張 波
(云南磷化集團海口磷業(yè)有限公司,云南 昆明 650113)
目前,中國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段,面臨的資源和環(huán)境形勢十分嚴峻。為抓住重要戰(zhàn)略機遇期,實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會的戰(zhàn)略目標(biāo),必須大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,按照“減量化、再利用、資源化”原則,采取各種有效措施,以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價,取得最大的經(jīng)濟產(chǎn)出和最少的廢物排放,實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益相統(tǒng)一,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會。
磷礦浮選生產(chǎn)過程中,需要大量用水,同時又會產(chǎn)生大量廢水,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,每處理1 t原礦需要4~6 m3的清水[1]。由于碳酸鹽礦物可浮性一般高于磷酸鹽礦物,在酸性介質(zhì)中,差異更大。因此為了實現(xiàn)碳酸鹽與磷酸鹽礦物的有效分離,往往在酸性介質(zhì)中反浮選碳酸鹽。常用的酸性介質(zhì)調(diào)整劑有鹽酸、硫酸、磷酸和磷酸鹽等[2,3]。浮選廠附近常建有磷酸、硫酸等生產(chǎn)裝置,在濕法磷酸生產(chǎn)過程中副產(chǎn)含氟酸性廢水由于腐蝕性強,處理成本高,其處理技術(shù)是濕法磷酸行業(yè)的難題[3-7]。
公司選礦廠的生產(chǎn)規(guī)模為200萬噸/年,以處理中低品位膠磷礦為主,并以硫酸和磷酸作為礦漿pH調(diào)整劑。若將磷石膏渣場酸性廢水作為礦漿pH調(diào)整劑[8-9],可大大節(jié)約選礦成本。因此,為響應(yīng)國家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的號召,本著降低生產(chǎn)成本的原則,公司擬將磷石膏渣場酸性廢水綜合利用。目前,磷石膏渣場酸性廢水返回化工廠主要用作磷石膏輸送介質(zhì)。
通過對磷石膏渣場酸性廢水水質(zhì)及回水水質(zhì)進行取樣,分析其成分,結(jié)果見表1、表2。
表1 磷石膏渣場酸性廢水主要成分
表2 回水水質(zhì)檢驗統(tǒng)計表
表2可以看出,該廢水中P2O5含量平均值為0.32%,F(xiàn)含量平均值為2273.41 mg/L,pH平均值為2.16。
由表1和表2中的數(shù)據(jù)可以得出,該酸性廢水含有大量的P2O5,將其加入磷浮選作業(yè)中,不僅可以替代部分硫酸和磷酸作為反浮選工藝的pH值調(diào)整劑和抑制劑,提高礦漿中的P2O5含量,使浮選精礦指標(biāo)得以提升,降低浮選藥劑成本,還可以緩解渣壩庫區(qū)存水壓力,提高尾礦庫安全性。
在原浮選流程的基礎(chǔ)上,將硫酸和廢水按一定比例配置添加,并保證礦漿濃度。具體試驗方案如下:
所需試驗設(shè)備:XMB-Φ200X240棒磨機;0.75L單槽浮選機;精密酸度計;電子天平;真空過濾機;干燥箱等。
所需試驗藥劑:pH調(diào)整劑為硫酸;捕收劑為YP6-4;酸性廢水。
1.2.1 廢水以及捕收劑用量試驗
將加入10 mL、40%的硫酸作為對照組,設(shè)置廢水用量與捕收劑用量梯度試驗,根據(jù)試驗結(jié)果,獲得其用量與精礦指標(biāo)趨勢。
1.2.2 硫酸與廢水比值試驗
根據(jù)1.2.1選取固定捕收劑用量,設(shè)置硫酸:廢水的比值梯度進行復(fù)選試驗,根據(jù)試驗結(jié)果,確定最佳比值范圍。
1.2.3 重復(fù)試驗
設(shè)置單一H2SO4用量梯度,確定最佳對照組,將1.2.2中比較好的指標(biāo)進行重復(fù)實驗,驗證其指標(biāo)優(yōu)劣,最終根據(jù)重復(fù)試驗結(jié)果得到最佳試驗條件與指標(biāo)。
新建管道從3環(huán)取水,并輸送至選廠浮選作業(yè),工藝聯(lián)系圖見圖1。
圖1 三環(huán)廢水利用工業(yè)聯(lián)系圖
