潘登,張隆剛
(陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團股份有限公司(以下簡稱為“北元化工”)化工分公司現(xiàn)有110萬t/a聚氯乙烯樹脂、80萬t/a離子膜燒堿生產(chǎn)裝置。氯堿分廠負責氯氣、氫氣和燒堿的生產(chǎn)任務(wù),作為整個工藝鏈的最前端,生產(chǎn)的穩(wěn)定性極其重要,其核心在于電解槽氯氣和氫氣的壓力控制。投產(chǎn)至今,發(fā)生過多起因壓力控制失效導致的事故?,F(xiàn)就事故發(fā)生的原因及采取的應(yīng)對措施進行分析,希望對提高氯堿生產(chǎn)的穩(wěn)定性有一定指導意義。
電解槽陽極出口設(shè)置了最大允許壓力調(diào)節(jié)閥HV-1175,當陽極出口壓力PT-1172與陰極出口壓力PT-1173之差PDI-1174超壓時,調(diào)節(jié)閥按照2%/s的速率打開,直到壓力恢復到正常操作,閥門關(guān)閉。
電解槽陰極出口設(shè)置了最大允許壓力調(diào)節(jié)閥HV-1176,當陽極出口壓力PT-1172與陰極出口壓力PT-1173之差PDI-1174超壓時,調(diào)節(jié)閥按照2%/s的速率打開,直到壓力恢復到正常,閥門關(guān)閉。
在實際使用過程中,電解槽陽極出口壓力調(diào)節(jié)閥HV-1175和陰極出口壓力調(diào)節(jié)閥HV-1176使用概率較小,因為單臺電解槽陰陽極出口和氯氫總管相連,如果出現(xiàn)超壓,對單臺影響不大,靠總管壓力調(diào)節(jié)閥可以進行調(diào)整。主要應(yīng)用場景為單槽切除系統(tǒng)后,槽頭大閥關(guān)閉的情況下,在電解槽打壓測試時,可以有效避免陰極和陽極系統(tǒng)超壓,從而保護電解槽。值得提醒的是,因為系統(tǒng)長時間處于運行狀態(tài),電解槽陽極出口壓力調(diào)節(jié)閥HV-1175和陰極出口壓力調(diào)節(jié)閥HV-1176會因內(nèi)漏導致部分閥體結(jié)晶,如果結(jié)晶體過大,在閥門需要開啟時出現(xiàn)無法打開的情況,因此在系統(tǒng)停車時,需要對閥門的靈敏性進行檢查確認。
氯氣總管設(shè)置3臺氯氣壓力變送器PT-1151A、B、C,實時進行三選中運算,用計算出的中間值XY-1151去控制氯氣調(diào)節(jié)閥PV-1151A,當開車或運行中出現(xiàn)超壓時,開啟事故氯調(diào)節(jié)閥PV-1151B將氯氣通過除害塔吸收。閥門開啟時先打開到設(shè)定值,再按照2%/s的速率全開。
氫氣總管設(shè)置1臺氫氣壓力變送器PT-1153,氯氣和氫氣總管之間設(shè)置2臺差壓變送器PDI-1152A、B,由氯氣總管上3臺氯氣壓力變送器實時中間值XY-1151和氫氣壓力變送器PT-1153做差,求得PDI-1152C,利用PDI-1152A、B、C的實時中間值XY-1152控制氫氣調(diào)節(jié)閥PDV-1152A,氫氣壓力通過PDV-1152A保持在比氯氣壓力高約2 kPa,開車或運行中出現(xiàn)超壓時通過氫氣放空閥PDV-1152B經(jīng)過氫氣放空管進行放空。圖1為氯氫總管壓力控制流程圖。
圖1 氯氫總管壓力控制流程圖Fig.1 Process flow diagram of the control of hydrogen and chlorine main pipe pressure
以下為北元化工真實案例:2014年7月13日14:07,第2期電解C線氯氫壓差開始波動,電解DCS主控操作人員匯報后,調(diào)度和現(xiàn)場操作人員進行檢查;14:11:53,氯氫壓差高報2.9 kPa,氫氣放空閥PDV-1352B自動打開1.5%~4%,經(jīng)確認,為氫氣壓力上升造成氯氫壓差波動,氫氣調(diào)節(jié)閥PDV-1352A由48.4%開至60.6%;14:15:48,氯氫壓差波動至1.4 kPa,氫氣放空閥自動關(guān)閉。14:16:11,氯氫壓差第二次波動氫氣放空閥PDV-1352B打開至0.3%~2.8%,氫氣調(diào)節(jié)閥PDV-1352A開度由56.8%開至67.9%。14:24:20,氯氫壓差波動至最低值0.56 kPa(氯氫壓差低低報為0.5 kPA,延時10 s聯(lián)鎖電解槽停車);14:24:26,氯氫壓差聯(lián)鎖觸發(fā),聯(lián)鎖電解C線停車。
