文_楊一盈 郭江龍 郭岸松
1 河北冀研能源科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 2 秦皇島秦?zé)岚l(fā)電有限責(zé)任公司 3 河北省火力發(fā)電清潔高效熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新中心
火力發(fā)電主要的動(dòng)力能量來(lái)源是汽輪機(jī)。在汽輪機(jī)工作過(guò)程中,凝氣器是將蒸汽凝結(jié),汽輪機(jī)排出的汽經(jīng)過(guò)與冷卻管換熱,凝結(jié)成水,且需要凝汽器具有一定的真空度;對(duì)于汽輪機(jī)的發(fā)電機(jī)組來(lái)說(shuō),真空度(或壓力)是最大的可控?fù)p失,因此真空泵對(duì)于凝汽器的真空效果和抽氣系統(tǒng)的能耗有著較為重要的影響。本文通過(guò)查閱相關(guān)文獻(xiàn),了解水環(huán)真空泵應(yīng)用現(xiàn)狀,研究抽真空系統(tǒng)改造技術(shù)工藝,以低成本改造、滿足機(jī)組運(yùn)行需求為基礎(chǔ),以節(jié)能減排為準(zhǔn)則,采用干式螺桿泵抽真空系統(tǒng)改造技術(shù),緩解水環(huán)真空系統(tǒng)的凝汽器存在的率過(guò)大、抽真空效果易受工作液溫度影響、端差大、凝結(jié)水溶氧超標(biāo)、噪音大、維護(hù)成本高等問(wèn)題。
目前,大型火力發(fā)電廠的凝汽器抽真空系統(tǒng)一般裝有2~3臺(tái)較大功率的水環(huán)式真空泵組,其中300MW機(jī)組一般裝設(shè)2臺(tái),一運(yùn)一備;600MW以上機(jī)組一般裝設(shè)3臺(tái),二運(yùn)一備。電廠在選擇真空泵類型及設(shè)計(jì)時(shí),主要以“快速啟機(jī)的響應(yīng)速度和最大的允許漏氣量”為選型原則,滿足機(jī)組運(yùn)行啟動(dòng)要求(一般要求30min左右);機(jī)組真空度達(dá)到要求后,一至兩臺(tái)運(yùn)行維持機(jī)組真空需求,一臺(tái)備用。水環(huán)真空泵具有泵的轉(zhuǎn)數(shù)高、可與電動(dòng)機(jī)直聯(lián),無(wú)須減速裝置、速率快等優(yōu)勢(shì)。
隨著運(yùn)維技術(shù)的提高,電廠的凝氣器正常運(yùn)行中,凝汽器真空系統(tǒng)的真空泄漏量普遍小于設(shè)計(jì)時(shí)的400Pa/min,機(jī)組運(yùn)行維持真空時(shí),存在真空泵功率過(guò)大的問(wèn)題;另外,水環(huán)真空泵的抽真空效果受工作液溫度影響,在水環(huán)泵運(yùn)行過(guò)程中,其局部的壓力降低到實(shí)際工作液溫度對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽壓力以下的情況時(shí),工作液的狀態(tài)就會(huì)發(fā)生改變,產(chǎn)生汽化,生成氣泡,并隨著工作液移動(dòng)至出口的高壓區(qū)。在出口的高壓區(qū)處,產(chǎn)生的氣泡會(huì)破裂,蒸汽重新凝結(jié),產(chǎn)生空穴,造成四周的工作液快速流入,形成高頻的水錘,對(duì)葉片造成沖擊,出現(xiàn)汽蝕現(xiàn)象。綜上所述,水環(huán)真空泵的抽真空系統(tǒng)轉(zhuǎn)子易汽蝕損壞,維護(hù)費(fèi)用高;極限抽吸能力受工作水溫限制,端差大;真空效果差、凝結(jié)水溶氧超標(biāo)。
該技術(shù)是在凝汽器原抽真空設(shè)備基礎(chǔ)上并聯(lián)一套干式螺桿泵抽真空系統(tǒng),利用干式螺桿真空泵特點(diǎn)、轉(zhuǎn)子與泵體較小間隙設(shè)計(jì)、無(wú)摩擦,多程變螺距設(shè)計(jì)、功耗低,工作腔無(wú)需潤(rùn)滑油或密封水、極限真空度可達(dá)2Pa(一般水環(huán)真空泵的真空度為3~4kPa);在發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)期間利用原有真空泵組迅速建立機(jī)組真空,在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),利用凝汽器真空系統(tǒng)低漏入較少不凝氣體運(yùn)行特性,以較低能耗維持機(jī)組的真空度。干式螺桿真空泵結(jié)構(gòu)原理示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 干式螺桿真空泵結(jié)構(gòu)原理示意圖
抽真空系統(tǒng)節(jié)能升級(jí)改造技術(shù)的主設(shè)備采用干式螺桿真空機(jī)組,工作腔無(wú)需潤(rùn)滑油或工作水,軸端采用無(wú)泄漏無(wú)磨損復(fù)合密封,變頻調(diào)速,抽氣速率可調(diào),負(fù)荷適用范圍較廣。該系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),具有完善的自動(dòng)控制系統(tǒng)和保護(hù)邏輯、簡(jiǎn)單易維護(hù),且占地面積小。
