白雪寧,魏康民
(陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 咸陽 712000)
隨著我國農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程日益加快,為保護(hù)自然水體不受污染,保障人民身體健康和居住環(huán)境質(zhì)量,污水治理成了環(huán)境問題的重中之重。然而,農(nóng)村污水處理廠污泥脫水設(shè)備陳舊,污泥處理后含水率高(約80%);污水處理控制系統(tǒng)自動化程度低,工藝落后,出水TP(總磷)、TN(總氮)、pH值等項目指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),很難滿足當(dāng)前污水處理的新標(biāo)準(zhǔn)與新要求[1]。為提高污水處理的質(zhì)量與效率,探究農(nóng)村污水處理提標(biāo)改造工藝方案、改進(jìn)污水處理設(shè)備、設(shè)計污水智能控制系統(tǒng)等成為研究關(guān)鍵。
污水處理公司位于A市B鎮(zhèn)某村的南側(cè),渭河河堤以北,六號路以東,七號路以西。在多次走訪、勘察和充分調(diào)研的基礎(chǔ)上,對該廠污水處理系統(tǒng)的現(xiàn)狀分析如下[2]。
(1)原設(shè)計污水處理規(guī)模Q=20 000 m3/d,設(shè)計運行兩組10 000 m3/d,但目前只運行一組10 000 m3/d,實際日處理污水量為5 000 m3/d左右。目前,該企業(yè)外排水水質(zhì)滿足設(shè)計處理標(biāo)準(zhǔn),然而根據(jù)新的排放要求,在達(dá)到設(shè)計負(fù)荷時,將無法滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。
(2)現(xiàn)有污水處理有限公司深度處理工藝設(shè)置有方形濾池,但方形濾池處理量不能滿足原設(shè)計要求,且設(shè)備老化嚴(yán)重。
(3)深度處理單元無除磷功能,易造成總磷超標(biāo),需進(jìn)一步補充深度處理工藝?,F(xiàn)污水處理后的實際出水水質(zhì)部分指標(biāo):COD(化學(xué)需氧量)≤50 mg/L,BOD5(生化需氧量)≤10 mg/L,NH3-N(氨氮)≤5 mg/L,TN(總氮)≤18 mg/L,TP(總磷)≤0.5 mg/L。
(4)原污泥濃縮池容量偏小,給遠(yuǎn)期污泥處理產(chǎn)生影響。
(5)原污泥系統(tǒng)只能將污泥的含水率處理到80%左右。污水處理有限公司污泥擬定填埋處置,根據(jù)GB50869—2013《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理技術(shù)規(guī)范》,農(nóng)村污水處理廠污泥進(jìn)入生活垃圾填埋場時,污泥含水率需<60%。因此原污泥壓濾系統(tǒng)需做改造,以滿足污泥處理要求。
(6)污水處理廠無除臭系統(tǒng)。
(7)污水產(chǎn)生量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計處理規(guī)模,污水處理率較低。
(8)污水處理控制系統(tǒng)自動化程度較低。
依據(jù)上述調(diào)研結(jié)果、污水總量測算與企業(yè)實際污水處理負(fù)荷,確定本項目的提標(biāo)改造與升級設(shè)計處理規(guī)模Q=10 000 m3/d,后期將按照廠區(qū)新規(guī)劃,進(jìn)行二期擴(kuò)建,以提高污水處理率。此次項目主要目標(biāo)如下。
(1)研究當(dāng)前污水處理工藝流程,提出能有效提標(biāo)的改進(jìn)工藝方案。