筆者想通過以上案例說明:氯氫壓差控制是氯堿裝置控制的核心。為了確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,通常將關(guān)鍵監(jiān)測儀表設(shè)置為三選二(邏輯判斷時)或三選中(單回路控制時),PID參數(shù)設(shè)置都是要經(jīng)過很長時間的測試調(diào)整才能確定。更為重要的是,一旦系統(tǒng)中出現(xiàn)較大控制偏差,必須在很短時間內(nèi)調(diào)整過來,不然將會出現(xiàn)如上事故。通過多次事故的經(jīng)驗總結(jié),和對系統(tǒng)的深入研究,筆者將介紹氯氫壓差波動時如何進行PID參數(shù)整定,以及如何應(yīng)對系統(tǒng)壓力出現(xiàn)大幅波動的情況,避免系統(tǒng)全線停車。
在電解陰陽極壓力控制中,氯氣壓力調(diào)節(jié)為主動調(diào)節(jié),氫氣壓力調(diào)節(jié)為被動調(diào)節(jié),氫氣始終圍繞著氯氫壓差進行調(diào)節(jié)。氯氫壓力及壓差控制至關(guān)重要,不僅影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,而且決定電解設(shè)備的使用壽命。因此以圖2為例,介紹氯氫壓差波動時的治理思路及PID設(shè)置原理。
圖2 PID參數(shù)整定曲線圖Fig.2 Curve of PID parameters setting
如圖2所示,曲線A代表氯氣壓力曲線,曲線B代表氯氣調(diào)節(jié)閥控制曲線,曲線C代表氯氫壓差曲線,曲線D代表氯氫壓差調(diào)節(jié)閥控制曲線。圖中左半部的曲線波動較大,右半部是PID整定后的曲線,控制較為平穩(wěn)。
PID參數(shù)整定中經(jīng)驗法給出了壓力控制回路的比例(P)取值范圍為30%~70%,積分(I)取值范圍為24~180 s。鑒于氯氣和氫氣分子質(zhì)量相差35倍,在PID設(shè)置時,氯氣要求調(diào)節(jié)及時,氫氣要求調(diào)節(jié)平穩(wěn),因此氯氣調(diào)節(jié)閥采用經(jīng)驗法壓力參數(shù)設(shè)置最小值30%,氫氣調(diào)節(jié)閥采用經(jīng)驗法壓力參數(shù)設(shè)置最大值70%,按照這2個基礎(chǔ)參數(shù)進行適當調(diào)整。通過時間標尺,收集到氯氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)周期為34 s,因此將氯氣、氫氣壓力變送器、氯氫壓差變送器阻尼時間設(shè)置為17 s,取氯氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)周期的一半。為了使壓力變送器對階躍信號輸出更加穩(wěn)定,最終氯氫壓力等周期振蕩。但氯氫壓力曲線相位角偏差180°,為氯氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)半周期的時間。因此須引進微分調(diào)節(jié)消除此偏差,以氯氣調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)1/4周期,即8 s為基礎(chǔ)參數(shù)適當調(diào)整。最終氯氫壓差波動得到了有效治理,最終效果見圖3[1]。
圖3 PID參數(shù)設(shè)置及趨勢圖Fig.3 PID parameters setting and trend
在實際運行過程中,發(fā)生單槽停車時,氯氫壓力波動不大,能夠通過氯氫壓力調(diào)節(jié)閥及時調(diào)整。但是當2臺電解槽同時停車時,往往對系統(tǒng)沖擊較大,即便是氯氣調(diào)節(jié)閥PID值調(diào)整的能夠及時響應(yīng),偶爾還是會發(fā)生因為氯氫壓力低導致全線停車的事故,因此制定了電解槽跳停氯氫壓力的應(yīng)急控制措施。即當2臺電解槽跳停時,氯氣調(diào)節(jié)閥PV-1151A按照2%/s的速率關(guān)閉,直到氯氣壓力下降到跳停前的90%為止,在此過程中氫氣調(diào)節(jié)閥PDV-1152A任務(wù)為控制氯氫壓差保持在2 kPa。
氯堿生產(chǎn)過程中氯氫壓力控制至關(guān)重要,直接影響著電解槽的使用壽命和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,因此無論是電解槽陰陽極出口壓力控制,氯氫總管壓力控制,氯氫調(diào)節(jié)回路PID設(shè)置,還是電解槽跳停氯氫壓力的應(yīng)急控制,都要花費一定的時間和精力去研究,從而確保系統(tǒng)的安穩(wěn)長滿優(yōu)運行。