發(fā)電廠凝汽器干式螺桿真空機(jī)組節(jié)能升級(jí)改造技術(shù)系統(tǒng)如圖2所示,主要包括發(fā)電廠凝汽器、進(jìn)氣管路以及發(fā)電廠原水環(huán)真空泵組。進(jìn)氣管路的輸出端連接發(fā)電廠原真空泵組和與其并聯(lián)的干式高效真空機(jī)組;通過(guò)管道連接的進(jìn)氣手動(dòng)閥;干式變螺距螺桿泵機(jī)組的受控端連接控制裝置并與發(fā)電機(jī)組DCS控制系統(tǒng)連接。
圖2 凝汽器抽真空機(jī)組系統(tǒng)流程圖
進(jìn)汽手動(dòng)閥和干式高效真空機(jī)組之間的管路中設(shè)有進(jìn)氣速關(guān)氣動(dòng)閥,進(jìn)氣速關(guān)氣動(dòng)閥的受控端連接控制裝置的輸出端。干式變螺距螺桿泵機(jī)組上設(shè)置有冷卻水管路,用來(lái)冷卻軸承溫度。
2.3.1 基于機(jī)組真空泄漏量模型算法定制系統(tǒng)抽氣速率技術(shù)
由于電廠凝汽器真空系統(tǒng)嚴(yán)密性的逐步提高,根據(jù)機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下真空嚴(yán)密性的實(shí)際狀況,采用機(jī)組真空泄漏量模型算法確定抽真空設(shè)備的抽氣速率,定制化設(shè)計(jì)抽真空系統(tǒng)的功率,并采用變頻調(diào)速設(shè)計(jì),大幅度降低系統(tǒng)配置功率,更節(jié)能。
2.3.2 無(wú)泄漏無(wú)磨損軸端復(fù)合密封技術(shù)
利用干式螺桿真空泵的特點(diǎn),在軸端采用無(wú)泄漏無(wú)磨損復(fù)合密封,軸承潤(rùn)滑油不易乳化,使用壽命長(zhǎng)。
2.3.3 積木式模塊化集成設(shè)計(jì)技術(shù)
采用積木式模塊化集成設(shè)計(jì)技術(shù),占地面積小于4m2,適合經(jīng)優(yōu)化空間設(shè)計(jì)后的各種發(fā)電機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)空間,減少設(shè)備占地面積,簡(jiǎn)化設(shè)備接口,降低維護(hù)費(fèi)用。設(shè)計(jì)有完善的保護(hù)邏輯和自動(dòng)控制系統(tǒng),系統(tǒng)簡(jiǎn)單易維護(hù)。
在某電廠的5號(hào)、6號(hào)機(jī)組進(jìn)行示范建設(shè),該電廠的汽輪機(jī)為國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、濕冷抽氣凝汽試汽輪機(jī)。兩臺(tái)機(jī)組分別配置2臺(tái)納西姆工業(yè)(中國(guó))有限公司生產(chǎn)的ELMO-F2BE1353-OMY4型水環(huán)式真空泵,機(jī)組運(yùn)行時(shí)一用一備,真空泵電機(jī)額度功率160kW,正常運(yùn)行時(shí),電流約為220A,運(yùn)行功率約為145kW。
某電廠的5號(hào)、6號(hào)機(jī)組配備的干式真空泵組具體設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 干式螺桿真空泵設(shè)計(jì)參數(shù)
試驗(yàn)工況在電負(fù)荷220MW、熱負(fù)荷390t/h,電負(fù)荷270MW、熱負(fù)荷400t/h下,進(jìn)行水環(huán)式真空泵運(yùn)行和干式螺桿真空泵系統(tǒng)運(yùn)行下的試驗(yàn),具體工況有兩種。其中工況1是在原水環(huán)真空泵系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)下試驗(yàn),工況2是在干式螺桿真空泵系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)下試驗(yàn)。試驗(yàn)中,主機(jī)負(fù)荷,循環(huán)水泵運(yùn)行方式與工況1相同;干式真空泵系統(tǒng)按照改造后運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行試驗(yàn)。
根據(jù)熱平衡設(shè)計(jì)圖的規(guī)定,運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組的熱力系統(tǒng)運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,使其符合設(shè)計(jì)要求,解列自動(dòng)發(fā)電控制(簡(jiǎn)稱“AGC”)。在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),停止鍋爐吹灰操作,維持機(jī)組補(bǔ)水的穩(wěn)定。在維持機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,通過(guò)對(duì)機(jī)組的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,使相關(guān)參數(shù)盡可能達(dá)到設(shè)計(jì)值,上下幅度符合試驗(yàn)規(guī)程。
