李鵬舉
朔黃鐵路發(fā)展有限公司原平分公司,中國·山西 原平 034100
2005年朔黃線上行正線陸續(xù)上道使用ZYJ7+SH6加可動芯轉(zhuǎn)轍設(shè)備,標志著重載鐵路全面提速運行。ZYJ7型電液轉(zhuǎn)轍機是采用電動機驅(qū)動,液壓傳動的方式來轉(zhuǎn)換道岔的一種轉(zhuǎn)換裝置,它具有牽引力大、性能穩(wěn)定的特點,并能有效地克服尖軌在密貼時的轉(zhuǎn)換力,可靠的鎖閉道岔尖軌與基本軌(可動心翼軌),有效杜絕因列車通過時產(chǎn)生振動和沖擊所帶來的危害,提高了轉(zhuǎn)換設(shè)備的壽命和可靠性,在重載鐵路發(fā)展中起著舉足輕重的作用。
電液道岔通過外鎖閉裝置把尖軌與基本軌鎖住,大大提高了列車運行的安全性。從圖1可以看出,外鎖閉裝置像鉤鎖器一樣把密貼尖軌與基本軌緊密地鎖在一起,與內(nèi)鎖閉裝置要通過長桿鎖閉尖軌不同,內(nèi)鎖閉方式,當桿件折斷或變形時,密貼尖軌將張開縫隙,有列車通過時將產(chǎn)生嚴重后果。而外鎖閉在這種情況下仍能保持密貼尖軌與基本軌的密貼,保證列車運行安全。
圖1 外鎖閉裝置示意圖
整套系統(tǒng)重量輕、安裝簡便靈活、易于維護,不妨礙工務(wù)電務(wù)養(yǎng)護,雙桿(動作桿、表示鎖閉桿)鎖閉尖軌在密貼位置,兩牽引點之間采用油管傳輸,可避免機械磨損和曠動,安裝簡便,適用于多點牽引;當采用兩點或多點牽引時,SH6型轉(zhuǎn)換鎖閉器和信號樓之間不必另行敷設(shè)電纜,也不必在信號樓內(nèi)增設(shè)控制電路,節(jié)省投資成本。另外,采用液壓傳動、機械鎖閉,達到磨損小、壽命長、鎖閉可靠等特點[1]。
2009年,隨著微機監(jiān)測設(shè)備的全面推廣,對道岔設(shè)備的運用、分析和維修提供更為堅實的數(shù)據(jù)支持,論文結(jié)合道岔故障監(jiān)測曲線進行對比,探析道岔故障處理。
2020年4月13日,某站排列發(fā)車進路時,35#道岔轉(zhuǎn)換不到位,經(jīng)電務(wù)人員查看微機監(jiān)測曲線如圖2所示,具體分析如下。
圖2 道岔不解鎖曲線圖
3.1.1 故障現(xiàn)象
室內(nèi)控制臺操縱道岔后道岔無表示,提示道岔擠岔,道岔電流表直到30s后回落;室外尖軌與基本軌不分離,轉(zhuǎn)轍機內(nèi)部接點處于1、4排接點閉合,電機空轉(zhuǎn)直至30s后停轉(zhuǎn)[2]。
3.1.2 曲線分析
電機啟動后,道岔功率曲線從第2s開始突然升高至高位,并保持30s后自動斷電,說明道岔未解鎖。
3.1.3 故障判斷和處理
到達現(xiàn)場后觀察道岔動作狀態(tài),查看道岔整體轉(zhuǎn)換有無別勁,判斷是機械故障還是油路故障,并按照如下步驟處理:
①是否存在外界干擾。檢查尖軌與基本軌間有無異物。
②是否存在道岔密貼過緊。應(yīng)對措施:松開不解鎖位置的鎖閉框、鎖閉鐵處的螺栓,并在道岔轉(zhuǎn)換過程中用4P手錘敲打道岔鎖閉桿。
③轉(zhuǎn)轍機油量是否在規(guī)定范圍內(nèi),油量不足補充液壓油。
④道岔動作、溢流壓力是否在標準范圍內(nèi)。
⑤各種桿件、轉(zhuǎn)換部件是否有摩卡、卡阻等。
2019年6月9日,某站排列調(diào)車進路時,42#道岔轉(zhuǎn)換不到位,經(jīng)電務(wù)人員查看微機監(jiān)測曲線如圖3所示,具體分析如下。
圖3 道岔轉(zhuǎn)換中途受阻曲線圖
