝置以及兩組反沖洗過濾器組成,可組成S1及S2兩種模式。乳化液通過噴射泵經(jīng)反沖洗過濾裝置后由凈油箱噴射至軋機內(nèi)軋制鋼板,回流的乳化液通過軋機下方乳液收集裝置回流至回流箱,回流箱內(nèi)的乳液通過回流泵將乳化液泵至平床過濾器,經(jīng)過過濾的乳化液回流至凈油箱。為去除乳化液中的鐵粉,S1引入一套磁棒式永磁過濾器,S2過濾系統(tǒng)配備了HIGAMS電磁過濾裝置。1 450 mm酸連軋機組在生產(chǎn)中,使用S2乳化液模式,即S1-S4使用200 m3箱體里的乳化液,S5單獨使用另一80 m3箱體內(nèi)乳液,且為提升表面清潔度,減少殘留,S1箱體乳化液濃度控制在2%~3%,S2箱體使用濃度為1.5%~2.0%的低濃度乳化液。
為進一步提升S2箱體內(nèi)乳液的潔凈程度,實現(xiàn)末機架帶鋼沖洗效果,酸連軋機組通過改造將S1箱體與S2箱體連接。在生產(chǎn)中通過不斷向S2補充新乳液,然后將多余乳液泵吸至S1箱體,實現(xiàn)S2箱體內(nèi)的乳化液不斷稀釋,降低乳化液中鐵粉含量的目的,從而實現(xiàn)S5末機架在軋制過程中的沖洗效果,降低表面殘留。通過設備改造,實現(xiàn)了S1系統(tǒng)乳化液鐵粉含量(質(zhì)量分數(shù))從(550~700)×10-6下降至(350~400)×10-6,S2系統(tǒng)從(350~400)×10-6下降至(180~220)×10-6,改善前后乳化液中鐵粉含量對比如圖3。
圖3 乳化液系統(tǒng)改造前后鐵粉含量對比
連軋機出口布置的空氣吹掃裝置包括防纏板密封吹掃(l)、工作輥吹掃(k)、帶鋼上下表面的吹掃(m、n、o、p)三部分。通過調(diào)節(jié)壓力、角度及噴嘴布置,防纏板密封吹掃、工作輥吹掃效果增強[4],對出口帶鋼表面的吹掃進行了噴嘴角度的調(diào)整吹掃分布如圖4。
圖4 軋機出口空氣吹掃布置
空氣吹掃調(diào)整后,在出口壓輥觀察不到乳化液帶出及噴濺情況,且表面沒有明顯的乳液斑點,對改善后不同鋼種的鋼板反射率及殘留各進行了10卷測定,取平均值后結(jié)果如表2。
表2 改善后的板面殘留及反射率
乳化液吹掃改進后,乳化液噴濺現(xiàn)象消失,表面殘留減少,表面反射率提升了4%~5%。
通過酸洗工藝、軋輥工藝優(yōu)化、乳化液系統(tǒng)及吹掃系統(tǒng)的改造實踐,取得了良好的效果,軋后板面反射率從改善前的57%提升至改善后的67.9%,板面清潔度明顯提升,有效緩解了后工序堿液清洗壓力,降低了堿液消耗,同時使硅鋼產(chǎn)品競爭力得到提升。