*李本一 萬敏中
(晉能控股煤業(yè)馬道頭煤礦 山西 037100)
馬道頭煤礦8211面小煤柱開采,工作面礦壓較大,工作面煤柱有很多裂隙與老采空區(qū)導(dǎo)通,小煤柱與鄰近采空區(qū)漏風(fēng)后極易自然發(fā)火,怎樣防止這些煤柱裂隙帶的自然發(fā)火,是工作面能否安全采出的關(guān)鍵。
馬道頭煤礦8211工作面開采特厚煤層,綜采放頂煤開采,工作面傾斜長(zhǎng)度230m,走向長(zhǎng)度2100m,煤層厚度為15m,U型通風(fēng),工作面風(fēng)量為2100m3/min,開采煤層為Ⅱ類自然發(fā)火煤層,其最短發(fā)火期為52天,采用小煤柱開采。小煤柱開采的工作面比一般煤柱開采的工作面更容易自然發(fā)火,其自然發(fā)火的原因?yàn)椋盒∶褐诘V壓的作用下,產(chǎn)生的裂隙比普通煤柱產(chǎn)生的裂隙更多,工作面順槽的風(fēng)流更容易滲漏到鄰近采空區(qū),使煤柱本身與鄰近采空區(qū)的煤層均易氧化自然發(fā)火。煤柱裂隙與相鄰老采空區(qū)的一部分形成了煤柱裂隙帶,煤柱裂隙帶范圍很大,其范圍可達(dá)到數(shù)十米,這樣大的范圍怎樣注氮、注漿,是防火的難題。小煤柱與鄰近老采空區(qū)自然發(fā)火的原因是煤層裂隙漏風(fēng)氧化,并不是漏風(fēng)經(jīng)過的所有地點(diǎn)都能引起煤層氧化自然發(fā)火,只有煤層的氧濃度在7%~18%之間時(shí),煤層既有氧化條件,又有聚熱條件時(shí),煤層才會(huì)自然發(fā)火。
因此推斷小煤柱裂隙帶存在自然發(fā)火冷卻帶、氧化帶和窒息帶??疾煨∶褐严稁У淖匀话l(fā)火三帶,能讓我們?cè)诠ぷ髦信懦艽蟮拿つ啃?,能更精?zhǔn)地采取有效的防滅火技術(shù),節(jié)省資金、時(shí)間,同時(shí)能取得極佳的防治小煤柱裂隙帶自然發(fā)火效果。
圖1 煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶考察布置
考察方法為:在8211面順槽選擇一段壓力比較大、裂隙較多的巷道,通過煤柱向鄰近250101采面采空區(qū)打鉆孔測(cè)溫、測(cè)氣,其鉆孔布置如下:
①在巷道向煤柱施工1個(gè)水平鉆孔,鉆孔長(zhǎng)度以打透煤柱為準(zhǔn),將φ25mm鋼管加工成花管并插入鉆孔內(nèi)至孔底,鋼管內(nèi)插束管單管和熱敏電阻,插入時(shí)每隔0.3m~0.6m測(cè)試一次鉆孔中的溫度和氣體。
②向250101采面采空區(qū)施工1個(gè)鉆孔,鉆孔打透煤柱后,鉆桿每打進(jìn)1m,就向鉆桿中插入束管單管用抽氣泵抽氣測(cè)氣1次,一直測(cè)到鉆孔中氧濃度小于7%為止。所有鉆孔均用便攜式火災(zāi)監(jiān)測(cè)裝置監(jiān)測(cè)溫度和氧濃度。
煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶測(cè)試結(jié)果如圖2所示,從圖2中可以看出:巷道與采空區(qū)導(dǎo)通后,導(dǎo)通點(diǎn)進(jìn)入煤柱1m內(nèi)的氧濃度高于18%,為冷卻帶;煤柱內(nèi)1m至采空區(qū)內(nèi)22m內(nèi)范圍的氧氣濃度處于7%~18%之間,為氧化帶,采空區(qū)22m以里氧濃度低于7%,為窒息帶。
圖2 巷道與鄰近采空區(qū)導(dǎo)通后煤柱裂隙帶氧濃度分布圖
