胡文娟
(云南電網(wǎng)有限責任公司玉溪供電局,云南玉溪,653100)
大型電力變壓器是電力系統(tǒng)的樞紐設備,其穩(wěn)定、可靠地運行將對電力系統(tǒng)安全運行起重要作用。強迫油循環(huán)風冷變壓器因其容量大、散熱好等優(yōu)點,成為電力變壓器家族中重要的組成部分。冷卻器作為強迫油循環(huán)風冷變壓器的重要輔助設備,其作用是借助油泵和風機迫使變壓器的油溫保持在一定范圍內(nèi)。冷卻器全停故障時,運行中的變壓器油溫不斷升高達75℃并且持續(xù)運行超過20min,未達到75℃運行超過60min時,變壓器繼電保護裝置啟動斷開主變?nèi)齻?cè)斷路器[1],造成變壓器全停事件,所以確保變壓器冷卻器穩(wěn)定運行對保持強迫油循環(huán)風冷變壓器的可靠性十分重要。本文通過分析一起某220kV變電站發(fā)生的變壓器冷卻器全停故障,提出一些針對性的措施和方法,可為電力設備運行企業(yè)提供借鑒經(jīng)驗,防止類似事故發(fā)生。
下面事件均為發(fā)生在云南電網(wǎng)某地市供電局真實案例。某日20時53分14秒,220kV#2主變冷卻器全停; 21時53分14秒(冷卻器全停60分鐘后),220kV#2主變非電量保護動作,220kV#2主變202、102、302斷路器跳閘。220kV#2主變風冷電源進行周期性自動切換,切換后因分段刀閘A相接觸不良,致使分段刀閘兩端電壓不一致,交流電源進線經(jīng)刀閘后供給冷卻器的工作電源出現(xiàn)缺相,三相交流電機缺相運行導致熱偶繼電器動作,冷卻器停止。兩組工作、一組備用冷卻器先后停止工作,風冷系統(tǒng)PLC控制器發(fā)冷卻器全停信號[2]。
一次設備分析:220kV#2主變一次相關(guān)設備檢查無異常。
二次設備分析:220kV#2主變風冷控制系統(tǒng)冷卻器全停,非電量裝置收到冷卻器全停開入量后延時60分鐘(主變溫度44.7℃)跳開220kV#2主變220kV側(cè)202斷路器、110kV側(cè)102斷路器、35kV側(cè)302斷路器,220kV#2主變電氣量保護未動作,無其余非電量保護信號,220kV#2主變#1、#4、#2組冷卻器熱偶繼電器動作。
(1)繼電保護動作行為分析
220kV#2主變?yōu)閺娖扔脱h(huán)主變,冷卻器全停經(jīng)延時跳主變?nèi)齻?cè)斷路器。
圖1 冷卻器全停邏輯原理圖
圖中非電量1為冷卻器全停開入量,非電量2為主變油溫75℃接點,T1為60分鐘,T2為20分鐘,即當冷卻器全停時,如果主變油溫不超過75℃,則延時T1(60分鐘)跳閘,如果主變油溫超過75℃時則延時T2(20分鐘)跳閘。
220kV#2主變風冷系統(tǒng)冷卻器全停跳閘由風冷控制箱內(nèi)PLC提供風冷全停信號給220kV#2主變非電量保護裝置,非電量保護裝置經(jīng)延時及溫度判斷后跳閘。220kV#2主變非電量保護裝置20時53分12秒收到冷卻器全停開入信號,主變油溫44.7℃(不超過75℃),冷卻器全停延時60分鐘跳閘。220kV#2主變電氣量保護未動作,無其余非電量保護信號。
(2)220kV#2主變風冷控制系統(tǒng)動作行為分析
①冷卻器全停動作分析
220kV#2主變?yōu)閺娖扔脱h(huán)變壓器,按照風冷控制系統(tǒng)PLC的設置,風冷系統(tǒng)兩路380V交流進線每30天自動進行一次輪換。