本次試驗流程為一次粗選,自變量為廢水用量和及捕收劑用量,溢流原礦中P2O5品位為18.66%,MgO品位為8.77%。只加10 mL、40%的硫酸作為對照組,試驗結(jié)果見表3。
表3 回水和捕收劑用量試驗指標(biāo)
續(xù)表3
由表3試驗數(shù)據(jù)可得出以下結(jié)論:
(1)當(dāng)廢水用量固定時,隨著捕收劑用量的增加,精礦中MgO含量降低;
(2)捕收劑用量4 kg/t時,廢水用量≥120 mL,精礦MgO≤2.0%(除廢水用量250 mL外),當(dāng)廢水用量達到200 mL時(11組),一次粗選的精礦產(chǎn)率和回收率略高于對照試驗,但精礦MgO偏高。捕收劑用量5 kg/t時(14組),精礦“兩率”及MgO含量與硫酸對照試驗相當(dāng);
(3)綜合以上分析,實驗室廢水用量200 mL,折合干基為0.8 mL/g。以此推算,工業(yè)生產(chǎn)處理150 t/h原礦,需要加入廢水120 t/h。因廢水用量較大,若直接取代硫酸加入磨礦后的浮選調(diào)漿,會大幅稀釋礦漿濃度,造成捕收劑用量的增加,所以廢水應(yīng)與硫酸按一定比例加入。
本次試驗流程為一次粗選,自變量為硫酸與廢水的比例,溢流原礦中P2O5品位為18.66%,MgO品位為8.77%,捕收劑YP6-4用量固定為3 kg/t,試驗結(jié)果見表4。
表4 硫酸與廢水比值試驗指標(biāo)
由表4中的試驗數(shù)據(jù)可得出以下結(jié)論:
(1)隨著硫酸與廢水比值的減小,精礦的產(chǎn)率和回收率呈先降低后升高的趨勢;
(2)捕收劑用量為3 kg/t時,精礦中MgO含量隨著硫酸與廢水比值的減小而先升高后降低。
為確定硫酸與廢水的最佳比值,將上述試驗中第6、7、8組進行重復(fù)試驗,并確定最佳H2SO4用量,本次重復(fù)試驗所用溢流原礦中含20.12%P2O5、8.06%MgO,捕收劑YP6-4用量為3 kg/t,試驗結(jié)果見表5。
表5 40%H2SO4用量試驗指標(biāo)
上述試驗結(jié)果表明,捕收劑用量3 kg/t,以40%H2SO4用量為變量的四組試驗,第一組試驗的精礦指標(biāo)較好,確定H2SO4用量14.72 kg/t(5 mL)為對照試驗;后三組廢水替代部分H2SO4試驗中,(硫酸:廢水)按比例=1:6,1:7,1:8混合配制的調(diào)整劑,其中(硫酸:廢水)=1:6,1:7在一次粗選的精礦磷、鎂指標(biāo)相差不大,但(硫酸:廢水)=1:8精礦MgO尾礦磷明顯偏高。因此繼續(xù)選擇(硫酸:廢水)=1:6,1:7重復(fù)試驗。
由于上述試驗中精礦MgO均偏高,試驗將捕收劑用量定為4 kg/t,以14.72 kg/t(5 mL)H2SO4為對照試驗,試驗結(jié)果見表6。
表6 硫酸:回水=1:6,1:7重復(fù)試驗指標(biāo)
上述試驗結(jié)果表明:當(dāng)其他條件不變,硫酸:廢水=1:7時,一次粗選的浮選精礦各項指標(biāo)為與對照試驗時相當(dāng)。因此確定硫酸與廢水按比例1:7混合后替代部分H2SO4,進行重復(fù)試驗,試驗結(jié)果見表7。
表7 硫酸:回水=1:7重復(fù)試驗指標(biāo)
表7試驗結(jié)果表明,當(dāng)硫酸:廢水=1:7,其他條件不變時,一次粗選的精礦MgO及尾礦中磷偏高,一粗一精流程中浮選精礦及尾礦各項指標(biāo)為與對照試驗時相近,回收率更優(yōu)。
廢水在磷礦選礦中可替代部分硫酸使用,分選效果與使用硫酸時相近。對照試驗中H2SO4用量14.72 kg/t;而硫酸與廢水按比例1:7配置時,H2SO4用量僅7.36 kg/t,廢水約為0.028 m3/t。
從試驗結(jié)果看,當(dāng)精礦指標(biāo)最優(yōu)時,處理每噸原礦可節(jié)約硫酸7.36 kg,目前硫酸市場價約400元/t,單位成本可節(jié)約2.94元/t,年處理量按200萬t計算,每年可節(jié)約成本約580萬元。
(1)當(dāng)廢水用量固定時,隨著捕收劑用量的增加,精礦中MgO含量降低;
(2)隨著硫酸與廢水用量比值的減小,精礦的產(chǎn)率和回收率呈先降低后升高的趨勢;
(3)當(dāng)硫酸與廢水比例為1:7時,分選效果與單獨使用硫酸時相近,可獲得含P2O530.20%、MgO 1.31%的磷精礦,產(chǎn)率與回收率分別達到55.8%和83.8%;且可以節(jié)約一半的硫酸用量;
(4)磷礦浮選中利用磷石膏渣場酸性廢水代替硫酸,可降低試劑成本,每年可減少約580萬元成本。