田 平,李曉鵬,桂景海
(酒鋼集團宏晟電熱有限責任公司,甘肅嘉峪關 735100)
某4×350 MW 電廠,每臺機組的高壓給水系統(tǒng)采用2×50%BMCR(鍋爐最大出力工況)的汽動給水泵組,兩臺機組共用1×50%BMCR 的電動調(diào)速給水泵組。給水泵汽輪機在鍋爐BMCR 工況,采用雙機并聯(lián)運行,當給水泵單臺運行時,給水泵汽輪機能隨給水泵超負荷運行,供給鍋爐60%THA 給水量。其汽動給水泵組由給水泵汽輪機、給水泵組成,其中,給水泵汽輪機采用NK50/56 型、單缸、單流、單軸、反動、純凝汽式給水泵汽輪機,給水泵采用HPT200-330M-6S型、節(jié)能多級清水離心泵。
按照設計說明,給水泵汽輪機采用3 路汽源驅(qū)動,其中正常運行汽源為主汽輪機四級抽汽,可接帶30%~120%THA 負荷,備用低負荷汽源為輔助蒸汽,可接帶0%~50%THA 負荷,為啟動調(diào)試用汽,備用高壓汽源為低溫再熱蒸汽(主機高壓缸排汽),3種汽源間切換為無擾切換。3 種汽源運行參數(shù)見表1。
表1 汽源運行參數(shù)
2018 年6 月起,給水泵汽輪機性能劣化趨勢明顯,在機組負荷75%以上時,給水泵汽輪機進汽壓力高于1 MPa,進汽溫度低于290 ℃,低調(diào)閥開度95%以上,且進汽壓力與溫度連續(xù)波動,根據(jù)汽源參數(shù)判斷,均存在低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入,造成給水泵汽輪機出力不足。檢修人員按照常規(guī)檢修工藝,對給水泵汽輪機進行了汽封間隙調(diào)整、零部套清掃,并對給水泵芯包進行了返廠維修,但仍未解決。
通過對該廠給水泵汽輪機低溫再熱蒸汽頻繁介入、給水泵汽輪機出力不足的問題進行分析,排除常規(guī)檢修工藝問題,主要有以下三點原因。
按照給水泵汽輪機低調(diào)閥設計說明,其設計有5 個閥芯,由扁擔同時上、下操作,根據(jù)閥芯的門桿長度,自行控制閥門開啟點與行程,設計行程與低調(diào)閥結(jié)構見圖1。
圖1 低調(diào)閥重疊度
通過對低調(diào)閥進行解體、測量發(fā)現(xiàn),因長期運行中,蒸汽吹損、機械摩擦、螺距松動,造成各門桿行程增加,見圖2。
圖2 門桿行程
表2為該廠#1機組A 給水泵汽輪機低調(diào)閥測量數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)中可知,因低調(diào)閥各門桿行程增加,造成低調(diào)閥開度變大。以#1 門頭為例,原設計在低調(diào)閥開至4 mm 時,#1 門頭開啟,因#1 門頭行程增加,造成了在低調(diào)閥開至6 mm 時,#1 門頭才開啟,其他#2至#5門頭同理,導致低調(diào)閥需提高開度才能使給水泵汽輪機獲得原設計的蒸汽壓力與流量。
表2 #1機組A給水泵汽輪機低調(diào)閥測量數(shù)據(jù) 單位:mm
如圖3所示,汽動給水泵進汽管道由四級抽汽、低溫再熱、輔助蒸汽三路汽源接帶,正常運行期間,通過關閉電動閥門、投入連鎖操作,隔斷低溫再熱、輔助蒸汽汽源,僅由四級抽汽汽源接帶,在四級抽汽汽源不足以接帶負荷時,自動投入低溫再熱汽源。由于在運行過程中,需結(jié)合目前新能源消納要求,隨著機組負荷變動而調(diào)整給水流量,汽動給水泵的轉(zhuǎn)速需不斷進行調(diào)整,進汽參數(shù)隨之變動,四級抽汽的逆止門閥瓣會因氣流量變化而不斷擺動,造成閥瓣的門軸長期頻繁磨擦而磨損,最終造成斷裂導致閥瓣掉落。
圖3 進汽系統(tǒng)與汽源反竄
因四級抽汽至A 汽動給水泵逆止門閥瓣掉落,造成四級抽汽至A 給水泵汽輪機汽源堵塞,汽源不足,低溫再熱汽源至A汽動給水泵汽源投入,并且由于低溫再熱汽源壓力大于四級抽汽汽源,通過四級抽汽至A 汽動給水泵逆止門反竄至B 汽動給水泵,導致A 汽動給水泵低調(diào)閥開度大、低溫再熱汽源介入,同時B汽動給水泵四級抽汽汽源增加,此問題造成:A 汽動給水泵出力不足,B 汽動給水泵出力增加,A、B汽動給水泵進汽溫度同時下降[2]。
經(jīng)對汽動給水泵進行揭缸檢修發(fā)現(xiàn),汽動給水泵室內(nèi)存在零星濾網(wǎng)碎片、螺桿、螺帽等雜物,對進汽通道造成少量堵塞,同時,內(nèi)汽封總成(平衡活塞汽封)動、靜葉汽封全部磨損斷裂,且磨損、斷裂嚴重,造成汽封間隙變大,導致汽耗偏高。