提標(biāo)改造與優(yōu)化升級目標(biāo):處理出水從一級A提標(biāo)升級至DB61/224—2018《陜西省黃河流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的A標(biāo)準(zhǔn),出水水質(zhì)部分指標(biāo):COD(化學(xué)需氧量)≤30 mg/L,BOD5(生化需氧量)≤6m g/L,NH3-N(氨氮)≤1.5 mg/L,TN(總氮)≤15 mg/L,TP(總磷)≤0.3 mg/L,pH值=6~9。
(2)了解現(xiàn)有主要污泥處理設(shè)備,完成污水處理設(shè)備的改造與升級。
改造的目標(biāo):污泥脫水后的含水率≤60%。
(3)探討現(xiàn)用污水處理控制系統(tǒng),設(shè)計能高效提標(biāo)的“基于PLC控制技術(shù)的污水處理智能控制系統(tǒng)”。
2.1.1原有工藝流程
原污水處理工藝流程:廢水→粗格柵→提升泵站→細(xì)格柵→旋流沉砂池→反應(yīng)池→初沉池→一體化改良氧化溝→紫外線消毒池→流量計井→計量排放。
現(xiàn)今污水處理后的實際出水水質(zhì)部分指標(biāo):COD(化學(xué)需氧量)≤50 mg/L,BOD5(生化需氧量)≤10 mg/L,NH3-N(氨氮)≤5 mg/L,TN(總氮)≤18 mg/L,TP(總磷)≤0.5 mg/L。
原污泥處理工藝:初沉池污泥、氧化溝污泥→污泥濃縮池→儲泥池→污泥脫水→污泥外運。
原污泥處理后含水率大約80%左右,含量超標(biāo)。
2.1.2改造后工藝
深入了解合作企業(yè)的污水處理規(guī)模、處理手段、處理質(zhì)量等,探究并設(shè)計能有效提標(biāo)的工藝改造方案[3-6]。
在原處理工藝方案的基礎(chǔ)上,改造原一體化氧化溝為多段AO+MBBR處理工藝。擬改造方案:在保留原有粗格柵、提升泵站、細(xì)格柵、旋流沉砂池、反應(yīng)池和初沉池等設(shè)備的基礎(chǔ)上,改造一體化改良型氧化溝,新增混凝沉淀池、濾布濾池、接觸消毒池、污泥調(diào)理池和脫水機房等,具體工藝流程如圖1所示。
圖1 污水處理改造工藝流程
原污泥處置為配置一臺1.5 m帶寬濃縮一體機,經(jīng)絮凝脫水至80%外運。根據(jù)環(huán)保部辦公廳文件《關(guān)于加強農(nóng)村污水處理廠污泥污染防治工作的通知》(環(huán)辦[2010]157號)中明確要求污水處理廠以貯存為目的將污泥運出廠界的,必須將污泥脫水至含水率小于60%。CJ/T—2007《農(nóng)村污水處理廠污泥處置混合填埋泥質(zhì)》中要求,用于填埋處理的污泥含水率應(yīng)小于60%。綜上考慮,環(huán)保部門對污泥的排放監(jiān)管及處罰越來越嚴(yán),該設(shè)備已經(jīng)不能滿足日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢,并且隨著農(nóng)村工業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)增多,原污水處理廠污泥脫水車間只有一臺設(shè)備也無法滿足生產(chǎn)需求。因此污水處理廠污泥脫水車間急需技改和擴(kuò)建。
項目擬在原板框式壓濾機的基礎(chǔ)上,改造成隔膜式板框式壓濾機,擬在濾板和濾布之間加裝一層彈性膜。使用過程中,當(dāng)入料結(jié)束,可將高壓流體或氣體介質(zhì)注入隔膜板中,這時整張隔膜就會鼓起壓迫濾餅,進(jìn)而實現(xiàn)濾餅的進(jìn)一步脫水,即壓榨過濾,濾餅含水量能到60%,屬于間歇式生產(chǎn)。
污泥處理工藝:加藥絮凝→石灰投加→污泥儲存→螺桿式污泥提升泵→隔膜式板框壓濾機系統(tǒng)→脫水污泥外運。
脫水后的污泥采用小型密封式箱式運輸車輛送入,經(jīng)自然干化場干化后作為固體垃圾送入?yún)^(qū)域生活垃圾填埋場進(jìn)行填埋處理。
原污水處理系統(tǒng)控制柜采用普通電氣控制,線路較為復(fù)雜,容易出現(xiàn)故障,維護(hù)難度大,此控制方式對污泥處理的部分過程也難以有效反饋和實時處理,容易產(chǎn)生低壓進(jìn)料速度慢、效率低和能耗大的缺點。
