仝紅麗,李興邦
(1. 黑龍江哈電多能水電開發(fā)有限責任公司,黑龍江哈爾濱 150040;2. 哈爾濱電機廠有限責任公司,黑龍江哈爾濱 150040)
某大型發(fā)電設備制造公司生產的厄瓜多爾某電站發(fā)電機結構型式為立軸、懸式、全封閉雙路自循環(huán)空氣冷卻、三相、凸極同步發(fā)電機。定子機座分成4瓣,運到工地后調整組焊成整圓。為了防止運行時,由于電磁振動所產生的噪聲及振動造成的硅鋼片磁短路現(xiàn)象,厄瓜多爾某電站分瓣定子采用浸膠的滌綸氈結構。
發(fā)電機主要技術參數(shù)如下。
額定容量:100 MVA
額定功率:90 MW
額定功率因數(shù):0.9
旋轉方向:俯視順時針
額定電壓UN:13.8 kV
額定電流IN:4 183.7 A
額定頻率fN:60 Hz
相數(shù)m:3
額定轉速nN:360 r/min
飛逸轉速n:648 r/min
定轉子繞組絕緣等級:F
推力負荷:250 T
冷卻方式:全空冷
飛輪力矩GD2:≥1 900 tm2
定子可以由若干預先組裝的分瓣模塊組成,包括機座、鐵心和繞組。由于運輸條件的限制,當定子直徑超過4 m時,就需要分瓣制造,運往工地后再將分瓣定子組合成一個整體。定子鐵心疊裝的質量直接關系到發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行[1]。
分瓣定子結構的發(fā)展經歷了兩個階段,第一階段是合縫處墊絕緣紙結構。定子組合螺栓把緊后,測量機座合縫板及鐵心合縫面的接觸情況,然后將合縫拆開,根據(jù)鐵心處間隙大小加入不同厚度的絕緣紙墊。一般加墊厚度應比實際間隙大0.4 mm,即鐵心合縫處也應墊入0.4 mm的絕緣紙墊。定子合縫板接觸面積應不小于70%,局部間隙不超過0.2 mm,否則應加入金屬墊片。按上述要求加入墊片后,將合縫再行組合復測,上下端間隙不大于1 mm[2]。
第二階段是合縫處墊浸漬絕緣膠的滌綸氈結構。在1983年11月巴西國際大電網會議水輪發(fā)電機專業(yè)會上,已經提出大型水輪發(fā)電機的結構整體化問題。分瓣定子合縫間隙采用環(huán)氧滌綸氈適形材料襯墊,代替過去用鋼紙襯墊的結構,操作簡單,合縫密實牢固,黏結成整體,有效杜絕了合縫鐵心振動磨損。
厄瓜多爾某電站三臺機組投運后,3#發(fā)電機定子噪聲相比1#機、2#機同部位噪聲偏大,且隨機組負荷增大、鐵心部位溫度升高而減小。經對現(xiàn)場定子合縫面螺栓檢查預緊力,符合設計要求。3#機定子存在120 Hz高頻振動噪聲,三臺機組定子鐵心噪聲對比數(shù)據(jù)見表1。
表1 三臺機組定子鐵心噪聲對比數(shù)據(jù)
根據(jù)DL/T 507—2014《水輪發(fā)電機組啟動試驗規(guī)程》[3]6.2.10要求,測量、記錄機組各部位振動。額定轉速在250~375 r/min,定子鐵心部位機座水平振動(轉頻值)和定子鐵心振動(100 Hz雙幅極頻振動值)均為0.03 mm。
厄瓜多爾某電站3#發(fā)電機定子120 Hz振動數(shù)據(jù)見表2,在40 MW負荷下,定子振動已明顯超標。
表2 3號機定子鐵心120 Hz振動數(shù)據(jù) 單位:μm
