陳 強,屈 勇
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
傾動爐是貴冶雜銅冶煉主要生產(chǎn)爐型,其設(shè)計能力為10萬噸/年。采用一段法生產(chǎn)工藝,以廢雜銅作為原料,通過四個冶煉周期生產(chǎn)出合格的陽極銅進入電解系統(tǒng)。作為一段法處理雜銅工藝,對原料要求較其他工藝要苛刻。其主要表現(xiàn)在原料的物理規(guī)格、入爐混合品位、單個雜質(zhì)元素含量等指標(biāo)上。而集中大量的配入低品位原料對傾動爐的作業(yè)周期、能耗指標(biāo)、勞動強度等存在較大影響?,F(xiàn)就低品位原料在傾動爐生產(chǎn)過程的適應(yīng)性進行分析。
貴冶傾動爐由德國MAERZ爐窯公司開發(fā)設(shè)計,稱為傾動式反射爐,其自動化程度高、環(huán)保性能好,是再生銅冶煉較為先進的工藝爐型。其液態(tài)銅爐子容量為350t(Cu水深度950mm),熔池面積60m2,爐料的混合品位≥95.5%,具體設(shè)計能力及爐料的要求(見表1)所示[1]。
表1 傾動爐設(shè)計能力及爐料要求
隨國家政策落地,禁止七類廢雜銅進口,同時規(guī)范六類廢雜銅進口量。使得貴冶在原料供應(yīng)上出現(xiàn)捉襟見肘的現(xiàn)象。由于原料緊張,給傾動爐生產(chǎn)組織帶來一定的挑戰(zhàn)。復(fù)雜原料居多,混合品位達不到要求,低品位原料物理規(guī)格碎料居多,配入過量給生產(chǎn)帶來的負(fù)面影響主要表現(xiàn)在周期不穩(wěn)定、能耗指標(biāo)偏高、渣量大、操作困難等。表2為近期某批爐次的實際配料情況。
表2 傾動爐配料單
低品位雜銅對傾動爐周期的影響。在銅火法精煉及雜銅冶煉過程中,主要雜質(zhì)脫除取決于氧化過程控制。雜質(zhì)在氧化過程中的脫除主要靠Cu2O對其進行氧的傳遞,使雜質(zhì)氧化后與熔劑形成化合物進入渣內(nèi)。而傾動爐的造渣性能及熔池攪動情況制約了氧化進程,甚至約束了造渣能力。低品位、高雜質(zhì)的原料配入,打破傾動爐現(xiàn)有作業(yè)模式,造成各周期的不穩(wěn)定,表現(xiàn)在氧化時間偏長,造成單爐作業(yè)時間延長。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,氧化造渣時間隨著入爐品位的降低而延長。(圖1)為入爐品位與氧化造渣時間線性關(guān)系圖[2]。
圖1 傾動爐入爐品位與氧化造渣時間線性關(guān)系圖
入爐混合品位降低,勢必造成渣量的增加,使扒渣時間延長。通過數(shù)據(jù)分析,不同入爐品位所需扒渣時間如表3所示。
表3 不同入爐品位雜銅與氧化扒渣時間對照表
從上述數(shù)據(jù)可以看出,入爐品位從96%下降至93.5%單爐氧化造渣及扒渣時間需延長4.2小時上。實踐也證明,入爐品位降低,熔劑量配入較大,過多的熔劑阻礙氧量的傳遞,影響爐膛攪動,造成雜質(zhì)氧化時間延長,影響單爐作業(yè)時間。
針對低品位碎料配入量對傾動爐生產(chǎn)的影響,分別抽取配入量80t/爐、30t/爐、不配入三種配料方式各8個爐次主要技經(jīng)指標(biāo)進行比對,具體對比情況如表4。
表4 銅米不同處理量技經(jīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)
