張春亮,王建昌
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司,山西 太原 030003)
氮在鋼中的作用具有兩面性。有利方面:氮作為間隙固溶元素,可大幅度提高鋼的強(qiáng)度及時(shí)效沉淀強(qiáng)化作用,增加鋼表面的硬度、強(qiáng)度、耐磨性及抗腐蝕性。不利方面:氮會(huì)大幅度提高鋼的韌脆轉(zhuǎn)變溫度,甚至使鋼產(chǎn)生低溫回火脆性,某些氮化物還會(huì)導(dǎo)致鋼的熱脆,從這方面講,氮是鋼中的有害雜質(zhì)。因此,除個(gè)別情況外,氮存在的有害性較大,應(yīng)當(dāng)盡可能地降低鋼中w(N)。
太鋼煉鋼二廠在碳鋼生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)轉(zhuǎn)爐出鋼增氮較多、成品氮高的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行分析,找出轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程增氮是影響成品w(N)的主要因素,為了解決這一難題,開(kāi)展了降低轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水增氮的研究和實(shí)踐。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)南區(qū)冶煉冷軋硅鋼DW60和Q450NQR1兩個(gè)鋼種出鋼前后鋼中w(N)的變化情況(見(jiàn)圖1),得出:DW60轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(N)為13.5×10-6,出鋼后為15.5×10-6,出鋼過(guò)程增氮2×10-6;Q450NQR1轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(N)為20×10-6,出鋼后w(N)為34×10-6,出鋼過(guò)程增氮14×10-6,兩者增氮差別較大。分析原因得出:由于冷軋硅鋼出鋼過(guò)程中不進(jìn)行合金化,鋼水中含有(質(zhì)量分?jǐn)?shù))約700×10-6~900×10-6的溶解氧,氧是表面活性元素,會(huì)占據(jù)熔體表面上的活性點(diǎn),致使能吸附氮原子的表面活性面積減小,減弱氮的溶解吸附;Q450NQR1鋼在出鋼過(guò)程中要進(jìn)行脫氧合金化,采用鋁錳鐵脫氧,脫氧后溶解氧含量迅速降低,致使吸氮量增加,同時(shí),在合金化過(guò)程中,合金中氮進(jìn)入鋼液,使得w(N)增加。
圖1 轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程增氮情況
通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐氮?dú)迩袚Q時(shí)間與終點(diǎn)w(N)的關(guān)系進(jìn)行了分析,取低合金鋼Q345R(轉(zhuǎn)爐吹煉8 min后氮?dú)迩袚Q)和普碳鋼Q235A(轉(zhuǎn)爐吹煉8 min后氮?dú)迩袚Q)的轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)樣鋼中w(N)進(jìn)行分析,分析結(jié)果如圖2所示。
圖2 不同氮?dú)迩袚Q時(shí)間轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(N)
由圖2可知,轉(zhuǎn)爐吹煉8 min后氮?dú)迩袚Q后轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)樣鋼中平均w(N)為13.5×10-6,轉(zhuǎn)爐吹煉11 min后氮?dú)迩袚Q后轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)樣鋼中平均w(N)為27.3×10-6,相差13.8×10-6。分析得出:轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程氮?dú)迩袚Q時(shí)間對(duì)終點(diǎn)w(N)影響顯著,對(duì)w(N)要求嚴(yán)格的重點(diǎn)品種必須在轉(zhuǎn)爐吹煉8 min后進(jìn)行氮?dú)迩袚Q。
取轉(zhuǎn)爐純鐵YT01鋼轉(zhuǎn)爐后吹前后鋼樣,采用化學(xué)方法分析鋼中w(N)及w(N)的變化趨勢(shì),分析結(jié)果如圖3所示。
圖3 轉(zhuǎn)爐后吹前后鋼中w(N)變化情況
由圖3可知,轉(zhuǎn)爐冶煉YT01后吹前后鋼中w(N)變化明顯,轉(zhuǎn)爐后吹前終點(diǎn)平均w(N)為11×10-6,經(jīng)過(guò)后吹,轉(zhuǎn)爐w(N)平均為18×10-6,平均增氮7×10-6,各爐次w(N)增加量不同,最低增加1×10-6,最高為18×10-6,因此降低轉(zhuǎn)爐后吹率,可降低轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(N)。
對(duì)同一鋼種南北區(qū)冶煉過(guò)程中w(S)與w(N)的關(guān)系進(jìn)行分析,結(jié)果如圖4所示。分析可知:北區(qū)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)較高,出鋼后終點(diǎn)w(N)較低;南區(qū)轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w(S)較低,出鋼后w(N)較高。
圖4 南北區(qū)冶煉過(guò)程w(S)對(duì)比
根據(jù)資料分析,硫和氧一樣為表面活性元素,容易占據(jù)熔體表面上的活性點(diǎn),致使能吸附氮原子的表面活性面積減小,減弱氮的溶解吸附。南區(qū)出鋼前w(S)低,同時(shí)出鋼采用先加鋁強(qiáng)脫氧工藝,鋼水中w(S)、w(O)都很低,增加了鋼水吸氮能力。
規(guī)范轉(zhuǎn)爐吹煉過(guò)程氮?dú)迩袚Q時(shí)間,重點(diǎn)品種在吹煉8 min進(jìn)行氮?dú)迩袚Q,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率,減少轉(zhuǎn)爐后吹次數(shù)。
轉(zhuǎn)爐出鋼前鋼包內(nèi)吹氬吹掃2 min,將鋼包內(nèi)空氣排盡。加強(qiáng)出鋼口的維護(hù),避免出鋼口破損造成出鋼過(guò)程鋼液散流,從而減少出鋼增氮。
針對(duì)不同鋼種,要合理控制鋼中溶解的w(O)及w(S)。對(duì)于超低碳鋼種,控制轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)溶解的w(O)在600×10-6~700×10-6之間,降低轉(zhuǎn)爐出鋼增氮;對(duì)于低碳低硫鋼種,轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程并不需要控制較低的w(S),通過(guò)優(yōu)化LF造渣工藝,提高脫硫率,從而降低轉(zhuǎn)爐出鋼增氮。同時(shí)嚴(yán)格控制LF底吹攪拌強(qiáng)度,避免底吹裸漏增氮。
嚴(yán)格控制連鑄過(guò)程保護(hù)澆鑄,長(zhǎng)水口采用石墨墊圈,水口部位采用氬封保護(hù),中包加入覆蓋劑,并采用氬氣覆蓋鋼液面,防止二次氧化。
1)通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程增氮分析,得出轉(zhuǎn)爐出鋼的溶解w(O)、w(S)對(duì)出鋼增氮影響較大,w(O)、w(S)越高,出鋼增氮越少;轉(zhuǎn)爐后吹時(shí)間越長(zhǎng),增氮越多。
2)通過(guò)工藝優(yōu)化,將超低碳鋼IF鋼轉(zhuǎn)爐出鋼增氮控制在3×10-6,低硫鋼轉(zhuǎn)爐出鋼增氮控制在5×10-6,滿(mǎn)足了鋼種w(N)要求。