根據(jù)污水處理改造之后的新工藝要求,控制部分的改造思路:擬設(shè)計智能控制系統(tǒng),使其能對處理過濾過程實行全程監(jiān)控和實時處理;總控采用可編程控制器,簡化線路的同時提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和實時性;通過觸摸屏界面下達(dá)各項指令,且將系統(tǒng)壓力、氣動閥門的開閉情況、現(xiàn)場多種參數(shù)動態(tài)呈現(xiàn)[7]。
具體的改造總控設(shè)計如圖2所示,主要特點如下[8-12]。
圖2 污水處理自控原理
(1)二期控制站PLC系統(tǒng)選用和一期同一公司產(chǎn)品,現(xiàn)場控制站通過工業(yè)以太網(wǎng)與中控室操作員進(jìn)行通信。
(2)氧化溝現(xiàn)場控制柜內(nèi)裝PLC系統(tǒng)、UPS、光端機,為IO模塊、檢測儀表等供電。
(3)消毒柜控制柜內(nèi)裝PLC系統(tǒng)、UPS、光端機,為IO模塊、檢測儀表等供電。
(4)污泥脫水間控制柜內(nèi)裝PLC系統(tǒng)、UPS、以太網(wǎng)交換機、光端機,為IO模塊、檢測儀表等供電。
(5)所有數(shù)字量輸出點采用繼電器隔離,模擬量IO點采用隔離器對信號進(jìn)行隔離;IO點均預(yù)留20%余量。
(6)磁混凝沉淀系統(tǒng)、除臭系統(tǒng)為成套設(shè)備,自帶控制柜,柜內(nèi)分別安裝有需要的PLC系統(tǒng)、光端機等成套設(shè)備,成套設(shè)備的PLC系統(tǒng)與中控室操作員站通過以太網(wǎng)進(jìn)行通訊。
(7)污泥濃縮池控制柜、加藥間加藥控制箱設(shè)備控制信號接入一期污泥壓濾間(新改為加藥間)PLC系統(tǒng);對于只有現(xiàn)場控制箱的小型設(shè)備,采用無源干接點與就近的PLC站進(jìn)行連接。
(8)現(xiàn)場儀表的4~20 mA輸出信號直接引入就近控制柜PLC系統(tǒng)的模擬量模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。
(9)自控系統(tǒng)即可以由操作員站,也可以通過機柜間控制站(PLC)柜門上的觸摸屏,完成對整個污水站設(shè)備運行狀態(tài)顯示、啟停的操作及各個現(xiàn)場儀表參數(shù)的顯示。
(10)所有控制柜內(nèi)必須安裝照明、通風(fēng)、直流電源等。
以某農(nóng)村污水處理廠提標(biāo)改造工作為研究對象,結(jié)合其污水處理現(xiàn)狀,在對污水處理廠現(xiàn)存問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)之上,研究了該污水處理廠進(jìn)行提標(biāo)改造的必要性,同時提出了系統(tǒng)化的污水處理改造方案,即工藝改造、污水處理機械設(shè)備改造與控制系統(tǒng)智能化改造3大方案。經(jīng)過改造,污水處理效果良好、處理標(biāo)準(zhǔn)提高,實際出水指標(biāo)均達(dá)到DB61/224—2018《陜西省黃河流域污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的A標(biāo)準(zhǔn),改造后實際出水指標(biāo)數(shù)據(jù):化學(xué)需氧量由原來的COD≤50 mg/L降低到COD≤30 mg/L,生化需氧量由原來的BOD5≤10 mg/L降低到BOD5≤6 mg/L,氨氮含量由原來的NH3-N≤5 mg/L降低到NH3-N≤1.5 mg/L,總氮含量由原來的TN≤18 mg/L降低到TN≤15 mg/L,總磷含量由原來的TP≤0.5 mg/L降低到TP≤0.3 mg/L,污泥脫水后含水率由原來的80%降低到60%。同時,該污水處理改造方案降低了投入費用、運行費用,提高了農(nóng)村污水處理效率、處理質(zhì)量,提升了污水處理技術(shù)水平。