根據(jù)以上的數(shù)據(jù)分析,結(jié)合生產(chǎn)過程控制。大批量的低品位碎料配入,主要影響為加料速度慢、延長了加料時間。
對傾動爐不同物料單斗重量進行統(tǒng)計分析(見表5),低品位碎料單斗凈重較其他物料偏低。造成加料總斗數(shù)增加,延長了整個加料時間。
表5 傾動爐主要物料單斗重量
據(jù)統(tǒng)計,正常冶煉加入一爐物料約120斗,低品位碎料量配入提高至80t,單爐加料量達到140斗/爐。低品位碎料提高至150t/爐,單爐加料量達到175斗/爐。延長了加料時間,降低了加料速率,從而影響單爐作業(yè)時間。
而低品位碎料原料加入過量,從熔化速率上分析,也影響到作業(yè)時間。由于低品位碎料粉料居多,在進入爐膛后熱交換面較小,從表面逐步的往下傳熱,對爐膛大部分的輻射熱難吸收,造成表面過熱,底部無法熔化現(xiàn)象。而其他物料,熱交換面大,并在物料間形成對流,大大增強了熔化的速率。實踐證明,低品位碎料與其他塊狀物料相比,熔化速率偏低[3]。
大量復(fù)雜原料的配入延長了單爐作業(yè)時間,且影響傾動爐技經(jīng)指標(biāo)的完成。在生產(chǎn)實踐中,作業(yè)時間、單爐產(chǎn)量等指標(biāo)對重油單耗影響極其嚴(yán)重?,F(xiàn)對生產(chǎn)過程不同的入爐品位原料對單爐產(chǎn)量及重油單耗的影響統(tǒng)計分析,如表6所示。
表6 不同入爐品位對單爐產(chǎn)量及重油單耗的影響
從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,隨著入爐綜合品位的降低,噸銅能耗呈線性關(guān)系上升,爐產(chǎn)也隨著渣量的增大而降低。高復(fù)雜物料的加入將使傾動爐重油單耗上升1~5.21kg/t.Cu大大增加了傾動爐的生產(chǎn)成本。
從表2中可以看出,低品位碎料的加入量在80t時,重油單耗較比增長10%。加料時間和氧化時間偏長,其原因主要有以下幾點。
(1)低品位碎料進入爐內(nèi),只能從表面逐步熔化,物料間形成不了對流,主要靠爐膛輻射熱進行熔化。
(2)低品位碎料品質(zhì)波動較大,國內(nèi)市場高質(zhì)量雜銅緊缺,導(dǎo)致貴冶采購高品質(zhì)雜銅較少。低品位碎料雜銅生產(chǎn)原料的表面基本形成性質(zhì)穩(wěn)定的金屬化合物,提高其熱力學(xué)穩(wěn)定性。故低品位碎料在傾動爐熔化過程中,表面形成的金屬化合物阻礙了熱傳導(dǎo),進而導(dǎo)致熔化速率過慢。圖2為傾動爐熔化后期現(xiàn)場圖片。
圖2 低品位碎料熔化后期在傾動爐表面覆蓋圖片
(3)由于低品位碎料比重較輕,提高單爐低品位碎料配入量導(dǎo)致加料速度慢、爐門開啟頻繁現(xiàn)象,傾動爐熱散失較大,增大了燃油量。
在傾動爐雜銅冶煉過程中,雜質(zhì)的脫除主要靠氧化造渣、部分揮發(fā)進入煙氣而除去[4]。而復(fù)雜原料中單個雜質(zhì)元素超出冶煉能力范圍,將造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格等[5]。
