王 彪 劉建東 韓曉輝 李保健 黃明杰
(安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責任公司)
安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限公司位于安徽省六安市霍邱縣霍邱鐵礦區(qū),設計規(guī)模為采選綜合能力500萬t/a,采用地下開采、豎井開拓、兩翼對角式通風。礦區(qū)位于淮河平原區(qū),地形低緩,海拔標高為25.10~34.50 m。礦區(qū)地處淮河南岸,地形南高北低。綜合各項水文數(shù)據(jù),在-480 m水平設計布置了中央水泵房用于井下排水,配置5套高速、大流量、高揚程MD450-60×10型臥式多級離心泵,將井下水直接排至地表。前期為人工現(xiàn)場開泵排水,存在作業(yè)環(huán)境差、處理應急狀況不及時等問題,計劃通過遠程控制技術解決相關問題。
對于井下礦山而言,排水工作十分重要。排水系統(tǒng)安全性、可靠性、經(jīng)濟性對于礦山安全及生產(chǎn)管理起著重要作用。前期張莊礦井下主排水泵處于就地控制狀態(tài),排水時需工人由地表通過提升機下至-480 m水平水泵房進行現(xiàn)場操作,工人要在高溫、高噪聲的惡劣環(huán)境下工作,容易產(chǎn)生安全事故。
另外張莊礦井下水量較少,根據(jù)季節(jié)及充填情況變化,每24 h水量僅由單臺泵2~6 h即可完成排水工作。若安排人員24 h輪流值班,則嚴重浪費人力資源,若不安排人員值班,對于異常狀況往往不能及時發(fā)現(xiàn),而一旦面臨井下涌水等突發(fā)情況時,人員無法及時就位進行處理。
自動化及遠程控制技術的發(fā)展為上述問題提供了良好的解決方案。通過PLC控制、在線檢測、智能管控技術,將現(xiàn)場水位等各類檢測數(shù)據(jù)在集控中心進行顯示,并設置報警功能,這樣不用再安排人員現(xiàn)場值班,并且各類異常情況也能及時發(fā)現(xiàn)。另外水泵的開停也在集控中心進行遠程操作,避免了操作人員長時間在高溫、高噪聲的環(huán)境下工作,減少了安全事故的發(fā)生。通過遠程自動化控制,可以降低人工成本、改善工作環(huán)境,實現(xiàn)本質(zhì)安全[1-5]。
系統(tǒng)在-480 m中央水泵房現(xiàn)場布置了一套PLC控制柜,用西門子S7-1500作為主控CPU,PLC控制系統(tǒng)用來采集現(xiàn)場水泵、電機的各項數(shù)據(jù)以及水位、流量等信息,并用以控制現(xiàn)場各閥門及電機的動作來實現(xiàn)開泵排水和停泵的目的。PLC柜的信號及現(xiàn)場視頻監(jiān)控的信號通過千兆交換機匯聚后由光纜傳輸至地表集控中心,在集控中心布置操作員站,實現(xiàn)遠程監(jiān)控及遙控或自動化操作。
首先,對管路及相關儀表進行改造。原排水系統(tǒng)的各個閥門均為電動閥門,通過現(xiàn)場控制箱進行操作,改造時保留了原有的操作箱及線路,將對應信號控制線直接并接至PLC控制柜。在自動化系統(tǒng)故障時,現(xiàn)場操作將作為最后的應急手段保證排水。管路上原有的真空表、壓力表等由于不具備遠程讀數(shù)的功能,更換為可遠程讀數(shù)的儀表。
其次,對于水倉水位、電機溫度、高壓軟起動柜的電流電壓等信息,其現(xiàn)場設備原本具有遠程讀數(shù)功能,通過信號線接入PLC柜,以便于CPU對設備及現(xiàn)場狀況進行監(jiān)測。
另外,根據(jù)現(xiàn)場實際使用過程中出現(xiàn)的特殊情況,增加了泵體溫度檢測功能,避免出現(xiàn)打空泵的情況,作為系統(tǒng)自動運行時的最后一道安全監(jiān)測手段。同時為了在遠程更直觀地觀察現(xiàn)場狀況,在每臺泵旁安裝了400萬像素高清網(wǎng)絡攝像頭,便于泵工排水時觀察現(xiàn)場狀況。