8211工作面推進(jìn)150m后,工作面回風(fēng)順槽風(fēng)流中出現(xiàn)了CO氣體,其濃度為1.5×10-5mg/m3,在風(fēng)流中出現(xiàn)CO氣體,說明工作面有劇烈氧化的地方,根據(jù)對(duì)工作面有關(guān)地點(diǎn)CO氣體的測(cè)試,工作面上隅角沒有出現(xiàn)CO氣體,說明采空區(qū)沒有問題,出現(xiàn)CO的地點(diǎn)從工作面前方回風(fēng)順槽50m處開始,然后風(fēng)流中均有CO氣體,說明在工作面前方50m處的巷道有煤層劇烈氧化。經(jīng)對(duì)此處巷道檢查,這段巷道有20m長(zhǎng)的地方壓力很大,煤柱裂隙帶發(fā)育,然后從煤柱打鉆到鄰近采空區(qū)測(cè)試氣體,其CO氣體濃度達(dá)到30×10-5mg/m3,說明是煤柱裂隙帶引起煤柱和鄰近采空區(qū)漏風(fēng)氧化產(chǎn)生CO氣體。
工作面前方50m處的回順煤柱裂隙帶出現(xiàn)劇烈氧化,必須迅速治理,否則工作面推進(jìn)到此處后,加劇漏風(fēng)氧化,有可能出現(xiàn)明火。煤柱裂隙帶發(fā)生劇烈氧化后,由于鄰近采空區(qū)范圍較大,高溫點(diǎn)不明,如果只采取注滅火材料,治理所有高溫浮煤不僅時(shí)間長(zhǎng),而且不易將全部高煤炭均包裹降溫。為此,對(duì)煤柱裂隙帶一方面采取注氮降氧法,迅速降低其氧濃度,抑制煤層的劇烈氧化,另一方面根據(jù)對(duì)煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶測(cè)試的范圍,對(duì)煤柱裂隙帶的氧化帶采取注防滅火材料降溫、阻化,徹底撲滅煤柱裂隙帶浮煤高溫點(diǎn)。
煤柱裂隙帶注氮?dú)夥阑鸱椒ㄈ鐖D3所示:沿20m長(zhǎng)的煤柱裂隙帶布置鉆孔4個(gè),鉆孔間距5m,鉆孔以打透到煤柱進(jìn)入采空區(qū)為準(zhǔn)。由于煤柱裂隙帶較多,鉆孔下套管難度較大,因此采取不拔鉆桿直接利用此鉆桿注氮?dú)獾姆椒?。為了觀察注氮期間煤柱裂隙帶氣體的變化,在煤柱裂隙帶巷道的出風(fēng)口布置1個(gè)取氣鉆孔。
圖3 煤柱裂隙帶注氮?dú)馐疽鈭D
煤柱裂隙帶注氮?dú)饬髁坑?jì)算如下:
根據(jù)氧含量計(jì)算防火注氮流量:
式中:
Q0—煤柱裂隙帶漏風(fēng)量,工作面風(fēng)量為2000m3/min,取20m3/min;
C1—煤柱裂隙帶平均氧含量,取15%;
C2—煤柱裂隙帶氧化帶防火惰化指標(biāo),取7%;
Cn—注氮防火時(shí)氮?dú)饧兌?,?8%;
k—輸?shù)苈窊p失系數(shù),為1.1~1.2,取1.1;
r—煤層自然發(fā)火性,工作面煤層為Ⅰ類易自燃煤層,取1.1。
根據(jù)計(jì)算,煤柱裂隙帶注氮降氧所需注氮流量為2200m3/h。
注氮?dú)獾姆椒椋旱孛?000m3/h制氮機(jī)實(shí)際產(chǎn)氣量為2200m3/h,純度為98%的氮?dú)?,制氮機(jī)生產(chǎn)的氮?dú)饨?jīng)φ150mm輸送氮?dú)怃摴茌斔偷较锏烂褐严稁с@孔,再注入煤柱裂隙帶。2019年6月6日早班開始向煤柱裂隙帶注氮?dú)?,僅4天時(shí)間就將煤柱裂隙帶氧氣濃度由11%下降為5.5%,基本抑制了煤柱裂隙帶的氧化,由于巷道裂隙多,因此一方面繼續(xù)注氮,另一方面向煤柱裂隙帶注膠凝膠滅火材料堵漏風(fēng)、降溫,徹底撲滅高溫點(diǎn)。
①膠凝劑防滅火機(jī)理
膠凝劑經(jīng)鉆孔注入煤柱裂隙帶后,在煤柱裂隙帶形成1個(gè)隔絕帶,一方面可以減少煤柱裂隙帶對(duì)鄰近采空區(qū)的漏風(fēng),另一方面防滅火材料對(duì)采空區(qū)高溫浮煤起阻化和降溫作用,徹底撲滅高溫點(diǎn)。礦用防滅火膠凝劑屬高分子有機(jī)材料,綠色環(huán)保無污染,無毒無腐蝕性,不會(huì)對(duì)人體造成傷害。它的作用原理是:將產(chǎn)品摻入水中后,產(chǎn)品分子與水分子等互相連接、交聯(lián),形成空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)空隙中充滿水等分散介質(zhì),形成一種特殊的膠體,故稱之為膠凝劑。