冷卻器模式自動輪換前,#1、#2、#3、#4、#5冷卻器分別工作于“工作”、“備用”、“輔助”、“工作”、“輔助”模式。#2主變風冷控制系統(tǒng)于當日20時50分16秒進行冷卻器模式自動輪換,自動切換兩路交流進線,自動切換后相繼出現(xiàn)#1、#4、#2熱繼電器動作、油流故障告警, #1、#4、#2組冷卻器停止工作。#3、#5“輔助”冷卻器達不到啟動條件(溫度超過55℃或主變過負荷),所有冷卻器停止運行,PLC控制器發(fā)冷卻器全停故障信號[3],同時開出接點至220kV#2主變非電量保護裝置。
②熱偶繼電器動作分析
220kV#2主變控制系統(tǒng)連接示意圖如圖2所示。
圖2 風冷系統(tǒng)風機電源連接示意圖
如圖2所示,交流進線輪換后由Ⅱ路交流供電,工作狀態(tài)的#1冷卻器電源由Ⅱ路交流進線經(jīng)2C接觸器、分段刀閘(DZ)供電,自動輪換后分段刀閘(DZ)A相觸頭接觸不良,經(jīng)刀閘后的電壓降低為35V,使#1冷卻器風扇電機缺相引發(fā)熱偶繼電器動作,#1冷卻器停止工作并發(fā)出“冷卻器故障”、“#1熱繼動作”信號,PLC啟動備用冷卻器(#2冷卻器),此時#4冷卻器、#2冷卻器仍然處于正常運行狀態(tài),但PLC僅依據(jù)#1冷卻器故障,在未判斷其它冷卻器狀態(tài)的情況下,將供電電源重新切回至Ⅰ路電源,使#2、#4冷卻器風扇電機缺相引發(fā)熱偶繼電器動作,導致正常運行的#2、#4冷卻器停止工作,至此#1、#2、#4共計三組工作及備用模式的冷卻器停止工作,輔助模式的#3、#5冷卻器不滿足啟動條件,造成冷卻器全停。如在#1冷卻器熱繼動作后不切回至Ⅰ路電源供電,繼續(xù)由Ⅱ路電源供電,就可保證#2、#4冷卻器正常運行,從而防止發(fā)生冷卻器全停,由此判定PLC自身邏輯存在缺陷。
③冷卻器電源分段刀閘情況分析
220kV#2主變風冷控制箱分段刀閘(DZ)在合位,電源切換及風機啟停等各項試驗正確。故障前風冷控制系統(tǒng)由Ⅰ路交流進線供電,Ⅰ路交流電源經(jīng)1C接觸器后供#1冷卻器運行,同時經(jīng)分段刀閘DZ供#4冷卻器運行,風冷控制系統(tǒng)進行冷卻器模式自動輪換前,#1、#4冷卻器正常運行,未發(fā)異常信號,由此判斷冷卻器模式自動輪換前分段刀閘未出現(xiàn)接觸不良。
220kV#2主變跳閘后現(xiàn)場檢查分段刀閘兩側(cè)A相電壓不一致,檢查分段刀閘A相接觸不良。因分段刀閘(DZ)運行過程中未完全嵌入,A相靜觸頭底部夾緊力過大,在合上刀閘時A相刀閘動觸頭插入深度不夠,動、靜觸頭未能完全接觸,導致運行過程中因靜觸頭底部夾緊力過大,一直對A相動觸頭施加一個等效向外的推力[4],運行一段時間后A相動觸頭逐漸被推至刀口邊緣,當Ⅰ、Ⅱ路交流進線自動切換時,接觸器切換引發(fā)的震動,導致A相刀閘接觸不良,如圖所示。
圖3 分段刀閘位置圖
(1)主變風冷控制系統(tǒng)電源分段刀閘合閘深度不夠,要加強對強油循環(huán)變電站主變風冷控制系統(tǒng)交流電源分段刀閘在日常巡視中對刀閘位置進行檢查,必要時進行電壓測量。
(2)主變風冷控制系統(tǒng)PLC程序邏輯存在缺陷。僅依據(jù)#1冷卻器故障,在未判斷其它冷卻器狀態(tài)的情況下,將供電電源重新切回至Ⅰ路電源,廠家應優(yōu)化PLC控制邏輯,運行單位應將PLC控制邏輯的驗收列入重點驗收內(nèi)容。
(3)監(jiān)控系統(tǒng)異常信號分類功能應用不足,自動化應將監(jiān)控系統(tǒng)信號分流,將不同等級的異常信號分流處理,優(yōu)化監(jiān)控系統(tǒng)告警窗口界面,通過差異化顯示,更清楚、直觀展現(xiàn)當前分區(qū)電網(wǎng)運行情況、異常信號情況,確保第一時間發(fā)現(xiàn)事故信號、緊急異常信號等對電網(wǎng)、設備可能造成影響的信號。