姚思立
摘要:從提高鎢極氬弧焊質(zhì)量、效率、滿足現(xiàn)有設(shè)備升級(jí)改造等角度出發(fā),設(shè)計(jì)一套使用可編程控制器和伺服系統(tǒng)的自動(dòng)送絲裝置,實(shí)現(xiàn)鎢極氬弧焊的自動(dòng)送絲技術(shù)。該技術(shù)已經(jīng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,焊接了不銹鋼刀柄、廚具、門把手等等材料,焊接效果良好,大大提高了焊接效率。
關(guān)鍵詞:氬弧焊送絲;焊絲回抽;自動(dòng)對(duì)位;送絲虛位補(bǔ)償
在中國(guó)五金刀剪之都的陽(yáng)江市,每年生產(chǎn)全球70%的刀剪產(chǎn)品,其中有近半的產(chǎn)品是使用鎢極氬弧焊工藝,因?yàn)樾枰附拥陌氤善肥切枰?jīng)過(guò)沖壓、成型等工藝,產(chǎn)品因溫度、質(zhì)地、壓力的不同,導(dǎo)致變形和回彈量無(wú)法達(dá)到一致,產(chǎn)品的焊接線無(wú)法保持絕對(duì)水平,因此在大量的實(shí)際生產(chǎn)焊接中,自動(dòng)焊接機(jī)使用恒定送料速度的送絲機(jī),無(wú)法保證每次的送絲量而導(dǎo)致焊接失敗,所以只能靠人工焊接補(bǔ)填焊絲以達(dá)到質(zhì)量要求,大大降低了自動(dòng)焊對(duì)普及面和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。如能開(kāi)發(fā)出具有自動(dòng)穩(wěn)定的送絲功能的送絲機(jī),并且能使用簡(jiǎn)單的通訊或接口與現(xiàn)有的設(shè)備、系統(tǒng)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)低成本和高質(zhì)量、簡(jiǎn)單實(shí)用和穩(wěn)定的有機(jī)結(jié)合,對(duì)于整個(gè)五金刀剪乃至不銹鋼氬弧焊的自動(dòng)化進(jìn)程都將具有重要意義。
基于此,本著低成本、易實(shí)用、通用性強(qiáng)、智能化的原則,以現(xiàn)有的普通送絲結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),對(duì)氬弧焊自動(dòng)送絲系統(tǒng)展開(kāi)攻關(guān),經(jīng)過(guò)大量的實(shí)操驗(yàn)證和完善,使用效果明顯。
一、傳統(tǒng)送絲方法的缺點(diǎn)
(一)手工送絲:送絲是焊接過(guò)程中非常重要的一個(gè)操作環(huán)節(jié),手工氬弧焊焊接的送絲方法多采用焊工手指捻動(dòng)焊絲來(lái)完成送絲過(guò)程,焊工操作送絲時(shí)非常不方便,因此,手工送絲準(zhǔn)確性差、一致性差、送絲不穩(wěn)定,從而導(dǎo)致了焊接生產(chǎn)效率低下,焊接成型一致性差。另外,焊工手持焊絲長(zhǎng)度有限,長(zhǎng)時(shí)間焊接時(shí)需要頻繁拿取焊絲,焊接效率較低,且每段焊絲焊接完成時(shí)都會(huì)留存一小段焊絲無(wú)法使用,造成浪費(fèi)。
(二)普通開(kāi)關(guān)加電機(jī)送絲機(jī):市面上的自動(dòng)送絲機(jī)送絲驅(qū)動(dòng)部分一般是由可調(diào)預(yù)緊力壓桿、主動(dòng)輪、從動(dòng)輪組成。這類自動(dòng)送絲機(jī)具有滯后送絲和提前抽絲功能,通過(guò)腳踏開(kāi)關(guān)控制送絲和抽絲,也可以使用焊槍高頻開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)同步控制,送絲速度較慢0-6mm/min,送絲速度重復(fù)性誤差較大,在±8%左右。
二、自動(dòng)送絲系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)
(一)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路:第一是要保證能實(shí)現(xiàn)1.0-3.0直徑焊線的穩(wěn)定送出;第二是送絲速度能夠根據(jù)系統(tǒng)或信號(hào)實(shí)現(xiàn)過(guò)程可控;第三是能滿足控制系統(tǒng)進(jìn)行焊線檢測(cè)的要求。
(二)自動(dòng)送絲機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。為滿足上述要求,一是使用市面上常見(jiàn)的雙滾輪CO2送絲頭,將原有的普通直流電機(jī)改為伺服電機(jī)直驅(qū),或者中間加高精度的行星減速器,以滿足更大直徑焊線的穩(wěn)定輸送。二是加裝伺服驅(qū)動(dòng)器、可編程控制器和工業(yè)觸摸屏,操作面板上設(shè)置旋鈕,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的手動(dòng)精密速度調(diào)整,并在觸摸屏上實(shí)時(shí)顯示送絲速度。三是在氬弧焊焊槍上加裝送絲頭固定支架,可以自由調(diào)整角度,滿足不同電流和間距時(shí)填絲喂料的角度要求。四是在焊槍送絲頭的入口處加裝一個(gè)編碼器,以實(shí)現(xiàn)送絲量的閉環(huán)檢測(cè),彌補(bǔ)長(zhǎng)護(hù)絲套引起的焊線彎曲、實(shí)際送絲量變少的缺陷。
