劉永強(qiáng) 呂龍
摘要:常規(guī)半干法脫硫消石灰制備系統(tǒng)中配置的除塵風(fēng)機(jī),為生石灰消化反應(yīng)提供了負(fù)壓的環(huán)境,以保證消化器內(nèi)部物料形成騰空狀態(tài)。消化反應(yīng)屬于放熱反應(yīng),其生成的水蒸汽依靠該除塵風(fēng)機(jī)直接排出至大氣環(huán)境中,不但影響排放觀感,也無法實現(xiàn)零排的政策要求。現(xiàn)通過優(yōu)化消石灰制備除塵系統(tǒng),將外排水蒸氣接入脫硫入口煙道參與脫硫反應(yīng),可實現(xiàn)節(jié)能及零排放的目的。
關(guān)鍵詞:除塵風(fēng)機(jī);水蒸汽;負(fù)壓;節(jié)能;零排
1 前言
常規(guī)消石灰的制備主流工藝主要應(yīng)用于半干法脫硫工藝系統(tǒng)。消石灰制備主要是生石灰中粉末狀氧化鈣(CaO)與霧化后的水(H2O)反應(yīng)生成氫氧化鈣(Ca(OH)2)的過程(見反應(yīng)方程式1-1)。氧化鈣與水的反應(yīng)是一個強(qiáng)放熱反應(yīng),在反應(yīng)過程中由于放熱而產(chǎn)生大量蒸汽,形成汽、液、固的三相共存狀態(tài)。
在常規(guī)的消石灰制備系統(tǒng)中,粉末狀的生石灰(CaO)與霧化后的水(H2O)反應(yīng)進(jìn)行混合后充分反應(yīng),混合期間產(chǎn)生的水蒸氣連同熟石灰粉塵、空氣、氫氧化鈣粉末一起被吸入專用除塵器系統(tǒng),經(jīng)處理后的廢氣中粉塵(含量低于30mg/Nm3)以及生成的水蒸汽直接從除塵器排出至大氣環(huán)境中(見圖1-2)。該排放方式既不符合節(jié)能零排的政策要求,又影響系統(tǒng)外在觀感。
針對上述問題我們對消石灰制備除塵系統(tǒng)提出了優(yōu)化方案,一方面實現(xiàn)節(jié)能減排的目的,另一方面避免反應(yīng)后水蒸汽直接外排影響觀感。
2 常規(guī)消石灰制備工藝優(yōu)化的可行性
在大量的工程應(yīng)用與實踐中,我們發(fā)現(xiàn)常規(guī)消石灰制備工藝(簡寫為常規(guī)工藝)有以下兩個方面存在著工藝缺陷,可進(jìn)行進(jìn)一步的深度優(yōu)化。
(一)常規(guī)工藝在除塵風(fēng)機(jī)的后端接外排風(fēng)道,將廢氣引出對大氣進(jìn)行排放,該方式不響應(yīng)目前節(jié)能零排的政策要求且在煙道外有大量水霧排出影響觀感;
(二)消化器配置了除塵器及除塵風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī)雖為消化器反應(yīng)提供負(fù)壓環(huán)境,但也造成了能耗,設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)和維修也給企業(yè)帶來了經(jīng)濟(jì)損失。
3 常規(guī)工藝優(yōu)化措施及方法
3.1 煙道部分改造
消石灰制備除塵系統(tǒng)的除塵風(fēng)機(jī)后端風(fēng)道可引接至脫硫入口煙道。
半干法脫硫是基于Ca(OH)2、SO2和H2O的綜合反應(yīng),外排的水蒸汽可直接參與到脫硫的工藝反應(yīng)中,同時消石灰制備系統(tǒng)水蒸氣排放量較少不影響煙風(fēng)系統(tǒng)平衡。既實現(xiàn)了工藝系統(tǒng)的零排,又減少了半干法脫硫工藝反應(yīng)中水的噴入量。
3.2 除塵風(fēng)機(jī)改造
取消消石灰制備除塵系統(tǒng)中的除塵風(fēng)機(jī),減少耗電設(shè)備的投入成本及日常設(shè)備維護(hù)工作量。
取消除塵風(fēng)機(jī)后,除塵器出口排放風(fēng)道需增設(shè)電動調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥來調(diào)整實現(xiàn)消石灰制備所需的負(fù)壓,保證消化器內(nèi)部物料形成騰空狀態(tài)。
調(diào)節(jié)閥開度增大時,消石灰制備消化器倉體內(nèi)部負(fù)壓增大,關(guān)小則內(nèi)部負(fù)壓減少,可根據(jù)工藝運(yùn)行需要實現(xiàn)PID調(diào)節(jié)(見圖3-1)。
4 優(yōu)勢對比
優(yōu)化后的工藝與常規(guī)工藝相比,其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)響應(yīng)節(jié)能、零排的政策要求;
(二)投入成本少,通過電動調(diào)節(jié)閥和外接風(fēng)道替代原有除塵風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)控制柜及外排煙道;
(三)控制系統(tǒng)簡單,常規(guī)模式通過控制除塵變頻器頻率大小來控制消化器倉體內(nèi)部的負(fù)壓,優(yōu)化后可直接通過控制閥門開度來控制消化器倉體內(nèi)部的負(fù)壓;
(四)運(yùn)行、維護(hù)成本較少,優(yōu)化后只需正常維護(hù)電動調(diào)節(jié)閥,結(jié)合長期運(yùn)行經(jīng)驗,電動調(diào)節(jié)閥開度基本上在一定范圍內(nèi)波動,當(dāng)閥門出現(xiàn)故障,可手動打開至一定開度,避免了常規(guī)工藝中除塵系統(tǒng)中除塵風(fēng)機(jī)故障影響系統(tǒng)運(yùn)行。
5 注意事項
工藝優(yōu)化期間需注意以下事項:
(一)根據(jù)消化器廠家提資負(fù)壓參數(shù),選擇煙風(fēng)道合理位置范圍,保證選擇的外排風(fēng)道連接位置滿足消石灰制備系統(tǒng)最大的負(fù)壓要求范圍;
(二)根據(jù)外排煙道接口位置、接口處的負(fù)壓波動范圍、消化器廠家提資負(fù)壓范圍,選擇外排風(fēng)道的尺寸及形狀。
(三)結(jié)合外排風(fēng)道尺寸及形狀選擇合適的電動調(diào)節(jié)閥,對自動程度要求較低可選擇手動閥;消石灰制備系統(tǒng)正常可按照80%的負(fù)荷來手動調(diào)節(jié)閥門開度,消石灰制備完成后關(guān)閉手動閥。
6 結(jié)論
根據(jù)上述對比、分析,可明顯發(fā)現(xiàn)優(yōu)化后的消石灰除塵器系統(tǒng)達(dá)到了節(jié)能零排的目的。同時也實現(xiàn)了簡化操作及維護(hù)的作用,為下一步該系統(tǒng)的改造提供思路。
參考文獻(xiàn)
[1]GB/T 19229.2-2011.燃煤煙氣脫硫設(shè)備第2部分:燃煤煙氣干法/半干法脫硫設(shè)[S].2011
[2]王坤云.半干法脫硫裝置配套消化站常用技術(shù)方案[J].耐火與石灰,2017
[3]馬駿彪,鄧輝鵬.干法脫硫石灰消化工藝, 華電技術(shù),2010
[4]新疆羅鉀項目1x50MW半干法脫硫運(yùn)行規(guī)程. 2018