(1)低品位碎料配入過量不但給加料帶能一定困難,在生產(chǎn)操作中主要體現(xiàn)在風(fēng)管處理困難、裹渣嚴(yán)重、渣流槽粘結(jié)難清理等。低品位碎料加入爐內(nèi)形成覆蓋、包裹狀,熔化后期表面出現(xiàn)“冰山”現(xiàn)象,造成液面虛假,風(fēng)管更換過程無法察看爐內(nèi)風(fēng)管情況,造成風(fēng)管堵塞;而大量的低品位碎料加入,氧化渣層厚、氧化效果差、氧化風(fēng)攪動效率低,造成造渣脫雜效果差,渣中機械帶銅嚴(yán)重。由于渣量大,造成渣口粘結(jié)非常嚴(yán)重,每次清理渣口要使用吹氧管燒,增強了清理難度,延長了清理時間。圖3為渣流槽粘結(jié)情況。
圖3 渣流槽粘結(jié)情況
(2)環(huán)保壓力,由于砷進入煙氣相,導(dǎo)致煙氣中砷含量增大。
(3)高復(fù)雜原料大量的配入,使陽極銅雜質(zhì)偏高,嚴(yán)重時影響下道工序生產(chǎn),甚至增加整個銅冶煉過程的成本[6]。
為適應(yīng)當(dāng)前原料狀況,克服低品位原料帶來的影響,穩(wěn)定生產(chǎn)周期。結(jié)合當(dāng)前生產(chǎn)采取以下措施。
(1)跟蹤原料來源,合理搭配物料,對不同雜質(zhì)進行統(tǒng)計分析,摸索出傾動爐最大的適應(yīng)能力。通過對原料分析、統(tǒng)計,各雜質(zhì)占比的計算,控制單個元素的配入量。形成穩(wěn)定的生產(chǎn)模式,配料計算形式如表7。
表7 改進后的配料單配置
(2)優(yōu)化低品位碎料配入方式,盡量從1#爐門加入,減少2#爐門加入比例;1#爐門區(qū)域?qū)賰A動爐高溫區(qū),物料加入該區(qū)域,便于熔化。減少了扒渣期表面的漂浮物,提高低品位碎料的熔化速率。
(3)降低單爐裝入量,單爐裝入量從原來的390t/爐降至現(xiàn)在的380t/爐。保障生產(chǎn)操作安全,液位保持在安全界限,風(fēng)管處理較以往容易。
(4)從渣口插入氧化風(fēng)管,加大氧化操作進程,縮短氧化操作時間。渣口屬低溫區(qū),風(fēng)口在前中期無法將該區(qū)域熔體帶動,達不到氧化效果。從該區(qū)域插入風(fēng)管,雖操作上帶來困難,但能起到促進氧化進程的作用。圖4為低品位碎料配入150t時,扒渣渣面及插風(fēng)管圖片。
圖4 傾動爐插風(fēng)管作業(yè)及扒渣期表面圖片
(5)為穩(wěn)定生產(chǎn)周期,優(yōu)化工藝參數(shù),逐步提高油、氧量,落實自動搖爐相關(guān)操作要求。分別制定各時段的氧、油、風(fēng)、爐壓的指導(dǎo)區(qū)間,操作進一步標(biāo)準(zhǔn)化,促進指標(biāo)的提升,周期穩(wěn)定。
通過上述操作上的改進,目前低品位碎料處理量保持在150t/爐,周期較為穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量合格,各項技經(jīng)指標(biāo)有所增長,爐產(chǎn)有所下降,各項指標(biāo)對比見表8。
表8 不同低品位碎料處理量技經(jīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)
為了進一步提升傾動爐處理復(fù)雜原料適應(yīng)力及市場競爭力,必須加大雜銅冶煉的研究與新技術(shù)的運用。結(jié)合傾動爐處理雜銅冶煉存在問題進行思考,應(yīng)該加大提高氧化風(fēng)的富氧率、燃燒器優(yōu)化(爐頂增設(shè)燃燒槍、應(yīng)用浸沒式燃燒器等)、爐底增設(shè)透氣磚等方面的研究及應(yīng)用,從而提高傾動爐雜銅冶煉安全、環(huán)保、技經(jīng)指標(biāo)等,進一步提升傾動爐市場競爭能力。