3.2.1 故障現(xiàn)象
室內(nèi)控制臺操縱道岔后道岔無表示,提示道岔擠岔,道岔電流表直到30s后回落;室外道岔解鎖后,尖軌在轉(zhuǎn)換中途受阻,道岔不能鎖閉,轉(zhuǎn)轍機內(nèi)部接點處于1、4排接點閉合,電機空轉(zhuǎn)直至30s后停轉(zhuǎn)[3]。
3.2.2 曲線分析
電機啟動后,道岔功率曲線從第2~6s內(nèi)開始突然升高至高位,并保持30s后自動斷電,說明轉(zhuǎn)換中受阻。
3.2.3 故障判斷和處理
到達現(xiàn)場后觀察道岔動作狀態(tài),查看道岔整體轉(zhuǎn)換有無別勁,判斷是機械故障還是油路故障,并按照如下步驟處理:
①是否存在外界干擾。檢查尖軌與基本軌間時候有異物、尖軌與限位器之間夾異物。
②轉(zhuǎn)轍機油量是否在規(guī)定范圍內(nèi),油量不足補充液壓油。
③道岔動作、溢流壓力是否在正范圍。
④各種桿件、轉(zhuǎn)換部件是否有摩卡、卡阻。
⑤油路系統(tǒng)是否正常。
⑥滑床板清掃不良、吊板等造成轉(zhuǎn)換阻力過大
2021年1月17日,某站排列接車進路時,25#道岔轉(zhuǎn)換不到位,經(jīng)電務(wù)人員查看微機監(jiān)測曲線如圖4所示,具體分析如下。
圖4 道岔不能正常鎖閉曲線圖
3.3.1 故障現(xiàn)象
室內(nèi)控制臺操縱道岔后道岔無表示,提示道岔擠岔,道岔電流表直到30s后回落;室外尖軌與基本軌密貼后,道岔不能鎖閉,轉(zhuǎn)轍機內(nèi)部接點處于第1、4排接點閉合,電機空轉(zhuǎn)直至30s后停轉(zhuǎn)。
3.3.2 曲線分析
電機啟動后,道岔功率曲線從第6s開始回落,證明道岔已經(jīng)轉(zhuǎn)換到位,但又突然升高至高位,并保持30s后自動斷電,說明道岔轉(zhuǎn)換到位后不能正常鎖閉。
3.3.3 故障判斷和處理
到達現(xiàn)場后觀察道岔動作狀態(tài),查看道岔整體轉(zhuǎn)換有無別勁,判斷是機械故障還是油路故障,并按照如下步驟處理:
①道岔是否密貼過緊。
②尖軌與基本軌間有無異物。
③道岔油箱油量是否在正常范圍內(nèi)。
④道岔動作、溢流壓力是否在正范圍。
⑤各種桿件、轉(zhuǎn)換部件是否有摩卡、卡阻(鎖閉框與鎖勾是否有摩卡、卡阻)。
⑥尖軌上翹不入槽(或尖軌豎切面凸臺高于軌腰造成卡阻)。
⑦油路系統(tǒng)是否正常。
針對縫隙過大這一問題,若尖軌處縫隙之間長度已超出2mm則可對其進行判斷,認定該區(qū)域?qū)儆诳p隙過大這一故障問題,隨即則應(yīng)對其加以處理。尖軌處在長久性作用力影響之下,通常會有嚴重變形,而縫隙也通常是由此形成,但該問題在液壓道岔中屬于極為常見的故障性問題之一。導(dǎo)致尖軌處縫隙超標準的原因較多,例如,尖軌單向竄動已經(jīng)超出其所承受的范圍之內(nèi),進而導(dǎo)致尖軌與基本軌有所脫離或尖軌與基本軌弧度有較大差異,兩者無法緊密貼合,從而使縫隙過大。此外,液壓道岔基本軌發(fā)生嚴重位移、偏轉(zhuǎn)等現(xiàn)象,致使尖軌鎖鉤處調(diào)整過度等問題,這一系列原因都會對尖軌造成一定損害,導(dǎo)致其出現(xiàn)縫隙過大等隱患[4]。
該問題也屬于液壓道岔的常見故障之一,其原因是鎖鉤頭、鎖閉鐵側(cè)面磨卡,進而導(dǎo)致鎖鉤頭側(cè)面發(fā)生嚴重摩擦,使道岔受力過大,最終對液壓道岔轉(zhuǎn)換造成嚴重影響,并使其無法正常運行,該問題形成原因則是鎖框、鎖鉤兩者相對位置未達到標準方正致使動作桿及表示桿磨卡。