按照設計說明要求,平衡活塞汽封間隙要求為:動齒單邊0.65 mm~0.92 mm,靜齒單邊0.85 mm~1.12 mm。參考汽輪機汽封間隙要求,此間隙相對較大,判斷汽封齒磨損的原因與轉(zhuǎn)子對汽缸洼窩中心無關,通過對內(nèi)汽封體進行上、下半進行合體、空扣外缸檢查發(fā)現(xiàn),平衡活塞汽封體上、下半有明顯錯位,造成動、靜部位發(fā)生磨擦,導致汽封齒在高速旋轉(zhuǎn)下出現(xiàn)破損。見圖4。
圖4 汽封錯位
通過對該廠汽動給水泵低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、汽動給水泵出力不足的問題原因進行分析后,得出結(jié)論,造成汽動給水泵出力不足的主要原因是:汽動給水泵低調(diào)閥重疊度偏差,進汽管道逆止門閥瓣掉落汽源反竄,內(nèi)汽封體變形。以上問題造成了進汽量不足、汽耗量增大,解決以上問題的根本為:恢復低調(diào)閥原設計重疊度、修復進汽系統(tǒng)閥門、消除汽封體變形。
考慮到低調(diào)閥在制造中的復雜工藝與經(jīng)濟因素,排除對門桿、門頭進行加工的方式,采取現(xiàn)場手工鉆取門頭與門桿的定位銷(定位銷見圖2),重新定位后,鉆孔裝配定位銷的方式進行調(diào)整,對給水泵汽輪機低調(diào)閥#1~#5 門頭進行行程測量,按照設計要求重新定位。
此問題解決工藝為常規(guī)閥門檢修工藝,現(xiàn)場采取提高銷軸材質(zhì)(建議采取汽輪機報廢螺栓,其材質(zhì)硬度較高)方式對逆止門銷軸進行高材質(zhì)替換,或者整體更換高一等級逆至門的方式解決此問題,并定期對逆至門進行檢查。
通過對內(nèi)汽封體上、下半把合,單獨裝配至給水泵汽輪機下缸內(nèi),采用汽輪機安裝工藝,洼窩中心拉鋼絲,利用內(nèi)徑千分尺多點測量,記錄、計算徑向錯位量,根據(jù)變形量計算與調(diào)整,見圖5。洼窩鋼絲安裝后,測量前、后洼窩鋼絲中心,將前、后洼窩處的鋼絲調(diào)整至A=B=C;鋼絲拉設并調(diào)整好后,利用鋼絲測量內(nèi)汽封體上、下半的中心A1、A2、B1、B2、C1、C2,并調(diào)整至A1=A2,B1=B2,C1=C2,其中A1 與A2、B1 與B2 的調(diào)整,通過以內(nèi)汽封體下半為基準,左右移動上半的方式進行調(diào)整,移動量按照(A1-A2)/2 與(B1-B2)/2 的計算結(jié)果為依據(jù)綜合考慮,哪邊小向哪邊移動,C1 與C2 的調(diào)整,通過加減內(nèi)汽封體水平中分面的調(diào)整墊片的方式進行調(diào)整;調(diào)整完成后,以內(nèi)汽封體下半左右兩側(cè)定位銷孔為基準,重新鉆配上半銷孔,再對磨損汽封齒進行拆卸、更換,調(diào)整間隙。
圖5 汽封體調(diào)整
2020年10月份,對#1機組A、B 給水泵汽輪機實施上述方案,再按照常規(guī)檢修工藝進行回裝、聯(lián)軸器連接等工作。
在機組正常運行后進行檢修前后數(shù)據(jù)收集對比,檢修前330 MW 工況下,A 給水泵汽輪機低調(diào)閥開度95%,B 給水泵汽輪機80%,冷段汽源介入,進氣壓力1.1 MPa,溫度280 ℃,檢修后負荷330 MW時,A、B 給水泵汽輪機低調(diào)閥開度均60%左右,進氣壓力0.8 MPa,溫度340 ℃,冷段汽源未介入,給水泵汽輪機低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、給水泵汽輪機出力不足的問題得到解決。對比數(shù)據(jù)見表3。
表3 修前修后對比數(shù)據(jù)
根據(jù)對該廠給水泵汽輪機進汽量不足、汽耗量增大問題的原因分析與處理,有效地解決了給水泵汽輪機低溫再熱蒸汽汽源頻繁介入、給水泵汽輪機出力不足的現(xiàn)象。給水泵汽輪機出力不足的原因諸多,查找分析造成出力不足的原因是解決問題的根本。通過分析與處理過程中的實踐和總結(jié),針對進汽量不足、汽耗量增大而造成的給水泵出力不足問題,對于其他給水泵汽輪機同類型問題,此方案有參考作用。