②注膠凝劑用量計(jì)算及方法
注膠凝劑量計(jì)算如下:
式中:
S—煤柱裂隙帶氧化帶長(zhǎng)度,為22m;
L—煤柱裂隙帶寬度,為30m;
H—煤柱裂隙帶浮煤高度,為6m;
K—煤柱裂隙帶孔隙率,為0.2;
C—膠凝劑漿液濃度,為2%。
將以上數(shù)據(jù)代入上式,計(jì)算出需膠凝劑15t。
注膠凝劑方法為:沿20m長(zhǎng)的煤柱煤柱裂隙帶布置鉆孔3個(gè),鉆孔孔距為7m,根據(jù)對(duì)煤柱裂隙帶自然發(fā)火三帶的測(cè)試,煤柱裂隙帶氧化帶范圍為煤柱至采空區(qū)1m~22m的范圍,因此將鉆孔打入氧化帶的中部,鉆孔的長(zhǎng)度為煤柱裂隙帶氧化帶的一半(11m)加上煤柱裂隙帶冷卻帶長(zhǎng)度(1m),共計(jì)12m。由于用普通鉆桿打鉆,鉆桿拔出后很快塌孔,因此采用大直徑鉆桿和鉆頭打鉆,鉆桿和鉆頭打入采空區(qū)內(nèi)10m后不拔鉆桿,直接用大直徑鉆桿注膠凝劑漿液。大直徑一次性鉆桿的外徑為φ73mm,內(nèi)徑為φ65mm,其注漿流量可達(dá)到30m3/h。采用螺桿式井下移動(dòng)式注漿系統(tǒng)向鉆孔注膠凝劑,該設(shè)備有兩個(gè)攪拌機(jī)輪流攪拌。注膠凝劑時(shí)的具體步驟為:分別向兩個(gè)攪拌器放入0.5~1袋膠凝劑防滅火材料攪拌,兩個(gè)攪拌器輪流向注漿泵供應(yīng)2%~3%濃度的膠凝劑溶液,連續(xù)向煤柱裂隙帶注入膠凝劑防滅火材料。
連續(xù)向煤柱裂隙帶注入氮?dú)?3天,共計(jì)注入氮?dú)?28000m3,連續(xù)向煤柱裂隙帶注入膠凝劑5天,共計(jì)注入膠凝劑15t,經(jīng)過這兩項(xiàng)措施的綜合治理,有效地治理了煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化,其治理效果如圖4所示:
圖4 裂隙帶目標(biāo)注氮及注凝膠期間CO變化圖
①煤柱裂隙帶經(jīng)過綜合治理后,其CO氣體由最高30×10-5mg/m3降為0.1×10-5mg/m3,表明煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化已經(jīng)被徹底治理。
②裂隙帶里的氧化帶范圍由22m全部變?yōu)橹舷?,表明裂隙帶所有浮煤均不?huì)氧化自然發(fā)火。
③保障了8211工作面安全推過了這段劇烈氧化的煤柱裂隙帶,目前工作面已經(jīng)安全采完封閉。
(1)小煤柱裂隙帶由煤柱裂隙與鄰近采空區(qū)的一部分組成,煤柱裂隙帶易自然發(fā)火的原因?yàn)槊褐严稁б泊嬖谧匀话l(fā)火的三帶,其氧化帶浮煤長(zhǎng)期氧化和聚熱,從而發(fā)展為高溫和明火。
(2)通過向煤柱裂隙帶打鉆測(cè)試煤柱裂隙帶不同距離的氧濃度分布,劃分出煤柱裂隙帶的自然發(fā)火三帶為:導(dǎo)通點(diǎn)進(jìn)入煤柱1m內(nèi)的氧濃度高于18%,為冷卻帶;煤柱內(nèi)1m至采空區(qū)內(nèi)22m內(nèi)范圍的氧氣濃度處于7%~18%之間,為氧化帶,采空區(qū)22m以里氧濃度低于7%,為窒息帶。
(3)煤柱裂隙帶劇烈氧化后,采取向煤柱裂隙帶打鉆孔注入流量為1100m3/h氮?dú)猓苎杆賹⒚褐严稁У难鯕鉂舛冉档?.5%,抑制煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化。向煤柱裂隙帶打鉆孔注膠凝劑,能對(duì)煤柱裂隙帶起到堵漏和降溫的作用。
(4)經(jīng)過對(duì)馬道頭煤礦8211工作面煤柱裂隙帶采取注氮、注膠凝劑等綜合措施的治理,將煤柱裂隙帶的CO氣體由0.03%降為0.001%,徹底治理了煤柱裂隙帶煤層的劇烈氧化,保障了工作面安全。