陳 鵬,何長(zhǎng)義,何 媛
(共享裝備股份有限公司,寧夏 銀川 750021)
蓋板鑄件是干式螺桿真空壓縮機(jī)主要部件之一,鑄件三維圖如圖1 所示,圖中左下管口為排氣管口,中間兩處軸孔為主、從動(dòng)螺桿軸孔。干式螺桿真空壓縮機(jī)工作原理是利用一對(duì)螺桿,在泵殼中作同步高速反向旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生吸氣和排氣作用從而實(shí)現(xiàn)抽真空,主要應(yīng)用于高純凈的真空工藝過(guò)程,具有抽取凝性、含顆粒物氣體的能力,適宜于電子、化工和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。
圖1 蓋板三維圖
壓縮機(jī)蓋板鑄件的基本參數(shù)如表1 所示。
表1 壓縮機(jī)蓋板鑄件的基本參數(shù)
壓縮機(jī)蓋板鑄件力學(xué)性能指標(biāo)要求如表2 所示。
表2 壓縮機(jī)蓋板鑄件的力學(xué)性能指標(biāo)
客戶(hù)要求鑄件非加工面不得有大于1.5 mm 深的缺陷,加工面不得有鑄造缺陷,鑄件全身采取超聲波探傷檢測(cè),超聲波探傷引用EN12680-3 標(biāo)準(zhǔn)。
蓋板整體為殼形結(jié)構(gòu),中間兩處獨(dú)立軸孔,內(nèi)部由擋板分割為兩部分,左側(cè)體積較大腔為水腔,右側(cè)體積較小腔為氣腔,鑄件沿周均勻分布12 處臍座。具體結(jié)構(gòu)如圖3 所示,鑄件軸孔及臍座位置較厚大,在凝固過(guò)程中會(huì)形成多個(gè)孤立熱節(jié),無(wú)法形成順暢的補(bǔ)縮通道,導(dǎo)致這些位置容易產(chǎn)生縮松缺陷。臍座打通長(zhǎng)螺栓孔,發(fā)生縮松會(huì)造成水腔液體滲漏或氣腔漏氣,軸孔位置出現(xiàn)縮松會(huì)導(dǎo)致液體滲入工作腔。
圖2 壓縮機(jī)蓋板關(guān)鍵區(qū)域示意圖
圖3 壓縮機(jī)蓋板原工藝示意圖
通過(guò)Magma 軟件對(duì)鑄件進(jìn)行凝固模擬分析,確定了工藝設(shè)計(jì)思路:將每個(gè)鑄件分為上下半?yún)^(qū),鑄件上半?yún)^(qū)通過(guò)發(fā)熱冒口補(bǔ)縮,下半?yún)^(qū)關(guān)鍵位置使用冷鐵加快冷卻,消除縮松缺陷;鑄件表面質(zhì)量要求較高,使用開(kāi)放式澆注系統(tǒng),降低金屬液進(jìn)流速度,同時(shí)增加過(guò)濾網(wǎng)加強(qiáng)擋渣。
設(shè)計(jì)工藝方案一箱兩件,鑄件從中間對(duì)分,結(jié)構(gòu)由上下箱各帶一半,使用開(kāi)放式側(cè)沖澆注系統(tǒng),金屬液從鑄件中部進(jìn)入型腔。采用發(fā)熱冒口+冷鐵的形式對(duì)鑄件進(jìn)行凝固順序調(diào)整。
原工藝方案實(shí)際生產(chǎn)153 件,毛坯鑄件以及加工之后共計(jì)報(bào)廢62 件,廢品率為40.5%,鑄件廢品的主要原因是因?yàn)榭s松導(dǎo)致鑄件加工后打壓滲漏。
由于原工藝鑄件質(zhì)量不穩(wěn)定,廢品率很高,因此決定對(duì)該產(chǎn)品的鑄造工藝進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。
對(duì)原工藝方案缺點(diǎn)進(jìn)行分析:
1)鑄件結(jié)構(gòu)特殊,厚大臍座間由筋板連接?,F(xiàn)澆注方向,由于鑄件臍座與薄壁部位壁厚差較大,薄壁處冷卻速度較快,會(huì)提前凝固造成補(bǔ)縮通道過(guò)早關(guān)閉,補(bǔ)縮路線(xiàn)如圖4 中箭頭示意;