根據(jù)GB/T 8564—2003《水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范》[4]9.3.1制造廠內疊片的分瓣定子組合后,應符合下列要求:機座組合縫間隙用0.05 mm塞尺檢查,在螺栓及定位銷周圍不應通過。鐵心合縫處按設計要求加墊,加墊后鐵心合縫處不應有間隙。
根據(jù)制造廠家的水輪發(fā)電機定子裝配工藝守則[5]:滌綸氈按專用守則進行浸漬絕緣膠,隨用隨浸。滌綸氈浸漬絕緣膠時,將其浸入配好的膠中,充分浸透,直至無氣泡發(fā)生,氈條浸透無白色為止。取出氈條,擠出多余的膠,滌綸氈含膠量控制在70%~80%范圍內,以輕度擠壓不出膠為宜。而后在鐵絲網或竹筐中風干備用,適用期60 min。達到用手摸滌綸氈條有濕潤感,但不粘手的程度為準。晾干的滌綸氈應盡快使用,當班浸氈當班用完,浸膠滌綸氈如變硬則不可使用。滌綸氈根據(jù)圖紙配墊在相應部位,根據(jù)配墊部位實際情況,調整配墊滌綸氈厚度。
當定子整體加熱時,浸膠的滌綸氈適形材料被加熱固化,固化好的滌綸氈適形材料和鐵心形成一體,有利于發(fā)電機的安全運行。
現(xiàn)場查看定子合縫面處,該部位有毛氈墊層,但未起到緩沖作用。毛氈明顯蓬松,未浸漬絕緣膠。3#機定子噪聲及振動問題的根源在于雖然在鐵心合縫處加滌綸氈,但未按廠家要求對滌綸氈浸漬絕緣膠。因定子鐵心一體性較差,導致運行時噪聲及振動問題的出現(xiàn)。
電磁振動分為兩類:即轉頻振動和極頻振動。產生極頻振動的原因常見的是分瓣定子合縫間隙大,還有一特征為其振動頻率一般為機組頻率的兩倍。根據(jù)厄瓜多爾某電站3#機定子振動的頻譜分析,也能分析出是發(fā)電機定子鐵心合縫處不嚴引起的振動,這種振動的頻率范圍為f=120 Hz(二倍頻)。
解決方案如下:
首先,拆下合縫面處的空氣冷卻器,露出定子鐵心合縫處部位,見圖1。
圖1 拆除空冷器后露出鐵心圖
其次,用白布蘸酒精將定子機座合縫處鐵心外圓表面上的油污清理干凈。用φ3 mm鐵絲包白布蘸酒精將定子機座鐵心合縫處的通風槽清理干凈。
再次,通過鐵心合縫處通風槽溝用注射器灌51106膠的方式,使原有毛氈浸膠后膨脹,毛氈吸附絕緣膠后固化,達到定子鐵心整體剛度進一步增強的目的,從而減小噪聲和振動。對定子鐵心合縫面進行注膠處理的注膠量約20 kg。
最后,注膠后重新對定子合縫面螺栓進行擰緊??绽淦骰匮b后對合縫面處拉緊螺桿進行重新拉緊。
處理后機組數(shù)據(jù)如表3所示,3#機定子120 Hz高頻振動效果明顯改善,機組冷態(tài)下最大振動值為12 μm,且各個負荷狀態(tài)數(shù)據(jù)偏差不大。機組運行15 h后已處于熱態(tài),最大振動仍未超過12 μm,各個位置振動數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定且均滿足合同標準要求,定子振動問題已基本解決。
表3 處理后3號機定子鐵心120 Hz振動數(shù)據(jù) 單位:μm
厄瓜多爾某電站3#機定子鐵心合縫處經過注膠、擰緊合縫面螺栓、重新拉緊定子鐵心螺桿后,定子振動數(shù)據(jù)有明顯改善,并達到正常使用要求。
本文通過對厄瓜多爾某電站3#機定子振動及噪聲問題的處理,對原因進行了分析,并提出解決方案。對其它分瓣定子的安裝及調試運行,具有一定的參考和借鑒作用。