三、控制系統(tǒng)的功能設(shè)計(jì)
(一)接受按鈕或經(jīng)485通訊由外部系統(tǒng)控制的停絲、送絲切換功能。有的工件不需要送絲,可以直接通過(guò)按鈕或者開(kāi)關(guān)切換,能在極短時(shí)間內(nèi)(0.1秒)啟動(dòng)或者停止停絲,而不需要重新去接線。直接焊接,這樣省成
本,省時(shí)間。
(二)點(diǎn)動(dòng)送絲、回抽功能:此功能適合剛裝線的手動(dòng)調(diào)整,裝好線盤后,直接長(zhǎng)按點(diǎn)動(dòng),把焊線推出;同時(shí)也需要反向回抽,調(diào)試時(shí)焊絲出來(lái)得太多,可以直接回抽,而無(wú)須剪斷,省時(shí)省料。
(三)手動(dòng)操作焊接時(shí)連續(xù)送絲和脈沖送絲的功能。脈沖時(shí)間和脈沖間歇時(shí)間可調(diào)范圍為0.01-99秒,匹配伺服電機(jī)的帶負(fù)載啟動(dòng)時(shí)間10毫秒,實(shí)現(xiàn)高速脈沖送絲,輕松配合焊接出“魚鱗”焊路。
(四)帶檢測(cè)的同步送絲功能:送絲與焊接機(jī)起弧同時(shí)開(kāi)始,區(qū)別于原有送絲機(jī)的高級(jí)功能是可接入焊接機(jī)的起弧成功信號(hào),順利起弧后,焊機(jī)給出接通信號(hào),送絲機(jī)馬上開(kāi)始送絲。
(五)異步定長(zhǎng)送絲:在焊接某些縫隙過(guò)大的工件時(shí),可以選擇提前送絲的功能。先送出穩(wěn)定數(shù)量的焊絲,定位精確后再發(fā)出起弧命令給焊接機(jī)工作。
(六)焊接過(guò)程中送絲量的控制:這是智能型氬弧焊送絲系統(tǒng)最核心、最重要的功能。此功能分為幾種不同的模式,第一種是恒速穩(wěn)定送絲,設(shè)定送絲速度后,接到送絲命令后馬上按照設(shè)定的速度穩(wěn)定送絲;第二種是可編程的速度進(jìn)給,可以按照設(shè)定的程序,在一定的時(shí)間或者經(jīng)由RS232、485接受位置控制系統(tǒng)給出的控制信號(hào),自由改變當(dāng)前的送絲速度和進(jìn)給量;第三種是基于模擬量控制的實(shí)時(shí)送絲速度變化,具備模擬量輸入功能,接收其他控制系統(tǒng)給出的電壓或者電流信號(hào),通過(guò)控制器轉(zhuǎn)換,迅速改變當(dāng)前的送絲速度和方向。
(七)斷絲設(shè)置的功能:可以設(shè)置斷絲先停止送絲,然后焊機(jī)繼續(xù)熔絲設(shè)置的時(shí)間后熄弧。也就是溶絲時(shí)間設(shè)定??筛鶕?jù)焊絲粗細(xì)不同設(shè)定自動(dòng)回抽速度和長(zhǎng)度。此焊絲回抽反粘絲功能,可輕易解決送絲機(jī)焊絲粘工件問(wèn)題,或者焊絲頭熔球問(wèn)題。
(八)送絲量檢測(cè)功能:該功能是為了彌補(bǔ)送絲管直徑大于焊絲,導(dǎo)致送絲管越長(zhǎng),焊絲在內(nèi)部彎曲變形,最終送絲量少于程序預(yù)設(shè)量時(shí),程序能自動(dòng)學(xué)習(xí)偏差量,在下一次時(shí)能自動(dòng)補(bǔ)償偏差量。
(九)焊絲裁切功能:為減少重復(fù)多次送絲后的累積誤差,或者因焊接質(zhì)量引起的起球、拉絲等現(xiàn)象,以及方便編程長(zhǎng)度送絲時(shí)的精度調(diào)整,控制強(qiáng)力剪刀裁剪焊絲。
(十)虛位補(bǔ)充功能:由于送絲架離送絲頭普遍有1.5-3米距離,送絲護(hù)管大于焊絲,在送料過(guò)程中,焊絲會(huì)發(fā)生彎折,導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)端送絲量和出口端長(zhǎng)度誤差,在反向回抽時(shí)也會(huì)導(dǎo)致回抽量不準(zhǔn)確,產(chǎn)生回程誤差,因此系統(tǒng)在每次方向調(diào)整時(shí),采用編碼器在出口端進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)反饋,計(jì)算實(shí)際輸出量到系統(tǒng)進(jìn)行反向間隙計(jì)算。
四、使用效果對(duì)比
經(jīng)過(guò)實(shí)際裝機(jī)測(cè)試,比原來(lái)的普通電機(jī)開(kāi)關(guān)控制送絲效果好,在長(zhǎng)焊縫時(shí)送絲速度穩(wěn)定,送絲量準(zhǔn)確,但是焊絲驅(qū)動(dòng)電機(jī)原先采用86步進(jìn)電機(jī),在點(diǎn)焊及短線需要快速送線時(shí),響應(yīng)速度不夠及時(shí),后來(lái)改為伺服電機(jī)后,送絲量精準(zhǔn)度高,特別是回抽焊絲時(shí),能準(zhǔn)確定位,確保每次的量均能保持一致,應(yīng)用在刀柄自動(dòng)焊接機(jī)上,能顯著提升焊接質(zhì)量和速度。