2)鑄件下方無(wú)冒口補(bǔ)縮,僅使用冷鐵激冷,如圖4 所示,如果操作及熔煉過(guò)程控制不穩(wěn)定,如冷鐵跑位、鑄型緊實(shí)強(qiáng)度不足、澆注溫度過(guò)高、液體金屬含氣量過(guò)高、碳當(dāng)量過(guò)低等,都會(huì)造成臍座部位縮松傾向增大;
圖4 壓縮機(jī)蓋板補(bǔ)縮示意圖
3)金屬液從鑄件中部進(jìn)流,如圖5 所示,澆注速度大,充型不平穩(wěn),金屬液易發(fā)生飛濺、氧化和卷氣等現(xiàn)象,導(dǎo)致鑄件中可能出現(xiàn)砂眼、氣孔和夾渣等缺陷;
圖5 原工藝內(nèi)澆口進(jìn)流位置
4)原工藝中間軸孔分型,鑄件上下箱各帶一半,如圖6 所示,鑄件披縫較多,清理周期長(zhǎng),同時(shí)使用砂箱較高,合箱控制難度大。
圖6 原工藝批縫示意圖
工藝方案改為一箱一件,鑄件從頂面大平面分型,鑄件全部由下箱帶出,使用開(kāi)放式澆注系統(tǒng),澆注系統(tǒng)比例,直澆道、橫澆道、內(nèi)澆道面積之比為1∶1.5∶1.5,內(nèi)澆道接2 道瓷管底返,金屬液從鑄件底部進(jìn)入型腔,如圖7 所示。
圖7 工藝改進(jìn)后分型面及澆注系統(tǒng)
采用頂面分區(qū)冷鐵+發(fā)熱冒口,底側(cè)面厚大臍座鋪滿(mǎn)冷鐵的方式,如圖8 所示。
圖8 壓縮機(jī)蓋板改進(jìn)后工藝圖
新工藝具有以下特點(diǎn):
1)調(diào)整鑄件澆注方向后,所有厚大臍座本身作為補(bǔ)縮通道,補(bǔ)縮路線(xiàn)如圖9 中箭頭示意,延長(zhǎng)鑄件補(bǔ)縮時(shí)間,利于縮松缺陷的消除;
圖9 壓縮機(jī)蓋板補(bǔ)縮示意圖
2)發(fā)熱冒口分區(qū)配合底側(cè)面冷鐵對(duì)厚大位置進(jìn)行補(bǔ)縮,如圖10 所示,紅色部分為冷鐵,藍(lán)色部分為冒口,冒口最后凝固,鑄件實(shí)現(xiàn)順序補(bǔ)縮;
圖10 壓縮機(jī)蓋板補(bǔ)縮示意圖
3)使用開(kāi)放式底返澆注系統(tǒng),如圖7 所示,降低澆注速度,金屬液從型腔底部緩慢平穩(wěn)進(jìn)流,可有效避免砂眼、氣孔和夾渣等缺陷;
4)新工藝頂面大平面分型,鑄件由一箱帶出,如圖11 所示,鑄件整體性好,披縫少且易于清理,同時(shí)降低了合箱操作難度。
圖11 新工藝批縫示意圖
按照上述確定的鑄造工藝,生產(chǎn)蓋板24 件,其中2 件因?yàn)閵A砂,機(jī)損報(bào)廢。廢品率8.3%,其余鑄件通過(guò)檢測(cè)?,F(xiàn)工藝已穩(wěn)定生產(chǎn),每月30~40 件,預(yù)計(jì)廢品率將降低到5%以下。
對(duì)壓縮機(jī)蓋板鑄造工藝的改進(jìn)通過(guò)調(diào)整工藝澆注方向,優(yōu)化模型分型方式,合理設(shè)計(jì)澆注系統(tǒng),精確計(jì)算冒口,并采取通用、專(zhuān)用冷鐵改變溫度梯度,使用Magma 軟件模擬驗(yàn)證等多種工藝手段聯(lián)合作用的方法,有效解決了當(dāng)前鑄件的縮松問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了鑄件批量穩(wěn)定交付,也為今后類(lèi)似結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于大壁厚差球墨鑄鐵小件,根據(jù)鑄件特殊的結(jié)構(gòu),針對(duì)性地設(shè)計(jì)澆冒系統(tǒng),鋪設(shè)冷鐵,調(diào)整溫度梯度建立順暢補(bǔ)縮通道,實(shí)現(xiàn)鑄件順序凝固,可有效避免縮松缺陷的產(chǎn)生,降低廢品率。