除尖軌本身質(zhì)量有缺陷會引起常見性故障發(fā)生,基本軌頂鐵頂住尖軌也有可能引起道岔故障。通常情況下針對該問題進行檢查,由工務(wù)人員使用小撬棍,將其放置在副機鎖鉤處,隨后對撬棍進行靈活施力,輕微撬動尖軌,以此對頂鐵受力部位加以明確。此外,電務(wù)人員也會利用微機監(jiān)測等輔助手段,分析受力時間和環(huán)節(jié),進行有針對性的整治;頂鐵間隙大小的調(diào)整也會導(dǎo)致副機縫隙過大或過小,因此日常檢修和整治中尤為注重頂鐵間隙的調(diào)整。
工務(wù)人員對尖軌更換后,通常會用彎軌器進行直軌處理,或通過對軌距更改的方式將所面臨的問題加以解決。但通常在面對尖軌質(zhì)量問題時,為節(jié)約經(jīng)濟成本,修復(fù)和調(diào)整是常見性處理方式,但該方式有極大弊端,其中最為嚴重的則是影響尖軌正常使用、以及壞損周期縮短。另外,尖軌空吊現(xiàn)象也極為常見,導(dǎo)致此問題出現(xiàn)的原因是尖軌后半段或中央的某枕軌處過高,一旦該現(xiàn)象發(fā)生,則會導(dǎo)致滑床板作用力側(cè)重于某一點,從而產(chǎn)生嚴重偏差,液壓道岔因其受力分布不均,最終導(dǎo)致尖軌空吊而致使尖軌變形。
①因缺油或油缸內(nèi)有空氣時,道岔轉(zhuǎn)換不動或轉(zhuǎn)換不到位,油缸內(nèi)空氣發(fā)生膨脹產(chǎn)生反彈切斷道岔表示。
解決方法:加油,打開溢流閥或油管接口處手搖道岔排氣,再電操排氣試驗,擰緊各處接頭。
②油路故障,道岔操不動或操不到位。
解決方法:首先檢查機內(nèi)外有無漏油現(xiàn)象,檢查油箱油量、壓力,聽油泵動作聲音有無異常,油量調(diào)節(jié)閥是否放開等,進行對應(yīng)解決。
③主副機動作時不同步。
解決方法:調(diào)整油量調(diào)節(jié)閥(在兩側(cè)橢圓孔蓋內(nèi)),將動作慢的牽引點對應(yīng)的調(diào)節(jié)螺栓逆時針方向調(diào)整,使兩點動作同步;如仍不同步,則將動作快的機子對應(yīng)的調(diào)節(jié)螺栓適當調(diào)整,控制機油量流速使其達到宏觀同步要求。
④因溢流壓力調(diào)整不當,達不到標準(11.5~12MPa),滑床板有異物、銹蝕、撒沙等原因造成阻力增大,道岔轉(zhuǎn)換不到位。
解決方法:調(diào)整溢流閥,對滑床板進行清掃、打磨、注油,試驗滿足2/4mm鎖閉要求。
⑤密貼過緊造成道岔電機空轉(zhuǎn),道岔不解鎖或不鎖閉。
解決方法:調(diào)整所對應(yīng)處鎖框密貼調(diào)整片(減片),進行試驗,滿足主機2/4mm,副機4/6mm鎖閉要求。
⑥兩端尖軌開口不均勻,影響道岔動作順暢。
解決方法:調(diào)整與機內(nèi)連接動作桿齒牙處,首先確認動作桿尺寸無誤,在現(xiàn)有齒牙處劃線做好記號,根據(jù)兩端開口誤差進行調(diào)整,致使道岔兩端開口均勻誤差不大于2mm。
綜上所述,液壓道岔頻繁出現(xiàn)故障的原因是因其長期在負荷強度過大的工作環(huán)境及狀態(tài)下,進而導(dǎo)致其磨損較大、使用壽命縮短。由于其病害因素不同,進而導(dǎo)致其故障問題也有較大差異,而維護人員為確保所有故障都能夠及時解決,需針對各項問題進行針對性處理,并通過多種整治方式延長液壓道岔的使用周期,減少故障發(fā)生。