工況1:在水環(huán)式真空泵運(yùn)行狀態(tài)下,在試驗(yàn)運(yùn)行負(fù)荷下,主要參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài);機(jī)組切除AGC,運(yùn)行方式切換為機(jī)跟爐的方式或是機(jī)爐基本運(yùn)行的方式,維持鍋爐側(cè)的各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定且不再變化,參數(shù)主要包括煤量、風(fēng)量、主汽壓力/溫度及再熱壓力/溫度、過(guò)堿流量、再堿流量等,其中的爐側(cè)風(fēng)量及煤量調(diào)節(jié)為手動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài),汽機(jī)電負(fù)荷、熱負(fù)荷保持穩(wěn)定;開(kāi)啟水環(huán)式真空泵,停運(yùn)干式螺桿真空泵機(jī)組,隔離干式螺桿真空系統(tǒng)與正常運(yùn)行系統(tǒng)(如關(guān)閉凝結(jié)水聯(lián)絡(luò)閥門(mén)、抽空氣管聯(lián)絡(luò)閥門(mén));主要運(yùn)行參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài)后,運(yùn)行1h后,記錄試驗(yàn)所需的各項(xiàng)參數(shù)。
工況2:在干式真空泵系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),試驗(yàn)運(yùn)行負(fù)荷下,主要參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài);機(jī)組切除AGC,運(yùn)行方式切換為機(jī)跟爐的方式或是機(jī)爐基本運(yùn)行的方式,維持鍋爐側(cè)的各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定,參數(shù)主要包括煤量、風(fēng)量、主汽壓力/溫度及再熱壓力/溫度、過(guò)堿流量、再堿流量等,同時(shí)在試驗(yàn)過(guò)程中盡量控制鍋爐燃燒量和給水流量的變化浮動(dòng),不要出現(xiàn)較大波動(dòng);開(kāi)啟干式螺桿真空系統(tǒng),停運(yùn)水環(huán)式真空泵;調(diào)整鍋爐燃燒,主機(jī)的電負(fù)荷、熱負(fù)荷盡量維持一致;主要運(yùn)行參數(shù)處于穩(wěn)定狀態(tài)后,運(yùn)行1h后,記錄試驗(yàn)所需的各項(xiàng)參數(shù)。
先水環(huán)式真空泵運(yùn)行,再干式螺桿真空泵運(yùn)行,試驗(yàn)參數(shù)除流量和功率每2min記錄一次外,其它均應(yīng)每5min記錄一次;IMP數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)采集頻率通常設(shè)定為30s;若數(shù)據(jù)取自DCS系統(tǒng),應(yīng)將采集頻率設(shè)定為2min。
5號(hào)機(jī)組電負(fù)荷220MW、熱負(fù)荷390t/h條件下,投入1號(hào)水環(huán)式真空泵,退出干式真空泵組,水環(huán)式真空泵電流217.82A,排氣壓力3.47kPa,凝結(jié)水溶氧47.34ug/L;退出1號(hào)水環(huán)式真空泵,投入高效真空泵組,高效真空泵組變頻器前電流39.7A,凝汽器真空1.60kPa,凝結(jié)水溶氧2.42ug/L;同原水環(huán)式真空泵運(yùn)行相比,高效真空泵組的電流降低了81.77%;背壓降低1.87kPa。
6號(hào)機(jī)組電負(fù)荷270MW、熱負(fù)荷400t/h條件下,投入1號(hào)水環(huán)式真空泵,退出干式真空泵組,水環(huán)式真空泵電流223.33A,凝汽器真空4.32kPa,凝結(jié)水溶氧12.61ug/L;退出1號(hào)水環(huán)式真空泵,投入高效真空泵組,高效真空泵組變頻器前電流31.9A,凝汽器真空2.18kPa,凝結(jié)水溶氧2.93ug/L;同原水環(huán)式真空泵運(yùn)行相比,高效真空泵組的電流降低了85.72%;背壓降低2.14kPa。
從某電廠5號(hào)、6號(hào)機(jī)水環(huán)真空泵、干式螺桿真空泵切換運(yùn)行,凝汽器端差、機(jī)組真空和凝結(jié)水溶氧參數(shù)變化分析,干式螺桿真空泵的極限真空度高,節(jié)能效效果好,可有效解決因水泵式真空泵極限真空限制、漏入真空系統(tǒng)的不凝氣體無(wú)法完全抽出而造成的凝汽器端差大、真空差、凝結(jié)水溶氧高問(wèn)題,在電廠凝汽器抽真空改造應(yīng)用中具有廣闊推廣價(jià)值。
該技術(shù)可以提高采暖季凝汽器真空度,隨著低壓缸排汽壓力的降低,有效改善低壓缸末級(jí)、次末級(jí)葉片鼓風(fēng)狀況。特別是對(duì)于采用“切除低壓缸進(jìn)汽靈活性改造”的供熱機(jī)組,可以降低供熱機(jī)組低壓缸冷卻蒸汽流量,增加供熱抽氣流量,進(jìn)一步提升機(jī)組供熱和調(diào)峰能力。