為了統(tǒng)計日常排水量,掌握井下涌水量變化規(guī)律,達到監(jiān)測地下涌水情況的目的。為每條排水管路安裝了超聲波流量計用以統(tǒng)計排水量,并按照日、周、月的統(tǒng)計情況形成報表。
最后,在PLC控制柜內(nèi)布置1臺工業(yè)千兆交換機,負責匯聚S7-1500信號及現(xiàn)場視頻監(jiān)控的信號,通過光纜傳輸至地表集控中心,在集控中心布置1臺操作員站用來遠程操作和存儲歷史數(shù)據(jù)。在操作員站旁布置1臺錄像機用來顯示現(xiàn)場畫面及存儲錄像。
現(xiàn)場PLC控制柜使用西門子S7-1500作為主控CPU,一方面用來讀取現(xiàn)場各設備的狀態(tài)及數(shù)據(jù),一方面用來控制設備的運行。系統(tǒng)設置了就地/遠程2種操作模式,通過PLC控制柜上選擇按鈕進行切換。就地模式下水泵依然按原有的人工現(xiàn)場操作的方式啟停,為水泵檢修提供方便。并且在此模式下,遠程操作信號無效,保障了現(xiàn)場檢修安全,避免遠程信號的誤操作。
遠程控制模式下操作人員可以通過集控中心的上位機實現(xiàn)遠程遙控、單臺自動、遠程集控3種操作方式。遠程遙控模式下操作員通過鼠標點擊各閥門按鈕,遠程控制各閥門的開停來實現(xiàn)水泵的開停操作,整個過程接近于原有的人工操作模式。單臺自動模式下,操作員通過上位機選擇某臺泵自動開啟后,整個開泵過程由PLC來控制完成,PLC根據(jù)采集到的溫度、壓力、流量等信息自動判斷何時開啟對應的閥門,全自動運行無需人工干預(圖1)。遠程集控模式下,控制算法根據(jù)水倉水位、水泵健康狀況,按均衡使用的原則并結合避峰就谷來自動決定水泵的啟停控制,實現(xiàn)無人自動排水。
通過對現(xiàn)有的水泵控制系統(tǒng)進行改造,將張莊礦-480 m主排水泵均集成至地表智能集控中心進行遠程控制,運用PLC控制技術、在線監(jiān)測、智能管控技術,在系統(tǒng)投入運行后,實現(xiàn)主排水泵的運行監(jiān)測、智能控制、遠程監(jiān)控等功能,達到主排水泵安全高效運行和無人值守的目的。具體功能如下。
(1)水泵啟??刂?。實現(xiàn)水泵就地操作、遠程遙控、單臺自動、遠程集控4種控制模式。
(2)水泵智能控制。根據(jù)水倉水位的高、低,波谷電價差異并考慮水泵的“均勻磨損”原則,控制水泵的啟、停數(shù)量,保證水泵均衡使用。
(3)排水管智能控制。根據(jù)開啟水泵的數(shù)量,即總排水量,決定開啟排水管的數(shù)量,保證水泵始終處于最佳工況點。
(4)水位監(jiān)測。通過設置的液位計,實現(xiàn)水位的連續(xù)動態(tài)監(jiān)測。
(5)流量監(jiān)測。通過設置在各管路段的流量計,實現(xiàn)排水量的監(jiān)測及統(tǒng)計功能。
(6)遠程監(jiān)控。地面計算機監(jiān)控系統(tǒng)能夠?qū)崟r監(jiān)視液位及水泵運行時的電流、溫度、流量等參數(shù),在超限時報警、故障時自動閃爍,具有故障記錄功能,支持歷史數(shù)據(jù)查詢。
(7)手動操作。系統(tǒng)在手動操作模式下可以完全脫離PLC進行手動的單步操作。
(8)緊急情況預警及處理。通過檢測水倉水位、涌水量的變化進行預警,在確認進入緊急狀態(tài)模式后,系統(tǒng)以最快速度將允許啟動的所有水泵開啟,以最大排水量進行排水。
(1)主排水泵遠程控制系統(tǒng)研發(fā)項目完成后,達到了有效降低勞動強度、減少危險作業(yè)區(qū)域人員數(shù)量及實現(xiàn)泵房無人值守的目的。
(2)系統(tǒng)在出現(xiàn)井下涌水等突發(fā)情況時,可無需等待操作人員就位,即可進行自動排水,反應速度快,對井下作業(yè)人員安全及礦山安全生產(chǎn)起重要作用。